郭利軍
(山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
當(dāng)前小孔徑樹脂錨固預(yù)應(yīng)力錨索加固技術(shù)得到了全面的實踐應(yīng)用,該錨索加固技術(shù)采用樹脂藥卷錨固,單體錨桿鉆機施工,安裝工序簡單,施工速度大幅度提高,因此得到各大煤礦的全面使用。該礦對小孔徑樹脂錨固預(yù)應(yīng)力錨索加固技術(shù)也進行了理論分析研究和實踐應(yīng)用研究。
1)預(yù)應(yīng)力錨索支護技術(shù)的機理分析,錨索支護參數(shù)設(shè)計,錨索長度、預(yù)應(yīng)力、密度等參數(shù)的設(shè)計,為實踐應(yīng)用提供技術(shù)支持。
2)自行設(shè)計1×19S-椎21.8多層絲預(yù)應(yīng)力鋼絞線,該1×19S結(jié)構(gòu)鋼絞線設(shè)計為3層絲結(jié)構(gòu),鋼絲根數(shù)為19根鋼絲,同等規(guī)格的鋼絞線,鋼絲的直徑就會變細??梢杂糜诟邚姸让旱V錨索支護設(shè)計用材料。
3)與某公司聯(lián)合開發(fā)MQT-85J系列氣動錨桿錨索鉆機,可以實驗錨索鉆機的大扭矩和大推力要求。
4)對錨索預(yù)應(yīng)力損失的影響因素和補償措施進行了研究。
該礦基于小孔徑樹脂錨固預(yù)應(yīng)力錨索支護技術(shù)的理論分析基礎(chǔ)上,對技術(shù)方案在該煤礦進行了全面的實踐應(yīng)用。以該礦3324工作面大斷面開切眼錨桿與錨索聯(lián)合支護和3325工作面強烈動壓影響巷道全錨索支護為案例,進行了支護設(shè)計方案及效果分析研究。
2.1 大斷面開切眼錨桿與錨索聯(lián)合支護的設(shè)計
2.1.1 開切眼地質(zhì)與生產(chǎn)條件
該礦3324工作面,煤層厚度為3.25~7.01m,煤層平均厚度4.82m;煤層傾角為2°~7°,煤層平均傾角5°;煤層直接頂為砂質(zhì)泥容,平均厚度4.9m,單軸抗壓強度為29~58MPa;3324工作面開切眼屬3號煤層,沿其底板進行掘進,掘進斷面為矩形,斷面寬度×高度=7.6m×2.8m,巷道兩端斷面寬度×高度=9.6m×2.8m。
2.1.2 支護方案
針對3324工作面開切眼巷道的實況,對其用有限差分法(FLAC3D)對設(shè)計方案及參數(shù)進行模擬,確定采用強力錨桿錨索聯(lián)合支護,來實現(xiàn)大斷面巷道支護的安全。頂板和靠采空區(qū)側(cè)幫采用左旋無縱筋螺紋鋼錨桿:采用樹脂加長錨固預(yù)緊力矩400N·m;直徑椎=22mm;長度l=2400mm;屈服強度600MPa,抗拉強度800MPa;頂板和采空區(qū)側(cè)幫錨桿排間距分別為:1000m×900mm、1000m×850mm。工作面推進側(cè)幫采用玻璃鋼錨桿,直徑椎=20mm,長度l=2000mm;組合構(gòu)件采用W鋼帶,鋼帶厚度4mm,并配合高強度拱形錨桿托盤;采用菱形金屬網(wǎng)護頂、護幫。頂板錨索采用1×19S-椎21.8多層絲預(yù)應(yīng)力鋼絞線,直徑椎=21.8mm;長度l=8300mm,錨索錨固劑規(guī)格為快速K2335樹脂錨固劑1卷、中速Z2360樹脂錨固劑2卷,錨索預(yù)緊力不小于120kN,錨固力250kN。
2.1.3 支護效果
對3324工作面巷道施工及結(jié)束過程進行了開切眼圍巖位移及支護體受力進行監(jiān)測,得到巷道預(yù)應(yīng)力錨索支護受力監(jiān)測曲線,如圖1所示。
圖1 巷道預(yù)應(yīng)力錨索支護受力監(jiān)測曲線
從圖1可知兩幫位移量不大,巷道第1次掘進時兩幫總移近量、強力錨桿支護煤幫位移量、玻璃鋼錨桿支護煤幫位移量分別為77.2mm、19.8mm、54.9mm;巷道第2次掘進時兩幫總移近量、強力錨桿支護煤幫位移量、玻璃鋼錨桿支護煤幫位移量分別為31.4mm、9.9mm、24.7mm。掘進中頂板下沉不明顯,變形量較小,錨桿預(yù)緊力保持在73~140kN;錨索預(yù)緊力保持在100~420kN之間,錨索、錨桿受力狀態(tài)良好。該強力錨桿錨索聯(lián)合支護設(shè)計合理,可以有效控制開切眼圍巖的變形量。
2.2 強烈動壓影響巷道全錨索支護的設(shè)計
2.2.1 巷道地質(zhì)與生產(chǎn)條件
該礦4325工作面屬于強烈動壓影響巷道,煤層厚度為2.84~5.35m,煤層平均厚度4.05m;煤層傾角為3°~8°,煤層平均傾角6°;煤層直接頂為泥巖,平均厚度3.5m;煤層基本頂為細砂巖,平均厚度3.9m。瓦排巷沿4號煤層頂板進行掘進,瓦排巷斷面為矩形,凈寬×凈高=4.0m×3.2m,該瓦排巷掘進過程中受4326回采工作面的采動影響,動壓影響系數(shù)增大,巷道變形量會增大。
2.2.2 支護方案
針對4324工作面瓦排巷的實況,對其用有限差分法(FLAC3D)對設(shè)計方案及參數(shù)進行模擬,確定采用全長預(yù)應(yīng)力錨固,全斷面錨索支護設(shè)計,如圖2所示。
支護參數(shù):錨索采用1×19S-椎21.8多層絲預(yù)應(yīng)力鋼絞線,直徑椎=21.8mm;長度l=4300mm,錨索錨固劑規(guī)格為快速K2335樹脂錨固劑1卷、中速Z2360樹脂錨固劑2卷。首先對錨索施加預(yù)應(yīng)力,然后用水泥漿全長錨固錨索,接著使用錨索止?jié){塞封孔。頂板每排5根錨索,排間距1200mm×900mm;每幫每排3根錨索,間距1200mm×900mm。錨索托板為300mm×300mm×16mm高強度可調(diào)心注漿用托板,采用鋼筋網(wǎng)護頂、護幫,網(wǎng)孔尺寸100mm×150mm。該支護設(shè)計方案采用了高預(yù)應(yīng)力的短錨索設(shè)計,有效的提高錨索預(yù)應(yīng)力到300kN。
圖2 全斷面錨索支護設(shè)計示意圖
2.2.3 支護效果
對4324瓦排巷道表面位移情況進行監(jiān)測,得表面位移曲線,如圖3所示。
圖3 4324瓦排巷表面位移監(jiān)測曲線
從圖3可知,4323瓦排巷掘進前期巷道圍巖變形量非常小,左幫、右?guī)汀蓭?、頂?shù)椎谋砻姘嘧畲笠平糠謩e為90mm、80mm、140mm、120mm。在掘進后期,受4326回采工作面的采動影響礦壓顯現(xiàn)強烈;左幫、右?guī)?、兩幫、頂?shù)鬃畲笠平繛?50mm、128mm、220mm、260mm,相對掘進前期巷道變形量增幅較大,但是整個掘進期間瓦排巷無離層現(xiàn)象,圍巖變形量和位移較小,在合理的范圍之內(nèi)。從瓦排巷表面位移監(jiān)測曲線可知,該全錨索支護設(shè)計方案有效合理。
該礦井下巷道預(yù)應(yīng)力錨索支護技術(shù)已得到了全面的應(yīng)用,該礦在預(yù)應(yīng)力錨索支護技術(shù)的理論研究和實踐應(yīng)用方面取得了較好的研究成果。但是在實踐應(yīng)用過程中,也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題,必須進行進一步的改進。
1)實踐應(yīng)用過程中,對于錨索應(yīng)用過度重視,造成錨索過長、過密現(xiàn)象,從而在一定程度上造成支護材料的浪費。需要從提高錨索預(yù)應(yīng)力的角度來提高錨索支護效果。
2)錨索支護的材料與構(gòu)件的適用面還不廣,必須針對不同地質(zhì)條件,不同圍巖條件,設(shè)計更多的系列化的錨索結(jié)構(gòu)。
3)要加強錨索受力情況的監(jiān)測,將支護效果進行數(shù)據(jù)化處理,有效提高錨索支護的安全性。
預(yù)應(yīng)力錨索支護技術(shù)在西曲礦特大斷面開切眼、強烈采動時影響巷道的實踐應(yīng)用效果表明,預(yù)應(yīng)力錨索支護技術(shù)能有效控制煤礦井下巷道圍巖的變形量,支護效果理想,為實現(xiàn)該礦高產(chǎn)高效安全的開采目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。