郭光旭,張 鑫
(1.西成鐵路客運專線陜西有限責任公司,陜西 西安 710043;2.中鐵裝備集團有限公司,河南 鄭州 450016)
隧道工程具有隱蔽性、地質(zhì)條件復雜性、施工復雜性和周圍環(huán)境的不確定性等突出特點,因此施工技術(shù)的難度和建設(shè)風險較大。石鼓山隧道埋深淺,地層雜亂,地下水發(fā)育,工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件復雜,施工難度極大,安全風險極極高[1-3]。
該隧道在施工過程采用了地表旋噴樁或袖閥管注漿加固后洞內(nèi)三臺階臨時仰拱法開挖的方法,加快了施工進度,提高了工效,為實現(xiàn)工期目標提供了有利支持,可在類似工程推廣應用。
寶蘭客專石鼓山隧道為客運專線單洞雙線隧道,全長為4 330 m,開挖最大斷面為160 m2,最大跨度為15.2 m,全隧為V、VI級圍巖。工程地質(zhì)和水文地質(zhì)極為復雜,主要體現(xiàn)在“兩難”、“一險”?!耙浑y”:全隧均為Ⅴ、Ⅵ級圍巖,其中Ⅵ級圍巖1 300 m,占隧道總長度的30%;“二難”:全隧1 720 m為砂層、細-粗圓礫土層及礫砂層與細-粗圓礫土層,局部段落淺埋、超淺埋?!耙浑U”:隧道的茵香河、張家溝淺埋段,最小埋深為8 m,上有地方道路,交通繁忙,河流常年流水,地層以中粗砂、礫砂、細圓礫土、粗圓礫土為主,存在坍塌、冒頂、涌砂、涌水、突水及突泥等安全風險,施工難度高,為高風險隧道,是寶蘭客專重點控制性工程之一。
隧道DK639+950~DK640+070段下穿茵香河段,圍巖以砂礫土,施工中極易發(fā)生地表沉陷、洞內(nèi)坍塌、突水和突泥等,安全風險極高。
(1)河床地表常年流水,流量為4 600 m3·d-1。地下水量豐富,水位埋深約2~8 m、高于洞頂約7 m。隧道開挖止水防水難度很大。
(2)下穿河床段地質(zhì)復雜,上面覆蓋層主要是直徑為1~2 m的大礫石砂層,結(jié)構(gòu)松散,如不進行固結(jié)處理,隧道無法成洞。但大礫石會造成成孔和注漿施工難度較大。
(3)隧道洞身通過地層主要為第四系中更新統(tǒng)洪積粉質(zhì)粘土、粉砂、細沙、粉土、細圓礫土、粗圓礫土等,須采用管棚+超前小導管注漿超前加固。地層中有大量卵石和大直徑礫石,因此管棚和超前小導管施工較困難。
(4)地方政府對茵香河重新規(guī)劃,將石鼓山隧道下穿茵香河段設(shè)為影視基地及文化旅游風景區(qū),拓寬河道并在下游修建蓄水壩用以抬高水位,增加了隧道范圍內(nèi)地下水的補給源,加大了隧道施工及后期運營風險。
圖1 隧道突泥涌水照片
在隧道通過其他富水砂層及細-粗圓礫土層時多次發(fā)生突泥涌水等地質(zhì)災害(圖1),施工難度大,安全風險高,進度緩慢。為有效保證隧道下穿茵香河段的施工安全,采取了地表旋噴加固、洞內(nèi)超前地質(zhì)預報、加強支護、優(yōu)化開挖方法措施。
在地表采用Φ800 mm旋噴樁進行加固。旋噴加固范圍為拱墻開挖輪廓線外1.1 m,旋噴樁樁底至仰拱最低面,旋噴樁樁長為25~30 m。最外側(cè)兩排旋噴樁為咬合樁,樁間距縱向為0.7 m,橫向間距為0.6 m,梅花形布置。其余隧道范圍內(nèi)的旋噴樁間距均按1.2 m×1.2 m布置。旋噴漿液采用單液漿進行施工,注漿壓力不小于20 MPa,如圖2、3所示。
圖2 旋噴注漿加固
圖3 旋噴樁施工作業(yè)
根據(jù)探測鎖定結(jié)果,DK639+988~DK640+010旋噴樁段采取袖閥管注漿進行補強加固,補強加固范圍長度為22 m、寬度為15.02 m,注漿范圍為拱頂以上5 m,上臺階拱腳以下1 m。隧道開挖輪廓線外注漿深度為仰拱底部,旋噴樁加固段袖閥管補強,如圖4所示。
下午四點光景的太陽烤得路面都燙腳,高木沒走兩步,就一身大汗;梨花卻一陣陣地發(fā)冷,她雙臂裹著身體,越走越縮;走到麥村與谷村交界的大寨河邊,梨花扶住橋頭的石柱蹲下身來,她不想再走了。河面上有不少蜻蜓在飛舞,有紅的,有白的……沿著河道飛來飛去。滿頭大汗的高木抓起桃花的手,卻被她身上的冰冷觸了一下;他一愣,就被梨花掙脫了手。梨花慢慢地直起身來,繼續(xù)往前走。高木默默地跟在她身后,愣愣的,沒說一句話。
表1 旋噴樁施工主要技術(shù)參數(shù)
圖4 旋噴樁加固段袖閥管補強
注漿完成后沿溝心設(shè)置厚度為30 cm的C25鋼筋混凝土底板,表層設(shè)Φ12 mm鋼筋網(wǎng),間距為20×20 cm;設(shè)置范圍為線路左側(cè)37.5 m,右側(cè)27.5 m。
本段地表注漿應在枯水季節(jié)施工,施工期間做好地表水的臨時引排措施,確保施工安全及質(zhì)量。
拱部雙層Φ42 mm超前小導管超前注單液漿。初支鋼架采用工25a型鋼,間距為0.5 m,噴射C25混凝土,厚度為35 cm;拱墻設(shè)置錨桿,錨桿長度為4 m,間距為1.0 m,拱墻設(shè)置Φ8 mm鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距為20 cm×20 cm。二次襯砌采用C35鋼筋混凝土襯砌,拱墻厚度為65 cm,仰拱厚度為75 cm。采用CRD法施工。DK639+950~DK640+070段采用全包防水設(shè)計,全環(huán)設(shè)2 mm厚防水板,板后鋪設(shè)無紡布。防水板內(nèi)側(cè)沿縱向設(shè)Φ80 mm透水盲管;環(huán)向設(shè)Φmm 50HDPE雙壁打孔波紋管,環(huán)向盲管間距為6 m,以排泄透過防水板的滲漏水。
原設(shè)計工法采用雙側(cè)壁導坑法或CRD法,通過圍巖加固后,采用優(yōu)化的三臺階臨時仰拱法施工,上臺階留置2 m左右的核心土,核心土后方的上臺階及中臺階設(shè)置臨時仰拱。開挖斷面圖如圖5所示。根據(jù)隧道風險特點,以安全為原則,響應緊襯砌的要求,石鼓山隧道仰拱安全步距按30 m控制,二襯安全步距按60 m控制。開挖斷面圖如圖5、6所示。
圖5 三臺階臨時仰拱法工序橫斷面
圖6 三臺階臨時仰拱法工序平面
三臺階臨時仰拱法要求上臺階設(shè)置臨時仰拱,中臺階設(shè)置臨時橫撐,臨時仰拱與初支鋼架采用栓接連接,結(jié)合現(xiàn)場情況,針對不同段落,對該工法做了如下改進。
(1)上臺階留置2 m左右核心土,充分保證了掌子面穩(wěn)定。核心土后方的上臺階設(shè)置臨時仰拱,中臺階臨時橫撐改為臨時仰拱,并在臨時仰拱上填土(厚度0.5 m并壓實),保證了該工法可全面適應機械化施工。
(2)臨時仰拱與初支鋼架連接由栓接改為倒楔形卡,臨時仰拱鋼架安裝在楔形卡內(nèi),楔形卡對臨時仰拱鋼架形成垂直向上和水平的約束,從而使臨時仰拱即發(fā)揮了控制沉降和收斂的作用,又充分有效地減小了大型機械施工對初支的擾動。
(3)在富水砂卵石V圍巖段落,因圍巖壓力大,在原三臺階臨時仰拱法的基礎(chǔ),上部設(shè)置豎撐,有效地抑制了隧道早期沉降變形。
隧道淺埋段施工過程中采用了地表袖閥管注漿、旋噴樁加固后,局部結(jié)合洞內(nèi)外加固補強措施,隧道開挖后揭示:閥管加固區(qū)漿液填充效果明顯,圍巖穩(wěn)定,無掉塊滲水;旋噴樁樁體可見,完整性較好,隧道開挖輪廓線內(nèi)樁體可見,對隧道內(nèi)圍巖加固起到了良好效果。
(1)分析法。通過對施工過程中分注漿段記錄各時間段對應的注漿壓力(0~3 MPa)、注漿速度(20~30 L·min-1)等數(shù)據(jù)的分析,注漿效果滿足要求(圖7)。
圖7 注漿P-Q、P-T曲線
(2)檢查孔取芯法。取芯數(shù)量為注漿孔數(shù)的2%且不少于3個;取芯率大于70%,平均取芯率大于85%。通過取芯驗證本試驗段注漿滿足要求(圖8)。
圖8 芯樣
(3)隧道變形分析。針對茵香河淺埋段的風險特點,為確保施工安全,按照3次·d-1的監(jiān)控量測頻率對洞內(nèi)及地表進行了監(jiān)控量測。監(jiān)測結(jié)果如下:斷面距離為2.5~5.0 m,拱頂累計下沉量為6.4~39.9 mm,水平收斂累計值為0~19.82 mm,在可控范圍之內(nèi);施工進度提升至35~40 m·月-1,是未采取措施前的2倍,結(jié)果表明安全開挖和快速施工的目的達到。
(4)出水量分析。利用超前水平鉆孔判斷掌子面前方水量情況,單孔出水量均小于2 L·m-1·min。
石鼓山隧道茵香河、張家溝淺埋段的順利通過,為軟弱圍巖隧道淺埋段安全快速施工總結(jié)出了有效的技術(shù)措施,積累了豐富的管理經(jīng)驗,為此類隧道的設(shè)計和施工提供了范例,主要結(jié)論如下。
(1)通過石鼓山隧道下穿茵香河淺埋段開挖后洞內(nèi)驗證,淺埋段地表加固采用袖閥管注漿及地表旋噴加固相結(jié)合的處理方案可行,注漿加固效果良好,可以達到止水防水,加固圍巖,提高自穩(wěn)能力的目的。
(2)施工過程中,“地表加固一段、評估一段、洞內(nèi)開挖一段、支護一段、總結(jié)一段”,監(jiān)控量測變形速率及累計變形值控制在正常范圍內(nèi),無預警,確保安全順利地通過了茵香河淺埋河谷地段。
(3)施工過程中,通過采取快挖早封閉等措施,開挖完成至封閉2 h內(nèi)完成,隧底開挖至初支封閉8 h,15 d內(nèi)完成初支封閉成環(huán)。