戴昌璐
(江西下壟鎢業(yè)有限公司,江西 贛州 341500)
贛州地處重要的金屬成礦帶——南嶺成礦帶,黑鎢資源豐富,是中國鎢業(yè)的發(fā)祥地,有著“世界鎢都”之稱。如今,礦區(qū)經(jīng)過100多年開采后步入衰退期,原礦品位下降,開采困難,生產(chǎn)成本不斷增高,如何降低生產(chǎn)成本尤其是人工成本成為日益突出的現(xiàn)實(shí)問題。
贛州某黑鎢礦礦石為高溫?zé)嵋禾畛涫⒚}型黑鎢礦床,主要金屬礦物為鎢錳鐵礦,共生金屬礦物有輝鉍礦、輝鉬礦、錫石、白鎢礦、自然鉍等。次生礦物有赤鐵礦、斑銅礦、鎢華、針鐵礦等。脈石礦物主要為石英,其次為云母、螢石、方解石、高嶺土水晶等,顏色呈白色、乳白色,為油脂光澤或玻璃光澤。圍巖為變質(zhì)巖、千枚巖等,顏色呈黑色、灰黑色[1]。
原礦經(jīng)井下大巷運(yùn)輸至261標(biāo)高礦倉倒礦,礦倉底部240標(biāo)高放礦后機(jī)車運(yùn)輸至選礦廠扒欄倒礦,倒礦后由扒欄操作工對大于150mm粒級進(jìn)行有用礦物人工分揀破碎,大于150mm粒級廢石排廢。如圖1。
圖1 原工藝流程
①左拔原礦261有剔廢工序,大塊廢石在搬運(yùn)時(shí)存在砸傷的風(fēng)險(xiǎn)。左拔原礦在261剔廢后(人工破碎)進(jìn)入儲(chǔ)礦倉,在240標(biāo)高放礦至礦車,再通過機(jī)車運(yùn)輸至選廠扒欄倒礦。扒欄工需要對通過不了斜格篩(>150mm)的原礦進(jìn)行翻邊查看是否含鎢連生體,對含有礦物的原礦進(jìn)行人工破碎至150mm以下并丟進(jìn)原礦倉。在261剔廢和選廠扒欄崗位中,人工破碎勞動(dòng)強(qiáng)大,且存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn)(破碎過程中砸傷腳、碎石傷人等)。②不同地點(diǎn)重復(fù)落后工藝(261倒礦剔廢、240轉(zhuǎn)運(yùn)放礦、240機(jī)車運(yùn)輸至選廠倒礦)。③選礦廠排廢與石料有價(jià)加工工藝大石難于使用皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸。
方案一:新建礦倉斜格篩(間距150mm)篩下礦石進(jìn)入原礦倉,通過給礦機(jī)給礦至原礦運(yùn)輸皮帶。150~500mm粒級通過平格篩翻倒進(jìn)入大石倉,通過給礦機(jī)給入PE600*900顎式破碎機(jī)破碎至150mm以下并入原礦運(yùn)輸皮帶。平格篩上大于500mm大塊使用行車起吊至機(jī)車推送丟廢。方案二:斜格篩間距150mm,篩下全部進(jìn)入原礦運(yùn)輸皮帶;150mm~500mm粒級廢石翻倒進(jìn)入廢石礦倉,通過皮帶運(yùn)輸至新建石料廠;150mm~500mm粒級脈石使用電動(dòng)葫蘆吊至脈石礦倉,破碎后匯入原礦運(yùn)輸皮帶;+500粒級使用電動(dòng)葫蘆起吊至機(jī)車,推送排廢。方案三:斜格篩間距450mm,篩下進(jìn)入原礦運(yùn)輸皮帶。+450mm粒級原礦使用智能破碎錘破碎后落入原礦倉。礦倉底部使用棒條給料機(jī)-150mm粒級直接篩下落入原礦運(yùn)輸皮帶,+150mm粒級經(jīng)PE600*900顎式破碎機(jī)破碎后一并落入原礦運(yùn)輸皮帶運(yùn)輸至選礦廠。
方案評價(jià):方案一需要建2個(gè)礦倉投資大且大于500mm大塊或含有有價(jià)金屬造成資源浪費(fèi);方案二需要建設(shè)3個(gè)礦倉投資大。因此,選定方案三。
選定方案三后,改造后工藝流程如圖2:
圖2 優(yōu)化后選礦工藝流程
表1 工程概算表
廠房 項(xiàng) 1 29.3 29.3礦倉 座 1 80.0 80.0附屬設(shè)施 項(xiàng) 1 15.0 15.0 水、電 管路、平臺(tái)等勘察費(fèi) 項(xiàng) 1 2.5 2.5設(shè)計(jì)費(fèi) 項(xiàng) 1 10.0 10.0招標(biāo)費(fèi) 項(xiàng) 1 6.0 6.0監(jiān)理費(fèi) 項(xiàng) 1 9.0 9.0預(yù)備費(fèi) 項(xiàng) 1 30.0 30.0合計(jì) 329.5
項(xiàng)目改造前和改造后材料備件等運(yùn)行成本基本持平,節(jié)約15個(gè)定員人工成本,因此每年可產(chǎn)生90萬元的直接經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。改造以優(yōu)化工藝、降本增效、減少安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等為目的,投資后,按靜態(tài)投資公式法計(jì)算3.7年就能收回全部投資。
經(jīng)工藝改造后破碎及運(yùn)輸系統(tǒng)小時(shí)處理量由50t/h提升至100t/h,破碎及運(yùn)輸系統(tǒng)由改造前的每班7小時(shí)降低至每班3.5小時(shí)。工藝改造完成后降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度和安全風(fēng)險(xiǎn)。減少15個(gè)勞動(dòng)定員。減少了+150mm以上半邊石、連生體等含鎢資源流失,提高選礦回收率。工藝改造項(xiàng)目完成后,大塊原礦使用PE600*900顎式破碎機(jī)破碎至150mm以下后,解決了后續(xù)選礦廠排廢與石料加工工藝中大塊廢石難于使用皮帶運(yùn)輸;選廠廢石加工工藝改造將不再需要設(shè)置第一段破碎。