張會辰
(山東王晁煤電集團(tuán)有限公司,山東 棗莊 277100)
根據(jù)《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求,煤與瓦斯突出礦井掘進(jìn)施工期間,為防止煤與瓦斯突出,威脅其它工作面安全,要求突出煤層所有回風(fēng)巷都必須是專用回風(fēng)巷,不得與其它工作面共用回風(fēng),在設(shè)計工作面回風(fēng)順槽時,就必須設(shè)計一條直通總回的專用回風(fēng)通道,要想與總回溝通,不但涉及多條跨巷,施工時難度較大,還要穿過多層煤,每揭一次煤層都必須打鉆抽放消突,耗時、費資。因此,針對12802運輸順槽掘進(jìn)條帶瓦斯抽采進(jìn)行方案優(yōu)化設(shè)計。
1)開采背景。夫康煤礦可采煤層共15層,分上下兩組煤,上煤組依次為2→3→4→5→5-1→6→7→8→9→11→14號煤層,下煤組依次為22→28→30→32號煤層。設(shè)計先采下煤組,再采上煤組,煤組內(nèi)下行式開采。礦井投產(chǎn)時下煤組首采28號煤層,首采面為12801采面,備用面為12802采面,12802運輸順槽是備用面的運輸巷。
2)礦井瓦斯抽采系統(tǒng)。礦井地面永久抽采泵房已正常投入使用,目前采用地面抽采系統(tǒng)對該掘進(jìn)工作面進(jìn)行煤層瓦斯預(yù)抽。高負(fù)壓選用高效節(jié)能的水環(huán)式真空泵:2BE3 50型(n=380rpm)二臺,工況流量Q高g=201m3/min,耗水量17.1m3/h臺,真空泵配套防爆型電動機(jī)YB3-355L1-4(280kW、660V)。低負(fù)壓選用高效節(jié)能的水環(huán)式真空泵:2BE3 42型(n=440rpm)三臺,工況流量Q低g=142m3/min,耗水量9m3/h臺,真空泵配套防爆型電動機(jī) YB3-315L-4(185kW、660V)。抽采管道選用PE管(聚乙烯),高負(fù)壓抽采主管道DW450,抽采支管DW280;低負(fù)壓抽采主管道DW630。
原設(shè)計布置12802底板瓦斯抽采巷穿層預(yù)抽12802運輸順槽掘進(jìn)條帶瓦斯,將瓦斯抽采巷布置在32號煤層底板巖層中,通過在底板瓦斯抽采巷布置鉆場,施工穿層鉆孔預(yù)抽首采工作面及下區(qū)段(備用面)的區(qū)域及條帶瓦斯。共設(shè)計布置11瓦斯抽采回風(fēng)巷、11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷和12瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷三條底板專用瓦斯抽采巷穿層預(yù)抽28號煤層首采工作面及28號煤層下區(qū)段(備用面)整個工作面區(qū)域煤層的瓦斯,11瓦斯抽采回風(fēng)巷和11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷分別穿層預(yù)抽12801回風(fēng)和運輸順槽掘進(jìn)條帶及12801首采面區(qū)域內(nèi)煤層瓦斯,12瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷穿層預(yù)抽12802運輸順槽掘進(jìn)條帶煤層瓦斯。11瓦斯抽采回風(fēng)巷長度552m,11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷長度511m,12瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷長度506m。原設(shè)計底板瓦斯抽采巷布置平面圖如圖1所示。
圖1 原設(shè)計底板瓦斯抽采巷布置平面圖
1)方案優(yōu)化設(shè)計。將原方案設(shè)計中布置三條底板專用瓦斯抽采巷穿層預(yù)抽28號煤層首采工作面及28號煤層下區(qū)段整個工作面區(qū)域瓦斯的抽采方法,調(diào)整為利用現(xiàn)有已布置完畢的兩條底板專用瓦斯抽采巷(11瓦斯抽采回風(fēng)巷和11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷)穿層預(yù)抽28號煤層首采工作面順槽條帶及28號煤層下區(qū)段12802運輸順槽條帶瓦斯的方法。即:利用11瓦斯抽采回風(fēng)巷和11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷分別穿層預(yù)抽12801回風(fēng)和運輸順槽掘進(jìn)條帶及12801首采面區(qū)域內(nèi)煤層瓦斯;同時利用11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷穿層預(yù)抽12802運輸順槽掘進(jìn)條帶煤層瓦斯,取消12瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷的施工,減少建井工程巷道506m。優(yōu)化后的底板瓦斯抽采巷布置平面圖如圖2所示。
圖2 優(yōu)化后的底板瓦斯抽采巷布置平面圖
2)存在的問題。從11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷向12802運輸順槽掘進(jìn)條帶煤層施工穿層鉆孔,一是距離較長,最長的鉆孔達(dá)146m,用現(xiàn)有配Φ50mm鉆桿的ZY1250型鉆機(jī)施工難度大,動力不足,鉆孔易跑偏,可能打不到位;二是有1/2的鉆孔為平行孔和俯孔(向下的負(fù)角度鉆孔),鉆孔排水排渣比較困難。
3)解決辦法。已購置ZDY4000LR履帶液壓鉆機(jī)一臺,該鉆機(jī)電機(jī)功率55kW,配套Φ73mm的鉆桿,鉆孔深度可達(dá)300m,鉆桿強(qiáng)度和鉆進(jìn)深度能有效控制12802運輸順槽掘進(jìn)條帶區(qū)域;鉆孔施工時采用向鉆孔內(nèi)送高壓風(fēng)吹水排渣工藝,解決平行孔和俯孔排水排渣困難的問題。
1)建井巷道工程量減少,節(jié)省投資。將原設(shè)計中布置三條底板專用瓦斯抽采巷(11瓦斯抽采回風(fēng)巷、11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷和12瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷)穿層預(yù)抽28號煤層首采工作面及28號煤層下區(qū)段整個工作面區(qū)域瓦斯的抽采方法,調(diào)整為利用現(xiàn)有已布置完畢的兩條底板專用瓦斯抽采巷(11瓦斯抽采回風(fēng)巷和11瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷)穿層預(yù)抽28號煤層首采工作面順槽條帶及28號煤層下區(qū)段12802運輸順槽條帶瓦斯的方法,取消了12瓦斯抽采進(jìn)風(fēng)巷的施工,減少建井工程巷道506m。每米巷道綜合費用(掘進(jìn)工資、炸材消耗、材料費、安全費用等)按10000元計算,節(jié)約投資 (506m×10000元 /m)=5060000元。購置ZDY4000LR履帶液壓鉆機(jī)一臺,購置價520000元。
綜合計算,節(jié)約投資5060000-520000=4540000元。
2)保證了礦井試運轉(zhuǎn)時間。抽采方案優(yōu)化后,能夠減少建井工程巷道506m,節(jié)省了巷道施工時間,為礦井盡早進(jìn)入試運轉(zhuǎn)贏得了時間保障。
預(yù)抽時間差異系數(shù)為預(yù)抽時間最長鉆孔抽采天數(shù)減去預(yù)抽時間最短的鉆孔抽采天數(shù)的差值與預(yù)抽時間最長的鉆孔的抽采天數(shù)之比。
式中:η為預(yù)抽時間差異系數(shù),%;Tmax為預(yù)抽時間最長的鉆孔抽采天數(shù)(25天);Tmin為預(yù)抽時間最短的鉆孔抽采天數(shù)(18天)。
本區(qū)域內(nèi)煤層瓦斯地質(zhì)簡單,本區(qū)域鉆孔預(yù)抽時間基本一致,預(yù)抽時間差異系數(shù)為28%,小于30%,符合評價要求。
煤層最大殘余瓦斯含量為3.794m3/t,最大殘余瓦斯壓力為0.414MPa,均低于規(guī)定的限定值8m3/t和0.74MPa,滿足要求。
此瓦斯抽采優(yōu)化方案及抽采方法符合(黔安監(jiān)煤礦〔2016〕12號)文件《省安全監(jiān)管局貴州煤礦安監(jiān)局省能源局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤與瓦斯突出防治工作的意見》中“三、重點措施”第(五)項“改進(jìn)和強(qiáng)化鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯措施”的要求,已通過貴州省煤礦設(shè)計研究院對原安全設(shè)施設(shè)計中的瓦斯抽采方案及方法進(jìn)行了修改變更,并經(jīng)過施工16個12802運輸順槽抽采試驗鉆孔,取得了貴州省煤礦安全監(jiān)察局的備案認(rèn)可,不但加快了抽放進(jìn)度,而且節(jié)省了大量資金投入。