吳凡 ,胡全亮 (中國中鐵四局集團有限公司,安徽 合肥 230001)
某工程盾構始發(fā)站端頭井加固原設計方案為三軸攪拌樁加固,盾構始發(fā)端臨近國鐵信號樓,作業(yè)區(qū)域受限,無法保證加固效果,且始發(fā)段地層為富水粉砂地層,盾構始發(fā)施工存在著巨大的安全風險。國鐵信號樓為上海鐵路局信號終端處理基站,內部精密儀器較多,征拆難度極大,且對施工造成的建筑物變形要求極為苛刻。盾構始發(fā)站為地鐵1號線(已運營)與地鐵5號線(在建)的換乘節(jié)點站,為保證1號線運營安全,使用封堵墻將施工區(qū)和運營區(qū)隔開,井下盾構始發(fā)施工能夠利用的區(qū)域僅有55m長,遠小于盾構機及后配套的長度。為保證國鐵信號樓和地鐵1號線的安全,保證盾構始發(fā)順利實施,經充分研討決定采用盾構鋼套筒分體始發(fā)施工工藝。
盾構鋼套筒分體始發(fā)技術是基于土壓平衡原理延伸出的盾構始發(fā)施工技術。在盾構掘進施工前,將盾構機組裝在鋼套筒內,然后在鋼套筒內填充渣土、砂子等固體散料并注水,建立穩(wěn)定的水土壓力,使盾構機克服常規(guī)施工過程中的部分風險,安全完成始發(fā)。
圖1 盾構始發(fā)站周邊構建筑物分布情況
因始發(fā)場地受限,本區(qū)間采用分體始發(fā)方式。連接橋、螺旋機、1#臺車在井下組裝,2#~6#臺車在地面布置。下井前對1#臺車尾部進行改裝,設置臨時出土口,保證出土順暢。2#臺車與盾體分離,接長油管和電纜線連接至地面。管線延長過程中設置多道防護裝置,保證管線的安全。分體后的盾構機在鋼套筒內始發(fā)掘進過程中,需保證推進參數的穩(wěn)定和油管設備的正常,確保施工的連續(xù)性,避免在始發(fā)段長時間停機。
圖2 始發(fā)鋼套筒結構圖
圖3 工藝流程圖
2.3.1 測量定位
使用全站儀獲取洞門的實測三維坐標,計算洞門鋼環(huán)在x、y、z軸方向上的設計偏差,再根據洞門左右里程上的偏差和模擬的盾構始發(fā)軸線,對筒體坐標進行數據修正,最后根據修正結果,調整鋼套筒的標高和軸線。
2.3.2 下半環(huán)鋼套筒安裝及第一次填料
圖4 鋼套筒定位測量
連接筒體定位完成后必須與洞門鋼環(huán)滿焊,并在鋼套筒與洞門圈之間設置百分表,隨時觀察焊縫變形情況,確保鋼套筒內空間的密閉性。鋼套筒各部件之間用高強螺栓連接,并設置嵌入式密封圈,增強接縫處抗變形能力和密封性。下部鋼套筒安裝完成后在其內部焊接兩走行走鋼軌,并在兩鋼軌之間填充固體散料,保證盾構機下部空間填充密實。
2.3.3 盾構機及上半環(huán)鋼套筒安裝
下半部分鋼套筒加固完成后,先進行盾構機的吊裝和井下組裝,再進行上半環(huán)鋼套筒和反力架的安裝,同樣在接縫位置設置嵌入式密封圈,增強接縫處抗變形能力和密封性。
2.3.4 反力架安裝及預應力施加
圖5 鋼套筒與洞門圈密貼滿焊
圖6 鋼套筒內第一次填料
圖7 盾構機及鋼套筒吊裝
鋼套筒全部安裝完成后在反力架內安裝12組千斤頂,盾構推進前對鋼套筒施加共計6000kN的預應力,并在推進過程中根據盾構機的推力變化不斷調整千斤頂的作用力,保證千斤頂的合力不小于盾構機推力,盡量減小洞門鋼環(huán)焊縫的受力,增大千斤頂用力的同時對鋼套筒螺栓進行復緊,保證鋼套筒的結構穩(wěn)定性和密閉性。
圖8 反力架和千斤頂安裝
2.3.5 洞門鑿除
按照先上后下,先中間后兩邊的順序鑿除洞圈范圍內的地連墻,鋼套筒安裝前先鑿除90cm的地連墻,預留迎土面鋼筋和10cm混凝土,鋼套筒安裝完成后割除剩余鋼筋。
2.3.6 負環(huán)管片安裝及二次填料建壓
盾構機安裝調試、反力架預應力施加完成后,開始拼裝負環(huán)管片,負環(huán)管片需選用無破損和裂縫的管片,并且在每環(huán)接縫處粘貼三元乙丙橡膠密封墊+遇水膨脹止水條,確保鋼套筒與負環(huán)管片之間的密貼。提前在始發(fā)環(huán)上焊接支撐管片用的牛腿,保證管片脫離盾尾后的整體穩(wěn)定性。盾構機刀尖推至掌子面后,開始進行第二次填料,填料過程中適當沖水保證填料的密實,水通過鋼套筒下部的排水孔排出。分四級對鋼套筒進行逐級加壓,當填料土壓力達到掌子面位置靜止土壓力時保壓并完成壓力測試。
2.3.7 盾構分體始發(fā)準備及掘進
①本次施工采用分體始發(fā),1#臺車、設備連接橋、螺旋機布置于底板與盾體連接,井下電瓶車編組為:電瓶車*1、18方渣土車*1,管片車*1。2#~6#臺車布置于地面,延長管線布置于頂板端頭井井口旁。這樣布置既能保證盾構推進的正常施工,又能減少延長部分管線的使用量降低成本。
②改裝1#臺車:盾構機原出土口位置設置在5#臺車,為滿足分體始發(fā)要求,出土口需改裝至1#臺車末端,并重新訂購2套傳送皮帶,以滿足始發(fā)段出土的需要。既保證了盾構出土的順利,又保證了現場文明施工。
圖9 負環(huán)管片拼裝示意圖
圖10 第二次填料示意圖
圖11 分體始發(fā)地面布置情況
圖12 分體始發(fā)底板布置情況
③延長管線的保護:始發(fā)井深25m,延長管線在拖送過程中,轉折點較多,管路由地面經2#臺車向下輸送過程中,不得存在死折死彎等現象,避免折彎處過多磨損產生管路雜質。管線下放到負三層后用手拉葫蘆固定在負三層頂板處,隨著盾構的推進,不斷調整手拉葫蘆完成遞送。1#臺車進入隧道內后,在隧道右側安裝導軌,導軌使用槽鋼作為導槽,軌道上設置管線小車。盾構推進過程中,不斷增加管線小車,直到有足夠的距離下放安裝其他臺車,這樣既保證了管線的安全,又方便現場施工。
④同步注漿:盾構推進土體后,開啟同步注漿,填充管片與鋼套筒內固體散料之間的空隙,保證鋼套筒內的土壓力的穩(wěn)定。
從盾構始發(fā)到側穿建筑物,再到完成始發(fā)段掘進(推進至75環(huán)),我單位對國鐵信號樓進行了豎向位移和靜力水準監(jiān)測。由監(jiān)測數據可得,建筑物單次和累計變形均控制在3mm之內。經調查了解,施工未對信號樓內部精密儀器造成任何影響。
圖13 盾構出土口改裝
圖14 分體始發(fā)延長管線保護措施
圖15 盾構鋼套筒內掘進示意圖
圖16 盾構始發(fā)及側穿國鐵信號樓過程中建筑物豎向位移監(jiān)測情況
采用盾構鋼套筒分體始發(fā)工藝,無需拆遷國鐵信號樓,對信號樓內精密儀器未造成影響,施工工期不受征拆和場地的制約,也無需破除運營區(qū)封堵墻,保證了既有地鐵1號線的運營安全。據調查測算,本次始發(fā)施工累計節(jié)省工期共計90d,在同等條件下,采用本工藝節(jié)省直接費成本約187萬元。
綜上所述,盾構鋼套筒分體始發(fā)技術經現場應用反饋,具備安全可靠、經濟合理等優(yōu)點。盾構鋼套筒分體始發(fā)施工技術的應用,豐富了軌道交通工程盾構始發(fā)施工工法,為解決盾構始發(fā)安全、工期、場地、投資等問題提供了新的思路,對今后類似工程的應用具有重要指導意義。