王群章 鄧世彪 劉盛益 李飛 陳健康
摘 要:本文針對(duì)游梁式抽油機(jī)電機(jī)負(fù)荷率低,大馬拉小車(chē),能耗高,不能根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)調(diào)整沖次等情概況,試驗(yàn)一種新型可變沖次機(jī)械調(diào)速節(jié)能裝置。該裝置結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)效率高,同等條件下降低電機(jī)功率1-2個(gè)等級(jí),根據(jù)工況變換不同的速度。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,其節(jié)電率達(dá)30.96%,節(jié)能降耗效果顯著,具有較好推廣前景。
關(guān)鍵詞:游梁抽油機(jī);變沖刺;節(jié)能裝置;試驗(yàn)
游梁式抽油機(jī)是世界上最主要的油田采油設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易損件少、故障率低、維修簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),但也存在啟動(dòng)困難、平衡效果差、系統(tǒng)效率低等缺點(diǎn)。由于抽油機(jī)周期負(fù)荷的特殊性,抽油機(jī)正常運(yùn)行時(shí),電機(jī)平均負(fù)荷只有額定負(fù)荷的30%左右,為使電機(jī)滿足生產(chǎn)需要,高配低能“大馬拉小車(chē)”現(xiàn)象成為必然,進(jìn)而使電機(jī)一直在低效率下運(yùn)行,造成能源浪費(fèi)[1-2]。
近年來(lái),我國(guó)中東部油田進(jìn)入開(kāi)發(fā)后期,為適應(yīng)中低液量效益開(kāi)發(fā),減少管桿磨損和電力消耗,降低抽油機(jī)沖次,先后采用了變頻電機(jī)、多極電機(jī)、二次減速裝置、換擋調(diào)速裝置等節(jié)能產(chǎn)品。在使用中存在變頻器壽命短,多極電機(jī)效率低,減速裝置和調(diào)速裝置皮帶更換頻繁等問(wèn)題[3]。為此試驗(yàn)應(yīng)用了一種新型可變沖次機(jī)械調(diào)速節(jié)能裝置。
1 結(jié)構(gòu)原理
1.1 結(jié)構(gòu)組成
節(jié)能裝置由lE4高效節(jié)能電機(jī)、變速裝置、皮帶輪組成,其外形結(jié)構(gòu)如圖1所示。電機(jī)的輸出軸與變速裝置的輸入軸固定連接,變速裝置的輸出軸上安裝皮帶輪,三者通過(guò)軸和鍵聯(lián)成一體,結(jié)構(gòu)緊湊。該裝置由底座固定在原抽油機(jī)電機(jī)底座上,安裝使用方便。
1.2 工作原理
可變沖次調(diào)速節(jié)能裝置以小功率高速節(jié)能電機(jī)替代三相異步電動(dòng)機(jī),通過(guò)減變速裝置,降低輸出轉(zhuǎn)矩,增大輸出扭矩,滿足抽油機(jī)正常啟動(dòng),解決了啟動(dòng)扭矩大問(wèn)題。同時(shí)配備三擋沖次,可隨時(shí)根據(jù)有機(jī)試劑生產(chǎn)情況對(duì)沖刺進(jìn)行調(diào)整。
2 技術(shù)特性
①通過(guò)變速箱減速比較寬的特性(200-730r/min),減速增扭減小電機(jī)功率,提高電機(jī)負(fù)荷率和效率,傳動(dòng)效率高,同等條件下可以降低電機(jī)功率1-2個(gè)等級(jí);②通過(guò)減速器的柔性運(yùn)動(dòng)改變電機(jī)的機(jī)械特性,使機(jī)、桿、管、泵整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到較好的融合,提高系統(tǒng)效率;③增大皮帶輪的包角,減少皮帶打滑剖失效的損耗,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)可靠;④2~3檔速度的匹配,滿足了生產(chǎn)的需要,達(dá)到提高機(jī)采效率節(jié)能降耗的目的。
3 對(duì)比試驗(yàn)
作8極45kW和4極30kW電機(jī)的負(fù)載率和效率的對(duì)比實(shí)驗(yàn),如圖2所示。
在同等工況下,抽油機(jī)電機(jī)平均負(fù)載率在30%左右,抽油機(jī)可變沖次節(jié)能拖動(dòng)裝置平均負(fù)載率可達(dá)到50%左右[4]。
2019年3月HN油田趙安4048井安裝1臺(tái)節(jié)能裝置進(jìn)行試驗(yàn),經(jīng)油田檢測(cè)中心對(duì)比測(cè)試,更換節(jié)能電機(jī)后節(jié)能率為30.96%。詳細(xì)檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
4 效果分析
4.1 降低電機(jī)功率
電機(jī)極數(shù)越多,體積越大,重量越重,鐵損和銅損越大,效率越低。該節(jié)能裝置以lE4高效節(jié)能電機(jī)為驅(qū)動(dòng)力,采用變速裝置減速后,比原有電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速低,通過(guò)降速增加轉(zhuǎn)矩,降低了電機(jī)功率。
4.2 提高效率
節(jié)能裝置由齒輪定制轉(zhuǎn)速。其轉(zhuǎn)速比原有電機(jī)轉(zhuǎn)速低,在減速增扭降低電機(jī)功率的基礎(chǔ)上,裝置輸出端的皮帶輪比原系統(tǒng)的皮帶輪大(沖次液量不變),增大皮帶傳動(dòng)效率,減少了由于皮帶包角小打滑產(chǎn)生的抽油桿震蕩消耗的能量,提高了系統(tǒng)效率和電機(jī)功率因數(shù)(趙安4048井,功率因數(shù)由原來(lái)的0.259,提高到0.708)。
4.3 高精度傳動(dòng)變速技術(shù)
采用高精度斜齒輪傳動(dòng)變速機(jī)械,具有減速比高、輸出轉(zhuǎn)速檔多、傳動(dòng)效率高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小、安裝方便、密封性好、維護(hù)量小,使用壽命長(zhǎng)等特性。
4.4 減輕勞動(dòng)強(qiáng)度
油井調(diào)整沖次只需要停機(jī)切換變速手柄,快速便捷,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。
4.5 減小變壓器容量
電機(jī)功率減小后,配套變壓器容量相應(yīng)減小。
5 效益評(píng)價(jià)
以趙安4048井為例,在相同工況下,更換前12極37kW電機(jī),功率利用率20.19%,產(chǎn)液?jiǎn)魏?4.23kW·h/t,更換后4極18.5kW電機(jī),功率利用率28.54%,產(chǎn)液?jiǎn)魏?.82kW·h/t,節(jié)電率30.96%。每天節(jié)電55.51kW·h,年節(jié)電20261kW·h,每度電按0.7866元計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)1.59萬(wàn)元。一臺(tái)節(jié)能裝置投資費(fèi)用3.5萬(wàn)元,則3.5/1.59=2.2年即可回收成本。
6 結(jié)論
游梁式抽油機(jī)可變沖次節(jié)能裝置通過(guò)使用節(jié)能電機(jī),變速增加扭矩,降低電機(jī)功率,增大載荷率,提高系統(tǒng)效率,節(jié)能效果顯著。該裝置可動(dòng)態(tài)調(diào)整沖次,滿足油田生產(chǎn)需求,具有較好推廣應(yīng)用價(jià)值。
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作者簡(jiǎn)介:
王群章(1962- ),男,高級(jí)工程師,碩士,現(xiàn)從事石油機(jī)械工程技術(shù)工作。