摘 要:煤質(zhì)檢驗工作中的檢驗數(shù)據(jù)精確度是對產(chǎn)品質(zhì)量研判的重要依據(jù)。為了提高煤質(zhì)檢驗的準確性與高效性。針對某選煤廠精煤合格率低的問題,提出采用TG800快速工業(yè)分析儀來快速檢驗煤質(zhì)的方法應用該種新型煤質(zhì)檢測技術(shù),以實現(xiàn)快速檢測煤炭質(zhì)量的目的。本文從煤質(zhì)波動原因、TG800原理、試驗過程等方面進行探討。
關(guān)鍵詞:煤質(zhì);檢側(cè);工業(yè)分析儀;結(jié)構(gòu);原理;應用
1 煤質(zhì)檢測存在波動的原因
由于煤的生產(chǎn)環(huán)境不同,因此煤炭在本質(zhì)上存在差異性。主要由于井田內(nèi),不同采區(qū)以及不同煤層等,其煤質(zhì)有所不同。由于各個井下采煤區(qū)工作進度不同,對于同一個工作面不同時間內(nèi),其出煤數(shù)量也存在較大的差異性,由此可以看出,每日的出煤量在質(zhì)與量方面都會存在較大的差異性。
對煤質(zhì)檢測的方式相對落后,這樣不能滿足煤質(zhì)變化的問題。采煤廠在進行生產(chǎn)及裝車采樣時,都是在膠帶機中部實現(xiàn),并在化驗室進行常規(guī)檢驗,通常生產(chǎn)裝車點樣需要1~2h才可以出結(jié)果,因此檢測結(jié)果滯后生產(chǎn)過程。為了能夠快速提高檢測,該選煤廠采用TG800快速工業(yè)分析儀實現(xiàn)對煤質(zhì)進行迅速的檢驗。
2 TG800快速工業(yè)分析儀結(jié)構(gòu)及原理分析
TG800快速工業(yè)分析儀工作示意圖,如圖1所示。
此設備主要包括如下幾個模塊:第一,水分測試單元;第二,灰分測試模塊;第三,揮發(fā)分測試模塊。其可以借助相應的檢測技術(shù)對水分、灰分以及揮發(fā)分進行檢測。其中各個模塊采用的組件基本相同,除傳感器以及加熱爐組件不同,以水分測試模塊進行簡要的介紹。
水分測試工作原理首先由第一加熱爐加熱,接著借助第一天平對樣品實施稱重實驗。樣品放置在水分增竭內(nèi),第一天平放置在第一升降平臺下端,水分增竭設置在第一送樣盤機構(gòu)。第一天平的天平支架設置有第一送樣桿,當工作時需要有第一電機給第一升降平臺傳輸動力,進而實現(xiàn)起落與下降,這樣能夠保證水分增竭進人第一加熱爐,最終實現(xiàn)水分測試。在第一加熱爐組件中安裝溫度傳感器,這樣能夠及時檢測加熱爐的溫度變化??焖俟I(yè)分析儀測試模塊包含天平、送樣桿、放樣盤機構(gòu)、增竭、加熱爐組件以及對應的升降平臺等組件,并且在天平支架上面安裝有送樣桿,升降平臺設置有放樣盤機構(gòu)以及加熱爐組件,其水分測試傳感器、灰分測試傳感器、揮發(fā)分測試傳感器被獨立地設置在對應的模塊中,每個模塊負責對應的測試項目。不同于當前采用的低溫爐測試水分,而是借助高溫爐分別測試灰分與揮發(fā)分。與此同時,由于送樣桿不再穿過低溫爐,這樣不需要改造低溫爐,低溫爐不需要穿孔,因此密封性較好,從而提高了檢測精確性。借助該系統(tǒng)進行測試水分、灰分以及揮發(fā)分三個指標,測試時間取三指標中的最大值,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)測試時間在20min以內(nèi),與傳統(tǒng)測試時間相比縮短了一半。
3 實踐應用中試驗過程的分析
3.1 安裝檢測位置的選擇與確定
該洗煤廠引入TG800快速工業(yè)分析儀的過程中,不僅進行安裝調(diào)試,而且制定了如下三種取樣安裝檢測方案:
將檢測儀設置在煤膠帶中部采樣機上,煤樣必須經(jīng)過破碎、縮分處理之后,才可以使用快速工業(yè)分析儀實現(xiàn)檢測。采用動態(tài)與靜態(tài)檢測,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),實驗值與化驗值之間存在較大的誤差,因此此方案不合理。
將檢測儀設置在煤膠帶中部采樣機上,需要進行破碎以及相應的二次采樣之后,才可以進行檢測。采用動態(tài)與靜態(tài)檢測,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),實驗值與化驗值之間存在較大的誤差,因此此方案不合理。通過比較兩次實驗,實驗值與化驗值之間存在較大的誤差,研究發(fā)現(xiàn)導致上述現(xiàn)象的原因主要是由于采樣頻率相對較低以及周期較長等,為此進行優(yōu)化設計第三種方案。
將檢測儀設置在裝車膠帶采樣機棄樣上,實現(xiàn)取樣與檢測試驗。采用動態(tài)與靜態(tài)檢測,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),實驗值與化驗值之間存在較小的誤差,因此方案合理。
3.2 裝車站裝車膠帶采樣機齊樣端的實踐應用
通過分析皮帶端部采樣機發(fā)現(xiàn),其具有如下優(yōu)點:第一,采樣頻率較大;第二,采樣周期55s;第三,棄樣量約75kg等。
3.2.1 新型煤質(zhì)檢測設備
該洗煤廠在2018年1月實施對機器的改造。設計人員在皮帶運輸機器增加溜槽裝置以及小膠帶,這樣在實施采樣的過程中,棄樣可以順利進入緩沖倉。與此同時,在小膠帶上安裝了煤流成形裝置,并且設置一定的安裝空間與安裝煤質(zhì)檢測設備的空間。對于小膠帶工作頻率主要是變頻驅(qū)動,從而可以有效地促進小膠帶的啟動停止以及運行等,此類設置能夠保障快速工業(yè)分析儀實現(xiàn)檢測的目的。
3.2.2 檢測結(jié)果對比分析
采用TG800快速工業(yè)分析儀對煤質(zhì)檢測與化驗進行比較,對于靜態(tài)煤樣所具有的灰分數(shù)據(jù)經(jīng)過擬合。
通過分析可以發(fā)現(xiàn),裝車灰分與對應的實驗室化驗熱值之間具有較小的誤差。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),該煤廠自從引入該分析之后,運銷車間裝車合格率上升到83.36%,總體提高30.68%。由此可以看出,該儀器能夠有效地提高裝車外運合格率,提高工作效率,滿足用戶的需求。實現(xiàn)了經(jīng)濟效益最大化。
4 結(jié)語
該選煤廠在引入TG800快速工業(yè)分析儀檢測設備時間內(nèi),設備運行平穩(wěn),并且檢測效果理想,可以極大地優(yōu)化運銷車間裝車合格率,能夠有效地指導配煤裝車的工作。該設備能夠有效地提高產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化洗煤選煤效率。與此同時能夠有效地降低化驗實驗室從業(yè)人員的工作強度,減少人為引起的實驗誤差,提高煤質(zhì)檢驗的精確度,從而能夠提高洗煤廠的經(jīng)濟效益以及提升煤廠自身的競爭力,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1]李瀟.煤質(zhì)化驗過程中產(chǎn)生誤差原因及策略探究[J].科技創(chuàng)新與應用,2019(36):33-35.
作者簡介:
周鑫(1979- ),男,山西平定人,本科,畢業(yè)于山西省委黨校,煤質(zhì)助理工程師。