吳 芳 王士勇
上海化工研究院有限公司 (上海 200062)
焦化廢水是鋼鐵工業(yè)中最難處理的一類廢水,其體量大、毒性高、污染成分復(fù)雜,除含有氨氮等常規(guī)污染物外,還含有多種濃度高、有毒有害且可生化性差的污染物質(zhì),包括多環(huán)芳烴(PAHs)、酚類、有機(jī)氰化物等[1]。受限于技術(shù)和處理成本,目前國(guó)內(nèi)焦化企業(yè)的廢水治理項(xiàng)目多采用預(yù)處理+生化處理技術(shù)組合工藝實(shí)現(xiàn)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(原國(guó)家冶金工業(yè)局)統(tǒng)計(jì),絕大多數(shù)焦化企業(yè)對(duì)焦化廢水的處理效果不理想,生化系統(tǒng)出水化學(xué)需氧量(COD)質(zhì)量濃度普遍在150~400 mg/L之間,難以達(dá)到GB 16171—2012《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)或者回用要求[2],標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定COD排放限值為80 mg/L。隨著國(guó)家環(huán)保力度加大,各鋼廠和焦化廠亟需進(jìn)行焦化廢水的深度處理以滿足嚴(yán)苛的焦化廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求,很多研究者已經(jīng)采用各種深度處理方法開(kāi)展相關(guān)研究工作[3-6]。
高鐵酸鹽是六價(jià)鐵鹽,有效成分是高鐵酸根,具有很強(qiáng)的氧化性,同時(shí),由于反應(yīng)過(guò)后的還原產(chǎn)物是氫氧化鐵,在溶液中呈膠體,能夠?qū)⑺械膽腋∥锞奂纬沙恋?,是近年?lái)應(yīng)用很廣泛的一種高效型廢水處理劑[7-9]??紤]到高鐵酸鹽成本偏高,可用價(jià)格相對(duì)低廉的混凝劑代替氧化劑的部分功能。另外,采用專用混凝劑進(jìn)行細(xì)小顆粒物的混凝沉降,效果更好。
本研究以某鋼鐵集團(tuán)鐵焦事業(yè)部焦化區(qū)生化系統(tǒng)二沉池的廢水為研究對(duì)象,該生化系統(tǒng)采用A2O工藝進(jìn)行焦化廢水處理,處理量為70 m3/h,COD質(zhì)量濃度為350 mg/L。以高鐵酸鹽為氧化劑、陰離子聚丙烯酰胺為混凝劑,處理后廢水的COD為考察對(duì)象,采用均勻設(shè)計(jì)方法進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),采用二次多項(xiàng)式逐步回歸算法對(duì)最佳工藝條件進(jìn)行預(yù)測(cè),為實(shí)際工況提供指導(dǎo)。
試劑:氫氧化鈣、氫氧化鈉,分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS),廣州海納環(huán)??萍加邢薰?;改性高鐵酸鹽(該藥劑為水劑,由高鐵酸鹽改性而得,具有很強(qiáng)的氧化性能,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%,文中簡(jiǎn)稱高鐵酸鹽),淄博明奇凈水材料有限公司。
焦化廢水為取自某鋼鐵集團(tuán)鐵焦事業(yè)部焦化區(qū)生化系統(tǒng)二沉池的廢水,pH為6.5,COD質(zhì)量濃度為 350 mg/L,濁度為 90.4NTU,黏度為 1.2 mPa·s,顏色為棕紅色,肉眼可見(jiàn)細(xì)小顆粒懸浮物。
DR3900臺(tái)式可見(jiàn)分光光度計(jì)、TL2310ISO濁度儀,美國(guó)哈希公司;SevenCompact S220-K臺(tái)式pH計(jì),梅特勒-托利多集團(tuán);EMS-20磁力攪拌水浴鍋,上海喬躍電子有限公司;JJ-1A六聯(lián)電子攪拌儀,金壇市恒豐儀器制造有限公司。
數(shù)據(jù)處理及分析基于DPS7.05數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。
實(shí)驗(yàn)方法:取100 mL焦化廢水于反應(yīng)器中,用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的氫氧化鈣溶液進(jìn)行pH調(diào)節(jié),加入一定量的高鐵酸鹽氧化劑,將反應(yīng)器放入水浴溫控磁力攪拌器上,攪拌反應(yīng)一定時(shí)間后靜置,取上清液測(cè)定廢水的COD質(zhì)量濃度。
2.1.1 高鐵酸鹽添加量的單因素實(shí)驗(yàn)研究
控制廢水初始pH為8,反應(yīng)溫度為常溫(20℃),反應(yīng)時(shí)間為30 min,高鐵酸鹽添加質(zhì)量濃度在500~5000 mg/L之間,得到的高鐵酸鹽添加量對(duì)廢水處理效果的影響如圖1所示。
圖1 高鐵酸鹽添加質(zhì)量濃度對(duì)廢水處理效果
從圖1可以看出,隨著高鐵酸鹽氧化劑添加質(zhì)量濃度的變化,處理后焦化廢水的COD質(zhì)量濃度變化趨勢(shì)明顯,先逐漸減小后增大,質(zhì)量濃度為3 000 mg/L時(shí)為拐點(diǎn)。這是因?yàn)椋寒?dāng)高鐵酸鹽氧化劑質(zhì)量濃度較低時(shí),隨著其添加量的增加,F(xiàn)eO42-質(zhì)量濃度逐漸升高,具有極強(qiáng)的氧化性,可以對(duì)焦化廢水中的有機(jī)污染物進(jìn)行氧化分解;同時(shí),反應(yīng)后產(chǎn)生氫氧化鐵,在溶液中呈膠體,能夠?qū)⑺械膽腋∥锞奂纬沙恋恚咝У爻ニ械奈⒓?xì)懸浮物。因此,在初始階段,隨著高鐵酸鹽添加質(zhì)量濃度的增大,處理后廢水的COD質(zhì)量濃度迅速下降。當(dāng)高鐵酸鹽添加量過(guò)量時(shí),F(xiàn)eO42-也會(huì)過(guò)量,分解產(chǎn)生Fe3+,但由于其不具備長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu),吸附架橋作用較弱,與污染物反應(yīng)生成的沉淀顆粒較小,易懸浮于水中難以沉降,出水COD質(zhì)量濃度反而略有升高。
2.1.2 多因素實(shí)驗(yàn)研究
由于高鐵酸鹽的氧化性與反應(yīng)初始pH有直接關(guān)系,反應(yīng)溫度和反應(yīng)時(shí)間也是氧化反應(yīng)需要考慮的指標(biāo),因此在多因素實(shí)驗(yàn)研究過(guò)程中,考察pH(X1,取值范圍為 7.0~9.5);高鐵酸鹽質(zhì)量濃度(X2,通過(guò)上述單因素實(shí)驗(yàn)確定的添加質(zhì)量濃度范圍為1500~4000 mg/L);反應(yīng)溫度(X3,取值范圍為 10~60℃);反應(yīng)時(shí)間(X4,取值范圍為 20~120 min)4 個(gè)因素??紤]到4個(gè)因素的范圍跨度較大,各因素設(shè)6水平,采用均勻設(shè)計(jì)法[U6*(64)表]進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),以處理后廢水的COD質(zhì)量濃度(Y)為考核指標(biāo),試驗(yàn)設(shè)計(jì)和結(jié)果如表2所示。
表2 U6*(64)均勻設(shè)計(jì)表及試驗(yàn)結(jié)果
2.1.3 多因素實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果數(shù)據(jù)處理
從表2中數(shù)據(jù)可知,出水COD含量隨著某一因素的變化不明顯,影響反應(yīng)的各因素之間存在交互作用,基于DPS軟件,采用二次多項(xiàng)式逐步回歸方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。二次多項(xiàng)式逐步回歸方法是針對(duì)目標(biāo)函數(shù)取最大值的優(yōu)化計(jì)算,但實(shí)際情況中,要求處理后廢水的COD質(zhì)量濃度越小越好,需要取最小值,因此直接進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算不可行,需要對(duì)出水COD質(zhì)量濃度值取倒數(shù),結(jié)果如表2所示。
以出水COD質(zhì)量濃度的倒數(shù)1/Y為考察目標(biāo)進(jìn)行分析,對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),在α=0.05顯著水平下剔除不顯著項(xiàng)后得到回歸方程(1)。
該方程的P值為0.005 51,小于0.01,高度顯著,各變量的偏相關(guān)系數(shù)P<0.01,高度顯著;樣本的觀察值與擬合值之間的相對(duì)誤差均小于2%,屬于可接受范圍;調(diào)整決定系數(shù)是對(duì)模型的決定系數(shù)作自由度的調(diào)整,決定系數(shù)為0.996 3,調(diào)整后的決定系數(shù)為0.990 8,二者都接近于1,正常;殘差統(tǒng)計(jì)調(diào)整量 Durbin-Watson=2.743 0,d滿足 0 計(jì)算給出的預(yù)報(bào)值最高指標(biāo)1/Y=0.009682,則Y=103,最高指標(biāo)時(shí)各因素為:X1=8.9,X2=3 441.96,X3=20.05,X4=120。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),調(diào)節(jié)廢水初始pH為8.9,高鐵酸鹽添加質(zhì)量濃度為3 440 mg/L,反應(yīng)溫度為20℃,反應(yīng)時(shí)間為120 min;對(duì)反應(yīng)后出水COD進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果為105 mg/L。驗(yàn)證值與預(yù)報(bào)值(1/Y)之間的殘差為0.000 158,擬合模型的預(yù)測(cè)剩余標(biāo)準(zhǔn)差為SSE=0.000 1,殘差小于剩余標(biāo)準(zhǔn)差的2倍,說(shuō)明試驗(yàn)值與預(yù)測(cè)值基本符合,回歸方程在試驗(yàn)范圍內(nèi)有意義,模型預(yù)報(bào)效果顯著。 2.2.1 混凝劑種類的選擇 混凝效果與混凝劑種類、水中的雜質(zhì)、渾濁度、pH、溫度、藥劑添加量等各種因素密切相關(guān),但是混凝沉降效果的關(guān)鍵在于混凝劑[10-11]。對(duì)上述用高鐵酸鹽氧化法處理后的焦化廢水進(jìn)行Zeta電位測(cè)定,結(jié)果為-8.50 mV,表明廢水中的顆粒表面帶負(fù)電荷,由于電位不高,理論上使用常規(guī)的混凝劑就可以得到較好的混凝效果。選擇常用的PAC、PFS、陰離子PAM為混凝劑進(jìn)行實(shí)驗(yàn),其中PAC、PFS均配成1%的溶液,PAM配成0.05%的溶液。 用高鐵酸鹽對(duì)廢水進(jìn)行氧化處理,反應(yīng)30 min后,取處理后的水樣100 mL,用滴管向水樣中添加相同劑量(0.3mg/L)的混凝劑,在磁力攪拌器上慢速攪拌,沉降相同時(shí)間后(1 h)取上清液測(cè)定COD,加入PAC、PFS和PAM處理后的廢水COD質(zhì)量濃度分別為81,98和72mg/L。 從實(shí)驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果來(lái)看:加入PAM攪拌后,廢水中的小顆粒迅速形成絮團(tuán)并沉降;而加入PAC和PFS后,小顆粒先聚集成大顆粒,然后形成絮團(tuán)并沉降。從反應(yīng)機(jī)理分析,PAC和PFS都是無(wú)機(jī)高分子混凝劑,PAM為有機(jī)高分子絮凝劑,其相對(duì)分子質(zhì)量更大,具有分枝狀的長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu)以及能與膠粒表面某些部位起作用的化學(xué)基團(tuán),當(dāng)高聚合物與膠粒接觸時(shí),基團(tuán)能與膠粒表面產(chǎn)生特殊的反應(yīng)而互相吸附,而高聚合物分子的其余部分則伸展在溶液中與另一個(gè)表面有空位的膠粒吸附,這樣聚合物就起到了架橋連接作用。因此,選擇PAM作為混凝劑。 2.2.2 pH的影響 根據(jù)經(jīng)驗(yàn),PAM混凝劑的適宜pH范圍為3~9,高級(jí)氧化反應(yīng)后水樣的pH為3.5,投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.05%的PAM溶液100μL(PAM的添加質(zhì)量濃度為0.5 mg/L),充分?jǐn)嚢?,靜置相同時(shí)間后,取上清液測(cè)廢水的COD,結(jié)果見(jiàn)圖2。從圖2可以看出,隨著pH的逐漸變化,廢水的COD質(zhì)量濃度先逐漸降低后逐漸變大最后趨于平穩(wěn)。當(dāng)廢水pH很小時(shí),PAM分子形態(tài)卷曲,加之表面電荷少,陰離子PAM猶如非離子一般與顆粒物表面呈點(diǎn)附著鏈狀吸附,混凝效果不突出;隨著pH逐漸增大到5,由于靜電斥力的作用,分子形態(tài)伸展,顆粒表面電荷增多,由于分子鏈上引入負(fù)電荷,即陰離子基團(tuán)COO-,帶負(fù)電的基團(tuán)之間的靜電斥力使分子鏈?zhǔn)嬲?,形成長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu),水解產(chǎn)生的長(zhǎng)鏈高分子聚合物以網(wǎng)捕、吸附、架橋等作用去除廢水中的顆粒,達(dá)到很好的混凝效果;pH繼續(xù)增大,廢水中的H+含量減少,OH-含量增加,顆粒之間的排斥力較大,顆粒表面的Zeta電位隨之增大,長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu)的高分子聚合物吸附顆粒物的難度加大,混凝效果逐漸減弱,最后趨于不變。 圖2 pH對(duì)混凝效果的影響 2.3.1 實(shí)驗(yàn)方法與結(jié)果 實(shí)驗(yàn)方法:廢水的初始pH、反應(yīng)溫度、混凝劑種類已由上述實(shí)驗(yàn)研究確定。集成工藝研究中取100 mL焦化廢水于反應(yīng)器中,常溫下將初始pH調(diào)至8.9,加入一定量的氧化劑,攪拌反應(yīng)一定時(shí)間;將pH調(diào)至5,再加入一定量的混凝劑,攪拌反應(yīng)一定時(shí)間后,對(duì)廢水上清液進(jìn)行COD測(cè)定。 以處理后廢水的COD質(zhì)量濃度為考核指標(biāo),考察氧化劑添加質(zhì)量濃度(X1,1500~4000 mg/L);反應(yīng)時(shí)間 (X2,20~120 min);混凝劑添加質(zhì)量濃度(X3,0.3~2.5 mg/L);沉降時(shí)間(X4,20~120 min)4 個(gè)因素對(duì)廢水處理效果的影響,各因素范圍較大,考慮采用均勻設(shè)計(jì)方法研究這些因素對(duì)廢水處理效果的影響,并確定各因素的最佳條件。選用U12*(1210)均勻設(shè)計(jì)表,當(dāng)影響因素只有4個(gè)時(shí),應(yīng)選用第1,6,7,9 列,棄用其他幾列,此時(shí)均勻度為 0.223 3。各因素設(shè)6水平,得到的均勻設(shè)計(jì)表及試驗(yàn)結(jié)果如表3所示,同樣對(duì)目標(biāo)參數(shù)取倒數(shù)。 表3 集成工藝研究的均勻試驗(yàn)表及結(jié)果 2.3.2 數(shù)據(jù)處理 2.3.2.1 回歸模型的建立 以1/Y為目標(biāo)參數(shù),X1~X4為影響因素,采用二次多項(xiàng)式逐步回歸算法進(jìn)行建模,在α=0.05顯著水平下剔除不顯著項(xiàng)后得到回歸方程(2)。 1/Y=-0.0948818498+0.00005311086110×X1+0.065 538 394 63×X3-0.000 000 008 120 595 070×X1×X1-0.014 512 380 937×X3×X3-0.000 000 597 161 821 9×X4×X4-0.000 000 065 149 455 09×X1×X2-0.000 004 591366575×X1×X3+0.00000004509018416×X1×X4+0.000 003 376 275 558×X2×X4-0.000 193 138 370 84×X3×X4(2) 根據(jù)DPS軟件擬合結(jié)果,該回歸方程的P=0.0045<0.05,F(xiàn)=29270>F0.05(10,1)=4.96,通過(guò) F檢驗(yàn),調(diào)整決定系數(shù)Ra2=0.99,接近1,方程高度顯著。 預(yù)報(bào)最高指標(biāo)時(shí)各個(gè)因素組合:X1=2 838.70,X2=120,X3=0.9973,X4=120,對(duì)應(yīng)的 1/Y=0.038 45。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),調(diào)節(jié)廢水初始pH為8.9,高鐵酸鹽添加質(zhì)量濃度為2839 mg/L,反應(yīng)溫度為20℃,反應(yīng)時(shí)間為120 min,將廢水pH調(diào)到5,PAM質(zhì)量濃度為1 mg/L,充分?jǐn)嚢韬蟪两?20 min,取上清液測(cè)定COD,結(jié)果為39 mg/L,對(duì)應(yīng)的1/Y為0.025 64。驗(yàn)證值與預(yù)報(bào)值(1/Y)之間的相對(duì)偏差為33.32%,相差過(guò)大,說(shuō)明模型預(yù)報(bào)效果不好,有理由懷疑方程過(guò)擬合;模型預(yù)報(bào)的4個(gè)因素中有2個(gè)因素在邊界條件上;Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量d=1.43,滿足0 綜合上述幾點(diǎn),認(rèn)為需要對(duì)上述模型進(jìn)行修正。 2.3.2.2 回歸模型的修正 為使回歸模型更加穩(wěn)定可靠,將方程(2)的驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果與表3的均勻試驗(yàn)結(jié)果組合在一起,再次采用二次多項(xiàng)式逐步回歸算法進(jìn)行建模,在α=0.05顯著水平下剔除不顯著項(xiàng)后得到回歸方程(3): 根據(jù)DPS軟件擬合結(jié)果,回歸方程(3)的P=0.0021<0.05,F(xiàn)=475.6421>F0.05(10,1)=4.96,通過(guò) F檢驗(yàn);調(diào)整決定系數(shù)Ra2=0.997 4,接近1;Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量d=1.87。方程(3)的各統(tǒng)計(jì)指標(biāo)表明方程中各因素相關(guān)性強(qiáng)。 最高指標(biāo)時(shí)各個(gè)因素組合見(jiàn)表5,驗(yàn)證試驗(yàn)處理后廢水的COD質(zhì)量濃度為32 mg/L,1/Y實(shí)測(cè)值和預(yù)報(bào)值之間的相對(duì)偏差為7.93%,考慮到實(shí)驗(yàn)研究過(guò)程影響因素較多,小于10%的誤差認(rèn)為在可接受范圍之內(nèi),擬合方程可信度較高。此外,方程最高指標(biāo)各因素及處理效果都在合理范圍之內(nèi)。 表5 修正模型預(yù)報(bào)驗(yàn)證試驗(yàn)條件及結(jié)果 采用高級(jí)氧化法處理焦化廢水,高鐵酸鹽氧化劑添加質(zhì)量濃度為3440 mg/L,采用高級(jí)氧化和混凝沉降集成工藝處理時(shí),高鐵酸鹽氧化劑添加質(zhì)量濃度約為2 800 mg/L,氧化劑添加質(zhì)量濃度降低約18%,而PAM的添加質(zhì)量濃度為1.3 mg/L,非常少;專用混凝劑對(duì)顆粒物的絮凝成團(tuán)效果更好,可以確保廢水處理效果。因此,采用高級(jí)氧化和混凝沉降集成實(shí)驗(yàn)對(duì)焦化廢水進(jìn)行深度處理。 單因素實(shí)驗(yàn)確定了反應(yīng)溫度、pH、氧化劑及混凝劑的添加質(zhì)量濃度范圍,為集成工藝研究過(guò)程提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 采用二次多項(xiàng)式逐步回歸算法對(duì)焦化廢水深度處理試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,從而優(yōu)化操作條件。 最優(yōu)工藝條件下,出水COD質(zhì)量濃度由原來(lái)的350 mg/L降低到32 mg/L,COD去除率為90.86%,濁度由90.4NTU降低到0.64 NTU,顏色由棕紅色變?yōu)槌吻逋噶恋牡S色,滿足GB 16171—2012規(guī)定的水污染物特別排放限值的要求??梢罁?jù)該工藝條件進(jìn)行中試研究,進(jìn)而推進(jìn)高級(jí)氧化和混凝沉降集成工藝深度處理焦化廢水的工業(yè)應(yīng)用。2.2 混凝沉降效果研究
2.3 高級(jí)氧化和混凝沉降集成工藝深度處理焦化廢水的實(shí)驗(yàn)研究
3 結(jié)論