嚴欣茹,房 俊,馬天添
(合肥通用環(huán)境控制技術有限責任公司,安徽合肥 230038)
NSF 前置反硝化濾池是由好氧生物濾池發(fā)展來的缺氧反硝化濾池,將NSF 置于曝氣生物濾池SAF 或BAF 工藝之前,就是典型的膜法A/O 除磷脫氮工藝??晒?jié)省后置反硝化脫氮外加碳源的運行費用。
圖1 前置反硝化深床濾池工藝流程
NSF 前置反硝化濾池是缺氧型生物濾池,生物填料上生長著高濃度、生生不息的反硝化菌細菌,如變形桿菌屬(Proteus)、芽孢桿菌屬(Bacillus)、微球菌屬(Micrococcus)、產(chǎn)堿桿菌屬(Alcaligenes)、黃 桿 菌 屬(Fla vobacter)、假 單 胞 菌 屬(Pseudomonas),等等。反硝化反應是一群異養(yǎng)兼性微生物完成的生物化學過程,在NSF 反應器中選擇性地培養(yǎng)和馴化兼性厭氧異養(yǎng)型反硝化過程菌群。通過對好氧生物濾池硝化液的回流,反硝化細菌群利用原水中的碳源獲得能量,利用硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮離子中的氧進行呼吸,將硝酸鹽氮還原成N2釋放到大氣中,達到污水脫氮的目的。
生物反硝化過程可用2NO2-+6H(電子供體有機物)→N2+2H2O+2OH-和2NO3-+1OH(電子供體有機物)→N2+4H2O+2OH-表示。根據(jù)上述兩個反應式計算,得出1 g 亞硝酸鹽氮轉(zhuǎn)化為氮氣時,有機物(以BOD5 表示)需要1.71 g,1 g 硝酸鹽氮轉(zhuǎn)化為氮氣時,有機物(以BOD5 表示)需要2.86 g,并由此產(chǎn)生堿度(以CaCO3計)3.57 g。
NSF 前置反硝化脫氮濾池最大優(yōu)勢是合理利用原水中的有機物作為碳源,省去了外加碳源,降低了運行成本,省去了復雜的碳源投加控制和儲藥系統(tǒng),同時避免了尾水不會因外加碳源不當而產(chǎn)生CODcr 超標現(xiàn)象。污水處理廠生活污水由較高的碳氮比,完全符合采用前置生物反硝化脫氮的工藝要求。NSF 前置反硝化脫氮濾池生物填料采用復式生物填料,生物化學穩(wěn)定性好,抗腐蝕,表面粗糙,比表面積大,利于微生物固著生長,生物量大,反硝化效率高達70%以上。系統(tǒng)全自動運行,操作、管理運行及其簡單,采用獨特的濾磚布水和氣搓排泥防堵塞技術,100%保證NSF 前置反硝化濾池無堵塞、無填料流失和磨損,終身免維護。影響生物反硝化的因素如下。
(1)溫度。反硝化反應最適宜溫度范圍為20~40 ℃,低于15 ℃時反應速率明顯下降,低于5 ℃時,反硝化速率較低。有研究表明,溫度對反硝化反應速率的影響與反硝化系統(tǒng)的類型(生物懸浮生長或固著生長)、硝氮負荷等因素有關。為提高在低溫條件下的反硝化的反應速率,可以采用降低負荷率、延長污泥齡、加大水力停留時間等方法,工程經(jīng)驗顯示受溫度影響,填料型固定反硝化系統(tǒng)的反應速率比流化床和懸浮污泥小。
(2)pH 值。反硝化反應最適宜pH 值為7.0~7.5,不適宜的pH 值將影響反硝化細菌群增值和活性。
(3)溶解氧。在反硝化反應過程中,污水中的溶解氧對反硝化反應起到抑制作用。經(jīng)驗證明,正常情況下,為保證反硝化反應正常進行,溶解氧濃度需保持0.5 mg/L 以下。在缺氧狀態(tài)的反硝化濾池系統(tǒng)中,菌周圍的微生物環(huán)境的氧分壓與大環(huán)境中的氧分壓是不同的,生物膜對氧的傳遞形成一定阻力,因此濾池中溶解氧濃度略高于活性污泥也能完成較好的反硝化反應。
(4)碳氮比。經(jīng)驗證明,將1 g 硝酸鹽氮還原為氮氣需要2.86 g 碳源有機物(以BOD5 表示)。一般情況,反硝化反應中污水BOD5/TKN 的值大于3~5 時,認為碳源充足。
NSF 前置反硝化濾池缺氧生物膜濃度約為20 000 mg/L,遠遠高于常規(guī)活性污泥法濃度,水流方向為升流式,從下到上經(jīng)過生物填料層,具有推流生物反應器的特點,有利于將氮氣氣泡驅(qū)逐出池體,生物附著于填料表面并不斷更新,污泥不存在流失等問題,泥齡也無限制等。
污水自前端斜板沉淀池經(jīng)重力流入NSF 前置反硝化濾池進水渠,濾池采用升流式,污水自濾池進水渠依靠重力,經(jīng)渠頂手動閥門流入每格濾池配水渠,每格濾池含4 個配水渠,污水配水渠依靠重力自池底由下而上經(jīng)過生物填料層。處理后的出水經(jīng)池頂出水堰進入下一級處理工藝。
濾料采用10~40 mm 球形卵石、火山巖復式生物介質(zhì),濾床深度約3.0 m,濾床有足夠的水質(zhì)保護深度,避免水質(zhì)擊穿,能輕松應對峰值流量或處理廠污泥膨脹等異常情況。當反硝化濾池完全失去過濾水頭時,必須對濾池進行反沖洗,反沖洗模擬人洗手搓擦模式,采用強力空氣和水進行聯(lián)合反沖洗,高強度的空氣使濾床產(chǎn)生微膨脹,濾料相互搓擦,使截留的SS 全部剝離介質(zhì),通過反沖洗水將SS 清理出濾池,清洗率達到100%。
原水中的有機物作為碳源,濾料表面附著生長的反硝化細菌把硝酸氮轉(zhuǎn)換成氮氣完成污水的脫氮反應過程。工程經(jīng)驗和數(shù)據(jù)證明,如前端反應較為完全,本工藝出水指標可穩(wěn)定為TN≤5 mg/L。反硝化過程中,硝酸氮轉(zhuǎn)換為氮氣,深床濾池中會集聚些氮氣,這些氮氣繞竄在濾池中,可增強細菌與污水的接觸,進而提高過濾效率。
反硝化深床濾池水流方向為升流式,自下而上經(jīng)過填料層,附著在填料表面的細菌群不斷更新,從而不會造成大量氮氣集聚、污泥流失、污泥老化等問題。該工藝特點:①反硝化效率高,具有較強的脫氮功能;②對水力負荷有較強的適應性;③對SS的要求非常寬松;④負荷高,占地非常節(jié)??;⑤采用淹沒式水面進水,解決了常規(guī)重力濾池高位反堰進水充氧的弊端,避免了進水溶解氧的升高,減少了反硝化碳源的消耗。
(1)設計水量。處理規(guī)模Q=50 000 m3/d;變化系數(shù)Kz=1.38。
(2)設計水質(zhì)。處理對象為合肥某污水處理廠及配套管網(wǎng)工程二級生化處理工藝出水,設計進水水質(zhì)一級B 標準,經(jīng)過深度處理,出水要求符合一級A 標準。設計冬季最低進水水溫≥12 ℃。
前置反硝化深床濾池設計進、出水水質(zhì)見表1。
(3)設計參數(shù)。①設計水量50 000 m3/d,變化系數(shù)K=1.38,平均設計流量2083 m3/h,最大設計流量2875 m3/h;②設計濾速。設計平均濾速Va=3.95 m/h,設計峰值濾速Vb=5.45 m/h,設計平均流量強制濾速Vc=4.94 m/h,設計峰值流量強制濾速Vd=6.81 m/h;③反沖洗風機。反沖洗空氣強度為90 m3/(m2·h),為保證反沖洗強度不變,采用反沖洗羅茨鼓風機。反沖洗風量Qa=9505.44 m3/h,選用單臺羅茨風機,風量79 m3/min,風壓70 kPa,共3 臺,2 用1備;④反沖洗水泵。反沖洗水強度為15 m3/(m2·h),反沖洗水量Qa=1584.24 m3/h,選用單臺水泵,流量1585 m3/h,揚程10 m,共3臺,1 用1 備;⑤濾池反沖洗周期24~48 h;⑥濾池反沖洗采用氣水聯(lián)合反沖洗,步驟:進行3~5 min 氣洗,10~15 min 氣水聯(lián)合反沖洗,3~5 min 清水漂洗。
表1 前置反硝化深床濾池設計進、出水水質(zhì)
該反硝化深床濾池采用污水專用的氣水分布塊配水配氣工藝設計,具有很好的反沖洗均勻度,確保濾池在任何極端情況下,均具有良好的反沖洗效果。
(1)該項目濾池工藝采用氣水分布濾磚技術,反沖洗時“二次布氣”,空氣與污水充分混合后,再從相鄰的濾磚間隙中噴出,濾池內(nèi)的污水和空氣均勻分布;可實現(xiàn)模塊化設計;安裝精度高、可以保證施工質(zhì)量;運行過程中不會出現(xiàn)堵塞、腐蝕和老化等現(xiàn)象;無易損易耗件、使用壽命長,終身免維護。
(2)濾料。濾料采用10~40 mm 球形卵石、火山巖復式生物介質(zhì),濾床深度約3.0 m。
(1)缺氧環(huán)境和碳源有機物等條件滿足時,具有良好的去除NOX-N 功能。
(2)濾料粒徑為10~40 mm 球形卵石、火山巖復式生物介質(zhì),濾床深度約3.0 m。粒徑較大,具有良好的物化過濾功能,對SS、濁度去除效果良好。
(3)由于SS 的去除,對生物合成的BOD、COD 有機物有一定去除效果。
(1)粗濾料、深濾床對反硝化工藝系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定、高效運行提供了保證基礎。
(2)其反沖冼裝置、布氣裝置、工藝等系統(tǒng)集成技術,可有效解決直接過濾和生物濾池生物膜脫落堵塞等濾池原有問題。
(3)其驅(qū)除氮氣技術,即釋氮循環(huán)技術,能有效解決污水過濾工藝中常見的“氣堵”問題,適用于生物反硝化工藝最終產(chǎn)物——脫氮的工藝特點。
(4)集成化自動控制系統(tǒng),能實現(xiàn)該反硝化工藝長期、穩(wěn)定、可靠地連續(xù)運行、氣水反沖、驅(qū)除氮氣等功能。
(1)有效簡化人工操作,工藝過程控制簡單。
(2)自動化程度高,運行管理方便簡單。