宗建強(qiáng)
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司長平公司,山西 晉城 048000)
大同煤田同忻礦區(qū)內(nèi)賦存侏羅系和石炭系雙系煤層,層間距150~300 m。侏羅系煤層已開采近100年,系內(nèi)煤層賦存廣泛,層位較多,煤層開采后遺留了大量煤柱?,F(xiàn)礦區(qū)主采石炭系3-5#煤層,平均厚度14~25 m,采用放頂煤一次采全厚,開采后覆巖垮落運(yùn)移空間大。雙系間巖層較為堅(jiān)硬,抗壓強(qiáng)度在40~120 MPa。
同忻礦主采石炭系3-5#煤層,以8203、8202相鄰工作面為研究背景。工作面煤層厚度15.65~25.28 m,平均 21m,傾角 0~3.5°,煤層標(biāo)高 790-815 m,兩工作面長度均200 m,礦井先采8203工作面。8203、8202工作面上部侏羅系14#煤層遺留煤柱,寬為40 m,高度3.4 m,埋深321.8m,遺留煤柱與8203工作面呈斜交狀態(tài),與8202工作面呈垂直狀態(tài),煤柱與工作面對照見圖1。其中緊鄰煤柱下方存在一厚17.5m的細(xì)砂巖,該砂巖堅(jiān)硬完整,抗壓強(qiáng)度達(dá)80~120MPa,距煤層141.9m。
8203工作面開采過程中,礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,尤其在工作面開采至上覆侏羅系煤柱對應(yīng)位置處,強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)愈發(fā)突出。
圖1 工作面與煤柱對照關(guān)系
研究表明,作面推進(jìn)至上覆煤柱對應(yīng)位置處,上覆煤柱大結(jié)構(gòu)的高應(yīng)力集中造成高位硬厚巖層發(fā)生破斷,高位硬厚巖層大面積的破斷回轉(zhuǎn)連同上覆煤柱結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)運(yùn)動是造成工作面強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)的主要原因。因此,通過破壞上覆煤柱結(jié)構(gòu)以減少其應(yīng)力集中程度,或人為降低高位硬厚巖層的整體強(qiáng)度,減少其破斷步距,降低其破斷強(qiáng)度是控制工作面強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)的兩種有效途徑[1-2]。
地面鉆井壓裂技術(shù)的原理是采用液壓泵將壓裂液注入目標(biāo)層,使得在目標(biāo)層內(nèi)形成人工增透裂縫,與此同時(shí)也降低了巖層的整體性及其強(qiáng)度[3-6]。
因上覆煤柱結(jié)構(gòu)受開采擾動和集中應(yīng)力作用,裂隙節(jié)理高度發(fā)育,對其實(shí)施壓裂時(shí)壓裂液濾失漏液現(xiàn)象嚴(yán)重,無法達(dá)到壓裂要求,難以實(shí)現(xiàn)對上覆煤柱結(jié)構(gòu)的破壞改性。上覆17.5m厚細(xì)砂巖相對完整性較好,通過對厚砂巖實(shí)施壓裂,可有效防止巖層的整體性回轉(zhuǎn)失穩(wěn),壓裂后厚砂巖層完整性及其巖石強(qiáng)度大大降低,隨工作面開采及時(shí)發(fā)生垮落,同時(shí)引發(fā)煤柱上覆巖層也發(fā)生垮落,見圖2。另外,壓裂后厚砂巖層中裂隙發(fā)育程度高,在采動應(yīng)力和煤柱集中應(yīng)力共同作用下,裂隙更加發(fā)育,巖層破碎,在一定程度減弱了上覆應(yīng)力的傳遞,從而降低了工作面的礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)度。因此,確定緊鄰煤柱17.5m硬厚細(xì)砂巖為壓裂目標(biāo)層。
圖2 壓裂控制機(jī)理及層位
因煤柱兩側(cè)14#煤層開采后頂板垮落,巖層失穩(wěn)破壞,在該區(qū)域內(nèi)打壓裂鉆井難度大,鉆井圍巖破壞嚴(yán)重,將會導(dǎo)致漏液嚴(yán)重,無法實(shí)施壓裂。煤柱處上覆巖層相對較為完整,因此在距8202面940m,距進(jìn)風(fēng)巷道60m,正對煤柱上方,自地表垂直向下打壓裂井,壓裂井底深度400.38m。根據(jù)鉆孔工藝,首先采用Ф311mm鉆頭自地表鉆進(jìn)至穩(wěn)定基巖段10m后,下入Ф244.5mm×8.94mm套管,而后采用Ф215.9mm鉆頭進(jìn)行鉆進(jìn)至結(jié)束,下入Ф139.7mm×7.72mm套管。在目標(biāo)層內(nèi),分為A、B兩個區(qū)域進(jìn)行壓裂,見圖3。
首先進(jìn)行射孔在壓裂井四壁形成多個小孔,使壓裂液能夠通過小孔進(jìn)行擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)壓裂。設(shè)計(jì)各區(qū)域壓裂井的密度高達(dá)16個/m,參數(shù)見表1;壓裂主要分為兩個步驟:①選用50m3酸液進(jìn)行初次壓裂,其成分為12%HCL+5%HF,通過對巖層進(jìn)行溶蝕作用,降低巖石的力學(xué)性能,②采用攜砂液和510.0m3清水繼續(xù)壓裂,采用攜砂液進(jìn)行壓裂的目的是為了防止裂縫閉合,增加壓裂效果。
在8202工作面地表布設(shè)檢波器監(jiān)測壓裂過程中微地震波信號以描述水壓裂縫擴(kuò)展規(guī)律。檢波器埋深10cm,布置方案見圖3。
圖3 地面壓裂示意
表1 壓裂參數(shù)
采用6臺車用于承載壓裂液,2臺車用于承載石英砂,1臺儀表車;儲備壓裂清水500m3。L型水平井可以人為控制水平鉆井的掘進(jìn)方向,因此可以根據(jù)壓裂需要調(diào)整鉆井方向,但L型鉆井壓裂成本高,工藝復(fù)雜,操作難度大;垂直井壓裂裂縫擴(kuò)展與巖層地應(yīng)力有直接關(guān)系,垂直井壓裂工藝相對簡單,在垂直井滿足裂縫擴(kuò)展要求的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選擇垂直井壓裂[7-10]。
根據(jù)壓裂監(jiān)測方案,微震監(jiān)測得到壓裂擴(kuò)展規(guī)律如圖4。
圖4 裂縫擴(kuò)展形態(tài)
由圖4,最終壓裂裂縫與工作面呈斜交形態(tài),與工作面夾角約15°,裂縫向兩個相反方向分別延伸140m、120m,總長達(dá)260m。裂縫擴(kuò)展范圍覆蓋了整個工作面長度,裂縫擴(kuò)展效果較好。
得到壓力液的壓力與流量的線性規(guī)律見圖5,在壓力達(dá)21.7MPa時(shí),巖石開始發(fā)生破裂,隨后降低并逐漸趨于穩(wěn)定,壓裂的持續(xù)擴(kuò)展壓力約6.5MPa。壓裂完成后,耗液量為480m3。
圖5 壓裂液壓力及流量
自8202工作面距上覆煤柱水平距離50~60m起,至推出煤柱50m范圍內(nèi),以中間#55支架為例,對工作面來壓特征進(jìn)行分析。
8202工作面進(jìn)入煤柱位置16m后,發(fā)生來壓,來壓持續(xù)步距達(dá)19m,來壓強(qiáng)度40~41MPa;間隔13m后,又出現(xiàn)一次來壓,但此次來壓時(shí)間短,強(qiáng)度低。
另外,對8202、8203工作面過煤柱期間支架阻力分布特征統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在支架工作阻力9000~18000kN區(qū)間內(nèi),8202工作面占比62.18%,8203工作面占比80.79%??梢娊?jīng)地面壓裂后,工作面支架的受力狀態(tài)明顯改善。
可見相比于8203工作面,通過對緊鄰煤柱下部的硬厚巖層實(shí)施壓裂,一方面有效弱化了煤柱處的應(yīng)力集中,另一方面降低了17.5m細(xì)砂巖層的整體性,預(yù)防了強(qiáng)礦壓的發(fā)生;8202工作面推進(jìn)至煤柱影響區(qū)時(shí)的強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)步距、次數(shù)及強(qiáng)度均明顯降低。
1)采用侏羅系采空區(qū)煤柱上下堅(jiān)硬巖層協(xié)同壓裂控制技術(shù)對同忻煤礦8202工作面上覆堅(jiān)硬頂板進(jìn)行了地面水力壓裂作業(yè),現(xiàn)場實(shí)踐表明,裂縫擴(kuò)展長度達(dá)260m,覆蓋了整個工作面長度,相比于8203工作面,地面壓裂后8202工作面過煤柱期間強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)僅發(fā)生1次,來壓持續(xù)步距明顯降低,工作面支架的受力狀態(tài)明顯改善。
2)現(xiàn)場實(shí)踐表明,大空間采場堅(jiān)硬頂板地面壓裂精準(zhǔn)控制技術(shù)是有效控制礦井災(zāi)害的新型有效技術(shù)手段,為解決同類由堅(jiān)硬頂板引起的煤礦災(zāi)害的防治提供技術(shù)依據(jù)。