于建偉 尚建武 王芳芳
摘要:隨著電網(wǎng)自動(dòng)化與智能化的發(fā)展,電力設(shè)備對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求愈加苛刻,而高次諧波的存在成為電力電子技術(shù)發(fā)展應(yīng)用的巨大障礙,甚至危及整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。諧波在電力系統(tǒng)變電、輸電和用電每一環(huán)節(jié)都不可避免的產(chǎn)生,就變電站而言非線性負(fù)荷如中頻爐、電弧爐等使站內(nèi)各母線諧波含量豐富,經(jīng)測(cè)量分析造成該站并補(bǔ)裝置損壞的主要原因是諧波水平較高,諧波頻譜豐富。
關(guān)鍵詞:變電站;并聯(lián)電容器組;故障;技術(shù)措施
10kV并聯(lián)電容器是現(xiàn)階段我國采用的最先進(jìn)的無功功率補(bǔ)償設(shè)備,且該設(shè)備對(duì)供電企業(yè)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)具有重要意義。然而,在10kV并聯(lián)電容器組的使用過程中,常會(huì)出現(xiàn)各種故障,進(jìn)而對(duì)電容器組的運(yùn)行產(chǎn)生不良影響。因此,10kV并聯(lián)電容器組的運(yùn)維管理人員需要及時(shí)對(duì)故障發(fā)生的原因進(jìn)行總結(jié)分析,進(jìn)而采用有針對(duì)性的處理措施,保證電容器組運(yùn)行時(shí)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。
1變電站運(yùn)行情況
2018年3月4日14時(shí)52分,某10kV變電站電容器保護(hù)裝置三相電流不平衡動(dòng)作。無功補(bǔ)償裝置停運(yùn)后,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)10kV#1電容器組A相3支外熔斷器熔斷,避雷器計(jì)數(shù)器未動(dòng)作。該變電站10kV母線為單母線接線方式,有2回進(jìn)線;10kV母線為單母線帶旁路接線方式,最小方式運(yùn)行時(shí)的短路容量為39.25MVA。10kV出線共7回,其中1回為2018年2月新增負(fù)荷,主要用電負(fù)荷為中頻爐。無功補(bǔ)償裝置于2007年投運(yùn),運(yùn)行情況穩(wěn)定,故障時(shí)現(xiàn)場(chǎng)無操作任務(wù),系統(tǒng)未見異常波動(dòng)。
10kV電容器組采用成套裝置,主要包含并聯(lián)電容器、串聯(lián)電抗器、避雷器等設(shè)備。該電容器組型號(hào)為TBBB110-4008/334AKW,整組容量為4008kvar,單臺(tái)容量為334Kva,熔絲結(jié)構(gòu)為外熔絲,串聯(lián)5%鐵芯電抗器,投運(yùn)日期為2007年5月。
2故障原因分析
2.1電容量超標(biāo)
造成電容器組容量過剩的主要原因有:(1)電容器組本身的制造工藝,如電容器芯的線圈數(shù)、聚合溫度等不符合要求。(2) 長時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致電容器組絕緣降低。(3) 電容器單元內(nèi)部的保險(xiǎn)絲熔斷,切斷故障元件,導(dǎo)致電容不平衡。根據(jù)對(duì)報(bào)告缺陷的分析,第三個(gè)原因是我局電容器組容量超標(biāo)。
2.2保險(xiǎn)絲加熱或熔斷
熔斷器作為高壓并聯(lián)電容器的單體保護(hù),其主要功能是切斷故障電容器組,保證其他電容器不受影響。然而,近年來,保險(xiǎn)絲的發(fā)熱一直是電容器失效的主要原因。如果處理不及時(shí),容易造成保險(xiǎn)絲過熱和熔斷,導(dǎo)致電容器故障停機(jī)。根據(jù)焦耳定律和歐姆定律,當(dāng)流過電容器的電流恒定時(shí),加熱的主要原因是接觸電阻過大。導(dǎo)體的接觸電阻與導(dǎo)體的材料性質(zhì)、接觸形式、接觸壓力、接觸面積和加工工藝有關(guān)。經(jīng)過分析,保險(xiǎn)絲加熱的主要部件如下:(1)保險(xiǎn)絲接頭與電容器鋁條的連接。由于螺釘緊固不良,保險(xiǎn)絲接頭與電容器鋁條接觸面積小,接觸壓力小,接觸電阻大,導(dǎo)致發(fā)熱。(2) 保險(xiǎn)絲的上端和保險(xiǎn)絲接頭。由于內(nèi)外螺紋配合不良,保險(xiǎn)絲上端與保險(xiǎn)絲座之間有間隙,接觸壓力小,接觸面為銅鋁接觸面,接觸電阻大,產(chǎn)生熱量。(3) 保險(xiǎn)絲過渡連接。這里,由于壓接不良,接觸壓力小,壓接點(diǎn)和加熱處的接觸電阻高。
2.3身體或接觸嚴(yán)重過熱
電容器組發(fā)熱主要是由于過負(fù)荷運(yùn)行引起的。當(dāng)電容器兩端負(fù)載的電壓超過其額定電壓時(shí),電容器處于過電壓運(yùn)行狀態(tài),將導(dǎo)致電容器本體發(fā)熱,甚至發(fā)生更嚴(yán)重的爆炸和燃燒。其次,電容器的接觸發(fā)熱主要體現(xiàn)在電容器母線的連接點(diǎn)上。與熔斷器的發(fā)熱原理類似,母線連接點(diǎn)發(fā)熱的主要原因是連接點(diǎn)接觸電阻值過大,主要包括以下兩個(gè)方面:(1)連接螺栓緊固強(qiáng)度不夠。安裝電容器時(shí),需要大量的連接螺栓。如果螺栓擰緊力不足,螺栓會(huì)松動(dòng),電容器接觸不良,導(dǎo)致運(yùn)行中發(fā)熱。(2) 銅和鋁的結(jié)合處有氧化和腐蝕。銅和鋁的連接點(diǎn)容易生銹,這也會(huì)增加電容器的接觸電阻,引起發(fā)熱。因此,銅鋁過渡板可以安裝在連接點(diǎn)。同時(shí),端子連接前用砂紙將氧化、生銹的部位打磨光滑,并在接觸面上涂一層導(dǎo)電性好的防腐材料,以減少連接處的腐蝕。
3改進(jìn)措施
3.1學(xué)選型串聯(lián)電抗器
電抗器的配設(shè)要本著可以確保其所處的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中占據(jù)較大比例的諧波分量的電抗值趨向于0,要盡量讓諧波分量的感抗同于容抗,也就是要達(dá)到以下關(guān)系::XL>Xc/n2,整個(gè)系統(tǒng)中選擇5次諧波,達(dá)到以下關(guān)系:XL>Xc/52=0.04Xc,現(xiàn)實(shí)的諧波控制中通常選擇5次,對(duì)此適合串聯(lián)電抗值達(dá)到6%Xc的電抗器,對(duì)于3次的諧波,則適合配置電抗值達(dá)到12%Xc。
其中需要重點(diǎn)關(guān)注的是,要區(qū)分開Xc與XL,二者不可相同,從而預(yù)防電磁諧振,控制過電壓的出現(xiàn),通常來說為了穩(wěn)妥起見,可以嘗試容抗更大的容抗,這樣不僅可以回避諧振點(diǎn),也有利于控制諧波。
通過科學(xué)的仿真能夠得出,如果系統(tǒng)串聯(lián)一個(gè)電抗值為6%的電抗器,將兩個(gè)電容器組開啟,整個(gè)系統(tǒng)可能出現(xiàn)三次諧波變大,此時(shí)則將造成電抗器受損、毀壞,同時(shí),因?yàn)橹C波源中諧波超出了特定范圍,特別是5次諧波,此時(shí)如果依然串聯(lián)6%的電抗器則可能加劇諧波共振,對(duì)此應(yīng)該嘗試提升電抗值,安裝12%的電抗器,達(dá)到高度仿真模擬的作用。
3.2提高熔斷器的質(zhì)量穩(wěn)定性
電容器外部熔斷器的選擇應(yīng)考慮質(zhì)量有保證、信譽(yù)好的廠家。對(duì)于已運(yùn)行一段時(shí)間的外部保險(xiǎn)絲,必須及時(shí)更換。安裝應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范的要求,避免因安裝不當(dāng)而降低外熔絲的可靠性。另外,在設(shè)計(jì)新的變電站時(shí),可選用質(zhì)量可靠的內(nèi)熔絲電容器,大大降低了電容器組的故障概率。
3.3選擇適合頻繁切換的真空斷路器
對(duì)經(jīng)常發(fā)生故障的10kV并聯(lián)電容器組,應(yīng)檢查配套的真空斷路器,淘汰再燃率高的真空斷路器。在新建電容器組的設(shè)計(jì)中,優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、再燃率低的真空斷路器。
3.4控制電容器室的環(huán)境溫度
電容器在高溫環(huán)境下長期運(yùn)行,會(huì)對(duì)其絕緣性能產(chǎn)生不良影響,加速電容器的絕緣老化。因此,電容器在設(shè)計(jì)和安裝時(shí),單個(gè)電容器之間必須保持10毫米以上的間隙,電容器室必須有合理的通風(fēng)裝置。特別是無人值守站,應(yīng)設(shè)置溫度控制和自動(dòng)駕駛通風(fēng)裝置。當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)電容器室通風(fēng)裝置,為電容器的安全運(yùn)行創(chuàng)造良好的環(huán)境。
3.5加強(qiáng)電容器組日常維護(hù)
加強(qiáng)電容器組的日常維護(hù),確保電容器組的健康安全運(yùn)行。通過日常維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)電容器的運(yùn)行缺陷,降低電容器的故障率。
結(jié)論
通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和理論分析,確認(rèn)了諧波諧振是并聯(lián)電容器損壞的原因。該變電站存在短時(shí)的3次諧波,為負(fù)荷不對(duì)稱運(yùn)行造成的;而無功補(bǔ)償裝置電抗率選取不當(dāng),導(dǎo)致運(yùn)行中發(fā)生3次諧波的并聯(lián)諧振。對(duì)無功補(bǔ)償裝置進(jìn)行技術(shù)改造,將電抗率由5%提高到12%,同時(shí)為了防止電容器運(yùn)行過壓,將全部并聯(lián)電容器更換為額定電壓為13.3kV的電容器,避免系統(tǒng)發(fā)生串、并聯(lián)諧振。
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