薛 強(qiáng)
(中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司 天津 300251)
隨著我國鐵路建設(shè)的大力發(fā)展,長距離單線隧道建設(shè)越來越頻繁,現(xiàn)代化施工已是趨勢,目前一些山嶺施工還處于傳統(tǒng)化施工,施工緩慢,同時(shí)機(jī)械化施工剛剛起步,也存在一些施工問題。韓賀庚等[1]提出隧道工程施工技術(shù)要點(diǎn)及機(jī)械化配套施工加快了現(xiàn)代化隧道施工進(jìn)度,但是機(jī)械設(shè)備造價(jià)較高,初期成本投入也大。田曉峰[2]提到仰拱及填充一次性澆筑24 m,極大地提高了工效,但是此施工對施工人員要求較高,仰拱面容易出現(xiàn)不規(guī)則裂紋,存在質(zhì)量缺陷。朱科[3]提到使用自行式液壓仰拱棧橋及仰拱弧形模板配套仰拱端頭鋼端?;⌒螉A具提高了施工質(zhì)量和進(jìn)度。
本文結(jié)合張坊隧道出口24 m液壓自行式仰拱棧橋施工,對棧橋進(jìn)行部分優(yōu)化,以加快施工進(jìn)度,對一次性澆筑24 m和分區(qū)段同步各澆筑12 m仰拱施工工藝進(jìn)行對比。
蒙華鐵路MHTJ-29標(biāo)二工區(qū)張坊隧道起訖里程為DK1640+109-DK1645+864,全長5 755 m,為本標(biāo)段最長的單線隧道,是全線重難點(diǎn)工程和環(huán)境監(jiān)控重點(diǎn)隧道。隧址區(qū)穿越大圍山風(fēng)景區(qū)、存在強(qiáng)富水或中富水的斷層破碎帶、高應(yīng)力和極高應(yīng)力區(qū)等不良地質(zhì),存在涌水、突泥、軟巖大變形等風(fēng)險(xiǎn)。且斷面小、工期緊。張坊隧道穿越的地層主要以白云巖和花崗閃長巖為主,其中II、III圍巖地段鉆爆法采用光面爆破[4]。施工工法按照新奧法原理施工,暗挖隧道采用曲墻帶仰拱的復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)型式,復(fù)合式襯砌由初期支護(hù)、防水隔離層與二次襯砌組成,初期支護(hù)采用濕噴工藝,二次襯砌采用模筑混凝土。
張坊隧道單線單口掘進(jìn)2 km以上,基巖裂隙水發(fā)育,洞內(nèi)涌水量大,反坡排水任務(wù)艱巨,文明施工難度大,其中還存在部分高應(yīng)力段施工,開挖難度大,施工斷面小,交通阻礙大,二襯施工時(shí),二襯臺車兩側(cè)受力大,橫撐不能更換,期間需要實(shí)施8 h封路。
1) 針對斷面小問題,每隔200 m設(shè)置1個(gè)寬6 m、深7 m的綜合洞室,每隔400 m設(shè)置1個(gè)兩邊各加寬60 cm、長18 m的下錨段,下錨段中間設(shè)置1個(gè)綜合洞室。針對施工要求,200 m綜合洞室仰拱矮邊墻一次性施工完成,下錨洞綜合洞室仰拱矮邊墻預(yù)留13 m不施工,為后續(xù)罐車洞內(nèi)錯(cuò)車使用。
2) 二襯施工期間,掌子面施工1排炮,同時(shí)開挖綜合洞室。計(jì)劃采用24 m棧橋施工,增加仰拱施工條件,達(dá)到同步作業(yè)。采用挖機(jī)配合持續(xù)放炮,直至二襯結(jié)束后出掌子面、綜合洞室、仰拱渣。施工示意見圖1。
圖1 二襯施工期間各工作面施工示意
3) 維持文明施工現(xiàn)場,采用長距離反坡排水優(yōu)化技術(shù)[5],同時(shí)出渣時(shí)預(yù)留少量洞渣,噴漿料回彈,待噴漿結(jié)束后,清理斷面時(shí)可帶走掌子面泥漿。
3.1.1 仰拱一次性澆筑24 m
采用24 m自行式液壓棧橋澆筑仰拱,一次性澆筑24 m,包括矮邊墻一次性澆筑。初凝后及時(shí)養(yǎng)護(hù),但是仰拱中間出現(xiàn)裂縫,底部壓力水滲出,工程質(zhì)量存在缺陷。
3.1.2 仰拱表面加設(shè)防裂網(wǎng)片
通過ABAQUS有限元軟件建立仿真分析模型[6],結(jié)合孫繼剛在鋼筋混凝土構(gòu)件開裂彎矩理論計(jì)算中[7]得出的截面的塑性發(fā)展深度與混凝土強(qiáng)度、配筋率及截面高度均有關(guān)系的結(jié)論,認(rèn)為當(dāng)混凝土強(qiáng)度、配筋率增大時(shí),截面的塑性發(fā)展深度將變小。
仰拱一次性澆筑24 m長,在澆筑過程中增加(20 cm×7)寬×(20 m×17)長的防裂網(wǎng)片,鋼筋采用直徑10 mm的光圓鋼筋。初凝后及時(shí)養(yǎng)護(hù),但是仰拱表面依然出現(xiàn)橫向通縫裂紋。此時(shí)混凝土強(qiáng)度為C35、配筋量33.4 kg。繼續(xù)增加配筋量和提高混凝土強(qiáng)度將加大費(fèi)用的投入。
3.1.3 仰拱分區(qū)段施工
24 m仰拱棧橋分區(qū)段施工,兩區(qū)段施工同步,達(dá)到同時(shí)澆筑12 m[8],累計(jì)澆筑24 m,初凝后及時(shí)養(yǎng)護(hù),一次性澆筑12 m,仰拱表面無裂紋。
通過這3種方案比較,可知24 m直接澆筑和24 m直接澆筑并在中間位置增加防裂網(wǎng)片方案施工進(jìn)度較快,但是仰拱表面出現(xiàn)橫向通縫裂紋,影響施工質(zhì)量。分區(qū)段施工不僅解決了仰拱裂紋問題,也保證了施工進(jìn)度。
3.2.1 安全提升
仰拱施工采用24 m棧橋,跨度大,仰拱底部有人員施工,開挖出渣時(shí)行走在棧橋上。為防止掉落石塊砸傷工人,在棧橋兩側(cè)安裝防護(hù)柵欄,中間安裝防落網(wǎng)。
24 m自行式液壓棧橋一次性澆筑仰拱24 m,大大加快了施工進(jìn)度,功效提高1倍,但是長距離混凝土澆筑,存在質(zhì)量缺陷。采用分區(qū)段施工,充分利用了24 m自行式液壓棧橋的長距離優(yōu)勢,達(dá)到相同時(shí)間內(nèi)一次性澆筑24 m,且克服了混凝土開裂的問題。提高了施工工效,節(jié)約了經(jīng)濟(jì)投入。
3.3.1 棧橋設(shè)計(jì)圖
本棧橋允許一次性承載600 kN,總長度38 m,主橋長29 m,引橋長9 m。仰拱模板長24 m,棧橋按前方履帶驅(qū)動(dòng),電機(jī)功率22.5 kW。其中:施工一區(qū)12 m,施工二區(qū)12 m,參數(shù)見圖2,表1。
圖2 仰拱棧橋設(shè)計(jì)圖(單位:mm)
表1 棧橋各參數(shù)
3.3.2 仰拱分區(qū)段施工
仰拱施工采用鐵路單線隧道全液壓履帶式棧橋,其實(shí)際外觀長度38 m,施工長度滿足24 m施工,由于前期一次性澆筑24 m仰拱,加快了施工進(jìn)度,但是由于現(xiàn)場施工條件和技術(shù)無法達(dá)到設(shè)計(jì)理念,導(dǎo)致仰拱開裂。施工方案更改為12 m澆筑,為不影響前期的24 m一次性澆筑的速度,分2個(gè)區(qū)段同步平行作業(yè)。先一次性清完底渣24 m,棧橋走到位后,再開始下一個(gè)區(qū)段清理底渣,安裝完預(yù)埋件后,澆筑時(shí),剩余人員進(jìn)入下個(gè)區(qū)段繼續(xù)清底渣、安裝預(yù)埋件,待第一區(qū)段初凝后,拆除堵頭模,連續(xù)澆筑第二區(qū)段[9-10]。施工示意見圖3。
圖3 仰拱分區(qū)段施工示意
由于隧道圍巖多為花崗巖,II級圍巖,巖體完整堅(jiān)硬,故采用全斷面快速施工,隧道貫通后,仰拱剩余工程量較大,24 m棧橋2區(qū)段施工加快了仰拱施工進(jìn)度,但是依然無法達(dá)到24 h不間斷澆筑混凝土。為此通過增加多個(gè)工作面施工理念,在仰拱區(qū)段內(nèi)增加仰拱工作面,實(shí)現(xiàn)多個(gè)工作面同步澆筑。一次性2個(gè)或者3個(gè)工作面同步澆筑施工示意見圖4。
圖4 3個(gè)工作面同時(shí)澆筑
3.4.1 仰拱鋼筋段施工
3個(gè)工作面同步施工時(shí),最里側(cè)仰拱施工到有鋼筋段時(shí),為加快施工進(jìn)度,采用分區(qū)段施工,先綁扎100 m鋼筋,采用車載泵接泵管200 m外澆筑,剩余100 m范圍內(nèi)繼續(xù)綁扎鋼筋,邊澆筑邊綁扎鋼筋循環(huán)施工,施工時(shí)間縮短一半[11],其施工示意見圖5。
小蟲到了店里,才知道自己想錯(cuò)了??从衩魷I水漣漣,更是吃驚。雨落讓小蟲鎮(zhèn)靜,才將事情原原本本地說了,小蟲猛地打了個(gè)寒顫,像從熱氣騰騰的南非被挾持到了天寒地凍的冰島。玉敏的臉上結(jié)滿了天寒地凍的嚴(yán)霜,讓小蟲確信,雨落不是說著玩的。
圖5 仰拱鋼筋段施工示意
3.5.1 堵頭采用鋼木混合
堵頭采用棧橋廠家配套提供的鋼模板,施工仰拱堵頭平直,止水帶居中,但由于仰拱開挖過程中無法達(dá)到設(shè)計(jì)的弧形底面,鋼模板無法密貼仰拱底,導(dǎo)致混凝土漏漿,澆筑質(zhì)量差。
現(xiàn)場操作使用鋼模板的上半塊模板,下半塊模板采用木模代替,止水帶對夾居中,此工藝施工速度快,滿足不同仰拱底面弧形,澆筑混凝土無漏漿現(xiàn)象,澆筑質(zhì)量好,止水帶居中[12],其施工示意見圖6。
圖6 鋼木混合堵頭板
3.5.2 仰拱預(yù)留排水溝
張坊隧道出口為反坡施工,洞內(nèi)裂隙水較多,仰拱施工后,排水盲管排水量大,導(dǎo)致仰拱面積水,文明施工效果差。通過改進(jìn)棧橋,在棧橋底部焊接10 cm槽鋼,澆筑過程中預(yù)留高為10 cm的水溝排水。其施工工藝示意見圖7。
圖7 棧橋焊接角鋼施工示意
3.5.3 焊接定位卡固定鋼筋間距
仰拱鋼筋段施工時(shí),鋼筋采用套筒連接,為保證鋼筋的抗拉、抗剪強(qiáng)度滿足要求,鋼筋在洞外進(jìn)行擠壓,整體弧形鋼筋在棧橋底部施工,易造成間距和保護(hù)層控制差,針對此問題,對于內(nèi)側(cè)鋼筋,在棧橋矮邊墻邊模上焊接定位卡,定位卡由2 mm的鋼板改裝而成,間距根據(jù)施工圖紙切割成20 cm和25 cm卡槽,卡槽距矮邊墻模板5 cm為鋼筋保護(hù)層。外側(cè)鋼筋通過活動(dòng)式定位卡固定,活動(dòng)式定位卡采用2 mm鋼板、寬8 cm,切割3 cm凹槽做卡槽,鋼板兩側(cè)焊接80 cm鋼管,鋼管搭接在矮邊墻模板上以固定外側(cè)鋼筋。
3.5.4 棧橋自帶反坡排水系統(tǒng)
張坊隧道出口為反坡,洞內(nèi)裂隙水流量大,仰拱端頭設(shè)置集水坑抽排,每次棧橋行走,水泵水管就要拆卸,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度和仰拱積水抽排,針對此類現(xiàn)象,在仰拱棧橋端頭固定1個(gè)集水箱,自帶自動(dòng)抽水和沉淀裝置,水泵水管固定在棧橋上,隨棧橋行走,如此既加快了施工進(jìn)度也避免了水泵水管損壞。水箱模型見圖8。
圖8 水箱二級沉淀池
1) 采用24 m棧橋施工,施工方便,人員、機(jī)械使用量減少,同時(shí)也加快了仰拱施工速度。
2) 為避免仰拱開裂,24 m棧橋采用分區(qū)段同步施工,既解決了仰拱開裂問題,也加快了施工進(jìn)度。
3) 通過改裝棧橋堵頭板,采用鋼木混合堵頭施工,既保證了仰拱端頭施工質(zhì)量,止水帶居中,也加快了堵頭板安裝速度。
4) 仰拱施工過程中提出多工作面施工理念,24 m棧橋既可以作為仰拱施工棧橋,又可以作為通道,比傳統(tǒng)棧橋操作更加方便,達(dá)到多個(gè)工作面正常施工效果。
5) 由于仰拱開挖面不平順,履帶式棧橋行走時(shí)容易損壞,后期棧橋制作時(shí)可以考慮更換為輪胎式行走。