整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)發(fā)電技術(shù)是目前國際公認的最高效潔凈的煤基發(fā)電技術(shù),華能天津IGCC示范項目是世界上第六座IGCC電站,該項目以國家十一五“863計劃”重大課題為依托,現(xiàn)已投產(chǎn)運行6年多,并于2018年9月26日創(chuàng)造IGCC機組連續(xù)運行世界紀錄,為中國電力環(huán)保事業(yè)做出了突出貢獻。IGCC電站主要包括空分島、化工島和動力島三大單元,由空分島空氣分離產(chǎn)生的純氧進入化工島用于氣化爐燃燒反應(yīng),氣化爐煤與氧氣燃燒反映生成合成氣后進入除灰脫硫凈化系統(tǒng),凈化后的干凈合成氣進入動力島低熱值燃機燃燒發(fā)電,燃機排氣進入余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽推動汽輪機發(fā)電(圖1)[1]。
圖1 天津IGCC電站工藝流程圖
天津IGCC機組自2015年投入?yún)f(xié)調(diào)控制以來,一直存在燃機機前合成氣壓力及熱值波動問題,造成機組協(xié)調(diào)控制穩(wěn)態(tài)誤差偏大,經(jīng)分析認為,在氣化爐產(chǎn)生合成氣后進入除灰系統(tǒng)后,由于除灰系統(tǒng)在下灰時會有高壓氮氣與灰的置換,將會使得大量氮氣串入合成氣管網(wǎng),造成合成氣壓力及熱值波動,進一步影響了動力島燃機的負荷調(diào)整,從而影響整個機組協(xié)調(diào)控制的控制指標,本文針對除灰系統(tǒng)存在的問題進行了分析,并提出解決方案,經(jīng)試驗可基本根除除灰系統(tǒng)對機組負荷的影響。
華能天津IGCC電站氣化爐裝置是華能自主知識產(chǎn)權(quán)的二段式干粉加壓氣化爐,煤粉在氣化爐內(nèi)與氧氣、蒸汽經(jīng)過高溫燃燒后生成具有一定熱值的合成氣,合成氣的主要成分是CO、H2,其主要反應(yīng)式為[2-3]:4C+3O2→2CO2+2CO,3C+2O2→CO2+2CO,C+CO2→2CO,C+H2O →2CO +H2。由氣化爐產(chǎn)生的粗合成氣進入除灰系統(tǒng),先后通過A、B 兩個系列進行干法除塵,其中A系列采用旋風除塵器進行除灰,B系列采用陶瓷過濾器進行除灰,因A系列除灰量較大,對系統(tǒng)影響最大,因此本文僅以A系列為研究對象進行說明(圖2)。
由圖2和圖3可知,合成氣經(jīng)過旋風分離器后,將合成氣與灰進行分離,分離出來的灰被飛灰收集罐V-3501A 收集,定時啟動下料程序,下料順控流程分為充壓和下料兩個步驟:首先采用高壓氮氣對飛灰放料罐V-3502A 進行充壓,通過監(jiān)視飛灰收集罐與飛灰放料罐的差壓測點35PDI0108判斷飛灰放料罐壓力是否與飛灰收集罐一致,當差壓測點35PDI0108≥0KPa時,關(guān)閉氮氣充壓閥35XV0113停止充壓,然后開啟35XV0102和35XV0103連通閥,最后開啟35XV0109和35XV0108平衡閥進行均壓下灰,下灰時高壓氮氣通過平衡管線由飛灰放料罐進入飛灰收集罐,飛灰收集罐中的灰通過連通閥進入飛灰放料罐中,高壓氮氣與灰的等量置換完成飛灰下料。
圖2 氣化爐除灰系統(tǒng)A系列工藝圖
在除灰系統(tǒng)執(zhí)行下灰期間,均壓下料時使得高壓氮氣瞬間進入飛灰收集罐后,通過收集罐頂部進入合成氣管網(wǎng),引起合成氣組分變化、熱值降低的問題,同時引起合成氣壓力短暫升高,由于天津IGCC機組采用“機跟爐”協(xié)調(diào)控制方式(圖4)[4-5],即以氣化爐為負荷主控,燃機通過調(diào)整負荷維持機前合成氣壓力在2.5MPa,故燃機負荷將會受機前合成氣壓力影響而出現(xiàn)協(xié)調(diào)指令先升后降的現(xiàn)象,加之合成氣熱值降低會開大燃料調(diào)閥以維持燃機負荷,燃料調(diào)閥的開大將造成機前壓力下降過快,為了維持機前合成氣壓力,燃機負荷指令在協(xié)調(diào)控制作用下逐漸下降,直至機前壓力恢復至2.5MPa,根據(jù)實際運行曲線觀察,燃機負荷將會往下波動10~15MW,嚴重影響機組控制的穩(wěn)定性與經(jīng)濟性,尤其冬季工況下,機組負荷較低的情況下,對燃機在合成氣工況下的運行穩(wěn)定性及安全性有較大影響,2018年11月曾因燃機在合成氣工況下受除灰系統(tǒng)影響,造成燃機低負荷下燃燒室哼鳴增加,燃機被迫切至燃油模式,燃料切換過程中觸發(fā)負荷低停機保護。
圖4 天津IGCC機組協(xié)調(diào)控制原理圖
由圖4可知,該種協(xié)調(diào)控制方式受燃機機前合成氣壓力影響較大,同時通過對除灰系統(tǒng)A/B 兩個系列整體工藝流程分析,認為下料順控存在不合理之處,飛灰放料罐充壓結(jié)束時機選擇不妥,當飛灰收集罐與飛灰放料罐差壓測點35PDI0108為0時才關(guān)閉充壓閥,由于管道存在一定容積,加上閥門關(guān)閉需要時間,最終會導致飛灰放料罐壓力高于飛灰收集罐,在均壓時會造成多余的高壓氮氣串入飛灰收集罐,繼而進入合成氣管網(wǎng),加重對合成氣組分及熱值的影響。
當除灰系統(tǒng)開始連通放料時,由于合成氣壓力向下波動較大,導致燃機負荷持續(xù)下調(diào),在機組總負荷指令不變的情況下,機組實發(fā)總負荷與指令偏差最大可達15MW,主要負荷波動由燃機引起,嚴重影響機組運行的安全性和經(jīng)濟性。
2.2.1 除灰系統(tǒng)下料順控優(yōu)化
針對A系列下料過程中存在的問題,通過調(diào)整充壓閥關(guān)閉條件,降低差壓測點報警值,采用提前關(guān)閉充壓閥的方式達到均衡兩罐壓力的目的,經(jīng)過多次調(diào)整差壓測點報警值,最終定為差壓測點35PDI0108≥-10KPa時提前關(guān)閉充壓閥,最終在均壓之前使得兩罐壓力基本一致,減少了串入合成氣管網(wǎng)的氮氣量,減緩了對合成氣壓力及熱值的影響。
2.2.2 機組協(xié)調(diào)控制策略優(yōu)化
除灰系統(tǒng)固有的工藝特性造成對機組負荷的影響,若進行設(shè)備改造將會花費大量資金及時間,增加機組運營成本,因此考慮通過優(yōu)化機組協(xié)調(diào)控制策略達到減弱或者徹底消除下料過程對機組負荷的影響,這樣做既可以節(jié)省設(shè)備改造資金,又能降低機組運營成本。
常見的IGCC機組協(xié)調(diào)控制方式為:“機跟爐”模式和“爐跟機”模式,在“機跟爐”協(xié)調(diào)模式下,由氣化爐負責機組負荷主控,燃機跟隨機前壓力控制,該種控制方式的優(yōu)點是解決了氣化爐控制的大延遲性,機組運行穩(wěn)定性較好,缺點是機組負荷跟隨AGC 中調(diào)指令較慢,調(diào)節(jié)指標較差;在“爐跟機”協(xié)調(diào)模式下,由燃機負責機組負荷主控,氣化爐控制燃機機前合成氣壓力,該種控制方式的優(yōu)點是負荷控制偏差小,負荷變化響應(yīng)較快,缺點是由于氣化環(huán)節(jié)的大延遲性,從氣化爐提負荷到反應(yīng)在燃機機前壓力的變化時間大概在20分鐘左右,因此在機組負荷調(diào)整過快時,極易造成燃機機前壓力過低,將會影響機組的安全穩(wěn)定運行能力。
天津IGCC機組在“機跟爐”協(xié)調(diào)控制方式下,燃機負荷控制環(huán)節(jié)受合成氣壓力及熱值波動影響較大,為消除除灰系統(tǒng)下料階段對燃機負荷的影響,對機組協(xié)調(diào)控制策略中的氣化爐負荷偏差控制及燃機壓力控制策略進行優(yōu)化,具體優(yōu)化思路為:當氣化爐除灰系統(tǒng)A系列觸發(fā)下料順控時,在20分鐘之內(nèi)氣化爐負荷閉鎖減,并根據(jù)燃機機前合成氣壓力變化調(diào)整氣化爐負荷,維持合成氣壓力不低于2.5MPa,同時記憶下料順控開始前參與燃機負荷控制的合成氣熱值及密度值,燃機通過合成氣滑壓控制方式使機前合成氣壓力設(shè)定值跟隨當前值以維持燃機負荷穩(wěn)定,當燃機機前合成氣壓力低于2.4MPa時,通過降低燃機負荷來回拉機前壓力,保證機組穩(wěn)定運行,相當于在除灰系統(tǒng)下料期間,機組協(xié)調(diào)模式由“機跟爐”模式切至“爐跟機”模式,待閉鎖時間20分鐘到且合成氣熱值恢復至閉鎖前記憶值,合成氣壓力回至2.49MPa 以上時,解除氣化爐負荷閉鎖,燃機回切至定壓2.5MPa 模式,機組協(xié)調(diào)控制恢復“機跟爐”模式,優(yōu)化后可在除灰系統(tǒng)下料期間,通過消耗掉一定管容的合成氣來達到穩(wěn)定負荷的目的,通過氣化爐負荷閉鎖減可維持燃機機前壓力在2.4MPa 以上,基本可以做到消除除灰系統(tǒng)下料期間對機組負荷的擾動影響,優(yōu)化后的具體控制策略如下所述。
圖5 氣化爐負荷偏差控制策略
圖6 氣化負荷偏差控制設(shè)定值偏置函數(shù)F3(X)擬合曲線
圖5中設(shè)定值偏置函數(shù)F3(X)函數(shù)擬合曲線如圖6所示。由圖5、6可知,通過設(shè)定值偏差函數(shù)F3(X),可實現(xiàn)氣化爐負荷在除灰系統(tǒng)下料期間的負荷閉鎖及壓力跟蹤控制功能,一旦機前壓力低于2.5MPa,氣化爐負荷隨即進行調(diào)整來減緩燃機機前壓力下降速度。
圖7中設(shè)定值偏置函數(shù)F2(X)函數(shù)擬合曲線如圖8所示。由圖7、8可知,通過帶死區(qū)限制的滑壓控制,可保證合成氣壓力在2.4~2.6MPa 區(qū)間內(nèi)維持燃機負荷穩(wěn)定,同時也可避免過度吃掉管容合成氣引起的燃機機前壓力過低現(xiàn)象,兼顧了機組負荷穩(wěn)定與運行穩(wěn)定。采取優(yōu)化除灰系統(tǒng)A系列下料順控以及機組協(xié)調(diào)控制策略措施后,經(jīng)試驗證明,優(yōu)化措施得當且效果明顯,在除灰系統(tǒng)下料期間機組負荷波動由優(yōu)化前的最大15MW 減小到3MW 以內(nèi),當連通開始時閉鎖氣化爐負荷控制回路及燃機壓力控制回路,當合成氣壓力低于2.5MPa時氣化爐壓力拉回回路作用,提升氣化爐負荷,使得在維持燃機負荷穩(wěn)定的同時,持續(xù)增加合成氣產(chǎn)量,迅速拉回合成氣壓力,經(jīng)試驗,合成氣壓力最低低至2.4MPa,完全滿足燃機運行需求,當合成氣壓力回升至2.49MPa以上時,解除氣化爐及燃機控制回路閉鎖,機組恢復“機跟爐”協(xié)調(diào)控制模式,優(yōu)化方案的成功實施既保證了機組運行安全性,又大大提高了機組冬季工況的穩(wěn)定運行能力,同時減少機組AGC 控制在K2值指標的考核,提高了機組運行的經(jīng)濟性。
圖7 優(yōu)化后燃機壓力主控邏輯圖
圖8 燃機壓力控制設(shè)定值偏置函數(shù)F2(X)擬合曲線