孟令濤 劉幫鋒
摘 要:基于二維碼和RFID識別技術改進的生產管理系統(tǒng)是以產品生產二維碼管理系數據庫為中心,硬件(手持機+掃描器)采集部品二維碼信息,將生產中各個工序的參數、加工NC文件、圖紙等傳輸到目標機床和終端電腦看板,產品生產二維碼管理系系統(tǒng)記錄了產品生產等各種環(huán)節(jié)的詳細信息,信息采集過程主要由硬件掃描二維碼實現(xiàn),避免了人為因素錯誤,有效確保數據的準確性。采集加工生產數據信息,進行生產數據統(tǒng)計分析,實現(xiàn)制造過程動態(tài)掌握、適時調整,為業(yè)務決策提供數據支持。此外,由于只需掃描二維碼,使員工操作簡單化、易用化,大大提高了工作效率。
關鍵詞:二維碼識別技術;RFID識別技術;生產管理系統(tǒng)
0 引言
松下冷鏈(大連)有限公司(下記簡稱“松下冷鏈”)創(chuàng)立于1994年,是松下集團全資子公司三洋電機株式會社,大連冷凍機股份有限公司共同出資興建的國際化制冷設備制造研發(fā)基地。目前,企業(yè)已發(fā)展成為國內頂尖的全程冷鏈保鮮綜合解決方案專家,在超商設備領域、飲品設備領域、商用廚房設備領域、低溫物流設備領域、生物醫(yī)療事業(yè)領域及服務·工程事業(yè)領域為客戶提供智能智美的全程冷鏈綜合解決方案。
近年來隨著國內消費升級,“快時尚”在國內已然風靡成風,而其帶來的一系列變化也在倒逼企業(yè)發(fā)展轉型,快速反應、柔性生產已成為企業(yè)的必備素質。
小批量、多批次生產,并且隨著客戶需求的個性化,批量在逐步縮小,松下冷鏈通過定制開發(fā),實現(xiàn)基于二維碼和RFID識別技術改進的生產管理系統(tǒng),采用二維碼、無線射頻識別標簽等方式賦予物品唯一身份,“標識”是產品、設備的“身份證”,記錄其全生命周期信息,通過掃描二維碼、RFID標簽識別,跟蹤生產環(huán)節(jié)關于產品的生產等各種細節(jié),從而全程追蹤產品的生產進度和生產品質,借此來彌補升級前常規(guī)生產方式的缺陷和不足,提高產能和效益。
1基于識別技術改進的生產管理系統(tǒng)方案簡介
商用冷柜是松下冷鏈主要產品之一,主要生產過程包括鈑金、涂裝、發(fā)泡、組裝四部分,以下從這四個生產環(huán)節(jié)介紹二維碼和RFID識別技術在生產管理系統(tǒng)中的應用概況。
1.1在鈑金加工環(huán)節(jié)應用二維碼識別技術
鈑金加工環(huán)節(jié),加工原料為鍍鋅板,少數為普通鋼板,經過剪板、沖壓、折彎、修磨等操作完成鈑金加工生產,加工好的板材手推車運至焊接區(qū)進行焊接,焊接主要有點焊、二氧化碳保護焊、氬弧焊。
傳統(tǒng)生產模式,進行加工前,機床操作者需要查看工藝參數、數據錄入和紙質圖紙,手工輸入剪床、折彎、焊接加工參數或者通過磁盤、U盤導入NC程序, NC程序無序管理,經常拿不到合適的加工程序,廢品偏高;為尋找NC程序導致大量工時的浪費;生產現(xiàn)場無法直接查看圖紙、工藝、NC文件等技術資料。技術人員通過U盤、軟盤傳輸程序,需要在辦公室和車間中間來回奔波,影響工作效率。另一方面,U盤攜帶和使用的方便性也使U盤成為泄密、傳播計算機病毒的最佳途徑,這將會給企業(yè)和設備造成巨大的風險。應用二維碼技術,在生產管理系統(tǒng)中指定生產計劃時,每個加工工序與部品號一一綁定,通過掃碼獲取加工過程中與加工有關的各類設計圖紙、工藝、加工代碼。
應用二維碼技術改進后生產模式,一方面,實現(xiàn)NC程序直接指派到機床,在機床端部署工業(yè)平板電腦,實現(xiàn)機床端電子看板,解決圖紙文檔的共享、查看等問題,實現(xiàn)無紙化生產,大幅度提高數控設備的利用率,大幅度提升生產效率。另一方面,通過二維碼綁定對應,軟件系統(tǒng)將機床設備實時采集到的設備及生產信息,經過分析、計算后反饋給系統(tǒng),作為科學決策的依據。
1.2在涂裝環(huán)節(jié)應用RFID識別技術
涂裝加工環(huán)節(jié),主要包括鈑金件掛板、靜電噴涂、烤漆等環(huán)節(jié)。
噴涂傳送鏈掛板前,對RFID標簽進行寫入信息,RFID標簽為耐高溫標簽,寫入的信息來源于生產系統(tǒng)。
在靜電噴粉室,通過LED電子看板能夠讀到噴涂的顏色等工藝參數,實現(xiàn)事先備料,提前配比,提高噴涂環(huán)節(jié)生產效率。
噴涂產線入口、出口不同點,設置RIFD讀寫器,讀寫每個掛板零件RIFD卡片噴涂信息,同時結合RIFD采集噴涂掛板傳輸鏈速,計算掛板零件的在噴涂產線的位置,實現(xiàn)烤漆時間精確控制,實現(xiàn)具體到零部件的生產預測,讓管理者實時掌握部品的生產進度以及預計完成時間、提高交貨期的管理精度。
1.3在發(fā)泡環(huán)節(jié)應用二維碼識別技術
在發(fā)泡環(huán)節(jié),設備通過PLC自控程序設定程序自動混料,人工操作設備將混合料通過設備管路及噴嘴注入至組裝好的發(fā)泡體內,通過加熱保溫,使混合料發(fā)泡成型,成型成品修整后在相應組裝生產線進行組裝。
傳統(tǒng)的生產模式,發(fā)泡料的注入時間、保溫時間需要人工輸入PLC,效率低,容易出錯。應用二維碼技術后,通過掃碼直接從生產系統(tǒng)獲取發(fā)泡的工藝數據,直接寫入PLC控制系統(tǒng),有效的避免了人工操作錯誤的風險,提高發(fā)泡的加工效率。此外,發(fā)泡模具也采用二維碼進行管理,能夠有效的統(tǒng)計模具使用的稼動率。
1.4在組裝環(huán)節(jié)應用二維碼識別技術
組裝環(huán)節(jié):組裝線為組裝各部分生產的部品,人工組裝,勞動者安裝導線,使用氣動扳手安裝螺絲組裝,部分組裝線組裝時使用密封膠密封等,不同型號的產品,對工藝要求不盡相同。傳統(tǒng)的方式,組裝生產時,采用紙質下發(fā)紙質工藝單人工填寫的方式,效率低,容易漏填、錯填。改進后,采用手持PDA終端掃碼的方式,通過掃描組裝部件,可以在PDA上獲取該工序的電子工藝單,實現(xiàn)組裝檢查的電子化,確保逐項必檢,漏檢無法提交。此外對于組裝環(huán)節(jié),對于檢測儀器取得的數據,在上位機直接生成二維碼,采用PDA掃描屏幕二維碼,實現(xiàn)檢測數據的快速錄入。
2設備維護與保養(yǎng)應用識別技術
除了在生產環(huán)節(jié)外,設備維護與保養(yǎng)也大量應用二維碼和RFID識別技術。在設備點檢、巡檢環(huán)節(jié)應用二維碼技術,建立一套基于二維碼的建立設備點檢和維修保養(yǎng)制度,為生產保駕護航。通過為每一臺設備制作二維碼作為標識,可將設備檔案、點檢記錄、維修保養(yǎng)記錄等所有重要信息完整、及時地匯總到管理系統(tǒng)中,通過手機等智能終端即可授權訪問,實現(xiàn)無紙化管理。
在設備維修保養(yǎng)環(huán)節(jié)應用二維碼技術后,管理人員、維修人員可第一時間收到來自現(xiàn)場的提醒消息推送,通過后臺可查看和管理所有設備運行記錄,及時掌握生產系統(tǒng)的運轉狀態(tài);現(xiàn)場掃碼隨時檢查制度落實情況,核驗數據真實性,提升監(jiān)督效率;維修人員處理完成設備故障后,提交報修記錄,巡檢人員檢查后可以進行核銷。添加手寫簽名模塊,巡檢人員和維修人員進行記錄需要手寫簽名,確保責任落實。管理人員可實時掌握查看設備檔案信息、設備報修信息、設備運行狀態(tài),對日常巡檢、維修保養(yǎng)、安全隱患等情況進行全程記錄和實時監(jiān)控,減少故障停機,保障生產任務按計劃運行。
3結束語
基于二維碼、RFID識別技術改進的生產管理系統(tǒng),有效的實現(xiàn)生產過程與管理過程的信息共享、生產線產品質量的追溯,讓一線工人可以把更多時間和精力投入到生產過程中,使生產工人更輕松,能夠把更多時間和精力投入到生產過程中,高效地完成生產任務,從而有效改善企業(yè)面臨的小批量生產導致工序切換損失高、效率降低、成本增加和交貨周期延長等一系列問題。
作者簡介:
孟令濤(1984年12月—)男,滿族,籍貫:遼寧錦州,本科學歷,研究方向:生產設備管理。
(松下冷鏈(大連)有限公司,遼寧大連 ?116600)