邵子君
摘 要:通過對芳烴聯(lián)合裝置低溫?zé)崴l(fā)電系統(tǒng)用熱媒水/凝結(jié)水換熱器E902A/B管束多次失效情況和腐蝕形貌、運(yùn)行工況、設(shè)備結(jié)構(gòu)的分析,發(fā)現(xiàn)該換熱器因凝結(jié)水實(shí)際流量較設(shè)計(jì)流量偏大,在氣液兩相,以及凝結(jié)水中含有的氧腐蝕和CO2形成的弱酸腐蝕共同造成管束失效。采取了增加防沖擋板、升級管板材質(zhì)的措施,有效延長了管束運(yùn)行周期,并提出了進(jìn)一步優(yōu)化建議。
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水;失效;沖刷;腐蝕
1 情況介紹
熱水發(fā)電項(xiàng)目是某石化芳烴聯(lián)合裝置的重要組成部分,利用低溫?zé)崮塬@得熱水來循環(huán)發(fā)電,達(dá)到節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)效益,熱媒水/凝結(jié)水換熱器E902A/B是該系統(tǒng)兩臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備。但自2013年裝置開工以來,該換熱器管束發(fā)生3次泄漏,均為A臺(tái)管束泄漏失效,B臺(tái)管束運(yùn)行正常。
熱媒水/凝結(jié)水換熱器E902A/B共兩臺(tái),型號是:BES700-1.6-155-6/19-4I,兩臺(tái)換熱器規(guī)格、型號相同,串聯(lián)運(yùn)行,A前B后,管束材質(zhì)為10#鋼,管程介質(zhì)為蒸汽凝結(jié)水,操作壓力0.45MPa,操作溫度160/92℃,實(shí)際流量47t/h,設(shè)計(jì)流量35t/h;殼程介質(zhì)為熱媒水(除鹽水),操作壓力0.7MPa,操作溫度69/120℃,流量約80t/h。
芳烴置換各部位換熱后的中低壓蒸汽凝液經(jīng)低低壓蒸汽凝結(jié)水罐D(zhuǎn)904閃蒸,0.45MPa低低壓蒸汽經(jīng)罐頂并入蒸汽管網(wǎng),罐底凝結(jié)水經(jīng)液位控制調(diào)節(jié)閥與其他裝置來的凝結(jié)水混合后流入E902A/B管程,作為熱源加熱換熱器殼程除鹽水,被加熱的除鹽水作為媒介進(jìn)入低溫?zé)崴l(fā)電系統(tǒng)發(fā)電,被冷卻后的凝結(jié)水進(jìn)入凝結(jié)水罐D(zhuǎn)910后由泵送出裝置,工藝流程詳見圖1:
2 檢查與分析
2.1 宏觀檢查
該換熱器2013年底投入運(yùn)行,在2014年12月發(fā)現(xiàn)有泄漏,2016年初再次發(fā)生泄漏,檢修更換成316L材質(zhì)管束。拆檢發(fā)現(xiàn)E902A管束受損傷部位、形貌特征等和2014年底拆檢情況相似,第一管程固定管板表面損傷嚴(yán)重,大部分換熱管焊口開裂,管箱隔板局部有損傷,但第一管程換熱管由于用316L襯管保護(hù),管口未見明顯減薄。3次檢修對換熱器E902B管束檢查,均未發(fā)現(xiàn)有泄漏。
2.2 運(yùn)行工況
換熱器自投用以來,一直處于穩(wěn)定的運(yùn)行工況,未發(fā)生過開、停車故障,用聽診設(shè)備監(jiān)聽換熱器運(yùn)行情況,可以發(fā)現(xiàn)換熱器內(nèi)部存在液擊聲。對操作參數(shù)分析,發(fā)現(xiàn)管程實(shí)際凝結(jié)水量與設(shè)計(jì)存在偏差,設(shè)計(jì)凝結(jié)水流量34t/h,實(shí)際生產(chǎn)中流量達(dá)到47t/h,最大流量甚至達(dá)到53t/h,在管徑一定的情況下,流量增大會(huì)引起流速增大,流速的增大會(huì)造成介質(zhì)對管道彎頭、管束的沖刷作用增強(qiáng)。
2.3 設(shè)備結(jié)構(gòu)
E902A/B兩臺(tái)管束固定管板用16MnⅢ材質(zhì),換熱管用10#鋼,換熱管與管板之間強(qiáng)度焊加貼脹,管程入口均未安裝防沖設(shè)備,兩臺(tái)換熱器管束采用同樣規(guī)格、同樣材質(zhì)、同樣的生產(chǎn)加工工藝生產(chǎn)制造。
2.4 數(shù)據(jù)分析
換熱器管程介質(zhì)是凝結(jié)水,殼程介質(zhì)是熱媒水,通過對介質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)存在Fe2+,介質(zhì)中存在的Cl-和硫化物含量非常低,難以引起管束的腐蝕,通過管束腐蝕形貌也可以肯定腐蝕主要以局部腐蝕為主。
3 腐蝕原因分析
3.1 沖刷腐蝕
由于流體和金屬表面間的相對運(yùn)動(dòng),流體在彎頭、三通、變徑管等處突然改變方向,對金屬及金屬表面的鈍化膜產(chǎn)生機(jī)械沖刷破壞作用,金屬以溶解的離子狀態(tài)脫離表面,或是生成固態(tài)腐蝕產(chǎn)物,然后受機(jī)械沖刷脫離表面,沖刷腐蝕中腐蝕電化學(xué)作用與流體動(dòng)力學(xué)作用同時(shí)存在,相互促進(jìn),腐蝕的形貌特征表現(xiàn)為槽、溝、波紋和山谷形等,還常常顯示有方向性,一般這種腐蝕速度很快。結(jié)合入口管線彎頭減薄,第一管程固定管板、管箱隔板損傷形態(tài),以及帶有方向性向第二、第三管程延伸的溝槽和蝕坑特征,分析發(fā)現(xiàn)符合沖刷腐蝕現(xiàn)象。
凝結(jié)水由中低壓蒸汽換熱后再經(jīng)過低低壓蒸汽凝結(jié)水罐D(zhuǎn)904閃蒸后而來,溫度高達(dá)160℃,凝結(jié)水中必然夾帶著氣泡,形成氣液兩相條件。凝結(jié)水經(jīng)管道流入換熱器管箱的過程中,一方面由于高速流動(dòng)與金屬表面發(fā)生相對運(yùn)動(dòng)引起金屬表面損傷;另一方面夾帶氣相的凝結(jié)水在管口處局部區(qū)域壓力瞬間降低,形成空泡腐蝕,如水錘作用使管板表面遭受嚴(yán)重的損傷,在沖刷腐蝕和空泡腐蝕的協(xié)同作用下導(dǎo)致管道彎頭、管束的腐蝕失效。2014年12月檢修后,工藝調(diào)整操作,關(guān)小管程出口凝結(jié)水入罐閥門,這一操作致使管程凝結(jié)水進(jìn)換熱器壓力發(fā)生變化,從而導(dǎo)致凝結(jié)水在管束內(nèi)部的流動(dòng)形態(tài)和氣液相能量釋放位置發(fā)生變化,所以對管束的破壞部位也發(fā)生變化,加大了對固定管板第二管程端面、換熱管管口及浮頭的沖刷作用,從檢修情況也得到驗(yàn)證。流速在沖刷腐蝕中起重要作用,一般隨流速的增大,沖刷腐蝕速度隨之增大,由于該換熱器設(shè)計(jì)偏小,實(shí)際運(yùn)行流速大于設(shè)計(jì)流速,這也增大了凝結(jié)水對換熱器管束的沖刷作用,加快了管束腐蝕失效。
3.2 氧腐蝕和CO2形成的弱酸腐蝕
由于蒸汽凝結(jié)水系統(tǒng)的非封閉性等原因,凝結(jié)水中不可避免的含有氧。凝結(jié)水中氧的來源主要有兩方面,一是蒸汽中含有一定量的氧氣,在換熱過程中溶入凝結(jié)水中;另一個(gè)來源是由于凝結(jié)水系統(tǒng)在輸送過程中溶入空氣中的氧氣。凝結(jié)水中氧腐蝕形式是去極化腐蝕,由于管道為碳鋼,其腐蝕產(chǎn)物是鐵的氧化物,其腐蝕機(jī)理如下:
陽極反應(yīng):Fe→Fe2++2e
陰極反應(yīng):O2+2H2O+4e→4OH-
Fe2++2OH-→Fe(OH)2
Fe(OH)2在有氧的條件下是不穩(wěn)定的,可以進(jìn)一步發(fā)生反應(yīng)生成穩(wěn)定的氧化物。凝結(jié)水的氧腐蝕發(fā)生后在金屬的表面形成一個(gè)個(gè)腐蝕坑,氧腐蝕一旦形成就會(huì)持續(xù)發(fā)生,很難阻止。凝結(jié)水的pH值、溶解氧濃度、流速、溫度均影響氧腐蝕速率。
凝結(jié)水中的CO2主要來源于蒸汽,蒸汽中的CO2主要是來自蒸汽發(fā)生器供水和碳酸鹽類在蒸汽發(fā)生器內(nèi)的受熱分解,溶入凝結(jié)水中的CO2會(huì)形成弱酸H2CO3,其正常情況下分解為H+和HCO3-,其反應(yīng)機(jī)理如下:
CO2+H2O=H2CO3
H2CO3=H++HCO3-
盡管凝結(jié)水中電離的H+不多,但對于相對純凈的凝結(jié)水來說,即使弱酸也會(huì)對pH值有較大影響。CO2的腐蝕是均勻腐蝕,不會(huì)沉積在金屬表面形成保護(hù)膜。
當(dāng)凝結(jié)水系統(tǒng)中CO2和O2同時(shí)存在時(shí),對碳鋼等設(shè)備的腐蝕性會(huì)增強(qiáng),所以,凝結(jié)水系統(tǒng)中氧的腐蝕和CO2形成的弱酸腐蝕也是引起該換熱器管束失效的另一個(gè)原因。
4 結(jié)論
綜上分析,導(dǎo)致E902A頻繁失效的主要原因是凝結(jié)水夾帶的氣相在高速流動(dòng)過程中造成的沖刷和空泡腐蝕,同時(shí)存在凝結(jié)水系統(tǒng)溶解的氧腐蝕和CO2形成的弱酸腐蝕的協(xié)同作用,但從失效形貌來看以沖刷腐蝕表現(xiàn)為主,而設(shè)計(jì)流量與實(shí)際流量的偏差,一定程度上增強(qiáng)了各種腐蝕的作用效應(yīng),加快了管束失效的速度。
5 措施和建議
①管束材質(zhì)升級成316L,能有效延長該工況下?lián)Q熱器的運(yùn)行周期;②在A臺(tái)換熱器管箱隔板上增設(shè)格柵網(wǎng)防沖裝置,能有效降低凝結(jié)水對管束的沖刷腐蝕;③調(diào)整工藝介質(zhì)流速或?qū)Q熱器凝結(jié)水入口管徑增大,降低流速,以減小對彎頭、固定管板的沖擊作用;④蒸汽發(fā)生器供水盡可能使用除氧器除凈水中含氧,降低蒸汽中的溶解氧;并保證凝結(jié)水循環(huán)系統(tǒng)的密閉性,減少氧氣的進(jìn)入,防止氧腐蝕;⑤在換熱器設(shè)計(jì)階段,準(zhǔn)確計(jì)算設(shè)計(jì)、合理選型;⑥對換熱器入口凝結(jié)水管道彎頭等部位增加測厚頻次,及時(shí)掌握管道減薄情況。