閻向林
(中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設(shè)有限公司)
泥水盾構(gòu)在黏性土地層施工中刀盤易結(jié)泥餅導(dǎo)致施工效率低下,常規(guī)辦法只能采取通過停機帶壓進倉人工清理的方式進行處理,而人工清理不僅工作效率低、風(fēng)險大,還占用直線工期,不能從根本上解決問題。有學(xué)者指出,當(dāng)?shù)貙又械酿ね恋V物>25%時,刀盤將發(fā)生結(jié)泥餅現(xiàn)象[1];當(dāng)渣土的塑性指數(shù)>20%時,盾構(gòu)中發(fā)生“堵塞”的風(fēng)險大大提高[2]。豫機城鐵項目一標(biāo)與天津深諾科技有限公司聯(lián)合研發(fā)的高分子材料SN-203 型分散劑可以通過直接作用在刀盤泥餅表面,在短時間內(nèi)促使黏土顆粒分離,有效克服泥水盾構(gòu)在黏土地層掘進結(jié)泥餅,極大提高了掘進效率。
豫機城際鐵路一標(biāo)自鄭機城際鐵路設(shè)計終點DK39+403.418 引出,至鄭州南站城際場DK50+200,隧道全長3.8km,為單洞雙線隧道。盾構(gòu)隧道采用圓形斷面,斷面內(nèi)徑11.3m,管片厚度550mm。
地層情況從上至下依次為粉砂、粉土、粉質(zhì)黏土、細(xì)砂層,具體地層情況如圖1 所示,盾構(gòu)隧道洞身大部分處于粉質(zhì)黏土層中,局部地段穿越粉砂、細(xì)砂,地質(zhì)情況統(tǒng)計如表1 所示。隧道拱頂埋深10.26m~31.07m,洞身基本處于潛水~承壓水中。
圖1 地質(zhì)縱斷面圖(單位:m)
表1 盾構(gòu)隧道地質(zhì)情況統(tǒng)計
相同含水率時,加入分散劑后土樣的抗剪強度降低,土樣的液限和塑限也逐漸減??;當(dāng)分散劑添加量較大時,黏土顆粒的邊角帶正電處被分散劑中的陰離子占滿,分散劑作用效果減弱[3],因此為達(dá)到最佳分散效果,有必對分散劑配比進行試驗。
取預(yù)篩出渣的黏土塊,分割成0.05m3大小渣樣分別放入100ml 不同配比的分散劑水溶液靜置如表2 所示,在相同作用時間后對效果進行對比分析,如圖2、圖3、圖4 所示。
表2 實驗數(shù)據(jù)
圖2 黏土試塊
圖3 不同配比分散劑
圖4 試驗效果圖
由以上試驗對比可以得出,當(dāng)分散劑濃度達(dá)到4%以上時,黏土塊溶有明顯溶解;當(dāng)溶液濃度達(dá)到10%靜置30min 后,黏土快速分解,有形成泥漿的趨勢,如圖5所示。
豫機城際項目一標(biāo)所使用的DZ268 盾構(gòu)機,開挖輪廓12.81m,前盾直徑12.77m,經(jīng)估算開挖倉及氣墊倉可分別容納漿液約200m3;本次工程實驗共分5 次進行:
⑴試驗一:在停機后在開挖倉內(nèi)注入1m3分散劑,在氣墊倉注入0.5m3分散劑。刀盤10min 轉(zhuǎn)動一次,停機24h 后恢復(fù)掘進,刀盤扭矩由約14000kN·m 減小到約8000kN·m,推力由約70000kN 減小到約58000kN,速度由10mm/min 增加到20mm/min?;謴?fù)掘進后可持續(xù)2~3環(huán),第3 環(huán)參數(shù)開始逐漸惡化。
⑵試驗二:盾構(gòu)機檢修時,在停機后在開挖倉內(nèi)注入1m3分散劑,在氣墊倉注入0.5m3分散劑。刀盤10min轉(zhuǎn)動一次,停機1h 后恢復(fù)掘進,刀盤扭矩由約14000kN·m 減小到約8000kN·m,推力由約70000kN 減小到約58000kN,速度由10mm/min 增加到20mm/min。參數(shù)可持續(xù)約2 環(huán),第2 環(huán)參數(shù)開始惡化。
⑶試驗三:盾構(gòu)機檢修時,在停機后在開挖倉內(nèi)注入1m3分散劑。刀盤10min 轉(zhuǎn)動一次,停機1h 后恢復(fù)掘進,刀盤扭矩由約14000kN·m 減小到約8000kN·m,推力由約70000kN 減小到約58000kN,速度由10mm/min 增加到20mm/min。參數(shù)可持續(xù)約2 環(huán),第2 環(huán)后半段參數(shù)開始惡化。
⑷試驗四:盾構(gòu)機檢修時,在停機后在開挖倉內(nèi)注入0.5m3分散劑。刀盤10min 轉(zhuǎn)動一次,停機1h 后恢復(fù)掘進,刀盤扭矩由約14000kN·m 減小到約9000kN·m,推力由約70000kN 減小到約65000kN,速度由10mm/min增加到20mm/min。參數(shù)可持續(xù)約2 環(huán),第2 環(huán)后半段參數(shù)開始惡化。
⑸試驗五:在1091 環(huán)帶壓進倉作業(yè)期間進行了一次分散劑實驗:開倉檢查發(fā)現(xiàn)刀盤只剩余2 個大開口,其余開口全部死刀,箱內(nèi)全部堵塞,牛腿堵塞,人工清理進度緩慢,一倉僅可完成一個刀箱清理及一把刀具更換工作(以往開倉工作效率約為一倉清理更換兩把刀)。第十一倉進倉結(jié)束后利用修復(fù)泥膜時間,開挖倉能充滿泥漿,氣墊倉內(nèi)保持半倉(液位約0),開挖倉內(nèi)注入1m3分散劑,在氣墊倉注入0.5m3分散劑。刀盤10min 轉(zhuǎn)動一次,分散劑浸泡時間約10h 后,修復(fù)泥膜,保壓試驗再次進倉。進倉后人員發(fā)現(xiàn)刀盤大開口基本泡開,小開口及刀箱內(nèi)堵塞粘土已掉落10~20cm。
結(jié)論:分散劑可以有效分解刀盤開口堵塞、刀盤背面牛腿淤塞。
⑴預(yù)防泥餅:在接泥漿管時停機的大約1h 時間內(nèi),向前倉注入0.5m3分散劑,10min 轉(zhuǎn)動一次刀盤。
⑵分散泥餅:在設(shè)備檢修或倒班或其他原因長時間停機時,向前倉注入0.5m3分散劑,氣墊倉注入0.5m3分散劑。
盾構(gòu)機泥漿管頻率為4 環(huán)/次,通過采用接泥漿管時注入分散劑并浸泡約1h,可有效降低接管后的兩環(huán)的推力、扭矩,提高掘進效率,避免參數(shù)持續(xù)惡化,預(yù)防刀盤結(jié)泥餅。在長時間停機時用分散劑浸泡,可有效消除刀盤開口及刀盤背面牛腿見淤塞黏土。
通過在盾構(gòu)施工中掘進,使用優(yōu)缺點如下所述:
⑴優(yōu)點:分解倉內(nèi)堆渣;減少堵倉發(fā)生、提高出渣效率;減小刀盤扭矩約25%;減小推力約25%;提高掘進速度30%。
⑵缺點:泥漿比重上升較快;泥漿泵運行負(fù)荷增加;棄漿量增加。
根據(jù)泥水盾構(gòu)每推進數(shù)(3~4)環(huán)必須停機進行管路延伸,針對粉質(zhì)黏土層調(diào)制原液配比,最終調(diào)制好的分散劑溶液可以在2h 達(dá)80%的效果,為類似地層施工項目提供了參考。但單純增加使用量與作用時間并不能帶來清除泥餅效果的明顯提升,需要根據(jù)本工程地質(zhì)條件進行調(diào)整才能達(dá)到最大使用效果。