李 敏
(山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046100)
余吾煤礦受底板承壓水的影響較大,主要原因是其屬于奧陶系灰?guī)r的地質(zhì)條件。該條件巖層富水性強(qiáng)、水壓高、隔水層薄,斷層等構(gòu)造發(fā)育明顯,造成該礦發(fā)生突水事故的危險(xiǎn)性高。因此,為了保證礦井的安全回采,應(yīng)提前采用物探與鉆探結(jié)合的技術(shù),探測(cè)工作面底板富水區(qū),及時(shí)采用疏水降壓和注漿改造的措施,避免工作面發(fā)生突水事故。
余吾煤礦N1201 工作面位于北風(fēng)井西翼,工作面開采3 號(hào)煤層,水平標(biāo)高為+400m,煤層厚度4.85~7.25m,平均6.02m。煤層頂板為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖,局部為細(xì)砂巖;底板為黑色泥巖、粉砂巖。含泥巖或炭質(zhì)泥巖夾矸0~3 層,一般為1 層,平均厚0.27m,以距底板約1.33m 的一層泥巖夾矸較為穩(wěn)定,厚0.25m。3 號(hào)煤層底板奧陶系最大突水系數(shù)小于臨界值0.06MPa/m,奧陶系含水層頂板與3 號(hào)煤層底板之間隔水層厚度較大,奧陶系巖溶水對(duì)3號(hào)煤層影響不大。但是在斷層、陷落柱局部富水及導(dǎo)水的情況下,對(duì)3 號(hào)煤層影響較大,掘進(jìn)過程中要密切關(guān)注頂板來壓后巷道頂?shù)装辶严兜膶?dǎo)水情況。
采用物探技術(shù)對(duì)N1201 工作面含水情況進(jìn)行超前探測(cè),工作面回風(fēng)巷首次物探超前探測(cè)水結(jié)果如圖1 所示。
圖1 N1201 工作面回風(fēng)巷首次物探結(jié)果示意圖
由圖1 可知,工作面回風(fēng)巷首次物探結(jié)果顯示有3 處電阻率相對(duì)較低的異常區(qū)域,異常位置如表1 所示。
表1 首次物探異常區(qū)域位置
采用物探技術(shù)對(duì)N1201 工作面含水情況進(jìn)行超前探測(cè),工作面回風(fēng)巷第二次物探超前探測(cè)水結(jié)果如圖2 所示。
圖2 N1201 工作面回風(fēng)巷第二次物探結(jié)果示意圖
由圖2 可知,工作面回風(fēng)巷第二次物探結(jié)果顯示有2 處電阻率相對(duì)較低的異常區(qū)域,異常位置如表2 所示。
表2 首次物探異常區(qū)域位置
對(duì)于采用物探技術(shù)探測(cè)出的水文地質(zhì)異常區(qū)應(yīng)當(dāng)采用鉆探技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。根據(jù)探測(cè)出異常區(qū)的位置與巷道掘進(jìn)的方向來布置鉆孔的參數(shù),根據(jù)回風(fēng)巷性質(zhì),布置兩個(gè)鉆場(chǎng)進(jìn)行鉆探,每個(gè)鉆場(chǎng)布置多個(gè)鉆孔。鉆孔超探距離應(yīng)當(dāng)大于30m,順著巷道方向打入回風(fēng)巷底板,鉆孔應(yīng)當(dāng)深入到奧陶系含水層頂板中。N1201 工作面回風(fēng)巷不同位置超探距離如表3 所示。
表3 N1201 工作面不同水壓超前探測(cè)距離
通過鉆探對(duì)構(gòu)造異常區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)證,工作面回風(fēng)巷超前迎頭8~18m、38~42m、62~70m范圍內(nèi),受斷層、陷落柱等構(gòu)造影響,回風(fēng)巷受底板奧灰水影響,掘進(jìn)存在安全隱患。
底板采用疏水降壓,通過鉆孔將底板巖層中的奧灰?guī)r水提前釋放,水位降低到安全線以下,從而達(dá)到防治水的目的。疏水降壓鉆孔參數(shù)如表4 所示。
表4 疏水降壓鉆孔參數(shù)
工作面鉆孔采用螺桿馬達(dá)定向鉆進(jìn),鉆進(jìn)時(shí)螺桿馬達(dá)利用傳動(dòng)軸帶動(dòng)鉆頭底部向巖層底板鉆進(jìn),可實(shí)時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)動(dòng)的方向角,從而保證對(duì)鉆孔的方向進(jìn)行準(zhǔn)確的控制。通過調(diào)整參數(shù)確定最佳的鉆孔效果,鉆孔參數(shù)如表5 所示。
表5 鉆孔工藝參數(shù)
鉆孔施工至N1201 工作面回風(fēng)巷底板奧陶系含水層時(shí)出水量開始增大?;仫L(fēng)巷超前迎頭8~18m、38~42m、62~70m 范圍內(nèi)初始水量分別為58m3/h、39m3/h、66m3/h,初始水壓分別為0.73MPa、0.57MPa、0.84MPa。自2017年8月以來,經(jīng)過13個(gè)月持續(xù)疏放,底板承壓水涌水量和水壓有了明顯降低,呈現(xiàn)前期降低速率快、后期緩慢下降的趨勢(shì)。截至2018 年9月,超前迎頭8~18m 范圍注漿封孔前,鉆孔涌水量為58m3/h,水壓為0.73MPa。超前迎頭8~18m 范圍涌水量和水壓隨時(shí)間變化趨勢(shì)圖如圖3 所示。
由圖3 可知,采用疏水降壓措施對(duì)超前迎頭8~18m 范圍進(jìn)行探放水后,水量和水壓均有大幅度下降,涌水量為12m3/h,水壓0.13MPa。由此可知,采用物探坑透探測(cè)技術(shù)和鉆探技術(shù)探測(cè)的富水異常區(qū)域底板含水層富水性強(qiáng),通過鉆孔探放水實(shí)現(xiàn)了對(duì)底板覆水異常區(qū)域的疏水降壓。
圖3 3#鉆孔水量和水壓隨時(shí)間變化圖
采用注漿改造技術(shù)防治底板承壓水,其原理是利用注漿液將巷道圍巖中原來被承壓水占據(jù)的裂隙形成阻水整體,將導(dǎo)水裂隙封堵,底板注漿也進(jìn)一步可以提高底板隔水層的厚度,提高抗壓強(qiáng)度與抗突水能力,避免發(fā)生礦井突水事故,保證礦井的安全生產(chǎn)。
在N1201 工作面回風(fēng)巷底板深60m 以下布置鉆孔,直徑為Φ120mm,兩巷均采用垂直孔深為15m 套管,套管的孔徑為Φ100mm,管套以下為裸孔,孔徑為Φ75mm。對(duì)巷道底板進(jìn)行注漿改造,注漿液采用配比為1:1 的水泥漿液,1t 水泥漿液配比37.5g 速泥劑。注漿壓力為15MPa,進(jìn)漿量小于30L/min,穩(wěn)定時(shí)間20min 后,凝固時(shí)間30h 以上可進(jìn)行透孔。當(dāng)涌水量小于0.2m3/h 后,注漿視為合格,停止注漿。否則,必須進(jìn)行重復(fù)注漿,以此來保證注漿效果,實(shí)現(xiàn)防治底板承壓水的目的。
N1201 工作面回風(fēng)巷富水異常區(qū)域采用疏水降壓與注漿改造后,不僅減少導(dǎo)水裂隙帶,提高了底板的抗水強(qiáng)度,還能超前探放底板富水區(qū)域含水層水,使回風(fēng)巷底板含水層水量和水壓均有大幅度下降。疏水降壓與注漿改造相結(jié)合的防治水措施具有良好的防治水效果,對(duì)礦井的安全生產(chǎn)具有十分重要的作用。
(1)以余吾煤礦N1201 工作面回風(fēng)巷為研究對(duì)象,采用物探技術(shù)對(duì)礦井富水異常區(qū)域進(jìn)行了超前探測(cè),得到回風(fēng)巷超前迎頭8~18m、38~42m、62~70m 范圍為水文地質(zhì)異常區(qū)域。對(duì)富水異常區(qū)域采用鉆探技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明,受斷層、陷落柱等構(gòu)造影響,回風(fēng)巷超前迎頭8~18m、38~42m、62~70m 范圍受底板承壓水影響,存在突水威脅。
(2)在N1201 工作面回風(fēng)巷富水異常區(qū)采用疏水降壓與注漿改造的防治措施進(jìn)行超前防治水,并進(jìn)行效果檢驗(yàn)。結(jié)果表明,超前迎頭8~18m 范圍初始涌水量為58m3/h,水壓為0.73MPa,疏水降壓和注漿改造后鉆孔涌水量為10m3/h,水壓0.11MPa,有效降低了巷道底板含水層涌水量。