呂朝帥,楊 彪,胡瑞平
(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
圖1 閥體結(jié)構(gòu)Fig.1 Valve body structure
中海油建滔公司是中海石油化學(xué)股份有限公司與香港建滔投資有限公司出資興建的60 萬(wàn)噸/年甲醇裝置,采用了德國(guó)LURGI(魯奇)工藝技術(shù)[1],具有能耗低、大型化、運(yùn)行安全可靠、流程簡(jiǎn)潔的特點(diǎn)。該裝置于2006 年9 月竣工投產(chǎn),生產(chǎn)裝置已運(yùn)行了14 年,在裝置的運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)工藝包選用的現(xiàn)場(chǎng)個(gè)別的調(diào)節(jié)閥不適應(yīng)某些工段的工藝狀態(tài),在操作中存在的閥桿高頻振蕩的問題逐步顯露出來(lái)。本文就F-02002 分離罐的液位調(diào)節(jié)閥(LV-020201)在運(yùn)行中的閥桿高頻振蕩的故障問題,進(jìn)行充分的技術(shù)分析,修復(fù)的過程,處理的結(jié)果及得出的結(jié)論,并建議該調(diào)節(jié)閥后續(xù)的處理建議。
調(diào)節(jié)控制閥(LV-020201)是控制來(lái)自02R001 甲醇合成塔出來(lái)的合成氣,然后經(jīng)過換熱器E02002、E02003、E02004 換熱后的合成氣,經(jīng)分離罐F-02002 進(jìn)行氣液分離,氣相返回合成氣壓縮機(jī)的循環(huán)段,液相流經(jīng)液位調(diào)節(jié)閥減壓后送到甲醇精餾工段。分離罐F-02002 正常處于可操作的液位高度50%,分離罐上設(shè)置有帶控制的LT-020201 的液位測(cè)量[2]變送器儀表,另外,還設(shè)有3 臺(tái)液位變送器(LT-020202A/B/C)作為分離罐的液位高高(70%)、低低(30%)報(bào)警和高高(80%)、低低(20%)聯(lián)鎖保護(hù)信號(hào),這些聯(lián)鎖信號(hào)均進(jìn)入安全儀表系統(tǒng)(SIS)做為聯(lián)鎖保護(hù)。
調(diào)節(jié)閥的閥前壓力為9.88Mpa(a),閥后壓力為0.85Mpa(a),介質(zhì)溫度為40℃,正常流量為101336Kg/h,調(diào)節(jié)閥的正常工作壓差為9.28Mpa(a),正??刂剖橇鹘?jīng)調(diào)節(jié)閥的液態(tài)粗甲醇經(jīng)過調(diào)節(jié)閥減壓到0.85Mpa(a)后,進(jìn)入后續(xù)工段進(jìn)行精餾,經(jīng)過精餾出高純度的甲醇產(chǎn)品。
圖2 閥座Fig.2 Valve seat
該調(diào)節(jié)閥是氣動(dòng)薄膜控制閥,是氣開式,事故關(guān)閥(FC)調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥的行程為100mm,閥桿長(zhǎng)度1000mm,閥桿上帶有490mm 長(zhǎng)的波紋管,閥芯上有5 個(gè)閥芯組成整體閥芯,成葫蘆狀,正常開度MV=75%,調(diào)節(jié)閥是低進(jìn)高出流向。
針對(duì)調(diào)節(jié)閥圖1 的整體結(jié)構(gòu),進(jìn)行如下的分解說明。圖1 為調(diào)節(jié)閥的閥體剖面圖,圖中⑥部位為調(diào)節(jié)閥的導(dǎo)向槽,其作用是對(duì)閥芯的導(dǎo)向和定位的作用,防止閥芯在流體的作用下減少振動(dòng);圖中⑦部位為閥座,內(nèi)部分為5 個(gè)臺(tái)階,就是5 個(gè)閥芯腔,它的作用是流體進(jìn)入閥腔后,從底部第一個(gè)閥腔開始向上流動(dòng),在流動(dòng)過程中,通過閥芯的開度控制流體的流量及對(duì)流體進(jìn)行減壓作用;圖中⑧部分為流體的進(jìn)口,法蘭尺寸為8 寸,壓力等級(jí)為Class900;圖中⑨為調(diào)節(jié)閥的出口,法蘭標(biāo)準(zhǔn)為8 寸,閥體上部位于執(zhí)行器法蘭連接,下部位是閥體的盲法蘭,主要是對(duì)閥體下腔的密封作用及拆檢時(shí)雜物的清理。
圖2 為調(diào)節(jié)閥的閥座部位[3],閥座與閥體的連接為螺紋連接,圖中⑤為流體的入口,入口是10 個(gè)同一尺寸∮20 均勻分布的圓孔,其作用是限制流體,初次減壓及流體的均勻分布的作用,流體經(jīng)過圓孔后進(jìn)入閥芯的二次限流與減壓,閥座的材質(zhì)為316L。閥座內(nèi)腔分布4 個(gè)腔室,每個(gè)腔室的高度都不一樣,從下向上逐步加大,腔室的間隙是一樣的,流體流經(jīng)4 個(gè)后,最后在閥座的上部流出,上部是第5 個(gè)閥芯來(lái)控制,也是閥座的密封面,也是流體流量的控制線。
調(diào)節(jié)閥從投產(chǎn)之時(shí),每在75%的開度下,調(diào)節(jié)閥的閥桿就一直存在高頻的振動(dòng)狀態(tài),造成了閥芯的導(dǎo)向部位的多次均勻磨損如圖3 中的?所示,磨損深度達(dá)1.85mm,寬度達(dá)26mm。
圖3 閥芯Fig.3 Spool
從圖4 中可以看出,在離閥桿末端105mm 處開始磨損,磨損寬度為27mm,深度為1.65mm。另外,閥門定位器的反饋桿也存在輕微的磨損。
從閥門的磨損部位、磨損的寬度及磨損的深度可以看出各部位的磨損是均勻的,閥芯的磨損導(dǎo)向部位的寬度表示閥門的正常閥門高頻振動(dòng)下的開度,磨損的深度表示磨損的時(shí)間段。閥桿的磨損部位是閥桿在護(hù)管的限位槽內(nèi)因閥桿的高頻振動(dòng)造成的磨損。
閥桿離末端350mm 處設(shè)有波紋管,該閥桿進(jìn)行了波紋管的處理,主要作用是防止甲醇的泄漏,減少對(duì)閥桿填料的承壓沖擊,減少填料的泄漏,起到關(guān)鍵作用。
從整個(gè)調(diào)節(jié)閥來(lái)看,在裝置開車階段,閥門處于小的開度,導(dǎo)向部位還處于與導(dǎo)槽緊貼的狀態(tài),隨著閥門的開度的上升到正常開度,閥芯和閥桿的重心向上抬高,造成閥芯與閥桿的穩(wěn)定性差,同時(shí),閥門的開度上升,流體的流量也在增加,流體流量、壓力的變化也是造成閥芯與閥桿的高頻振動(dòng)的主要原因。因?yàn)?,流體從進(jìn)口要經(jīng)過10 個(gè)∮20 的入口流道,經(jīng)過5 個(gè)葫蘆狀的閥芯與閥座的間隙,最后從閥座上面流出,在出口側(cè)的壓力比同平面的進(jìn)口側(cè)的壓力要低,加上閥桿的系統(tǒng)彈性,在流體流量和壓力變化時(shí),閥桿與閥芯的不穩(wěn)定性,壓力的變化加上閥芯導(dǎo)向的上移,重心的抬高,閥芯的不穩(wěn)定性增加,流體的波動(dòng)、閥桿的振動(dòng),勢(shì)必造成閥桿與導(dǎo)向內(nèi)側(cè)的高頻摩擦。由于閥座的材料比閥芯的材料的硬度大,很大程度上造成閥芯的磨損,同時(shí),閥桿與護(hù)管限位槽內(nèi)側(cè)也存在高頻碰磨,造成閥芯和閥桿的磨損。
圖4 閥桿Fig.4 Valve stem
首先,是對(duì)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行解體檢修。處理的第一部位是對(duì)磨損的閥芯導(dǎo)向部位的處理主要是對(duì)磨損部位的清理,重新補(bǔ)焊,補(bǔ)焊的尺寸要大于導(dǎo)向部位的直徑,然后經(jīng)過車床的加工,在加工的過程中,考慮到導(dǎo)向槽無(wú)法處理,另外內(nèi)檢磨損輕微,所以在導(dǎo)向位置增加0.1mm 厚度,補(bǔ)償閥座導(dǎo)向內(nèi)腔的磨損尺寸,減少與導(dǎo)向槽內(nèi)側(cè)的回裝間隙,也是增加閥芯的穩(wěn)定性的策略。
第二,是對(duì)閥桿護(hù)管限位磨損部位的處理。依然按照原尺寸補(bǔ)焊加工處理,因?yàn)樵撐恢媚p不嚴(yán)重,對(duì)閥門的一定時(shí)間段內(nèi)安全性運(yùn)行不構(gòu)成影響。
通過上述的處理,安裝、調(diào)試及投運(yùn),在調(diào)節(jié)閥開度到達(dá)MV=75%時(shí),調(diào)節(jié)閥的高頻振蕩消除,故障問題得到解決。
1) 閥芯的設(shè)計(jì)存在不足。閥芯過長(zhǎng)、過多,5 個(gè)閥芯承擔(dān)著減壓、流體分配、限流等多種功能,受運(yùn)行中多種因素變化的干擾,閥芯的平衡性、穩(wěn)定性很容易被破壞,通過這種的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不適用于高壓差,高靜壓的工藝裝置的生產(chǎn)工段,多閥芯的不協(xié)調(diào)性,任何一個(gè)閥芯的損傷都會(huì)影響到流經(jīng)流體的壓力變化、流量變化,以及在外部干擾的情況下,克服干擾的能力不一樣,也是造成閥桿高頻振蕩的原因之一。
2) 閥桿過長(zhǎng)存在不足。閥桿的長(zhǎng)度為1000mm,閥桿過長(zhǎng),整體調(diào)節(jié)閥的高度也加長(zhǎng),調(diào)節(jié)閥的重心上移;再加上,閥桿長(zhǎng)、重心抬高、閥桿的穩(wěn)定性差,也會(huì)引發(fā)運(yùn)行中克服振蕩的穩(wěn)定性差,造成閥桿振蕩磨損的次要原因。
3) 閥桿波紋管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在不足。解決甲醇的外漏問題有很多方法,采用波紋管結(jié)構(gòu),存在加工難度大,修復(fù)的可行性差,容易開裂損壞,使用壽命短,修理難度大,無(wú)形中增加了閥桿的長(zhǎng)度,造成振蕩磨損后果。
由于閥門設(shè)計(jì)和選型上的不合理,運(yùn)行中存在閥桿的高頻振蕩是在所難免,雖然經(jīng)過了修理、修復(fù)基本上解決了振蕩的問題,這只是暫時(shí)的處理辦法,受外部和閥門本身因素的影響,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,閥門的閥桿高頻振蕩還會(huì)發(fā)生,閥芯、閥桿的磨損依然存在。
因?yàn)殚y門存在設(shè)計(jì)上的不足,如果要徹底解決調(diào)節(jié)閥的閥桿高頻振蕩的問題,需要重新設(shè)計(jì)、重新選型,特別是要結(jié)合本次調(diào)節(jié)閥存在的問題、造成的原因及影響因素都要進(jìn)行充分地分析,充分地論證結(jié)合起來(lái),進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和選型。需要改變閥體的結(jié)構(gòu)、密封方式,降低閥門高度,減少閥桿長(zhǎng)度,采用多級(jí)降壓方式與單一閥芯等措施,解決閥門閥桿的高頻振蕩帶來(lái)的故障,減少檢修次數(shù),滿足工藝操作要求,確保裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。