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    袁家村鐵礦尾礦庫(kù)安全運(yùn)行的實(shí)踐

    2020-07-07 08:04:50張招榮田巨明
    礦業(yè)工程 2020年2期
    關(guān)鍵詞:土工布家村礦漿

    張招榮 田巨明

    (太鋼集團(tuán)嵐縣礦業(yè)有限公司,山西 呂梁 033500)

    0 引言

    太鋼袁家村鐵礦屬于太鋼十二五投資新建的特大型露天鐵礦山,設(shè)計(jì)年處理原礦能力2 200萬(wàn)t,年產(chǎn)鐵精礦粉741.84萬(wàn)t,年排出尾礦量約1 458萬(wàn)t。選礦廠(chǎng)磨礦粒度微細(xì),-0.074mm粒級(jí)含量的尾礦占到91.3%,無(wú)法滿(mǎn)足利用尾礦進(jìn)行筑壩的技術(shù)要求。

    1 袁家村鐵礦尾礦庫(kù)簡(jiǎn)介

    1.1 尾礦庫(kù)簡(jiǎn)介

    太鋼袁家村鐵礦白化宇尾礦庫(kù)位于采場(chǎng)西北側(cè)的近周營(yíng)、白化宇村,距嵐縣縣城約20km。尾礦庫(kù)庫(kù)址選擇在距選礦廠(chǎng)約4km的白化宇村,初期壩壩址位于近周營(yíng)村。尾礦庫(kù)匯水面積10.4km2,

    平均坡度7%,溝長(zhǎng)約4.4km。設(shè)計(jì)采用廢石一次性筑壩、分期實(shí)施的方案,筑壩方式為下游式。

    設(shè)計(jì)尾礦筑壩采用廢石一次筑壩分期實(shí)施的方案,尾礦壩與廢石場(chǎng)相結(jié)合,第四期子壩采用了膠帶排巖參與筑壩,成本大幅度降低。自2012年8月系統(tǒng)試車(chē)至今已穩(wěn)定生產(chǎn)近7年,尾礦壩已堆筑至1 690m標(biāo)高的四期壩。初期壩壩頂標(biāo)高為1 630.0m,初期壩最大壩高65.0m,按廢石筑壩壩高達(dá)到1 800.0m標(biāo)高時(shí),最終壩高250m??値?kù)容約58 929.8萬(wàn)m3,尾礦庫(kù)可服務(wù)約48.5年。目前已運(yùn)行到第四期子壩,壩高達(dá)到125m,庫(kù)容達(dá)到10 287萬(wàn)m3,為二等庫(kù)[1]。

    1.2 各期子壩簡(jiǎn)介

    按照設(shè)計(jì),結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行情況,分11期筑壩,具體見(jiàn)表1。

    表1 尾礦庫(kù)各期子壩的服務(wù)年限及工程量表

    圖1 袁家村鐵礦尾礦庫(kù)縱斷面圖

    2 袁家村鐵礦尾礦庫(kù)安全運(yùn)行的實(shí)踐

    2.1 尾礦庫(kù)安全改進(jìn)簡(jiǎn)述

    2018年為了提高金屬回收率,磨礦粒度在原來(lái)的基礎(chǔ)上又變細(xì)了2%,尾礦砂更不容易沉積和分級(jí),干灘長(zhǎng)度及坡度不能滿(mǎn)足尾礦庫(kù)防洪要求。2019年,通過(guò)加強(qiáng)筑壩管理、放礦和回水系統(tǒng)改進(jìn)及在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的管理,尾礦庫(kù)干灘長(zhǎng)度穩(wěn)定在350m以上,干灘坡度達(dá)到了0.8%,庫(kù)水位上升速率減緩,安全超高控制在3m以上,尾礦庫(kù)的安全控制度大幅提高。

    2.2 筑壩管理

    2.2.1 筑壩標(biāo)準(zhǔn)及材料

    為嚴(yán)抓筑壩施工質(zhì)量,確保四期壩施工按照工藝要求完成,依據(jù)中冶北方工程技術(shù)有限公司《尾礦庫(kù)四期壩施工平面圖》、《尾礦庫(kù)四期壩施工斷面圖》中“筑壩方法及材料要求”,完善了尾礦四期

    壩筑壩工藝標(biāo)準(zhǔn)。

    筑壩材料分別是廢石壩體和反濾層。廢石壩體:粒徑小于2mm的砂礫含量不大于10%;石料粒徑不宜大于1.0m;禁止耕植土、強(qiáng)風(fēng)化石料等軟弱巖、土料上壩。反濾層:反濾層所采用土工布規(guī)格為加筋土工布≥500g/m2;土工布與堆石壩之間設(shè)砂礫石過(guò)渡層,礫石厚度300mm;砂礫石可采用采場(chǎng)內(nèi)破碎后的碎石子,碎石子粒級(jí)及級(jí)配:16mm占1.78%;16~25mm占70.59%;25~40mm占27.63%。

    2.2.2 筑壩方法與標(biāo)準(zhǔn)

    ——堆石壩孔隙率小于35%;

    ——土工布鋪設(shè)時(shí)沿壩軸線(xiàn)方向每隔40m彎折搭接200mm,土工布相接處熱熔焊接,搭接不小于200mm,平臺(tái)處土工布搭接長(zhǎng)度不小于3 000mm;

    ——在壩體上游坡土工布外鋪設(shè)厚3.0m黃土保護(hù)層,平臺(tái)處保護(hù)層厚2.0m,黃土干密度應(yīng)大于1.5g/cm3;

    ——陽(yáng)坡梁段壩體施工前應(yīng)清基,將壩下的耕植土層清除,并清除壩基下草皮、樹(shù)根、淤泥及濕陷性黃土等軟弱地層[2]。

    2.2.3 分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃(見(jiàn)表2)

    表2 尾礦壩四期壩施工進(jìn)度計(jì)劃

    2.2.4 統(tǒng)籌做好管道施工

    2018年6月23日,陽(yáng)坡梁段管道對(duì)與三期壩面放礦管道對(duì)接完成,開(kāi)始放礦;11月9日第一組管道安裝完成;11月22日,四期壩第一組開(kāi)始投入使用;11月29日三期壩管道全部移到壩面;12月9日實(shí)現(xiàn)了一~四組分散放礦;12月16日,全長(zhǎng)1 950m的管道移設(shè)全部完成,實(shí)現(xiàn)一~六組聯(lián)合放礦。

    2.3 尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)管理

    2.3.1 改進(jìn)放礦方式

    通過(guò)對(duì)放礦方式進(jìn)行改進(jìn),改變尾礦的沉積狀況。2018年1月份開(kāi)始,針對(duì)尾礦粒度進(jìn)一步變細(xì)的現(xiàn)狀,查閱《尾礦庫(kù)手冊(cè)》,尾礦沉積灘的坡度隨礦漿流量、濃度、粒度以及在灘面流動(dòng)的邊界條件和庫(kù)水位的高低、放礦方式等而決定。沉積灘面的坡度是尾礦漿分選的結(jié)果,尾礦漿分選由下述公式來(lái)表述,即:

    vj/w≤1

    (1)

    式中:v—礦漿流速;j—礦漿流的水力坡度;w—尾礦顆粒的沉速[3]。

    由公式(1)可見(jiàn),尾礦沉積速度與礦漿流速成反比。決定從降低尾礦漿流速入手,對(duì)現(xiàn)有的放礦管和放礦模式進(jìn)行改造。利用一個(gè)“四通”管,將原有的§159mm管道細(xì)分為三根§108mm管道,放礦口由原來(lái)的6~7個(gè)增加到18~20個(gè),礦漿沉積面積增大到原來(lái)的三倍,礦漿流量和流速大幅降低。放礦方式上,原來(lái)采用放礦主管道—分散放礦管的組合形式,分成六組,共計(jì)63根放礦支管,放礦時(shí)采用單組放礦的方式,開(kāi)啟改組內(nèi)5~6根放礦支管。該放礦方式存在支管間距近,存在嚴(yán)重的匯流現(xiàn)象,由于單根管流量較大,灘面上礦

    漿流速大,尾砂沉積時(shí)間短,導(dǎo)致干灘上升速率慢,每月上漲速率保持在0.5~0.7m,且灘面上常出現(xiàn)深度1m以上的沖刷溝,對(duì)起灘效果不利,干灘坡度維持在0.5%左右;單組放礦不均勻,需經(jīng)常調(diào)整放礦支管位置,耗費(fèi)人力、物力,對(duì)生產(chǎn)組織不利。針對(duì)這一現(xiàn)象,將單組放礦改變?yōu)槎嘟M聯(lián)合放礦,大大增加放礦支管的間距,避免了大范圍匯流現(xiàn)象,使尾礦漿在壩內(nèi)坡前有充足時(shí)間沉積,灘面上沉積的尾砂量提升到60%~75%,使得庫(kù)內(nèi)干灘、灘面坡度穩(wěn)步提升。近年來(lái)尾礦庫(kù)庫(kù)水位、干灘頂上升情況見(jiàn)圖2,尾礦庫(kù)干灘運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3。

    圖2 近6年袁家鐵礦白華宇尾礦庫(kù)庫(kù)水位、干灘頂上升情況

    表3 袁家村鐵礦尾礦庫(kù)近年干灘運(yùn)行參數(shù)

    2.3.2 改進(jìn)回水方式

    通過(guò)改進(jìn)回水方式,提高尾礦庫(kù)回水利用率,庫(kù)水位上升速率降低,延長(zhǎng)溢洪塔的使用壽命。袁家村鐵礦尾礦庫(kù)在庫(kù)區(qū)內(nèi)溢洪塔周邊設(shè)置回水泵船,使用4臺(tái)額定功率22kW、500m3/h的回水泵,最大回水量為每天4.8萬(wàn)方。日?;厮畷r(shí)接通電源、采用回水泵電動(dòng)回水,開(kāi)啟1至3臺(tái)回水泵。該回水方式需長(zhǎng)時(shí)間啟動(dòng)回水泵電機(jī),不但影響電機(jī)使用壽命,而且電耗較大,是尾礦作業(yè)區(qū)電能損耗的主要來(lái)源。2018年3月份,利用“虹吸現(xiàn)象”原理,對(duì)4臺(tái)回水泵出口管道改造,實(shí)現(xiàn)自吸回水,每臺(tái)泵自吸流量達(dá)到420m3/h,改變了以往電動(dòng)回水時(shí),由于流量太大,消力池水位不好控制而導(dǎo)致啟停泵頻繁的缺陷,運(yùn)行更加平穩(wěn),回水率穩(wěn)步提升。庫(kù)水位全年上升3.89m,尾礦庫(kù)回水不用電,全年又節(jié)約電耗15萬(wàn)kW·h,更加環(huán)保。近年庫(kù)水位、回水率情況表見(jiàn)表4。

    表4 袁家村鐵礦尾礦庫(kù)近年庫(kù)水位、回水率情況表

    經(jīng)過(guò)準(zhǔn)確判斷,并與施工單位溝通,優(yōu)化了溢洪塔封堵方式,減少封堵施工次數(shù)。每次水位距離封堵沿50cm時(shí),提出預(yù)警,開(kāi)始支模,水位距離封堵沿30cm時(shí)澆筑混凝土,既滿(mǎn)足尾礦庫(kù)汛期泄洪要求,又滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。2019年全年封堵2次,比2017年減少7次,比2018年減少1次;加高比2018年減少2.1m,見(jiàn)表5。既減少施工措施費(fèi)用,又減少了聯(lián)結(jié)縫滲水的風(fēng)險(xiǎn),有效延長(zhǎng)了溢洪塔的使用年限。

    表5 2#溢洪塔近年封堵情況

    2.3.3 在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)管理

    依照國(guó)家規(guī)范,袁家村鐵礦聯(lián)合山西博華科技有限公司,完善了白化宇尾礦庫(kù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括壩體水平位移及沉降監(jiān)測(cè)、庫(kù)水位監(jiān)測(cè)、干灘灘頂高程監(jiān)測(cè)、降雨量監(jiān)測(cè)及庫(kù)區(qū)視頻監(jiān)控五項(xiàng)內(nèi)容。

    壩體水平位移及沉降監(jiān)測(cè)采用GPS系統(tǒng),基準(zhǔn)點(diǎn)布設(shè)在尾礦作業(yè)區(qū)辦公室北側(cè),12臺(tái)GPS監(jiān)測(cè)樁布置在1 690m壩面上。庫(kù)水位監(jiān)測(cè)采用超聲波液位計(jì),在2#溢水塔塔身安裝有1臺(tái)。灘頂高程監(jiān)測(cè)采用干灘傳感器,在壩內(nèi)坡共布設(shè)3臺(tái)。降雨量監(jiān)測(cè)采用容柵式雨量計(jì),設(shè)置在尾礦作業(yè)區(qū)辦公室北側(cè)。庫(kù)區(qū)視頻監(jiān)控采用球形攝像機(jī),分別在壩頂、壩東、壩西、壩下游及溢水塔、消力池區(qū)域布設(shè)有9臺(tái)[4]。在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備平面布置圖見(jiàn)圖3。

    現(xiàn)場(chǎng)采集的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)利用有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)男问絺鬏斨两K端服務(wù)器上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行,24h不間斷統(tǒng)計(jì)、處理監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),監(jiān)測(cè)項(xiàng)目超標(biāo)時(shí)具備預(yù)警、報(bào)警功能。

    2019年通過(guò)對(duì)電纜橋架支撐的改進(jìn),將壩體位移和沉降信號(hào)傳輸改進(jìn)為不受雷電干擾的光纜,大大提高了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,故障率降低了90%左右。

    圖3 袁家鐵礦白華宇尾礦庫(kù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備平面布置圖

    3 結(jié)語(yǔ)

    袁家村鐵礦始終堅(jiān)持科技進(jìn)步求發(fā)展的主線(xiàn),積極加強(qiáng)和行業(yè)相關(guān)科研院所合作攻關(guān),攻克了一系列技術(shù)難題,創(chuàng)新性開(kāi)發(fā)出微細(xì)粒鐵礦全壽命廢石筑尾礦(庫(kù))壩的一系列關(guān)鍵技術(shù),積累了廢石筑壩條件下尾礦庫(kù)生產(chǎn)、運(yùn)行的寶貴經(jīng)驗(yàn),為類(lèi)似礦山的建設(shè)及發(fā)展新添了可參考、借鑒的模式。

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