張福亭
(伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)
伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司(以下簡稱伊犁新天煤化工)20億m3/a煤制天然氣項目主裝置分為化工A、B系列,單系列產(chǎn)天然氣10億m3/a,主裝置流程如下:選用碎煤加壓氣化生產(chǎn)粗煤氣→鈷鉬系一氧化碳變換→低溫甲醇洗脫硫脫碳→鎳基催化甲烷化→三甘醇干燥→天然氣壓縮→天然氣管網(wǎng)。其中,三甘醇干燥裝置分為天然氣干燥系統(tǒng)、三甘醇再生系統(tǒng)、補充三甘醇系統(tǒng),干燥單系列設(shè)計處理天然氣量約74 400~139 000Nm3/h,本文主要論述三甘醇干燥原理、干燥后天然氣露點超標(biāo)原因分析及操作注意事項。
來自合成的濕天然氣進入過濾分離器,將原料氣中的液態(tài)水、烴類、固體顆粒進行過濾分離后進入脫水吸收塔,濕天然氣與三甘醇逆向接觸,脫水后天然氣進入出口分離器,經(jīng)壓縮系統(tǒng)將天然氣并入管網(wǎng)。脫水吸收塔底部出來的含水三甘醇送入精餾柱頂部換熱器,換熱后進入閃蒸罐,經(jīng)機械及活性炭過濾器后,再經(jīng)貧富液換熱器,進入TEG重沸器,在4.9MPa中壓過熱蒸汽的加熱下將富三甘醇中的水分脫除,同時,低壓氮氣在氮氣預(yù)熱器與4.9MPa冷凝液換熱后經(jīng)汽提柱進入TEG重沸器汽提,再生后的貧三甘醇經(jīng)貧富液換熱器后進入TEF緩沖罐,出TEF緩沖罐的三甘醇經(jīng)冷卻器、三甘醇循環(huán)泵循環(huán)使用。干燥流程見圖1。
圖1 干燥流程注:1—過濾分離器;2—脫水吸收塔;3—閃蒸罐;4—機械及活性炭過濾器;5—氮氣氣提柱;6—TEG重沸器;7—精餾柱;8—TEF緩沖罐;9—冷卻器;10—循環(huán)泵;11—出口分離器
在正常生產(chǎn)的過程中,進甲烷化的凈煤氣中本身沒有水,因甲烷化采用鎳基預(yù)還原催化劑凈煤氣中的CO、CO2和H2,在催化作用下發(fā)生的甲烷化反應(yīng)如式(1)、(2):
CO+3H2=CH4+H2O
(1)
CO2+4H2=CH4+2H2O
(2)
由(1)、(2)兩式可以看出,在發(fā)生甲烷化反應(yīng)的同時有水產(chǎn)生,以至于在出甲烷化合成裝置時,天然氣中含水量較高。工業(yè)上常用的脫水工藝有3種:膜分離脫水法、固體干燥脫水法、溶劑脫水法。因考慮到設(shè)備投資、操作費用、脫水效果等問題,伊犁新天煤化工選用溶劑脫水法。在脫水溶劑中,三甘醇對天然氣中的水蒸氣和液態(tài)水有很好的親和力,而且三甘醇的熱穩(wěn)定性較好,不易發(fā)生其他化學(xué)反應(yīng),比較容易再生,同時對天然氣和其他烴類溶解度較低,對設(shè)備無腐蝕性,相對其他溶劑價格比較低廉,而且可以再生循環(huán)使用,消耗較低,投入生產(chǎn)運行比較穩(wěn)定。
露點是指在該環(huán)境溫度和相對濕度的條件下,物體表面剛剛開始發(fā)生結(jié)露的溫度,該溫度即為該環(huán)境條件下的露點,露點溫度越低,空氣的干燥程度越高。天然氣水露點指天然氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度,是用來測天然氣濕度的參數(shù)。天然氣的水露點是天然氣一項重要的指標(biāo),水露點的主要目的是防止液相水在天然氣輸送管道內(nèi)產(chǎn)生。若管道中有游離水的存在,就會降低輸氣管道的輸送能力,增加冰堵事故發(fā)生的概率,并使輸氣管道內(nèi)的硫化氫、二氧化碳對管線和其他設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。所以,必須控制天然氣的水露點,而伊犁新天煤化工干燥后的天然氣水露點常壓下一般控制在-65~-48℃之間,12MPa壓力下露點不大于-10℃。
大修前天然氣露點一直維持在-65~-58℃,大修后開車發(fā)現(xiàn),天然氣露點升至-42℃左右,露點超標(biāo)時的數(shù)據(jù)見表1。
表1 露點超標(biāo)時的數(shù)據(jù)
續(xù)表
由表1可知,除貧三甘醇純度外,其他指標(biāo)均在標(biāo)準范圍內(nèi),而入脫水吸收塔的貧三甘醇純度由開車前的99.7%降至98.5%。因為重沸器采用4.9MPa過熱蒸汽加熱,同時氮氣加熱器使用重沸器加熱后的4.9MPa蒸汽冷凝液加熱,初步懷疑因重沸器或氮氣預(yù)熱器內(nèi)漏導(dǎo)致重沸器中負荷較高、貧三甘醇再生效果不好,以至于貧三甘醇中水含量超標(biāo),造成天然氣中露點超標(biāo)。經(jīng)現(xiàn)場人員查看后發(fā)現(xiàn),當(dāng)打開氮氣預(yù)熱器出口導(dǎo)淋時,加熱后的氮氣中含有熱水。將氮氣預(yù)熱器切出,氮氣經(jīng)旁路進入重沸器,一段時間后天然氣常壓下的露點為-60℃。將氮氣預(yù)熱器隔離并聯(lián)系檢修人員進行檢修。
2.1.1事故經(jīng)過
進入夏季以來,天然氣壓縮機級間分離器均有液位產(chǎn)生,經(jīng)化驗取樣分析,主要成分為三甘醇,嚴重影響壓縮機的安全穩(wěn)定運行,同時造成三甘醇的浪費,倘若三甘醇帶入天然氣管網(wǎng),其在天然氣管道內(nèi)冷凝且黏度較大,容易引起測量、自控和過濾裝置故障,嚴重影響天然氣管道安全運行。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),隨著環(huán)境溫度的上升,合成第二輔助反應(yīng)器出來的天然氣經(jīng)鍋爐水換熱器、脫鹽水換熱器、循環(huán)水換熱器后,溫度逐漸由38℃漲至45℃,而出干燥裝置的天然氣溫度由40℃逐漸漲至48℃,出循環(huán)水冷卻器,進脫水吸收塔的貧三甘醇溫度由46℃升至52℃,具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 脫水后天然氣溫度異常時的主要數(shù)據(jù)對照
2.1.2原因分析
第二輔助反應(yīng)器進口溫度逐漸升高,并未及時調(diào)整,造成第二輔助反應(yīng)器出口溫度逐漸上漲至336℃,同時因鍋爐水換熱器、脫鹽水換熱器換熱的鍋爐水和脫鹽水量均是跟系統(tǒng)負荷變化,用量均不能增加,無法將第二輔助反應(yīng)器帶出的熱量移走,而出合成裝置前的循環(huán)水冷卻器和貧三甘醇循環(huán)水冷卻器,自系統(tǒng)開車以來尚未清洗,循環(huán)水上回水閥門均已是全開狀態(tài),從而造成進干燥裝置濕天然氣溫度漲至45℃,進脫水吸收塔的貧三甘醇溫度漲至52℃,加至三甘醇吸收本身放熱,造成出干燥裝置天然氣溫度升至48℃。
2.1.3處理措施
(1)通過調(diào)整前系統(tǒng)換熱量,將第二輔助反應(yīng)器入口溫度降至245℃,出口溫度降至326℃。
(2)平衡合成系統(tǒng)內(nèi)部脫鹽水用量,增加第二輔助反應(yīng)器出口脫鹽水換熱器的脫鹽水量。
(3)利用系統(tǒng)停車機會對天然氣出合成裝置前的循環(huán)水冷卻器和貧三甘醇循環(huán)水冷卻器進行沖洗。經(jīng)過調(diào)整后各項數(shù)據(jù)指標(biāo)均已正常,天然氣壓縮級間分離器均未分離出三甘醇。具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 天然氣出口溫度正常時的主要數(shù)據(jù)對照
2.1.4其他操作及注意事項
(1)化工系統(tǒng)加減負荷時,干燥裝置的負荷隨前系統(tǒng)負荷的變化而變化,加負荷時一定要緩慢,防止系統(tǒng)氣量波動較大而將脫水吸收塔塔盤吹反或?qū)⑷蚀紟е梁笙到y(tǒng)。
(2)將三甘醇重沸器再生溫度嚴格控制在193~203℃,溫度太高容易造成三甘醇降解,溫度太低容易造成三甘醇脫水不完全,導(dǎo)致天然氣中水露點超標(biāo)。
(3)三甘醇循環(huán)量的控制,主要取決于系統(tǒng)負荷、天然氣中的含水量、貧三甘醇的純度,系統(tǒng)負荷越低,天然氣中含水量越小,貧三甘醇純度越高,三甘醇循環(huán)量越低,反之越高。通常情況下,濕天然氣中每1kg水中含約25~30L的三甘醇。在系統(tǒng)滿負荷時,一般將三甘醇循環(huán)量控制在10m3/h,三甘醇循環(huán)量的加減由三甘醇循環(huán)泵轉(zhuǎn)速進行調(diào)整。
(4)干燥進口濕天然氣溫度控制應(yīng)該介于15~40℃,如果溫度過高,濕天然氣中水含量較多,干燥負荷較重,容易造成干燥后天燃氣中水露點超標(biāo),且三甘醇帶入后系統(tǒng)后會造成三甘醇的浪費。如果工藝氣溫度過低,容易使三甘醇黏度變大,造成三甘醇溶液發(fā)泡現(xiàn)象。
自系統(tǒng)原始開車以來,除了因氮氣預(yù)熱器內(nèi)漏導(dǎo)致天然氣中水露點超標(biāo),以及因夏季高溫時干燥,導(dǎo)致天然氣溫度過高,造成壓縮裝置級間分離器出現(xiàn)三甘醇以外,干燥裝置運行一直很穩(wěn)定,具體效果見表4。
干燥系統(tǒng)長時間處于正常運行,容易使員工麻痹大意,造成系統(tǒng)溫度超標(biāo)。要吸取教訓(xùn),時刻關(guān)注指標(biāo)變化,及時調(diào)整,防止系統(tǒng)再次出現(xiàn)超指標(biāo)現(xiàn)象,保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。