殷利奇,吳 罡,宋文禧
(中國石油蘭州石化公司,甘肅蘭州 730060)
在能源經(jīng)濟(jì)化建設(shè)下,我國的汽油逐漸向低烯烴、低蒸氣壓方向轉(zhuǎn)型。柴油也逐漸往高十六烷值和低密度方面發(fā)展。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,國家加強(qiáng)了對煉油企業(yè)質(zhì)量管理。2017年,我國也提出了(GB/T 19147—2013)柴油標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)要求柴油生產(chǎn)加入超深度加氫脫硫催化技術(shù),改造現(xiàn)有的反應(yīng)器,以提升柴油質(zhì)量升級生產(chǎn)。本文現(xiàn)研究立足于采用高性能的催化劑來實(shí)現(xiàn)加氫脫硫生產(chǎn)工藝技術(shù)。
作為現(xiàn)代生產(chǎn)清潔柴油最為關(guān)鍵的技術(shù)之一,超深度脫硫技術(shù)關(guān)乎到柴油的生產(chǎn)質(zhì)量。本研究對柴油加氫脫硫反應(yīng)和超深度催化劑加氫脫硫原理進(jìn)行對比分析,研究不同的催化劑對生產(chǎn)的影響。
本次實(shí)驗(yàn)采用的催化劑為高活性鈷鉬型加氫低硫柴油催化劑,其具有超強(qiáng)活性,且十分適合低硫柴油生產(chǎn)?,F(xiàn)采用DN3531/DN3651催化劑,屬于(艾斯臣)技術(shù)平臺的第三代一類、二類活性技術(shù),催化劑 DN3531/DN3651具有較強(qiáng)的抗結(jié)焦能力,耗氫量極低,且可以最大程度提升十六烷值,進(jìn)而改善產(chǎn)品的密度和色度。現(xiàn)結(jié)合東方石化裝置,分析在裂解柴油加氫裝置的應(yīng)用效果。
中心餾分加氫工藝流程為裂解汽油先進(jìn)入脫戊烷塔,分別進(jìn)入一段、二段反應(yīng)器進(jìn)行加氫精制,脫除雙烯烴、單烯烴及氧、硫、氮等雜質(zhì)。最后進(jìn)入穩(wěn)定系統(tǒng),脫硫作為芳烴裝置的原料?,F(xiàn)選用0.3Mt/a裂解柴油加氫裝置,其原料中不飽和烴比例高,可選用CD2650/DN3531組合催化劑,預(yù)防設(shè)備在壓縮機(jī)壓力不足下產(chǎn)生超低硫柴油產(chǎn)物??蛇x用多層催化劑結(jié)構(gòu)來保護(hù)前段催化劑純度,且發(fā)揮主精制劑作用,實(shí)現(xiàn)加氫活性處理,降低裂解原料中的碳前驅(qū)體結(jié)垢產(chǎn)物,緩解床層壓降效果。
催化劑裝填采用密相處理方式,裝有主催化劑22.16t。
從開工以來,裝置開始從滿負(fù)荷加工裂解柴油方式調(diào)節(jié)優(yōu)化,整個(gè)裝置控制柴油含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10μg/g要求。分析原料處理特征,觀察裝置上周期和本周期的原料特征,本周期的加工原料是裂解柴油,且其含硫量和上周期混合含硫量比值差異不大,且氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降低到210μg/g,整體幅度降低為29.5%,整個(gè)處理過程中,十六烷指數(shù)明顯減少,且其中的芳烴含量增加,研究分析可知,當(dāng)內(nèi)部柴油實(shí)現(xiàn)超深度脫硫時(shí)候,因?yàn)閮?nèi)部競爭吸附影響,原料中的氮?dú)?、芳烴會減弱加氫脫硫效果,這是因?yàn)榇呋瘎┗钚员灰种?,反?yīng)效率不明顯。缺乏對應(yīng)的處理控制,后周期的原料控制超深度脫硫問題加劇。
分析標(biāo)定期間的主要生產(chǎn)操作參數(shù)和產(chǎn)品特征,達(dá)到滿負(fù)荷20t/h,新氫流量也超過了壓縮機(jī)的最大額定流量值,為了控制反應(yīng)器的出口溫度,也應(yīng)當(dāng)限制精制柴油的循環(huán)量在8~18t/h。經(jīng)過本周期標(biāo)定的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)研究分析,均達(dá)到了(GB/T 19147—2013)柴油標(biāo)準(zhǔn),且含氮、芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)均降低明顯,表示加氫精制組合催化劑有較強(qiáng)的脫硫、脫飽和烴的作用,可作為粗制催化裂解柴油原料。
經(jīng)過11個(gè)月的運(yùn)行處理后,整個(gè)裝置的超低硫柴油在滿足低于10μg/g的環(huán)境中,裂解柴油的進(jìn)料量和產(chǎn)品含硫量如圖1所示。
圖1 裝置運(yùn)行效果分析
結(jié)果表示,本周期內(nèi)的工藝裝置裂解柴油產(chǎn)量十分穩(wěn)定,且硫含量可控,整個(gè)裝置的 年產(chǎn)量可以達(dá)到161.2kt,這和預(yù)期設(shè)計(jì)值160kt/a要求接近,經(jīng)過精制柴油循環(huán)處理后,裂解采油加氫裝置的加工負(fù)荷可以達(dá)到86%以上,隨著精制柴油的性能趨于穩(wěn)定,整個(gè)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)可滿足國家要求標(biāo)準(zhǔn)。且在0.6Mt/a環(huán)境中,柴油的含硫量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求,可以保證催化劑長久穩(wěn)定運(yùn)行,也可緩解產(chǎn)品質(zhì)量過剩的問題。經(jīng)過加氫處理后,加氫精制柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)初始低于14μg/g,經(jīng)過調(diào)和處理后,柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10μg/g(符合國標(biāo)要求)。且液相柴油加氫裝置可以滿足裂解柴油生產(chǎn)動力需求,改變以往加氫動力驅(qū)動不足問題。
針對加權(quán)平均床層溫度變化趨勢,其反應(yīng)器中的催化劑平均溫度變化較為緩和,當(dāng)WABT溫度提升速度為0.0385℃/d,催化劑的活性失效率為0.0385攝氏度每天,這和初期的設(shè)計(jì)值對比,高了20℃。按照催化劑的周期壽命不應(yīng)當(dāng)小于36月計(jì)算,末期的WABT溫度應(yīng)當(dāng)達(dá)到405℃,也就是高于原設(shè)計(jì)溫度7℃左右。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)后,末期催化劑的床層最高溫度設(shè)計(jì)要求多是大于410攝氏度。
經(jīng)過東方石化裝置實(shí)驗(yàn)后,裝置的處理量和原料性質(zhì)乃至于產(chǎn)品硫含量都和設(shè)計(jì)值接近,經(jīng)催化劑使用后,生產(chǎn)的精制柴油性能較為穩(wěn)定且反應(yīng)過程中,反應(yīng)溫度提速速率較小,這表示催化劑具有穩(wěn)定的活性和催化性能,按照催化劑的優(yōu)化平衡裂解效率和石油裝置裂解柴油的處理質(zhì)量,該裝置基本能夠?qū)崿F(xiàn)催化劑長周期使用需求。為了滿足長周期符合國家柴油脫硫生產(chǎn)要求,生產(chǎn)單位可以優(yōu)化裂解柴油為目標(biāo),進(jìn)一步提升下階段柴油質(zhì)量,進(jìn)而優(yōu)化裂解柴油加氫裝置使用質(zhì)量,最終優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù),提升其操作效益。
隨著石油資源日益枯竭,低品質(zhì)原油成為工業(yè)生產(chǎn)的替代品。為滿足可持續(xù)發(fā)展和生產(chǎn)要求,我國嚴(yán)格控制了柴油含硫量,現(xiàn)代化工生產(chǎn)針對柴油超深度加氫脫硫技術(shù)進(jìn)行改革,以求提升柴油純度,減少含硫量,催化劑實(shí)現(xiàn)了這一生產(chǎn)目標(biāo)。現(xiàn)代較為流行的催化劑有金屬非負(fù)載催化劑、NEBULA多金屬催化劑、準(zhǔn)鉑型加氫脫硫催化劑、傳統(tǒng)負(fù)載型加強(qiáng)脫硫催化劑,隨著工業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展,這些催化劑實(shí)現(xiàn)了改變載體酸性及活性金屬負(fù)載量,從而提升柴油脫硫效果,為柴油生產(chǎn)做出了重要推動。整體而言,煉油領(lǐng)域中,生產(chǎn)清潔柴油勢在必行,加氫精制催化劑也是該領(lǐng)域重要的發(fā)展方向,相信科研單位會研制出更加通用型的催化劑,滿足多生產(chǎn)條件的柴油生產(chǎn)要求。
綜上所述,采用東方石化裂解柴油加氫裝置,可以適當(dāng)更換標(biāo)準(zhǔn)催化劑,如DC、DN系列催化劑,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)研究分析開車成功,且操作十分穩(wěn)定,可生產(chǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的柴油產(chǎn)品。催化劑的性能高,穩(wěn)定性好,具有明顯的脫硫、脫氮功能,芳烴飽和性能也而更加優(yōu)越和穩(wěn)定。