王平飛
(云南云天化紅磷化工有限公司 云南開遠(yuǎn) 661699)
云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡稱云天化紅磷公司)180 kt/a磷酸銨生產(chǎn)裝置于2001年投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力為90 kt/a。通過一系列的技術(shù)改造和工藝指標(biāo)的優(yōu)化,至2011年底,磷酸銨裝置生產(chǎn)能力已提升至180 kt/a。該裝置采用預(yù)中和+管式反應(yīng)器(PR+PN)生產(chǎn)工藝技術(shù),既可生產(chǎn)粒狀磷酸二銨,也可生產(chǎn)粒狀磷酸一銨和復(fù)合肥。在實際生產(chǎn)過程中,由于化學(xué)反應(yīng)溫度較高,磷酸銨料漿噴灑在造粒機(jī)料床上經(jīng)黏結(jié)、涂布、自成粒3種方式成粒后,通過干燥窯降低產(chǎn)品水分含量,再經(jīng)篩分、冷卻、包裝等工序得到磷酸二銨產(chǎn)品。該裝置中現(xiàn)有的冷卻設(shè)備為轉(zhuǎn)鼓冷卻窯,通過將磷酸二銨抄起以實現(xiàn)產(chǎn)品的降溫,不僅能耗高,而且降溫效果不理想,導(dǎo)致產(chǎn)品包裝溫度較高。產(chǎn)品包裝溫度高容易產(chǎn)生以下問題:①包裝后會出現(xiàn)產(chǎn)品泛白現(xiàn)象,影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量;②包裝后容易出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象;③包裝袋易損壞;④散裝庫運(yùn)行費(fèi)用高。180 kt/a磷酸銨裝置溫度監(jiān)測記錄如表1所示。
如圖1所示,固體無塵冷卻器創(chuàng)新性地結(jié)合了密相輸送原理及傳統(tǒng)的板式換熱器設(shè)計理念,是一種應(yīng)用于顆粒料冷卻的設(shè)備。在換熱過程中,冷卻水在不銹鋼傳熱板內(nèi)通過,如同傳統(tǒng)的液體或氣體換熱,物料與冷卻介質(zhì)逆向流動以獲得較高的傳熱效率;物料以密相輸送的方式自上而下通過不銹鋼傳熱板之間的間隙通道,其移動速度較緩慢,不僅可保證有足夠的停留時間,而且不易產(chǎn)生粉塵。在運(yùn)行過程中,料位控制系統(tǒng)控制設(shè)備內(nèi)部物料滿倉運(yùn)行,以確保固體無塵冷卻器保持最佳的運(yùn)行狀態(tài)。
表1 180 kt/a磷酸銨裝置溫度監(jiān)測記錄
如圖2和圖3所示,固體無塵冷卻器包括濕線工藝流程和干線工藝流程。濕線工藝流程:循環(huán)水和脫鹽水分別通過循環(huán)水泵和脫鹽水泵送至板式換熱器進(jìn)行熱交換,出板式換熱器的循環(huán)水經(jīng)涼水塔冷卻后循環(huán)利用;經(jīng)板式換熱器冷卻后的脫鹽水從下部進(jìn)入無塵冷卻器,與顆粒物料逆向換熱后從無塵冷卻器上部流出并返回脫鹽水槽。干線工藝流程:空氣通過除濕機(jī)后進(jìn)入無塵冷卻器,用于吹散物料,尾氣經(jīng)冷卻袋式除塵器后進(jìn)入尾氣洗滌系統(tǒng)。
云天化紅磷公司針對180 kt/a磷酸銨生產(chǎn)裝置磷酸二銨成品包裝溫度偏高的問題,決定采用無塵冷卻器代替原有的轉(zhuǎn)鼓冷卻窯。經(jīng)核算,需配置1臺處理能力為35 t/h的無塵冷卻器,其設(shè)備參數(shù)如表2所示。
表2 無塵冷卻器設(shè)備參數(shù)
經(jīng)計算,與無塵冷卻器配套的設(shè)備包括斗式提升機(jī)、皮帶輸送機(jī)、除濕機(jī)、板式換熱器和離心水泵各1臺,主要設(shè)備參數(shù)如下。
(1)斗式提升機(jī):TH400型,提升高度17 m,提升能力80 m3/h。
(2)皮帶輸送機(jī):B650×6P(4.5+2)×55.4M型,EP200耐酸堿聚酯輸送帶,輸送量50 t/h,帶速1.0 m/s,傾角2.44°,功率7.5 kW,整機(jī)水平長度26.95 m;減速機(jī)型號DCY160-40-1N,速比40,電機(jī)型號Y132M-4-7.5kW。
(3)除濕機(jī):處理氣量2 500 m3/h,壓力0.01 MPa,空氣露點(diǎn)10 ℃,含風(fēng)機(jī)和消聲器。
(4)板式換熱器:熱水端為脫鹽水,設(shè)計壓力0.8 MPa,工作壓力0.5 MPa,流量60 m3/h,進(jìn)口溫度45 ℃,出口溫度30 ℃;冷水端為循環(huán)水,設(shè)計壓力0.8 MPa,工作壓力0.5 MPa,進(jìn)口溫度28 ℃。
(5)離心水泵:流量60 m3/h,揚(yáng)程40 m,功率17.5 kW。
無塵冷卻器于2018年6月投入運(yùn)行,部分運(yùn)行數(shù)據(jù)如表3所示。
無塵冷卻器投運(yùn)后,磷酸銨裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品包裝溫度及各項指標(biāo)均達(dá)到工藝要求。從表3可看出,固體無塵冷卻器可使磷酸二銨產(chǎn)品的溫度由82 ℃下降至53 ℃,平均進(jìn)出口物料溫差為29 ℃,磷酸二銨產(chǎn)品包裝溫度由54 ℃下降至39 ℃,實現(xiàn)了磷酸二銨產(chǎn)品包裝溫度控制在低于40 ℃的指標(biāo)。
表3 無塵冷卻器投運(yùn)后的部分運(yùn)行數(shù)據(jù) ℃
2016年,180 kt/a磷酸銨裝置因產(chǎn)品結(jié)塊返系統(tǒng)及降價處理的量累計約為7 300 t,按損失100元/t計,共計損失73萬元。無塵冷卻器投入運(yùn)行后,大幅降低了磷酸二銨產(chǎn)品包裝溫度,改善了現(xiàn)場環(huán)境,解決了產(chǎn)品泛白、結(jié)塊、包裝袋損壞等問題,提升了磷酸二銨產(chǎn)品外觀質(zhì)量,減少了因質(zhì)量事故及處理問題產(chǎn)品帶來的損失。原冷卻系統(tǒng)約有30 000 m3/h的尾氣需洗滌處理,改造后尾氣處理量僅約2 500 m3/h,大大減輕了企業(yè)的環(huán)保壓力。
固體無塵冷卻器具有高效、節(jié)能、環(huán)保的特點(diǎn),采用固體無塵冷卻器代替?zhèn)鹘y(tǒng)轉(zhuǎn)鼓冷卻窯,不僅大幅降低了磷酸二銨產(chǎn)品的包裝溫度,改善了現(xiàn)場環(huán)境,而且減少了尾氣洗滌處理量,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,降低了生產(chǎn)成本。