陳 磊,朱振宏,高逸蕓,張子衿
(紅塔(煙草)集團(tuán)有限責(zé)任公司玉溪卷煙廠,云南玉溪 653100)
AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)為德國(guó)HAUNI 公司20 世紀(jì)90 年代制造的濾嘴棒生產(chǎn)設(shè)備,是當(dāng)時(shí)較為先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備。隨著電控技術(shù)的高速發(fā)展,HAUNI 公司研制出了KDF4、KDF-5FM、KDF6 等高度自動(dòng)化、集成化、模塊化的濾嘴棒成型設(shè)備。新技術(shù)的出現(xiàn)預(yù)示著舊技術(shù)的淘汰,而KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)則處于淘汰的邊緣,但國(guó)內(nèi)部分卷煙企業(yè)仍然擁有此機(jī)型并作為主力生產(chǎn)機(jī)型,使用中會(huì)出現(xiàn)較多問題。如:電氣元件老化嚴(yán)重,已停產(chǎn)的設(shè)備專用件難以采購,維護(hù)維修成本高且周期長(zhǎng),生產(chǎn)工藝技術(shù)落后,缺少有效的濾嘴棒質(zhì)量在線檢測(cè)手段,濾嘴棒質(zhì)量指標(biāo)控制難度大等。目前國(guó)內(nèi)在AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)改造方面做了電氣監(jiān)控系統(tǒng)[1]、甘油施加系統(tǒng)[2]等相關(guān)研究,但缺少對(duì)機(jī)組整體電控系統(tǒng)升級(jí)改造的綜合性研究,因此,本文對(duì)AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)電控系統(tǒng)、部分工藝系統(tǒng)及質(zhì)量控制系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行綜合性分析,并提出相應(yīng)的技術(shù)改造策略,提高濾嘴棒產(chǎn)品質(zhì)量控制能力,降低企業(yè)該機(jī)組的使用成本。
AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)組主控系統(tǒng)采用西門子S5 系列PLC 與HIP 高精度專用邏輯控制板卡組合作為設(shè)備主要邏輯控制器,接收設(shè)備產(chǎn)生的溫度和時(shí)鐘脈沖等模擬量和數(shù)字量用以進(jìn)行算數(shù)運(yùn)算和邏輯運(yùn)算,根據(jù)運(yùn)算結(jié)果進(jìn)一步對(duì)設(shè)備發(fā)出控制指令。運(yùn)動(dòng)控制方面,此機(jī)型采用AMK 公司AZ/AW 系列伺服控制作為設(shè)備主要運(yùn)動(dòng)控制器,控制開松輥組、膠泵組、主驅(qū)動(dòng)等運(yùn)動(dòng)部件按比例進(jìn)行同步運(yùn)動(dòng)控制,控制框圖如圖1所示。
西門子S5 系列控制系統(tǒng)綜和了數(shù)字、模擬技術(shù)及計(jì)算機(jī)等學(xué)科,具有較高的穩(wěn)定性和可靠性,但由于其自診斷功能較弱,一旦出現(xiàn)故障,故障不直觀,維修耗時(shí)長(zhǎng)且難度大,對(duì)維修人員的知識(shí)水平要求較高,要能夠熟練運(yùn)用萬用表、示波器甚至計(jì)算機(jī)等工具,具有一定英語能力及計(jì)算機(jī)功底。更重要的是,由于目前西門子公司已經(jīng)停止對(duì)西門子S5 系列PLC 的服務(wù)支持,因此,備件問題難以解決。
圖1 AF3E-KDF3E 機(jī)組控制框圖
AMK 公司AZ/AW 系列伺服驅(qū)動(dòng)器也存在與西門子S5 系列PLC 同樣的問題。另外,AZ/AW 系列伺服驅(qū)動(dòng)器之間采用并行總線進(jìn)行通信,由于通信線纜較多,存在噪聲串?dāng)_,通信頻率難以提升。雖然該系列伺服驅(qū)動(dòng)器具備完善的故障診斷功能,但由于其不提供對(duì)外部PC 讀寫數(shù)據(jù)的通信接口,難以通過其他輔助手段進(jìn)行驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)查詢,僅能通過其自帶的控制面板進(jìn)行數(shù)據(jù)讀寫,難以直觀了解運(yùn)動(dòng)部件的運(yùn)行狀態(tài)。
OP20 是KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)上一套由小型數(shù)碼顯示器及配套的薄膜開關(guān)面板組合成的、可對(duì)設(shè)備產(chǎn)品規(guī)格、涂膠量、過程參數(shù)等重要工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整、校準(zhǔn),并可簡(jiǎn)單顯示設(shè)備英文故障代碼的上位人機(jī)交互系統(tǒng),結(jié)構(gòu)如圖2 所示。其顯示內(nèi)容單一、條目可讀性差、操作繁瑣、功能單一等缺點(diǎn)是造成設(shè)備調(diào)試和維修較為困難的重要因素之一。設(shè)備運(yùn)行過程中對(duì)于整機(jī)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控并實(shí)時(shí)直觀反饋以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是提高設(shè)備質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)及維護(hù)維修效率的重要舉措,因此,智能化、簡(jiǎn)潔化、人性化的人機(jī)交互系統(tǒng)在濾棒成型方面顯得極為重要。
圖2 OP20 結(jié)構(gòu)
操作面板采用物理旋鈕、按鍵、數(shù)碼顯示屏、急停按鈕、指示燈、電位計(jì)和人機(jī)系統(tǒng)鎖定鑰匙開關(guān)組成,如圖3 所示,其指示燈繁多,操作繁瑣,設(shè)備狀態(tài)顯示不直觀,誤操作概率大,參數(shù)調(diào)整精確度低,經(jīng)常會(huì)發(fā)生參數(shù)超調(diào)或滯調(diào)。
圖3 操作面板
設(shè)備使用的電機(jī)包括主驅(qū)動(dòng)、開松輥組和膠泵使用的三相交流伺服電機(jī),AF 負(fù)壓和HK 負(fù)壓使用的三相交流異步電機(jī),成型紙加速和直徑控制使用的直流電機(jī)等均為專機(jī)專用,與其他型號(hào)濾嘴棒生產(chǎn)設(shè)備互不通用,使用方需要單獨(dú)進(jìn)行專門采購和備貨,如遇電機(jī)停產(chǎn)還需專門定制,增加了配件的備貨成本。
AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)主要使用雙毛刷施加方式對(duì)絲束施加甘油(圖4),甘油從甘油箱內(nèi)由計(jì)量泵加壓分別輸送到上噴涂室和下噴涂室(圖5),再由上下毛刷(圖6)通過高速旋轉(zhuǎn)將積累在噴涂室內(nèi)的甘油拋灑到絲束面上,完成整個(gè)甘油施加過程。
該種施加方式中,附著到絲束表面的甘油顆粒大小不均,會(huì)在濾嘴棒中形成溶洞,產(chǎn)生質(zhì)量不合格的濾嘴棒,造成原輔料的浪費(fèi)。同時(shí),當(dāng)成型機(jī)速度變化時(shí),由于毛刷電機(jī)速度不可調(diào),雙毛刷不能及時(shí)跟隨設(shè)備速度進(jìn)行甘油施加量的調(diào)節(jié),施加量精度過低,對(duì)濾嘴棒重量及吸阻指標(biāo)控制極為不利。
圖4 雙毛刷上膠結(jié)構(gòu)
成型紙拼接機(jī)構(gòu)如圖7 所示,設(shè)備采用專用電子板卡及MCU 直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元進(jìn)行開環(huán)控制,由于直流電機(jī)響應(yīng)速度慢,運(yùn)行不穩(wěn)定,不能滿足成型紙高速拼接的響應(yīng)需求,會(huì)導(dǎo)致成型紙加速紙帶過長(zhǎng),輔料消耗較大。同時(shí),該種拼接方式的成功率極其依賴于操作人員對(duì)雙面膠放置位置的準(zhǔn)確度,操作要求較高,因此,該種拼接系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性差,失敗率高,會(huì)帶來廢品率增加、設(shè)備有效作業(yè)率降低等一系列問題。
圖5 噴灑室
圖6 噴灑毛刷
圖7 拼接機(jī)結(jié)構(gòu)示意
此機(jī)型采用氣動(dòng)直徑控制系統(tǒng)對(duì)濾嘴棒直徑進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)及調(diào)整,該控制系統(tǒng)通過將壓縮空氣輸送至有濾條通過的檢測(cè)器,當(dāng)直徑發(fā)生變化時(shí),檢測(cè)器內(nèi)氣壓會(huì)發(fā)生變化,檢測(cè)器將氣壓變化差值反饋至直徑控制機(jī)構(gòu),直徑控制機(jī)構(gòu)不斷調(diào)整濾棒直徑使得檢測(cè)器內(nèi)的氣壓能夠保持一個(gè)恒定的值,以此來糾正濾棒直徑誤差。但該種檢測(cè)器由于經(jīng)常受到絲束飛花、粉塵、殘膠的污染,導(dǎo)致其檢測(cè)精度較差,可靠性低,直徑調(diào)整不準(zhǔn)確,濾棒廢品率極高。
設(shè)備水冷系統(tǒng)設(shè)3 條冷卻回路,分別是油冷回路、煙槍底板回路和封口器回路,其他部位均無冷卻功能設(shè)計(jì)。
冷卻水從集中制冷房送出,到達(dá)設(shè)備后經(jīng)分水器分為3路,分別帶走煙槍底板、封口器和油—水熱交換器產(chǎn)生的熱量,最后經(jīng)總回水管送入制冷房。該水冷系統(tǒng)雖然已經(jīng)能夠滿足濾嘴棒的生產(chǎn)冷卻需求,但由于冷卻對(duì)象設(shè)計(jì)較少,而機(jī)組整機(jī)均采用風(fēng)冷式電機(jī)和伺服控制器,機(jī)柜空間緊湊,不利于電機(jī)和控制器散熱,機(jī)柜內(nèi)高溫影響相關(guān)元?dú)獠考氖褂脡勖?,尤其主電機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)電機(jī)軸承因溫度過高損壞,導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)子、定子摩擦燒壞。
選用西門子S7-300 或S7-1500 系列PLC 與AMK 公司KZ/KW 系列伺服驅(qū)動(dòng)器作為設(shè)備主控系統(tǒng)替代原機(jī)已經(jīng)淘汰的S5系列PLC 與AZ/AW 系列伺服驅(qū)動(dòng)器,新電控系統(tǒng)通過PROFIBUS-DP 總線技術(shù)[3],將西門子PLC、AMK 伺服驅(qū)動(dòng)器[4]、工業(yè)計(jì)算機(jī)、I/O 子站、閥島組成一個(gè)工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與系統(tǒng),系統(tǒng)與外圍設(shè)備間的數(shù)據(jù)通信。結(jié)構(gòu)框圖如圖8 所示。
圖8 改造后總線結(jié)構(gòu)
新控制系統(tǒng)可以通過人機(jī)界面按不同牌號(hào)規(guī)格濾棒要求設(shè)定參數(shù),設(shè)定值被傳輸至PLC,運(yùn)算處理后通過PROFIBUS-DP總線傳輸至伺服驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)器根據(jù)所設(shè)定的參數(shù)要求按轉(zhuǎn)速比要求控制電機(jī)運(yùn)行。整個(gè)過程相比設(shè)備原控制系統(tǒng),在操作便利性、狀態(tài)直觀性、響應(yīng)快速性、控制精準(zhǔn)性均可提升較高一個(gè)層次。
上位機(jī)采用OPC 觸摸屏與工業(yè)計(jì)算機(jī)作為人機(jī)交互系統(tǒng)取代原機(jī)功能較弱的OP20 人機(jī)系統(tǒng),通過編程讓工業(yè)計(jì)算機(jī)與PLC 進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,實(shí)現(xiàn)設(shè)備參數(shù)設(shè)置和更改、狀態(tài)查詢、故障診斷、維修幫助、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能,并以中文和圖形的形式顯示在觸摸屏上(圖9)。
在新人機(jī)交互系統(tǒng)中,得益于上位機(jī)軟件的強(qiáng)大功能,使得所呈現(xiàn)的內(nèi)容豐富,可讀性高,操作簡(jiǎn)便、智能,可以大大降低設(shè)備維修難度,提高濾嘴棒產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。
重新設(shè)計(jì)操作面板的按鍵結(jié)構(gòu)和布局,將原機(jī)物理按鍵及旋鈕更換為帶指示燈的薄膜開關(guān),開關(guān)及數(shù)顯單元通過PROFIBUS-DP 接口與主控系統(tǒng)連接,并受其管理,PROFIBUSDP 接口將其下串行總線上的設(shè)備映射為上位PLC 系統(tǒng)的I/O,上位PLC 系統(tǒng)以字節(jié)和字的方式透明訪問顯示和按鍵單元。
通過重新設(shè)計(jì)操作面板結(jié)構(gòu)布局,可以讓各類開關(guān)功能更加直觀,降低誤操作概率的同時(shí),提高設(shè)備參數(shù)的顯示精確度(圖10)。
圖10 改造后控制面板
除直徑控制電機(jī)與成型紙轉(zhuǎn)換盤電機(jī)外,其余電機(jī)全部選用AMK 公司最新的DT/DW 系列交流伺服電機(jī),加上與之匹配的KZ/KW 系列伺服驅(qū)動(dòng)器,可以實(shí)現(xiàn)高精度、高響應(yīng)速度、高可靠性的運(yùn)動(dòng)控制。
圖11 改造后噴灑室
圖12 噴灑噴嘴
將原機(jī)雙毛刷甘油施加系統(tǒng)改造為甘油霧化施加系統(tǒng),新系統(tǒng)將甘油在小油箱內(nèi)加熱后,通過計(jì)量泵電機(jī)以恒定壓力將甘油輸送至噴灑室(圖11)分流器,分流器通過7 個(gè)一字排布的霧化噴頭(圖12)將甘油以小顆粒霧狀形式噴送至上方高速移動(dòng)的絲束面。霧化噴頭上方設(shè)有一個(gè)由伺服電機(jī)帶動(dòng),可進(jìn)行往復(fù)移動(dòng)的活門機(jī)構(gòu),甘油施加量由活門的開度控制,伺服系統(tǒng)根據(jù)機(jī)器運(yùn)行的速度同步開大或關(guān)小活門、以改變噴灑面積,使濾嘴棒的甘油含量達(dá)到工藝要求。該施加工藝使用PLC 模塊作為整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,采用觸摸控制屏代替了原先的液晶數(shù)顯,通過其實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面交互,完成相關(guān)數(shù)據(jù)、信息、狀態(tài)顯示和參數(shù)設(shè)置,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,操作、監(jiān)控更加便捷,關(guān)鍵控制點(diǎn)可及時(shí)監(jiān)視、控制,可提升濾嘴棒的質(zhì)量過程控制能力。
將原成型紙有膠帶拼接系統(tǒng)改造為新型無膠帶拼接系統(tǒng),新系統(tǒng)由安裝面板、拼接機(jī)構(gòu)、加速機(jī)構(gòu)、氣動(dòng)系統(tǒng)及電控系統(tǒng)組成(圖13),采用兩組伺服驅(qū)動(dòng)器分別控制成型紙加速電機(jī)和拼接軸凹凸機(jī)構(gòu)壓紙動(dòng)作,當(dāng)成型紙加速到拼接速度時(shí),伺服拼接軸與切斷機(jī)構(gòu)相互配合完成拼接過程。整個(gè)拼接系統(tǒng)采用伺服控制可以精準(zhǔn)控制成型紙拼接速度和壓紙機(jī)構(gòu)動(dòng)作時(shí)間,大大提高成型紙拼接成功率。
圖13 改造后拼接機(jī)構(gòu)示意
將原機(jī)氣動(dòng)直徑控制系統(tǒng)改造為CCD 光學(xué)濾棒檢測(cè)系統(tǒng)[5-6],該系統(tǒng)采用光學(xué)組件和CCD 傳感器作為主要測(cè)量元件,利用微處理器對(duì)測(cè)量信號(hào)進(jìn)行運(yùn)算處理,最后將信號(hào)圖像和測(cè)量值通過通信接口反饋至人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)濾棒直徑實(shí)時(shí)在線檢測(cè),并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔程度考慮將檢測(cè)系統(tǒng)反饋值接入設(shè)備控制系統(tǒng),達(dá)到閉環(huán)控制的目的。
在原機(jī)冷卻系統(tǒng)基礎(chǔ)上,另外增加一獨(dú)立冷水循環(huán)回路,將電機(jī)、AMK 伺服系統(tǒng)引入冷卻回路,使電機(jī)、AMK 伺服系統(tǒng)和機(jī)柜溫度均可得到有效控制。同時(shí),該循環(huán)水路不再設(shè)有壓縮機(jī),而是采用板式熱交換器的方式,利用原機(jī)冷卻水對(duì)另外獨(dú)立冷卻循環(huán)水進(jìn)行降溫,再利用PID 控制方式,調(diào)節(jié)比例閥開度控制原機(jī)冷卻水進(jìn)入熱交換器的流量,以此精確控制獨(dú)立水冷系統(tǒng)水溫。
中線膠檢測(cè)功能屬于增設(shè)功能,由于原機(jī)不設(shè)中間膠檢測(cè),因此,中線膠膠線質(zhì)量依賴肉眼觀察,高速運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備使得中線膠質(zhì)斷點(diǎn)無法觀察,僅能判斷膠線寬度是否滿足要求而不能判斷是否有斷膠情況發(fā)生,引入該系統(tǒng)可以通過實(shí)時(shí)檢測(cè)膠線寬度和連續(xù)性來嚴(yán)格控制涂膠質(zhì)量。
該系統(tǒng)由CCD 圖像處理單元、LED 光源控制單元、PLC、觸摸屏、相機(jī)及光源檢測(cè)執(zhí)行元件等組成,通過圖像采集系統(tǒng)對(duì)高透成型紙上2 條中線膠進(jìn)行圖像采集,嵌入式工控機(jī)和圖像處理模塊對(duì)所采集的圖像進(jìn)行處理,測(cè)量出膠線的長(zhǎng)度和寬度,根據(jù)圖像缺陷來判斷兩條膠線的缺失與中斷,再由上位控制系統(tǒng)控制設(shè)備的工作狀態(tài),以此完成整個(gè)中線膠檢測(cè)過程。用該系統(tǒng)替代肉眼識(shí)別缺陷,可以杜絕中線膠有缺陷的濾嘴棒產(chǎn)品流入下一道工序,保證濾嘴棒的質(zhì)量穩(wěn)定。
文中涉及的改造方案已經(jīng)在部分生產(chǎn)企業(yè)得到有效實(shí)施,但仍存在3 個(gè)問題。
(1)在CCD 直徑檢測(cè)系統(tǒng)中,其運(yùn)行對(duì)于環(huán)境清潔度要求極高,而在濾棒生產(chǎn)中不可避免的會(huì)產(chǎn)生一定的絲束飛花和成型紙粉塵等雜質(zhì)。此時(shí),如果CCD 檢測(cè)機(jī)構(gòu)算法不理想,環(huán)境因素會(huì)使其檢測(cè)精度下降,有效運(yùn)行時(shí)間可能會(huì)減少。
(2)在中線膠檢測(cè)系統(tǒng)中,檢測(cè)元件采用高頻率拍照方式獲取檢測(cè)部位信息并處理,由于算法優(yōu)化不好,數(shù)據(jù)處理速度不快,也做不到缺陷濾棒精準(zhǔn)剔除,需要增加剔除范圍,浪費(fèi)掉一部分合格濾棒且可能發(fā)生缺陷點(diǎn)漏拍,檢測(cè)系統(tǒng)需要進(jìn)一步改進(jìn)。
(3)目前濾棒甘油含量檢測(cè)仍然處于人工稱量計(jì)算階段,檢測(cè)效率極低、誤差極高,無有效實(shí)時(shí)檢測(cè)手段。
AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)組經(jīng)過電控系統(tǒng)升級(jí)改造后,其生產(chǎn)能力和控制能力已經(jīng)能夠達(dá)到較高的水平,方案使用了成熟的PLC 控制技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)伺服控制技術(shù)、總線技術(shù)及計(jì)算機(jī)運(yùn)用和工業(yè)控制技術(shù),改造后設(shè)備的可靠性和可維護(hù)性得到有效提高,設(shè)備故障率和故障頻次有效降低。改造使用的配件較容易采購,原機(jī)專用件均變?yōu)橥ㄓ眉?,可靠性和耐用性均比原機(jī)高,工藝水平也提升到了較高的層次,改造推廣應(yīng)用價(jià)值較高。
目前,濾嘴棒成型機(jī)技術(shù)最難以突破的是生產(chǎn)速度,最先進(jìn)的濾嘴棒生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)速度最高為600 m/min,而早在二十多年前的AF3E-KDF3E 濾嘴棒成型機(jī)已經(jīng)能夠達(dá)到此速度,生產(chǎn)能力極強(qiáng),因此,就目前來說,將其電控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)是最節(jié)省成本的做法,可以用最少的投入達(dá)到更好的效果。