曲廣財(cái),尤紅濤
(同煤集團(tuán)永煤公司,山西大同 037000)
隨著科技的飛速發(fā)展,掘進(jìn)機(jī)截割巷道所進(jìn)行的生產(chǎn)工作已實(shí)現(xiàn)了自動化控制,掘進(jìn)作業(yè)面達(dá)到了無人值守的目標(biāo),保證了巷道斷面的截割質(zhì)量,提升了截割臂擺動速度調(diào)整的精準(zhǔn)度。因此,本文以某礦井掘進(jìn)生產(chǎn)條件及掘進(jìn)機(jī)的各個參數(shù)為基礎(chǔ),利用PLC自動控制器來進(jìn)行自動化控制技術(shù)的探析[1]。
圖1 礦用掘進(jìn)機(jī)機(jī)構(gòu)示意圖
針對EBZ200型懸臂式掘進(jìn)機(jī),這種類型的掘進(jìn)機(jī)大多適用于半煤或全煤的巖層中,可以將單向抗力為95 MPa的巖石進(jìn)行截割,形成一種斷面巷道,該巷道的寬度及高度分別為2.5~6.0 m和2.0~5.0 m,在所有截割的巷道斷面中,其最大面積為3 024 m2,巷道的坡度為±20°。這種類型的掘進(jìn)機(jī)主要有3個結(jié)構(gòu),分別為裝運(yùn)部、行走部及截割部,而構(gòu)成系統(tǒng)也有3種,分別為進(jìn)排水、液壓及供電,其中主要依靠液壓部件及機(jī)械設(shè)備來實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)的功能。由于運(yùn)用了控制器、液壓等部件,該型號的掘進(jìn)機(jī)可以將柔性曲線與硬性截割相互結(jié)合,促使掘進(jìn)的效率及巷道的質(zhì)量得到極大提升[2]。該掘進(jìn)機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其關(guān)鍵技術(shù)的參數(shù)如表1所示。
表1 EBZ200型掘進(jìn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
掘進(jìn)機(jī)截割自動控制技術(shù)是基于人工控制掘進(jìn)機(jī)的數(shù)據(jù)信息,并通過實(shí)際調(diào)查研究,工作人員大多依靠激光指向儀來判斷掘進(jìn)的位置,通過控制操作臺的手柄來完成電流比閥的控制,從而實(shí)現(xiàn)擺角的調(diào)整與控制,此時液壓缸的流量處于合理的位置,推動活塞桿的運(yùn)行,從而對截割部分在水平及垂直方向的運(yùn)行進(jìn)行調(diào)整,對截割的速率進(jìn)行調(diào)節(jié)。工作人員通過對截割部位進(jìn)行明確,借助自身累積的經(jīng)驗(yàn)來控制手柄[3]。但是因井下作業(yè)的環(huán)境及條件較為惡劣,工作人員視線極易受到雜物的影響,導(dǎo)致工作人員無法準(zhǔn)確地把握控制,截割斷面不具備平整性,與設(shè)計(jì)值存在較大的誤差,截割頭產(chǎn)生了嚴(yán)重的擺動問題,為了優(yōu)化截割作業(yè)的效果,可以運(yùn)用自動控制技術(shù)來實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)的控制。PLC具有較高的分析能力,通過對傳感器收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理來發(fā)送控制指令,與激光定位系統(tǒng)相結(jié)合來控制電氣體系、機(jī)械設(shè)備及液壓系統(tǒng)的動作[4]。圖2所示為自動化控制技術(shù)的工作原理。
圖2 自動化控制掘進(jìn)機(jī)截割示意圖流程
為了使截割巷道得到有效控制,自動控制系統(tǒng)可以采用分階段的方法來調(diào)整截割臂的擺動速度,如圖3所示。慢啟慢停的主要作用是促使巷道斷面可以很好地成形,延長電機(jī)的使用時間,避免截割頭因驟啟或驟停而出現(xiàn)振動損傷;對截割臂的運(yùn)行速度進(jìn)行分階段調(diào)整主要是保證液壓系統(tǒng)的供液、截割過程中完成無極調(diào)速、維持電機(jī)的恒定運(yùn)行[5]。
圖3 自動控制啟停以及調(diào)速
掘進(jìn)機(jī)所采用的自動控制系統(tǒng)中主要包含了模塊、電源、轉(zhuǎn)換器等多個硬件元件。
為了提升定位的精準(zhǔn)度,確保截割臂的運(yùn)行軌跡達(dá)到設(shè)計(jì)數(shù)值,因此選擇了一種磁敏電阻型的傳感器,即重力擺式傾角檢測傳感器,這種傳感器可以對傾角進(jìn)行無接觸地觸點(diǎn)檢測,對截割臂在垂直方向的擺角及自身所處的角度進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。采用SMR磁敏感傳感器來檢測截割臂在水平方向的擺角,該傳感器具有與編碼器相一致的功能,可以與感應(yīng)齒相結(jié)合而發(fā)揮作用。采取行程傳感器來檢測截割頭存在的伸長量,對位置及精度進(jìn)行有效的考慮,并將其設(shè)置在油缸中。
在自動化控制的過程中,選擇恰當(dāng)?shù)碾娏鳈z查傳感器,即CHY-220AS/V,這種傳感器所具有的功能是將收集到的電機(jī)電流信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換,使其成為PLC控制器的應(yīng)用需求。該傳感器所能檢測到的電流為0~220 A,供電電壓所處的范圍為10~20 V,通過相應(yīng)的轉(zhuǎn)換,輸出電流的信號值維持在0~25 mA。
為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的轉(zhuǎn)換,可以在PLC控制的擴(kuò)展部位安裝FX2N-4AD型A/D轉(zhuǎn)換器。這種轉(zhuǎn)換器中共計(jì)有4個傳輸通道,在進(jìn)行接收的時候,模擬信號可以被轉(zhuǎn)化成數(shù)字信息。信號分辨率最高可達(dá)16位,電壓、電流的輸出及輸入信號的轉(zhuǎn)換都是在轉(zhuǎn)換器與接線端之間完成的,在轉(zhuǎn)換之后,其電壓值與電流值分別處于-10~10 V和-20~20 mA,PLC控制器也可以通過傳輸通道將其下發(fā)的指令傳輸?shù)綀?zhí)行部分[6]。
以人工進(jìn)行掘進(jìn)工作為基礎(chǔ),再與試驗(yàn)等相關(guān)手段相結(jié)合,運(yùn)用PLC編程控制器來設(shè)計(jì)可編程序語音,其中主要包含了掘進(jìn)機(jī)截割的路徑、搖臂的擺動角度等,通過對開關(guān)及啟停按鈕進(jìn)行轉(zhuǎn)換來完成截割臂動作及其方向的調(diào)整。為了使巷道斷面具備較高的成形質(zhì)量、使煤壁巷幫具備較好的平整性,自動控制器應(yīng)當(dāng)有效的控制搖臂,以進(jìn)行掃底工作[7]。在掘進(jìn)機(jī)工作的時候,可以為搖臂設(shè)定高、中、低3種擺動速度,對于變送器收集到的信號,A/D轉(zhuǎn)換器可以對其進(jìn)行有效的轉(zhuǎn)換,之后得到相應(yīng)的電壓信號范圍,并將該范圍之內(nèi)的電壓值分為3個層次,使其可以與速度的3個層次相吻合,即高、中、低3個速度所對應(yīng)的電壓范圍分別為0~2 V、2~4 V和4~5 V,同時在3個比例放大器的影響下分別輸出對應(yīng)的電流信號,其截割的詳細(xì)流程如圖4所示。
圖4 掘進(jìn)機(jī)自動控制截割搖臂擺速流程圖
在某礦井中,EBZ200型懸臂式掘進(jìn)機(jī)自動化控制改造后在半煤巖中進(jìn)行了相應(yīng)的實(shí)踐。處于PLC自動化控制的背景下,與設(shè)計(jì)數(shù)值相比,該掘進(jìn)機(jī)的巷道兩幫偏差都是321.6 mm,單邊偏差的均值為152.5 mm,這些都要小于人工控制下的偏差值。機(jī)身的初始位置處于巷道的中心線上,不存在顯著的偏差,單邊及回轉(zhuǎn)的定位精度分別低于30 mm和15 mm,可以持續(xù)進(jìn)行截割及掃底工作,自動化截割工作具有高效性和穩(wěn)定性,其斷面與使用需求相吻合,在進(jìn)行掘進(jìn)的過程中,掘進(jìn)機(jī)始終保持穩(wěn)定的運(yùn)行。人工操作的人員數(shù)量至少要8人,處于自動化控制技術(shù)的背景下,只有5個人就可以進(jìn)行掘進(jìn)工作。在PLC自動化技術(shù)的控制下,掘進(jìn)速度得到較大的提升,工作人員的工作量不斷降低,巷道斷面的品質(zhì)及生產(chǎn)的效率得到提升[8]。
(1)該控制系統(tǒng)主要是基于以人工控制為基礎(chǔ)的掘進(jìn)機(jī)截割參數(shù),PLC編程控制器則作為核心技術(shù)應(yīng)用于自動化控制系統(tǒng)中,采用分階段控制的辦法來調(diào)整截割臂擺動的速度及采取慢啟慢停加速控制的方法。
(2)該控制系統(tǒng)所包含的硬件器件主要有電源、控制板、轉(zhuǎn)化器等,處于PLC控制技術(shù)的環(huán)境下,對于搖臂截割的速度,可以運(yùn)用三階段電壓來進(jìn)行調(diào)整,以完成截割的自動化控制。
(3)在自動化控制的背景下,EBZ200型懸臂式掘進(jìn)機(jī)所截割的巷道具有較好的質(zhì)量,減少了工作人員的工作量,確保了巷道生產(chǎn)的安全性,提升了巷道的掘進(jìn)效率。