張海飛 牛穎(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州730060)
碼垛機(jī)的電控系統(tǒng)由可編程控制器PLC、檢測(cè)元件(光電開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān))、操作面板(包括觸摸屏、按鈕開(kāi)關(guān)和指示燈)、控制元件(變頻器、交流接觸器和電磁閥)以及執(zhí)行元件(電動(dòng)機(jī)和氣缸)等部件構(gòu)成。
碼垛機(jī)各部光電有近36個(gè),當(dāng)有光電出現(xiàn)故障時(shí),操作提示屏雖然會(huì)顯示故障信息,但提示信息內(nèi)容不全面,而且只能監(jiān)控各I/O 信號(hào)是否正常,無(wú)法從根本找到異常運(yùn)行或停機(jī)的根本原因,再者PLC 程序在終止運(yùn)行后,需要重新復(fù)位才可以繼續(xù)運(yùn)行,這樣給操作帶來(lái)很大的不便,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。
碼垛機(jī)小車框架前后減速、到位控制光電,使用的是NAMUR FM18-R3P-C20P2 型電感式接近開(kāi)關(guān),其探測(cè)距離為0~2cm,這種開(kāi)關(guān)的工作原理是:接近開(kāi)關(guān)內(nèi)的振蕩器會(huì)產(chǎn)生一個(gè)交變磁場(chǎng),當(dāng)金屬遮擋物接近這一磁場(chǎng),并達(dá)到感應(yīng)距離時(shí),在金屬遮擋物內(nèi)產(chǎn)生渦流,從而導(dǎo)致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級(jí)放大電路處理并轉(zhuǎn)換成開(kāi)關(guān)信號(hào),觸發(fā)驅(qū)動(dòng)控制器件,從而達(dá)到非接觸式之檢測(cè)目的。
這種設(shè)計(jì)對(duì)于被探測(cè)物體的間距固定時(shí),有較好的作用,但在碼垛機(jī)框架與龍門(mén)架之間的間距不穩(wěn)定時(shí),當(dāng)兩者間距大于接近開(kāi)關(guān)的探測(cè)距離(>2cm)時(shí),接近開(kāi)關(guān)探測(cè)不到金屬遮擋物,從而引起接近開(kāi)關(guān)不輸出信號(hào),導(dǎo)致PLC程序中止,碼垛機(jī)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行工作,而當(dāng)兩者間距小于接近開(kāi)關(guān)的探測(cè)距離(<0cm)時(shí),金屬遮擋物會(huì)碰到接近開(kāi)關(guān)上致使其損壞。
經(jīng)過(guò)深入的原因分析,決定對(duì)原有小車框架上的4組接近開(kāi)關(guān)進(jìn)行更新,選用Omron E3JK-R4MS型反光板式光電開(kāi)關(guān),這種開(kāi)關(guān)在石蠟包裝線上被廣泛使用,其性能具有動(dòng)作可靠,性能穩(wěn)定,頻率響應(yīng)快,應(yīng)用壽命長(zhǎng),抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。而改造過(guò)程也非常簡(jiǎn)單,只需在原有的4個(gè)接近開(kāi)關(guān)位置上更換新的光電開(kāi)關(guān),而金屬擋板前只需加裝光電開(kāi)關(guān)反光板即可完成。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的觀察發(fā)現(xiàn),由于設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致光電的控制對(duì)設(shè)備的保護(hù)不夠,光電的自身保護(hù)也不足,而光電的信號(hào)輸出時(shí)常出現(xiàn)錯(cuò)誤,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致碼垛機(jī)無(wú)法正常工作甚至發(fā)生設(shè)備損壞。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的設(shè)備運(yùn)行發(fā)現(xiàn),由于蠟包的縫線接頭或蠟包袋角經(jīng)常誤觸動(dòng)、閃動(dòng)光電信號(hào),導(dǎo)致光電的信號(hào)輸出錯(cuò)誤,進(jìn)而影響PLC程序中斷,致使碼垛機(jī)異常停機(jī),影響正常的生產(chǎn)。
經(jīng)過(guò)和儀表維護(hù)單位共同研究,決定對(duì)原程序進(jìn)行修改:
a.將原轉(zhuǎn)位計(jì)數(shù)光電的時(shí)間繼電器增加1 秒的延時(shí)(圖-1),這樣可以有效降低由于光電的信號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的輸出錯(cuò)誤,防止蠟包排序混亂。
圖-1 轉(zhuǎn)位計(jì)數(shù)流程PLC程序
b.將原托盤(pán)輸送機(jī)的時(shí)間繼電器增加1 秒的延時(shí)(圖-2),這樣可以降低龍門(mén)架下降時(shí)誤觸碰蠟垛的概率,有效保護(hù)龍門(mén)架設(shè)備的升降安全。
圖-2 托盤(pán)輸送流程PLC程序
c.將原推包氣缸磁電開(kāi)關(guān)的時(shí)間繼電器增加1 秒的延時(shí)(圖-3),這樣可以使小車皮帶多轉(zhuǎn)動(dòng)1秒,這樣可有效降低落蠟或蠟包未上滿小車的概率,同時(shí)也降低了操作人員的操作難度。
圖-3 蠟袋推包流程PLC程序
一級(jí)檢查:要求管理人員每天三次檢查碼垛機(jī)運(yùn)行情況。
二級(jí)檢查:要求維保人員早上下午兩次檢查碼垛機(jī)運(yùn)行情況,并每月定期安排對(duì)碼垛機(jī)的預(yù)知維修(包括螺栓緊固,光電輸出情況確認(rèn)等),及時(shí)消除小隱患,避免大問(wèn)題的發(fā)生。
三級(jí)檢查:要求班組員工每班至少2 次檢查碼垛機(jī)的整體運(yùn)行情況,包括皮帶跑偏量確認(rèn)、光電位置確認(rèn)等。
加強(qiáng)班組人員對(duì)設(shè)備檢查情況的確認(rèn),對(duì)發(fā)現(xiàn)的小問(wèn)題、小故障自行排除及修理,可有效降低了碼垛機(jī)的故障率。
在對(duì)石蠟碼垛機(jī)經(jīng)過(guò)三方面的改造后進(jìn)行調(diào)試,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),有效的降低了裝置因該設(shè)備故障原因非正常停工的概率。石蠟裝置現(xiàn)在每月都能超額完成生產(chǎn)任務(wù),不僅給碼垛機(jī)的預(yù)知維修提供了時(shí)間保證,還有效的降低了員工的操作壓力。
經(jīng)過(guò)對(duì)2018 年11 月至2019 年7 月碼垛機(jī)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì),做出如下統(tǒng)計(jì)表(表-1):
表-1 石蠟碼垛機(jī)故障頻次統(tǒng)計(jì)與停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
平均每月減少碼垛機(jī)故障停機(jī)時(shí)間:120-29=91小時(shí)
按照平均測(cè)算,石蠟裝置1小時(shí)生產(chǎn)成品石蠟6噸
平均每月增加石蠟產(chǎn)量:6噸/時(shí)×91小時(shí)=546噸
每噸石蠟的平均效益價(jià)格約為1700 元,維保單位對(duì)碼垛機(jī)的改造投入費(fèi)用約為1萬(wàn)元
措施實(shí)施后,因減少成型機(jī)故障停機(jī)時(shí)間,所增產(chǎn)石蠟的效益為:
此次對(duì)石蠟裝置低位碼垛機(jī)的改造,是在石蠟成品銷售整體劃歸中國(guó)石油西北化工銷售的背景下進(jìn)行的,這樣的改造,既提高了設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行能力,也有效的增加了石蠟的產(chǎn)量,為車間及煉廠總體效益的提升提供了強(qiáng)有力的保障。