李德海
(甘肅電投武威熱電有限責任公司,甘肅武威 733000)
甘肅電投武威熱電公司2×350 MW 機組汽輪機為東汽超臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、七級回熱、間接空冷、抽汽凝汽式汽輪機。機組設計為供熱、凝汽兩用機組,汽輪機第5級抽汽為供熱調整抽汽,冷再提供高壓工業(yè)抽汽,三抽預留低壓工業(yè)抽汽接口,具體參數(shù)如下:
機組型式:超臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、七級回熱、間接空冷、抽汽凝汽式汽輪機;
汽輪機型號:CJK350/283-24.2/0.4/566/566;
額定冷再工業(yè)供汽量:50 t/h;
最大冷再工業(yè)供汽量:100 t/h。
1)測定機組深調時能否利用關小中調門開度來提高工業(yè)抽汽量。
2)測定機組深調且利用中壓調門參與調節(jié)時,機組最低穩(wěn)燃負荷及對應最大工業(yè)抽汽量。
3)掌握在機組深調時,關小汽輪機中壓調門供工業(yè)抽汽時,對機組經濟性的影響。
4)測定機組深調時關小中壓調門,對機組運行參數(shù)的影響。
本次試驗參數(shù)測量,主要借用機組DCS 系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)采集。
1#、2#機組不同負荷下關小中調門試驗工況如表1。
1)1#機組純凝和供工業(yè)抽汽工況試驗數(shù)據(jù),如表2。
2)中壓調門調節(jié)特性試驗。1#機組負荷170 MW時,汽輪機冷再壓力為1.66 MPa,此時工業(yè)抽汽流量值0 t/h,熱控人員通過DEH強制緩慢關小中壓調門開度進行試驗,在關小中調門過程中高排壓力變化,如表3。當機組負荷降至115 MW,通過逐步關小中壓調門開度時,具體參數(shù)變化,如表4。
表1 1#、2#機組試驗工況
表2 1#機組純凝和供工業(yè)抽汽工況參數(shù)
表3 1#機組170 MW純凝工況高排壓力、溫度參數(shù)
表4 1#機組115 MW供工業(yè)抽汽工況參數(shù)
通過試驗得出機組在深調期間(機組負荷降至32.8%)時,可以利用關小中調門的方法來提升機組深調時的工業(yè)抽汽供汽量。
通過試驗得出機組利用中壓調門參與工業(yè)抽汽調整,在接帶32.8%額定負荷時,鍋爐可以保持穩(wěn)定燃燒,機組對應工業(yè)抽汽供汽能力可提升12 t/h。
在2#機組上進行了170 MW、115 MW 純凝工況、最大工業(yè)抽汽工況(關小中調門)、正常工業(yè)抽汽工況經濟性對比試驗,試驗結果如表5。
表5 2#機組深調期間利用中調門調整工業(yè)抽汽參數(shù)
表5 中可以得出:與純凝和中調門未關工況相比,利用關小中調門的方法,當機組深調至115 MW時,單臺機工業(yè)抽汽量由原38 t/h 提高至50 t/h,并使汽機熱耗在170 MW 工況下降2.4%、115 MW 工況下降2.7%。
綜合試驗數(shù)據(jù)對比分析可知,機組在低負荷時利用關小中調門調整抽汽量,確實可以產生較好的節(jié)能降耗經濟效益。
機組在170 MW 負荷下,當中壓調門開度指令在100%時,工業(yè)抽汽供汽最大量為38 t/h,當調門開度在100%~50%變化時,工業(yè)抽汽供汽量基本無變化;當中壓調門指令在40%~50%之間時,工業(yè)抽汽供汽量有明顯變化;當中壓調門指令在35%~40%之間時,工業(yè)抽汽供汽量變化較為明顯,中調門開度至35%時,工業(yè)抽汽量可達50 t/h。
機組在115~170 MW 負荷區(qū)間內,利用關小中調門至35%的方法進行調整工業(yè)供汽量時,當中調門開度大于35%時,機組差脹、軸承溫度、軸向位移等參數(shù)基本無變化;當中調門開度在30%~35%時,隨著高排壓力的上升,高排溫度相應快速升高,受高排溫度變化影響,汽輪機高中壓缸夾層進汽溫度升高,有可能使汽輪機缸脹超過設計值,造成汽輪機高中壓脹差隨負荷發(fā)生周期性變化的情況。但中調門開度在35%~100%之間變化時,對機組安全性不會造成影響。此種調整方法,在我廠夏季兩臺機組深調期間進行了實施,達到了有效提升機組工業(yè)供汽量及機組經濟性的目的。