王大衛(wèi) 薄春麗
(1.大同煤礦集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司,山西大同037003;2.大同大學(xué)煤炭工程學(xué)院,山西大同037003)
同忻選煤廠屬礦井型動(dòng)力選煤廠,坐落于同忻礦工業(yè)廣場(chǎng)內(nèi),由泰戈特(北京)工程技術(shù)有限公司和中煤國(guó)際工程集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院聯(lián)合設(shè)計(jì)和承包建設(shè),于2008 年3 月開工建設(shè),2009 年10 月通過驗(yàn)收投產(chǎn),設(shè)計(jì)年入選原煤1000 萬(wàn)噸,小時(shí)帶煤量為1894噸。選煤方法為全重介分級(jí)入洗,150 mm~50 mm 塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,50 mm~1.5 mm末煤采用重介三產(chǎn)品旋流器分選,1.5 mm~0.15 mm 粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,0.15 mm~0 mm細(xì)煤泥采用加壓過濾機(jī)和板框壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收。
加壓過濾機(jī)是一種高效、節(jié)能、全自動(dòng)操作脫水設(shè)備,其主要特點(diǎn)為生產(chǎn)能力高、濾餅水分低、全自動(dòng)化操作、具有故障自動(dòng)報(bào)警及停止運(yùn)轉(zhuǎn)等功能,可以根據(jù)實(shí)際情況修改自動(dòng)程序以滿足不同工作要求。其工作原理是將過濾機(jī)置于封閉的加壓倉(cāng)中,加壓倉(cāng)內(nèi)充有一定壓力的壓縮空氣,待過濾的懸浮液由入料泵給入過濾機(jī)的槽體中,在濾盤上,通過分配閥與通大氣的氣水分離器形成壓差,濾液通過浸入懸浮液中的過濾介質(zhì)排出,而固體顆料被收集到過濾盤上形成濾餅,隨著濾盤的旋轉(zhuǎn),濾餅經(jīng)過干燥降水后,在卸料區(qū)卸料并由排料裝置間歇排出,整個(gè)過程自動(dòng)進(jìn)行。
同忻選煤廠所用加壓過濾機(jī)型號(hào)為GPJ-120,擔(dān)負(fù)著全廠細(xì)煤泥處理的任務(wù),是煤泥水處理系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行過程中,加壓過濾機(jī)出現(xiàn)了一系列問題,直接影響選煤廠的安全生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化工作。具體包括以下幾個(gè)方面。
加壓過濾機(jī)工作過程中,從加壓倉(cāng)排出的空氣和水的混合物通過氣水分離器進(jìn)行分離。其工作原理是利用旋流原理,將氣水混合物沿切線方向通入筒體中,混合物在筒體內(nèi)高速旋轉(zhuǎn),由于離心力的作用,密度大的水分被甩向筒壁,從下面排出,而氣體則集中在筒體中心,隨內(nèi)螺旋負(fù)壓上升并排出。
同忻選煤廠加壓過濾機(jī)車間氣水分離器設(shè)計(jì)上存在較大缺陷,且隨著使用時(shí)間的增加,加壓過濾機(jī)配件磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致部分氣體隨設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中漏入離心液,使氣水分離器處理量大幅度增加,磨損加劇,無法滿足氣水分離要求。同時(shí)分離器釋放出的氣水壓力高,造成煤泥水氣在廠房外噴濺,廠區(qū)環(huán)境受到污染,不符合環(huán)保要求。
加壓過濾機(jī)排料時(shí)通過上、下閘板的交替運(yùn)行,在保證加壓倉(cāng)壓力穩(wěn)定的前提下,物料以間歇的方式排出倉(cāng)外,從而實(shí)現(xiàn)排料裝置的連續(xù)運(yùn)行。同忻選煤廠加壓過濾機(jī)開關(guān)上、下閘板時(shí)經(jīng)常異響,打開端蓋后發(fā)現(xiàn)滾輪磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致排料閘門液壓缸運(yùn)行阻力大,閘板在程序設(shè)置時(shí)間內(nèi)開關(guān)不到位,閘板跑偏碰撞限位接近開關(guān),影響加壓過濾機(jī)的正常運(yùn)行。且滾輪損壞后不宜被發(fā)現(xiàn)、更換困難(更換滾輪約需6個(gè)小時(shí)),存在一定的安全隱患,也增加了材配消耗。
刮板運(yùn)輸機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,因?yàn)槟p或物料卡堵容易造成刮板斷裂、刮板鏈松弛跳鏈、刮板鏈斷鏈等現(xiàn)象。同忻選煤廠加壓過濾機(jī)倉(cāng)內(nèi)刮板輸送機(jī)沒有斷鏈和欠速保護(hù),出現(xiàn)故障時(shí),刮板機(jī)不能自動(dòng)停車,如卡異物發(fā)現(xiàn)不及時(shí),會(huì)造成刮板鏈被拉斷,嚴(yán)重的還會(huì)損壞設(shè)備,擴(kuò)大損失范圍,給搶修維護(hù)帶來巨大麻煩,且倉(cāng)內(nèi)刮板機(jī)一旦停車,整臺(tái)加壓過濾機(jī)就無法正常工作,降低細(xì)煤泥系統(tǒng)處理能力,影響選煤廠帶煤量。
氣水分離器效果差的原因是釋放壓力過大,造成配件磨損嚴(yán)重,水氣噴濺,多次修補(bǔ)后效果不佳,決定在原有三臺(tái)加壓過濾機(jī)氣水分離器出來的主管路上反方向增加一套二次氣水分離器(增加部分),在管路深入筒體下方安裝帶孔篩面,使氣、水實(shí)現(xiàn)第一次卸壓,分離的水沿著下方的濾液管排走,在筒體內(nèi)設(shè)置三層L 型擋板,擋板依次交錯(cuò)、側(cè)面帶孔,便于二次卸壓和收集濾液,避免氣水向外部噴濺;另外在新增加的一套氣水分離器入口處設(shè)置一道控制閥門,用來靈活控制氣水流量。
改造完成后加壓過濾機(jī)氣水分離器示意圖如圖1所示。
圖1 改造完成后加壓過濾機(jī)氣水分離器示意圖
氣水分離器技術(shù)改造完成后,釋放出的水氣壓力得到了有效的分配,煤泥水噴濺情況得到有效控制,廠區(qū)環(huán)境得到明顯改善,相關(guān)配件消耗量大幅度降低,員工的勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),同忻選煤廠加壓過濾機(jī)滾輪潤(rùn)滑采用人工注油,不連續(xù)、效果差。每次人工注油,需將注油處螺栓擰下,將0號(hào)鋰基脂打入螺栓孔內(nèi),再擰緊螺栓,每隔一定時(shí)間對(duì)螺栓進(jìn)行一次緊固,將潤(rùn)滑油擠入滾輪。工人勞動(dòng)強(qiáng)度極大,且只有少量鋰基脂被擠入滾輪,其他都被從螺栓孔擠出,潤(rùn)滑效果差,導(dǎo)致滾輪磨損嚴(yán)重。
我們將人工注油方式改變?yōu)樽詣?dòng)注油,在原注油處螺栓打孔,在閘板上增加一個(gè)自動(dòng)潤(rùn)滑油脂泵,通過電機(jī)帶動(dòng)潤(rùn)滑油脂泵,將0號(hào)鋰基脂泵入閘板內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)多點(diǎn)連續(xù)注油,強(qiáng)化滾輪的潤(rùn)滑效果,降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,保證加壓過濾機(jī)連續(xù)高效運(yùn)行。滾輪自動(dòng)潤(rùn)滑示意圖和實(shí)物圖如圖2所示。
圖2 滾輪自動(dòng)潤(rùn)滑實(shí)物圖和示意圖
滾輪自動(dòng)潤(rùn)滑技術(shù)改造前,由于注油點(diǎn)多、注油頻繁(每臺(tái)加壓過濾機(jī)有36個(gè)滾輪,平均5天注油一次),工人勞動(dòng)強(qiáng)度極大。改造后,潤(rùn)滑油通過油管自動(dòng)進(jìn)入滾輪內(nèi)部,強(qiáng)化了潤(rùn)滑效果,延長(zhǎng)了滾輪的使用周期,大幅度降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,經(jīng)統(tǒng)計(jì),滾輪的使用周期由6個(gè)月延長(zhǎng)至12個(gè)月,每年更換滾輪數(shù)量減少一半以上,大幅度降低了材配消耗。
為降低倉(cāng)內(nèi)刮板機(jī)故障影響程度,我們決定增設(shè)刮板機(jī)失速保護(hù)裝置。經(jīng)調(diào)研,兄弟單位麻家梁選煤廠加壓過濾機(jī)倉(cāng)內(nèi)刮板速度傳感器位于刮板機(jī)尾部瓦座,是通過檢測(cè)軸的運(yùn)行狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能,但尾部堆煤經(jīng)常造成速度傳感器誤操作,設(shè)備誤停車,存在一定缺陷。我們?cè)诠伟遢斔蜋C(jī)的機(jī)頭和機(jī)尾增設(shè)速度傳感器和金屬接近開關(guān),垂直安裝于刮板上方,通過動(dòng)作執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢測(cè)刮板運(yùn)行狀態(tài),將接近開關(guān)采集的數(shù)據(jù)傳輸給PLC 控制器,每根刮板通過接近開關(guān)的時(shí)間是相同的,當(dāng)設(shè)備運(yùn)行,接近開關(guān)檢測(cè)到的時(shí)間周期不一樣時(shí),控制器默認(rèn)為刮板機(jī)故障,能夠及時(shí)停機(jī)報(bào)警,有效地降低故障損失,降低檢修工作量。刮板輸送機(jī)失速報(bào)警裝置安裝示意圖和實(shí)物圖如圖3所示。
圖3 刮板輸送機(jī)失速報(bào)警裝置安裝示意圖和實(shí)物圖
新安裝的失速報(bào)警裝置能正常反應(yīng)刮板輸送機(jī)的運(yùn)行情況,降低了設(shè)備故障率,有效避免事故影響擴(kuò)大,應(yīng)用效果較好。我們分別統(tǒng)計(jì)了改造前后6 個(gè)月內(nèi)加壓過濾機(jī)故障情況,結(jié)果見表1。
表1 加壓過濾機(jī)故障情況統(tǒng)計(jì)表
可見:改造完成后,倉(cāng)內(nèi)刮板故障時(shí)間占加壓過濾機(jī)故障時(shí)間的比例由22.57%降低至5.12%,效果顯著。
針對(duì)同忻選煤廠加壓過濾機(jī)存在的一系列問題進(jìn)行技術(shù)改造,使加壓過濾機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn),改造后半年內(nèi)同忻選煤廠3臺(tái)加壓過濾機(jī)的設(shè)備開機(jī)率見表2。
表2 改造后加壓過濾機(jī)設(shè)備開機(jī)率
可見:改造完成后,3臺(tái)加壓過濾機(jī)開機(jī)率均大幅度提高,平均開機(jī)率提高至98.93%,煤泥處理能力大幅度提高,原煤入洗量逐步提高,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。