趙云生
(唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司,河北 唐山 063700)
氨水分離單元送來的原料氨水進入原料氨水槽,然后用剩余氨水泵送入氨水換熱器,與蒸氨塔底出來的蒸氨廢水進行換熱,由液堿泵送出的32%的NaOH堿液經(jīng)管道混合器與蒸氨原料氨水混合后,進入蒸氨塔蒸氨。塔底部分鋼鐵廢水經(jīng)再沸器加熱,產(chǎn)生的汽水混合物返回塔底作為蒸氨的熱源[1]。蒸氨塔底另一部分蒸氨鋼鐵廢水由蒸氨廢水泵送經(jīng)氨水換熱器,同進塔蒸氨的原料氨水換熱后,進入廢水冷卻器,用循環(huán)冷卻水冷卻至40℃后,去威立雅水處理單元,塔頂蒸出的氨汽經(jīng)分縮器部分冷凝后,濃度約18%的氨汽去硫銨的飽和器中進行洗滌[2]。
我公司回收車間蒸氨塔(兩臺,開一備一)整體設計由天津創(chuàng)舉科技有限公司設計施工,鋼鐵冶煉蒸氨塔采用垂直篩板式塔盤結(jié)構,塔直徑1.8m,塔高23.7m,塔盤層數(shù)29層。單塔設計剩余氨水處理量為60m3/h,實際處理量在50m3/h,鋼鐵冶煉蒸氨塔在運行過程中,塔盤聚結(jié)了很多的鋼鐵廢渣、熱聚合物、焦粉和煤粉,引發(fā)塔盤嚴重堵塞、篩板及塔盤結(jié)構嚴重破損,由于塔盤破損嚴重,塔效率降低,導熱油蒸氨溫度達不到,需開直接蒸汽,造成蒸汽大量消耗,產(chǎn)生大量廢水,當剩余氨水量稍稍提量時,塔頂、塔底壓力增加,蒸氨廢水氨氮指標超過200mg/l,同時造成堿耗的大量增加,增加了處理成本,況且每個鋼鐵冶煉蒸氨塔連續(xù)運行最多3個月后蒸氨處理后各項指標嚴重不合格,必須停塔檢修,每次檢修清理塔盤需要2個月時間,期間沒有備用設備,而且還有高額的檢修費用。
圖2 檢修下來破損的塔盤
針對我廠鋼鐵冶煉蒸氨塔現(xiàn)存的問題,決定對蒸氨塔塔盤進行改造,我們經(jīng)過多次對同行業(yè)的了解和溝通,決定對蒸氨塔塔內(nèi)件進行技術改造(筒體不變)選用由鞍山市格林環(huán)保生產(chǎn)的新式斜孔塔盤。在原有蒸氨塔本體不變的前提下,只將塔內(nèi)部塔盤、加強圈、降液板,橫梁等塔內(nèi)件拆除。塔內(nèi)部安裝噴射斜板式塔盤及相應加強圈、降液板等塔內(nèi)件。
表1 工藝參數(shù)及指標
圖3 改造后塔盤照片
改造前。(表2)
改造后。(表3)
表2 原蒸氨塔運行參數(shù)匯總表(2018年5月~11月)
表3 改造后蒸氨塔運行參數(shù)匯總表(2019年1月~6月)
采用新型高效防堵斜孔塔盤后,每天冶金平均噸水耗堿在7.75kg,蒸氨廢水量平均每天較少75t,蒸氨廢水后的各項化驗指標都比以前有很大提高,蒸氨塔各項參數(shù)運行較為穩(wěn)定,大大的降低了液堿的消耗,降低了處理成本,節(jié)省檢修成本,具有較高的經(jīng)濟價值。
(1)施工投入:技術改造及人工費用60萬元。
(2)節(jié)省費用:①節(jié)省處理蒸氨廢水費用:每天減少75t廢水,噸處理成本70元,年效益75*365*70=191.6萬元;②節(jié)省液堿費用:噸水耗堿降低2Kg,每天處理蒸氨廢水50*24=1.2t,噸堿700元/t,年效益:2*1.2*365*700=61.32萬元;③每年停塔檢修蒸氨塔費用10萬元。年創(chuàng)效合計:191.6+61.32+10-60=202.64萬元。