高偉
摘要:高壓加熱器是火電廠運(yùn)行系統(tǒng)中非常重要的設(shè)備構(gòu)成之一,同時(shí)也是各類故障的高發(fā)區(qū)域。已有數(shù)據(jù)中統(tǒng)計(jì)認(rèn)為:火電廠中高壓加熱器因各種原因所出現(xiàn)的故障僅僅低于鍋爐四管故障,占到了整個(gè)火電廠設(shè)備運(yùn)行故障近1/3的比例?;诖?,本文主要對(duì)高壓加熱器安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析探討。
關(guān)鍵詞:高壓加熱器;安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
1、高壓加熱器系統(tǒng)流程及參數(shù)
華能南京熱電有限公司現(xiàn)有兩臺(tái)汽輪機(jī)為抽汽背壓式,型號(hào):CB50-10/565/2.6/1.6,型式為單缸、單軸、抽汽、反動(dòng)、其設(shè)計(jì)點(diǎn)為額定抽汽工況:主汽進(jìn)汽壓力10 MPa,溫度565℃,流量480t/h;中壓抽汽壓力2.6 MPa,流量85 t/h;排汽壓力1.6 MPa,于2017年12月完成兩臺(tái)汽輪機(jī)“72+24h”試運(yùn)行后正式投入商業(yè)運(yùn)行。
華能南京熱電每臺(tái)機(jī)組配兩臺(tái)100%容量的單列、立式高壓加熱器。當(dāng)任一臺(tái)高加水側(cè)故障時(shí),兩臺(tái)高加同時(shí)從系統(tǒng)中退出,給水通過(guò)三通閥快速切換至旁路供鍋爐。高加疏水正常運(yùn)行時(shí)#1高加→#2高加→除氧器。啟、停機(jī)組和事故狀況下,高加疏水經(jīng)危急疏水輸至定排擴(kuò)容器。投入商業(yè)化運(yùn)行后,2臺(tái)機(jī)組的高加運(yùn)行中多次出現(xiàn)高加正常疏水調(diào)節(jié)閥堵塞情況,在此對(duì)并通過(guò)調(diào)節(jié)閥堵塞情況的分析,降低風(fēng)險(xiǎn),并提出了高加經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的方法。
2、高加正常疏水調(diào)節(jié)閥堵塞情況處理
#1機(jī)自2017年04月16日并網(wǎng)以來(lái)已運(yùn)行近一年時(shí)間,從7月開(kāi)始#1機(jī)高加正常疏水調(diào)門開(kāi)度緩慢由52%上升至85%,嚴(yán)重影響高加正常運(yùn)行。
根據(jù)汽泵出口流量和鍋爐進(jìn)口流量比對(duì),以及#2高加正常疏水門開(kāi)度變化參數(shù)綜合考慮,認(rèn)定為#1高加正常疏水調(diào)門問(wèn)題。根據(jù)趨勢(shì)圖可以看出,為維持設(shè)定的水位,#1高加調(diào)門開(kāi)度持續(xù)增大,嚴(yán)重影響了高加及機(jī)組的安全運(yùn)行。11月13日,運(yùn)行調(diào)整將#1機(jī)#1高加單獨(dú)隔離,檢修處理#1高加正常疏水調(diào)門問(wèn)題。經(jīng)檢修解體后發(fā)現(xiàn),該門通流部分孔洞結(jié)垢嚴(yán)重,調(diào)門套筒網(wǎng)孔均被部分或全部堵塞,通流面積明顯降低。
從套筒網(wǎng)孔中清理出大量的粉末狀黑色固體,雖未送樣化驗(yàn),但根據(jù)其他電廠調(diào)門堵塞物質(zhì)分析來(lái)看,該物質(zhì)可能為磁性氧化鐵Fe?O?粉末。處理過(guò)后的疏水調(diào)門開(kāi)度恢復(fù)至35%,但是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,#1高加正常疏水調(diào)門的開(kāi)度又在緩慢的上升,再度面臨隔離檢修的過(guò)程,大大降低了機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
3、原因分析
高加管束泄露的原因概括起來(lái)主要有以下幾方面:
調(diào)門結(jié)構(gòu)及籠式套筒材料的調(diào)查調(diào)閥及閥籠套材質(zhì)為有磁性的420不銹鋼,具有較好的耐蝕性、韌性和防銹性能?;\罩內(nèi)有兩圈網(wǎng)孔,呈一定角度均勻布置,行間距大約4.5mm,共40孔,孔徑約5mm。因?yàn)椴馁|(zhì)具有磁性,孔徑較小,均勻布置的圓型降噪孔形成磁場(chǎng)產(chǎn)生磁力,極易吸附系統(tǒng)內(nèi)的磁性Fe?O?粉末,吸附磁性Fe3O4粉末是一個(gè)逐漸發(fā)展的過(guò)程,最終會(huì)造成孔洞完全堵塞,這也是我們看到#1高加疏水調(diào)門開(kāi)度緩慢增大的原因。
(2)根據(jù)化學(xué)運(yùn)行檢測(cè)和化驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看,去年7月初至今,機(jī)組運(yùn)行時(shí)水及蒸汽中鐵離子的含量(電導(dǎo)率)基本控制在合格范圍內(nèi),個(gè)別樣由于機(jī)組啟動(dòng)和取樣系統(tǒng)誤差造成超標(biāo),可以得出系統(tǒng)內(nèi)汽水中鐵離子含量不是導(dǎo)致高加疏水調(diào)門頻繁堵塞的主要原因。
(3)鍋爐受熱面氧化皮由于高加進(jìn)汽壓力波動(dòng),或者疏水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)不靈敏導(dǎo)致水位波動(dòng)較大,管材將沖蝕嚴(yán)重,氧化皮脫落,最終造成疏水調(diào)節(jié)閥堵塞。
4、改善高加工作環(huán)境方法探討
4.1加強(qiáng)汽水品質(zhì)管理
降低機(jī)組汽水系統(tǒng)中鐵離子的含量,加強(qiáng)化學(xué)混床運(yùn)行的監(jiān)測(cè),尤其是凝水回收系統(tǒng)的監(jiān)測(cè),嚴(yán)格控制除鹽水中鐵離子的含量,提高汽水品質(zhì)。
4.2?加大高加停用后的保養(yǎng)工作
加強(qiáng)高加運(yùn)行時(shí)水位調(diào)整,嚴(yán)格控制高加進(jìn)汽參數(shù)。用時(shí),針對(duì)高加危急疏水門內(nèi)漏問(wèn)題,展開(kāi)研究,做好系統(tǒng)隔離,并配合檢修處理。后期對(duì)備用機(jī)組高加進(jìn)行保養(yǎng)工作,防止管板腐蝕。
4.3調(diào)整高加運(yùn)行方式
4.3.1高加啟、停時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按廠家說(shuō)明書要求控制溫升、溫降速度,將水位控制在正常范圍內(nèi)。機(jī)組在啟、停及低負(fù)荷時(shí),高加的單側(cè)受壓和沖刷比較嚴(yán)重;機(jī)組啟動(dòng)時(shí),特別是熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),主汽壓力都偏高,如汽側(cè)沒(méi)有壓力,水側(cè)投入會(huì)造成單側(cè)受壓。
4.3.2高加水側(cè)在沖轉(zhuǎn)前投入,控制給水壓力,開(kāi)啟高加排空氣,緩慢開(kāi)啟注水門對(duì)高加進(jìn)行充分的排空,防止高加內(nèi)積存空氣導(dǎo)致管束局部過(guò)熱損壞,暖管后投入水側(cè)運(yùn)行。汽側(cè)隨機(jī)投入時(shí),必須嚴(yán)格控制抽氣的升溫速度。在高加暖管過(guò)程中,疏水采用逐級(jí)自流,以盡量減少高加的汽、水側(cè)壓差。機(jī)組并網(wǎng)后,當(dāng)高加的汽側(cè)壓力高于除氧器壓力時(shí),應(yīng)及時(shí)將疏水導(dǎo)入除氧器。主汽參數(shù)必須按照升溫、升壓曲線進(jìn)行,不得大幅度地變化。嚴(yán)格控制升負(fù)荷速率可以有效控制抽氣參數(shù),防止高加管束急劇受熱產(chǎn)生過(guò)大的熱應(yīng)力,造成損壞。
4.3.3盡量避免在額定參數(shù)停機(jī)。停機(jī)過(guò)程中嚴(yán)格控制給水壓力,停機(jī)前解列高加汽、水側(cè)運(yùn)行,避免高加單側(cè)受壓和冷、熱沖擊。
4.4維持高加水位正常
在機(jī)組正常運(yùn)行中,高加水位低會(huì)造成管束沖刷嚴(yán)重,在啟、停過(guò)程中水位顯示往往不準(zhǔn)確,有的電廠采取退水位保護(hù)或全開(kāi)3臺(tái)高加的危急疏水維持運(yùn)行,這種操作方式會(huì)造成高加汽側(cè)在極低水位運(yùn)行,導(dǎo)致高加管束受到強(qiáng)烈沖刷。高加水位顯示不準(zhǔn)時(shí)就地檢查水位,而且不得同時(shí)開(kāi)啟3個(gè)高加的危急疏水。
4.5機(jī)組啟動(dòng)時(shí)防止氧化皮脫落
加強(qiáng)鍋爐啟動(dòng)與運(yùn)行中的控制,嚴(yán)格按照鍋爐啟動(dòng)要求,控制合格的升溫升壓速率。運(yùn)行中合理調(diào)整燃燒工況,加強(qiáng)對(duì)鍋爐主汽溫及各受熱面的控制及調(diào)整,盡量減少主汽溫及鍋爐受熱面壁溫的大幅度波動(dòng)。同時(shí),及時(shí)了解入爐煤煤種特性,防止因煤質(zhì)大幅度波動(dòng),造成汽溫、汽壓發(fā)生大幅度變化,使氧化皮脫落。
5、高加安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方法
5.1衡量加熱器效率的主要指標(biāo)
上端差:抽氣壓力下的飽和溫度與加熱器出水溫度差值。下端差:加熱器疏水溫度與其進(jìn)水溫度差值。機(jī)組運(yùn)行中加熱器上、下端差達(dá)到設(shè)計(jì)值,才能保證加熱器的經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行。
5.2水位調(diào)整試驗(yàn)
5.2.1試驗(yàn)內(nèi)容
為確定高加最佳運(yùn)行水位,本廠對(duì)高加進(jìn)行了以下試驗(yàn):通過(guò)加熱器水位調(diào)整試驗(yàn),確定加熱器端差相對(duì)較小時(shí)所對(duì)應(yīng)的水位和機(jī)組運(yùn)行中的最佳水位,以提高加熱器傳熱效率,進(jìn)而提高機(jī)組熱效率。
5.2.2試驗(yàn)方法
2007-11-18,在50MW負(fù)荷時(shí),解除加熱器水位保護(hù),按一定幅度調(diào)整加熱器水位,待加熱器運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定后記錄其運(yùn)行數(shù)據(jù)并計(jì)算加熱器端差。
5.2.3試驗(yàn)結(jié)論
通過(guò)試驗(yàn)得出:正常運(yùn)行中加熱器水位直接影響加熱器的效率,尤其是下端差的影響非常明顯,但不同的機(jī)組其影響不同,應(yīng)進(jìn)行實(shí)際測(cè)量,并結(jié)合安全因素綜合考慮,來(lái)確定加熱器(包括高、低壓加熱器)的最佳水位,提高加熱器傳熱效率和機(jī)組熱效率。加熱器低水位運(yùn)行不僅影響效率,而且會(huì)加劇管束的沖刷,造成管束的泄漏。在運(yùn)行中改善加熱器運(yùn)行環(huán)境,特別是降低高加進(jìn)汽溫度,減小汽、水壓差是防止管束泄露、延長(zhǎng)使用壽命的有效辦法。
6、結(jié)束語(yǔ)
針對(duì)高加正常疏水調(diào)節(jié)閥平凡堵塞現(xiàn)象,華能南京熱電采取了多種措施對(duì)高加運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性進(jìn)行了分析,找到了解決的方法,投運(yùn)4年來(lái)高加的性能和故障率一直屬于同類機(jī)組中的優(yōu)秀水平。
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