胡井濤
(河鋼集團樂亭鋼鐵有限公司)
高強抗震鋼筋具有強度高、抗震性好、節(jié)省鋼材用量、施工方便等優(yōu)點,適用于高層、大跨度和抗震建筑結(jié)構(gòu),是一種更節(jié)約、更高效的新型建筑材料[1]。目前,國內(nèi)采用 VN 微合金化技術(shù)生產(chǎn)高強鋼筋。微合金化鋼筋是通過在鋼中加入少量的微合金化元素鈮、釩、鈦等,依靠鋼中微合金化元素所形成的細小彌散的氮化物、碳化物或碳氮化物來抑制奧氏體晶粒長大,從而獲得細小的奧氏體晶粒,并起到提高合金強韌性的作用[2]。氮對微合金化鋼筋中的碳氮化物析出行為起重要作用。現(xiàn)階段國內(nèi)外多數(shù)企業(yè)采用釩氮合金進行微合金化,雖然可以直接增加鋼中的氮含量,提高V 元素的利用率,卻會降低鋼水的純凈度,提高了微合金化成本。轉(zhuǎn)爐冶煉時,用廉價的氮氣替代合金增加鋼水氮含量,是降低冶煉成本,優(yōu)化固氮效果的一種手段。
氮在鋼水中的溶解反應(yīng)為[3]:
氮的溶解反應(yīng)服從西華特定律,可以推導出:
式中:KN——氮分壓為100 kPa 時,純鐵液中的氮溶解度反應(yīng)的平衡常數(shù);
PN2——純鐵液外的氮分壓,kPa。
KN與絕對溫度間關(guān)系可表示為:
由式(1)~式(2)可以得出氮在純鐵中的溶解度與溫度和分壓的關(guān)系,為:
氮在鋼水的溶解度可表示為[4]:
ω[N]=0.044-0.01ω[C]-0.002 5ω[Mn]-0.003ω[Si]-0.004 3ω[P]-0.001ω[S]+0.006 9ω[Cr]+0.013ω[V]-0.001ω[Ni]-0.01ω[Al]+0.1ω[Ti]+0.001 5ω[Mo]+0.010 2ω[Nb]-0.000 4ω[Cu] ( 4)
轉(zhuǎn)爐吹煉過程中各元素被分步氧化,含量逐漸 降低。統(tǒng)計300爐次終點的成分平均值,具體見表1。
表1 樣本終點成分平均值 %
轉(zhuǎn)爐吹煉過程中各元素含量不斷降低,由于鐵水中的V、Cr 含量遠低于C 含量,根據(jù)式(3)、式(4)可以得出,鋼水中氮的溶解度呈現(xiàn)增加的趨勢,吹煉至終點時鋼水中飽和氮的溶解度>300×10-6,故在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中通過提高氮分壓可以實現(xiàn)鋼水增氮。
轉(zhuǎn)爐冶煉過程發(fā)生碳氧反應(yīng),產(chǎn)生大量CO 氣泡,氮分壓降低,反應(yīng)向著脫氮方向進行。碳排出速度與脫碳反應(yīng)速率的關(guān)系式[5]為:
轉(zhuǎn)爐吹煉末期,達到脫磷目的后,碳氧反應(yīng)減弱,脫氮效果降低,如果此時氧槍增加氮氣,反應(yīng)將向增氮方向進行。氮分壓增大到一定程度,氮與鋼液的反應(yīng)呈現(xiàn)為一級反應(yīng),液相邊界層擴散是整個過程的限制性環(huán)節(jié),反應(yīng)動力學方程式為[6]:
式中:v[N]——吸氮速度,10-6/s;
D——鋼液中氮的擴散系數(shù),cm2/s;
F ——相界面積,cm2;
δ ——擴散邊界層厚度,cm;
V ——鋼水體積,cm3;
[N]e——氮分壓下eP 鋼液的飽和濃度,10-6;
[N]——鋼水中的氮含量,10-6。
由式(3)和式(6)可以得出,鋼水的吸氮速率與氮分壓和鋼水攪拌強度有關(guān),鋼水的終點氮含量與高氮環(huán)境持續(xù)時間相關(guān)。因此,在吹煉后期,氧槍的氧氣中混有一定比例的氮氣,以超音速氣流將氮氣吹入鋼水中提高氮分壓,增加鋼水氮含量,根據(jù)熱力學和動力學分析是可行。
唐鋼二鋼軋廠轉(zhuǎn)爐氮氣管道閥門開度和氣體流量見表2。
從表2 可以看出,隨著閥門開度的增加,氮氣流量成比增加。
吹煉終點,打開氮氣閥門,進行吹氮2 min,試驗爐次的平均終點磷含量隨開度的變化如圖1所示。
表2 氮氣閥門開度與流量對應(yīng)關(guān)系
圖1 氮氣閥門開度與終點磷的關(guān)系
從圖1 可以看出,開度為10%時,對終點磷含量的影響不大,隨著開度的增加,終點磷含量呈增加趨勢。氮氣閥門的開度為30%時,終點磷含量<0.025%,滿足HRB400 生產(chǎn)需要,再增加開度,終點磷含量的增加量較大,將不能滿足工藝質(zhì)量需求。
吹煉過程存在氧化鐵的氮化反應(yīng):
由式(8)可以得出,轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,氮氣閥門打開后,氧氣中混有一定比例的氮氣,在鋼渣中形成氧氮混合氣泡,隨著氮氣閥門開度的增加,氮分壓比例增大,當?shù)謮涸龃蟮揭欢ǔ潭葧r,式(7)將正向進行,F(xiàn)eO 含量降低,出現(xiàn)回磷現(xiàn)象,隨著FeO 的進一步降低,將出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象。通過工業(yè)試驗發(fā)現(xiàn),氮氣閥門的開度大于35%時,“返干”現(xiàn)象加劇。為滿足生產(chǎn)需要,吹煉操作過程中應(yīng)控制氮氣閥門的開度不大于35%。
根據(jù)液相邊界層擴散為限制性環(huán)的吸氮反應(yīng)動力學方程式可知,吹氮時間影響終點氮含量。吹氮開度為30%時,吹氮時間與終點氮含量的關(guān)系如圖2 所示。
圖2 吹氮時間與終點氮含量關(guān)系
從圖2 可以看出,隨著吹氮時間的增加,終點氮含量逐漸增加,當吹氮時間>120 s 時,終點氮含量>80×10-6,當吹氮時間>150 s 時,隨著吹氮時間的逐漸增加,增氮量的增加幅度逐漸減少。主要原因是氮含量接近飽和濃度,增加幅度有所降低。終點氮含量>80×10-6,滿足HRB400 生產(chǎn)需要,實際操作控制吹氮時間為120 s。
分別在吹煉80%、90%、100%階段將氮氣閥門開度設(shè)置為30%,吹氮時間為2 min,試驗10爐次,吹氮開始時間與鋼水終點成分的關(guān)系見表3。
表3 吹氮開始時間與終點鋼水碳、磷合格率的關(guān)系
從表3 可以看出,在吹煉80%階段打開吹氮閥,氧分壓降低,脫碳能力降低,終點碳偏高,由于(FeO)含量降低,終點磷合格率降低,由于CO 的產(chǎn)生量較大,終點平均氮含量的增加不大,為51×10-6;在吹煉90%階段打開吹氮閥,由于CO 產(chǎn)生量降低,終點碳、磷的合格率有所增加,但滿足不了生產(chǎn)需要,終點平均氮含量略有增加,為68×10-6;在吹煉100%階段打開吹氮閥,此時鋼水中的碳含量基本合格,碳氧反應(yīng)降低,氮氧混吹后利用吸氮,(FeO)含量降低速度相對較低,回磷量減小,終點碳合格率為100%,終點磷合格率為90%,平均終點氮含量為99×10-6,滿足生產(chǎn)需要,因此吹氮時間設(shè)置在吹煉100%階段較為合理。
通過以上試驗確定轉(zhuǎn)爐增氮工藝路徑為:吹煉100%時打開氮氣閥門,設(shè)置閥門開度為30%,吹煉時間為120 s,可以通過吹入高流速氮氣的方式增加鋼水氮含量。由于吹入氮氣后渣中的(FeO)含量降低,所以在氮氣閥門打開前要做到充分化渣,否則將會出現(xiàn)“返干”回磷現(xiàn)象,增加鋼鐵料消耗。氮氣閥門打開前轉(zhuǎn)爐渣化的過透,在切換閥門的過程中氧槍吹氣流量會產(chǎn)生波動,增加噴濺的可能性??刂频獨忾y門打開前轉(zhuǎn)爐的成渣狀態(tài)是轉(zhuǎn)爐增氮工藝穩(wěn)定操作的關(guān)鍵。
(1)通過熱力學、動力學分析,在轉(zhuǎn)爐吹煉后期,氧槍氧氣中混有一定比例氮氣,以超音速氣流吹入鋼水來提高氮分壓、增加鋼水氮含量的手段是可行的。
(2)氮氣閥門打開后,閥門的開度大于35%時,加速氧化鐵的氮化反應(yīng),“返干”現(xiàn)象加劇,不利于操作。
(3)吹煉100%時打開氮氣閥門,閥門開度為30%,吹煉時間120 s,可保證終點氮含量>80×10-6,實現(xiàn)HRB400、HRB500 釩鐵100%代替氮化釩鐵,降低合金成本。