摘 要:本文介紹了景陽(yáng)選煤廠(chǎng)技改后采用的粗煤泥回收工藝,同時(shí)列舉了目前常用的幾種粗煤泥回收工藝設(shè)備,并對(duì)主要設(shè)備性能及適用條件進(jìn)行了對(duì)比;針對(duì)技改后景陽(yáng)選煤廠(chǎng)所采用的粗煤泥分選技術(shù),結(jié)合目前常用的幾種分選工藝,分析對(duì)比了各粗煤泥分選技術(shù)的優(yōu)劣,最后評(píng)價(jià)了景陽(yáng)選煤廠(chǎng)粗煤泥回收和分選工藝的的適用性。
關(guān)鍵詞:粗煤泥;回收;分選;適用性
1 前言
景陽(yáng)選煤廠(chǎng)技改前所采用的生產(chǎn)工藝為粗粒跳汰主洗+細(xì)粒浮選,這種工藝雖然投資較少、簡(jiǎn)單易行,但隨著爐峪口礦極難選的9#煤出煤量增大,跳汰主洗分選精度低,難以生產(chǎn)出低灰分合格精煤產(chǎn)品;另一方面,技改前選煤廠(chǎng)粗煤泥僅通過(guò)撈坑回收后摻入精煤產(chǎn)品,在原煤煤質(zhì)較差時(shí)會(huì)出現(xiàn)精煤產(chǎn)品灰分超標(biāo),無(wú)法滿(mǎn)足煉焦煤市場(chǎng)需求。為此,景陽(yáng)選煤廠(chǎng)通過(guò)工藝技術(shù)改造,大大提高了景陽(yáng)選煤廠(chǎng)的精煤產(chǎn)率及經(jīng)濟(jì)效益。
2 粗煤泥的回收
2.1 粗煤泥回收的意義
有效回收粗煤泥,盡可能減少入浮量,不僅能大大改善浮選效果,還能提高精煤的總體產(chǎn)率,使選煤廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益最大化。
2.2 粗煤泥回收的常用工藝設(shè)備
目前,粗煤泥回收工藝廣泛應(yīng)用于選煤廠(chǎng)工藝設(shè)計(jì),具體分為粗粒精煤泥、粗粒中矸泥以及細(xì)泥含量較高的粗煤泥的回收。相應(yīng)的回收設(shè)備有煤泥離心機(jī)、高頻篩、沉降過(guò)濾式離心機(jī)等,各設(shè)備回收效率也有差別。
2.3 常用粗煤泥回收工藝效果分析
2.3.1 煤泥離心機(jī)回收粗煤泥工藝
該工藝采用濃縮分級(jí)旋流器與弧形篩配套使用,能保證煤泥離心機(jī)的入料濃度穩(wěn)定在400g/L以上和適當(dāng)?shù)牧魉?,如果入料濃度偏低或流速過(guò)快,則會(huì)導(dǎo)致粗煤泥產(chǎn)品水分偏高。采用上述工藝流程回收粗精煤泥時(shí),產(chǎn)品水分在17%左右,回收粒度下限可低至0.1mm。[1]此工藝在使用過(guò)程中,由于旋流器有效分選下限為0.2mm左右,最低可達(dá)0.1mm,對(duì)0.1mm以下的細(xì)泥分選效果逐漸變差,造成進(jìn)入粗煤泥回收系統(tǒng)的高灰細(xì)泥粘附在粗精煤泥表面使產(chǎn)品灰分增高,所以在弧形篩處加設(shè)噴淋裝置可降低粗精煤泥產(chǎn)品灰分。
2.3.2 沉降過(guò)濾離心機(jī)回收粗煤泥工藝
該工藝一般用于煤泥中細(xì)泥含量較高的粗煤泥的回收。但沉降過(guò)濾離心機(jī)的煤泥回收率較低,不能實(shí)現(xiàn)徹底的固液分離,回收粗煤泥產(chǎn)品水分較煤泥離心機(jī)高。
2.3.3 高頻篩回收粗煤泥工藝
該工藝一般應(yīng)用于粗精煤泥、中矸粗煤泥的回收。使用該工藝回收粗煤泥時(shí),產(chǎn)品水分在24%左右,水分較高;回收粒度下限可達(dá)0.1mm。[1]據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得知,高頻篩在回收粗煤泥時(shí)具有一定的分選作用。同一粒度級(jí)入料,篩上物灰分要明顯低于篩下物灰分,說(shuō)明物料在低振幅、高頻率分級(jí)和回收過(guò)程中形成的過(guò)濾層對(duì)物料有按密度分層分選的作用,密度越大,越向篩下下沉,并穿過(guò)篩縫進(jìn)入篩下水。[2]
2.4 常用粗煤泥回收工藝在景陽(yáng)選煤廠(chǎng)的應(yīng)用及改進(jìn)
景陽(yáng)選煤廠(chǎng)高頻篩上回收的粗精煤泥的水分在25%左右,為滿(mǎn)足用戶(hù)需要,還需經(jīng)煤泥離心機(jī)作為最后脫水把關(guān)設(shè)備,粗精煤泥的水分可降至15%-18%之間,摻入精煤產(chǎn)品的水分為14%左右。具體回收工藝為:精煤磁選尾礦先進(jìn)入精煤泥水池,再由精煤泥泵送入精煤泥水力旋流器組將精煤泥進(jìn)行分級(jí),旋流器組溢流去浮選,旋流器底流進(jìn)入精煤泥高頻篩,高頻篩篩上物由煤泥離心機(jī)回收,脫水后的粗精煤泥摻入精煤產(chǎn)品,高頻篩篩下水去濃縮機(jī)。
在中矸煤泥回收工藝中,由于系統(tǒng)中粗中煤泥的灰分較低,選煤廠(chǎng)采取將粗中煤泥和矸石泥摻混銷(xiāo)售。具體回收工藝為:中煤磁選尾礦、矸石磁選尾礦一起進(jìn)入中矸煤泥水池,再由中矸煤泥泵送入中矸煤泥水力旋流器組進(jìn)行分級(jí),旋流器組底流進(jìn)入中矸煤泥弧形篩,煤泥篩篩上物的粗粒中矸煤泥摻入中煤產(chǎn)品,篩下水及中矸煤泥水力旋流器組溢流去濃縮機(jī)。
3 粗煤泥的分選
3.1 粗煤泥分選的意義
利用粗煤泥回收工藝設(shè)備回收的粗煤泥灰分一般高于重選精煤灰分2-4個(gè)百分點(diǎn),若摻入精煤產(chǎn)品很可能導(dǎo)致其灰分超標(biāo),而摻入中煤產(chǎn)品又會(huì)導(dǎo)致精煤損失嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
3.2 常用粗煤泥分選工藝效果分析
3.2.1 煤泥重介旋流器粗煤泥分選工藝
該工藝先利用大直徑重介旋流器對(duì)加重質(zhì)進(jìn)行分級(jí)濃縮,將煤泥和精煤弧形篩篩下合格介質(zhì)分流一起進(jìn)入小直徑煤泥重介旋流器再次分選。該工藝?yán)么笾睆街亟樾髌鞣旨?jí)濃縮作用可產(chǎn)生微細(xì)介質(zhì),可減少微細(xì)介質(zhì)的制備環(huán)節(jié)。
3.2.2 水介質(zhì)旋流器粗煤泥分選工藝
水介質(zhì)旋流器主要用于洗選高硫煤和難浮選的風(fēng)化氧化煤,其處理量大,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單投資少,易操作易維護(hù),但分選精度低,分選粒度下限高,入料粒度范圍窄,且旋流器直徑較小,適用于易選煤和中等可選煤,一般與其他主洗設(shè)備相配套使用。
3.2.3 螺旋分選機(jī)粗煤泥分選工藝
螺旋分選機(jī)是一種根據(jù)液流特性實(shí)現(xiàn)不同密度礦物分離的分選設(shè)備。其分選精度較高,分選下限低,能出精、中、尾3種產(chǎn)品,并可任意調(diào)節(jié);設(shè)備占地面積小,單位面積處理能力強(qiáng);其本身沒(méi)有運(yùn)動(dòng)部件,不用藥劑和介質(zhì),入料不需要壓力,操作簡(jiǎn)便,維修量小,加工費(fèi)低。該設(shè)備的缺點(diǎn)是機(jī)身高度大,煤質(zhì)變化時(shí)工藝參數(shù)不易調(diào)節(jié),在低于1.60g/cm3的分選密度分選效果差。[3]
3.2.4 干擾床分選機(jī)(TBS)
TBS對(duì)0.15-3mm范圍內(nèi)的入料具有很好的分選效果,且有效分選密度區(qū)間大,一般為1.4-1.9g/ cm3,分選密度調(diào)節(jié)容易操作,對(duì)煤質(zhì)變化適應(yīng)性強(qiáng),占地空間小。[4]但該設(shè)備對(duì)入料速度、給水速度及底流排放閥門(mén)控制等操作參數(shù)要求嚴(yán)格,在一定程度上制約了干擾床分選機(jī)的分選效果。[5]
3.3 景陽(yáng)選煤廠(chǎng)粗煤泥分選工藝的初設(shè)思路及改造
根據(jù)全級(jí)浮沉繪制可選性曲線(xiàn),得出:①分選密度≤1.4kg/L時(shí),原煤可選性屬極難選,臨近密度物含量為65.80%,精煤理論產(chǎn)率為50.98%;理論灰分為8.74%;②分選密度1.5kg/L時(shí),原煤可選性為較難選煤,臨近密度物含量為24.90%,精煤理論產(chǎn)率為65.59%;理論灰分為10.47%;③分選密度1.6kg/L時(shí),原煤可選性為中等可選,臨近密度物含量為13.68%,精煤理論產(chǎn)率為72.21%;理論灰分為11.81%;④分選密度1.7kg/L時(shí),原煤可選性為中等可選,臨近密度物含量為10.19%,精煤理論產(chǎn)率為77.28%;理論灰分為13.34%。
根據(jù)選煤廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量要求,分選密度宜為1.5kg/L,精煤灰分為10.47%,此時(shí)原煤可選性屬于較難選煤。根據(jù)原煤特性,景陽(yáng)選煤廠(chǎng)的初設(shè)粗煤泥分選工藝采用煤泥重介旋流器分選工藝流程,其分選密度范圍寬、分選精度高、對(duì)入洗原煤煤質(zhì)變化適應(yīng)性強(qiáng)。在生產(chǎn)實(shí)踐中對(duì)精煤弧形篩篩下煤泥水進(jìn)行采樣,實(shí)測(cè)其灰分值為10.3%-10.7%,基本滿(mǎn)足精煤產(chǎn)品灰分<10.5%的要求;對(duì)中煤弧形篩篩下煤泥水進(jìn)行采樣,其灰分為35.3-35.8%,低于中煤產(chǎn)品灰分45%的要求。因此精、中煤粗煤泥不設(shè)分選工藝,直接回收。
4 結(jié)語(yǔ)
常用的粗煤泥回收、分選工藝都有各自的優(yōu)劣性與適用性。景陽(yáng)選煤廠(chǎng)在實(shí)施工藝技術(shù)改造前對(duì)原煤煤質(zhì)情況進(jìn)行了可選性分析,通過(guò)研究原煤為較難選煤且分選密度較低(1.5kg/L),考慮選擇煤泥重介旋流器或TBS分選工藝;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)其精、中煤灰分已滿(mǎn)足全部回收的條件,則最終選擇粗煤泥回收工藝,使綜合產(chǎn)率實(shí)現(xiàn)最大化。
參考文獻(xiàn):
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[3]呂文舵,劉珊.螺旋分選機(jī)在選煤廠(chǎng)中的應(yīng)用[J].選煤技術(shù),2006(4).
[4]劉文禮,陳子彤,位革老,任桂飛,王學(xué)民.干擾床分選機(jī)分選粗煤泥的規(guī)律研究[J].選煤技術(shù),2007(4).
[5]張志文.TBS干擾床及其在粗煤泥分選中的應(yīng)用[J].中國(guó)煤炭,2006(12).
作者簡(jiǎn)介:
王晨燕(1984- ),女,山西運(yùn)城人,漢族,大學(xué)本科,職務(wù):工程師,研究方向:選煤。