劉萬(wàn)強(qiáng)
(華峰鋁業(yè)有限公司, 上海 201500)
國(guó)內(nèi)鋁加工生產(chǎn)的發(fā)展對(duì)電氣自動(dòng)化控制提出了更高要求,對(duì)帶材成品率的極限追求就是其中之一。為了滿足提高成品率這一要求,并降低由于人工操作產(chǎn)生的不確定、不安全等不可控因素,最先進(jìn)的軋機(jī)都新增了軋機(jī)帶尾自動(dòng)降速功能,通過(guò)確定準(zhǔn)確的減速時(shí)機(jī),可以節(jié)約軋機(jī)的減速時(shí)間,減少帶材尾料的長(zhǎng)度,從而提高軋機(jī)的成品率。
多數(shù)設(shè)備生產(chǎn)廠家在自動(dòng)控制系統(tǒng)中都加入了自動(dòng)降速功能ASD(Auto Speed Down),但在實(shí)際應(yīng)用中,生產(chǎn)人員卻反映自動(dòng)降速功能不好用,經(jīng)常出現(xiàn)早?;蜻t停現(xiàn)。通過(guò)總結(jié)目前使用的自動(dòng)降速程序,提出改進(jìn)措施。
帶質(zhì)量流控制的4輥不可逆冷軋機(jī)如圖1所示。軋機(jī)的簡(jiǎn)易軋制原理為,從開(kāi)卷機(jī)母卷送出帶材,通過(guò)工作輥的軋制,使得帶材達(dá)到目標(biāo)厚度后再在卷取機(jī)處收卷。如果軋機(jī)只有反饋功能,沒(méi)有質(zhì)量流控制功能則沒(méi)有入口和出口激光測(cè)速儀以及入口測(cè)厚儀。
從圖1中可以看出,開(kāi)卷機(jī)隨著軋機(jī)軋制,母卷卷徑將會(huì)不斷減小,不帶自動(dòng)降速功能的軋機(jī)必須由操作手通過(guò)目測(cè)開(kāi)卷機(jī)的母卷帶材卷徑,來(lái)估算是否可以開(kāi)始降速,并由操作手直接控制軋機(jī)降速按鈕進(jìn)行降速。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn),由于人工估測(cè)不準(zhǔn)確,會(huì)導(dǎo)致一系列問(wèn)題的產(chǎn)生。操作手操作軋機(jī)降速過(guò)早,會(huì)造成軋機(jī)提早降速,使得開(kāi)卷機(jī)母卷剩余帶材過(guò)多,直接導(dǎo)致產(chǎn)品成品率下降;操作手降速過(guò)晚,則會(huì)使軋機(jī)在速度還沒(méi)有完全為零時(shí),開(kāi)卷機(jī)母卷帶材已經(jīng)全部送出,導(dǎo)致入口帶材失張,從而導(dǎo)致斷帶,在軋制速度較快、工作輥面溫度較高的情況下會(huì)直接造成軋機(jī)失火,存在極大的安全隱患。自動(dòng)降速功能對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境下軋機(jī)生產(chǎn)控制是有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的。
軋機(jī)自動(dòng)降速原理是根據(jù)開(kāi)卷機(jī)卷材直徑進(jìn)行反推計(jì)算,計(jì)算出開(kāi)卷機(jī)剩余帶材長(zhǎng)度,并根據(jù)開(kāi)卷機(jī)實(shí)際速度、軋機(jī)減速的加速度以及停車(chē)后開(kāi)卷機(jī)剩余長(zhǎng)度綜合計(jì)算,確定軋機(jī)具體的降速點(diǎn),并控制軋機(jī)在降速點(diǎn)開(kāi)始降速停車(chē),以保證軋機(jī)準(zhǔn)確停車(chē)。開(kāi)卷機(jī)帶材長(zhǎng)度計(jì)算公式:
(1)
式中,l為開(kāi)卷機(jī)母卷剩余長(zhǎng)度;R為卷材半徑;r為套筒半徑;h入為開(kāi)卷(入口)鋁帶材厚度;k為系數(shù)(考慮到帶材纏繞在套筒時(shí)帶材之間會(huì)有間隙,一般k取值1.0~0.8,根據(jù)實(shí)際測(cè)算,現(xiàn)場(chǎng)k值取0.97)。
每臺(tái)軋機(jī)的套筒半徑是固定的,而且開(kāi)卷(入口)鋁帶材厚度也是已知的,所以,鋁卷剩余長(zhǎng)度l與鋁卷半徑有關(guān)。隨著軋制進(jìn)行,鋁卷半徑減少,則鋁卷剩余長(zhǎng)度減少,只需要確定鋁卷的卷徑即可計(jì)算出剩余長(zhǎng)度。開(kāi)卷機(jī)減速所需長(zhǎng)度計(jì)算公式:
(2)
式中,v初為開(kāi)卷機(jī)減速前的帶材速度;v終為開(kāi)卷機(jī)減速后的帶材速度;a開(kāi)為減速的加速度;l1為從減速前到減速后的位移。v終由于計(jì)算的是軋機(jī)停止時(shí)的終止速度,所以v終=0,l1是開(kāi)卷機(jī)經(jīng)過(guò)減速運(yùn)動(dòng)從勻速軋制開(kāi)始減速到軋機(jī)停止時(shí)鋁卷上鋁帶材需要的長(zhǎng)度。開(kāi)卷機(jī)減速所用加速度計(jì)算公式:
(3)
式中,a為冷軋機(jī)減速的加速度;h出為卷取(出口)鋁帶材厚度;δ為軋機(jī)前滑(δ值較小,計(jì)算時(shí)忽略)。
(4)
降速所需長(zhǎng)度計(jì)算公式:l=l1+l2
(5)
將式(1)和式(4)帶入式(5)可得:
(6)
式(5)(6)中,l2是一個(gè)固定值,是準(zhǔn)備剩余在開(kāi)卷機(jī)上的尾部廢料的長(zhǎng)度,一般根據(jù)生產(chǎn)需求來(lái)進(jìn)行設(shè)置。
由式(6)可以發(fā)現(xiàn),h入為開(kāi)卷(入口)鋁帶材厚度;h出為卷取(出口)鋁帶材厚度;在軋制前已經(jīng)由生產(chǎn)人員設(shè)定好;a為冷軋機(jī)減速的加速度,已經(jīng)在程序中固定寫(xiě)好;r為套筒半徑,為每臺(tái)軋機(jī)的套筒半徑是固定值;k為系數(shù),已經(jīng)提前預(yù)設(shè)好;l2是尾料剩余長(zhǎng)度;以上數(shù)據(jù)均為固定值,所以可以編制一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行調(diào)用,這個(gè)數(shù)據(jù)在后面還要著重說(shuō)明。綜上所述,需要確定的一個(gè)關(guān)鍵數(shù)值是開(kāi)卷帶材半徑R,如果能確定帶材卷徑,就能編制ASD程序完成自動(dòng)減速功能。
開(kāi)卷機(jī)速度與半徑計(jì)算公式:
(7)
開(kāi)卷機(jī)轉(zhuǎn)速與開(kāi)卷電機(jī)轉(zhuǎn)速計(jì)算公式:
(8)
(9)
式中,v為開(kāi)卷機(jī)帶材線速度,n1為開(kāi)卷機(jī)轉(zhuǎn)速,n2為開(kāi)卷電機(jī)轉(zhuǎn)速,G開(kāi)為開(kāi)卷減速機(jī)速比。
如果在入口偏導(dǎo)輥加裝編碼器,可以直接測(cè)量出入口偏導(dǎo)輥的線速度和轉(zhuǎn)速。因?yàn)殚_(kāi)卷機(jī)帶材線速度和入口偏導(dǎo)輥上帶材線速度一致,可以采用下面公式計(jì)算卷材半徑,開(kāi)卷機(jī)轉(zhuǎn)速和偏導(dǎo)輥轉(zhuǎn)速與半徑計(jì)算公式:
(10)
式中,r為入口偏導(dǎo)輥半徑,n3為入口偏導(dǎo)輥轉(zhuǎn)速。
從式(7)到式(10)可以看出,可以采用多種測(cè)速法計(jì)算出卷材半徑,這對(duì)我們實(shí)現(xiàn)自動(dòng)降速功能都是有幫助的。
直接測(cè)量法采用專(zhuān)用測(cè)量元件(如超聲波測(cè)距儀和激光測(cè)距儀)對(duì)開(kāi)卷卷材進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果即是開(kāi)卷帶材卷徑,這種方法在現(xiàn)有論文中已專(zhuān)門(mén)介紹,不再贅述,但是這種直接測(cè)量方法在實(shí)際使用中存在一定的問(wèn)題。
直接測(cè)量法采用超聲波和激光測(cè)距儀可以測(cè)量鋁卷的卷徑,但是對(duì)于鋁卷圓度不夠,或者開(kāi)卷機(jī)采用單錐頭(另外一側(cè)采用固定支撐臂支撐),則測(cè)量的數(shù)值會(huì)有較大波動(dòng),這樣在實(shí)際使用的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)自動(dòng)減速點(diǎn)不準(zhǔn)確,造成早?;蛘哌t停的現(xiàn)象,故這種方法采用的極少,一般使用在沒(méi)有質(zhì)量流控制的雙錐頭鋁箔軋機(jī)中,且必須要保證鋁卷圓度。
間接測(cè)量計(jì)算法可以通過(guò)測(cè)量入口鋁帶材的速度(入口有激光測(cè)速儀)或者通過(guò)在入口偏導(dǎo)輥加裝編碼器測(cè)量入口偏導(dǎo)輥的轉(zhuǎn)速來(lái)計(jì)算卷材卷徑,但這兩種方法也存在一些問(wèn)題。
入口偏導(dǎo)輥加裝編碼器在一些沒(méi)有質(zhì)量流控制的軋機(jī)應(yīng)用較多,包括有質(zhì)量流控制的軋機(jī)(如我公司MINO軋機(jī)在入口偏導(dǎo)輥加裝驅(qū)動(dòng)電機(jī)和編碼器,通過(guò)式(10)來(lái)計(jì)算卷材卷徑的);這種方法是建立在入口偏導(dǎo)輥不打滑的情況下,可以認(rèn)為鋁卷的線速度和偏導(dǎo)輥輥面線速度是一致的,但是如果偏導(dǎo)輥和鋁帶材之間出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,鋁卷卷徑計(jì)算就會(huì)出現(xiàn)偏差。根據(jù)打滑狀態(tài)不同,可以將打滑分為偏導(dǎo)輥線速度大于帶材線速度(入口偏導(dǎo)輥帶驅(qū)動(dòng)會(huì)出現(xiàn))和偏導(dǎo)輥線速度小于帶材線速度(偏導(dǎo)輥不帶驅(qū)動(dòng),由材料帶動(dòng),可能因?yàn)槿肟趶埩π?,偏?dǎo)輥?zhàn)陨磉^(guò)重,偏導(dǎo)輥表面粗糙度不夠等原因造成)。
當(dāng)偏導(dǎo)輥速度大于帶材線速度,則計(jì)算出的R大于實(shí)際鋁卷卷徑,這種很危險(xiǎn),因?yàn)橛?jì)算的卷徑大,則實(shí)際剩余長(zhǎng)度少,會(huì)造成延遲減速,引發(fā)斷帶并有可能造成失火。當(dāng)偏導(dǎo)輥線速度小于帶材線速度,則計(jì)算出的R會(huì)小于實(shí)際鋁卷卷徑,這種會(huì)造成提早減速則尾料剩余過(guò)多,造成浪費(fèi)。因此,在使用偏導(dǎo)輥測(cè)速并進(jìn)行自動(dòng)減速控制中,尤其需要注意當(dāng)偏導(dǎo)輥帶驅(qū)動(dòng)一定要做好偏導(dǎo)輥的扭矩補(bǔ)償,還要保證偏導(dǎo)輥?zhàn)陨頊p輕重量,輥軸承的潤(rùn)滑和輥面的粗糙度也要保證。
采用激光測(cè)速儀測(cè)量帶材線速度計(jì)算卷材卷徑的方法是在某軋機(jī)上采用的方法,其主要優(yōu)點(diǎn)在于非接觸式測(cè)量的線速度很準(zhǔn)確,而且通過(guò)通訊可以直接從開(kāi)卷機(jī)驅(qū)動(dòng)器中直接讀取開(kāi)卷電機(jī)的轉(zhuǎn)速,因此帶質(zhì)量流控制的軋機(jī)無(wú)需增加硬件只需通過(guò)上述公式編程即可完成自動(dòng)減速功能。
激光測(cè)速儀計(jì)算卷徑也有缺點(diǎn),就是激光測(cè)速儀會(huì)因?yàn)殇X卷表面帶油,鋁卷版型不好造成激光測(cè)速儀測(cè)量偏差,可以采用監(jiān)控激光測(cè)速儀發(fā)送過(guò)來(lái)的QF(Quality factor)值來(lái)判斷激光測(cè)速儀測(cè)量值的準(zhǔn)確度。另外,激光測(cè)速儀價(jià)格很高,如果沒(méi)有質(zhì)量流控制系統(tǒng),基本不會(huì)考慮安裝激光測(cè)速儀。
需要補(bǔ)充的是,激光測(cè)速儀的數(shù)據(jù)一般是從厚控計(jì)算機(jī)讀取的,而開(kāi)卷機(jī)轉(zhuǎn)速是從傳動(dòng)控制系統(tǒng)中讀取的,由于兩個(gè)數(shù)據(jù)在讀取的時(shí)候有一定的時(shí)間延時(shí),會(huì)出現(xiàn)在降速過(guò)程中卷徑計(jì)算偏差的現(xiàn)象,但是因?yàn)橐呀?jīng)處于減速狀態(tài),雖有一定的偏差,但不會(huì)影響到實(shí)際自動(dòng)減速效果。
為了保證自動(dòng)減速功能程序的實(shí)用性和可移植性,要針對(duì)卷材直徑、卷材剩余長(zhǎng)度、減速段長(zhǎng)度、不同入口厚度料尾剩余長(zhǎng)度以及人機(jī)交互分別編程以完成自動(dòng)減速功能。以下分別分析在編程時(shí)所需要注意的問(wèn)題。
當(dāng)采用激光測(cè)速儀進(jìn)行計(jì)算時(shí),采用式(9)編程,通過(guò)從厚控系統(tǒng)中送過(guò)來(lái)的帶材瞬時(shí)速度和從傳動(dòng)讀取的開(kāi)卷電機(jī)轉(zhuǎn)速,已知減速機(jī)速比是固定值,可以編制卷徑計(jì)算程序,并形成獨(dú)立的程序塊,通過(guò)輸入帶材線速度和轉(zhuǎn)速,以及固定的速比數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)輸出開(kāi)卷卷材半徑。
當(dāng)采用入口偏導(dǎo)輥測(cè)速進(jìn)行計(jì)算時(shí),可采用式(10)編程,也可采用式(9)編程。如果采用式(9)編程,需要將入口偏導(dǎo)輥輥徑和入口偏導(dǎo)輥轉(zhuǎn)速計(jì)算得到入口帶材線速度即可,這樣比較方便使用相同的程序塊完成。
需要注意的是,在編制程序時(shí)要注意比較當(dāng)前值和程序上一次掃描周期中的卷徑值,因?yàn)檐垯C(jī)采用速度控制,速度會(huì)有小幅波動(dòng),如果不做過(guò)濾,會(huì)造成卷徑有小范圍波動(dòng),要保證卷徑計(jì)算中卷徑一直處于減少狀態(tài)。
將計(jì)算得到的卷徑,從厚控系統(tǒng)中送過(guò)來(lái)的帶材入口厚度作為輸入變量,根據(jù)式(1)進(jìn)行編程,其中k值和套筒直徑已知,通過(guò)計(jì)算,可以得到在當(dāng)前速度運(yùn)行狀態(tài)下開(kāi)卷卷材剩余長(zhǎng)度。
根據(jù)入口實(shí)際測(cè)量的速度采用式(4)編程,通過(guò)從厚控系統(tǒng)中送過(guò)來(lái)的帶材入口目標(biāo)厚度和出口目標(biāo)厚度,以及從傳動(dòng)中確定的加速度和入口帶材線速度計(jì)算減速段帶材長(zhǎng)度。速度可以從上述編制卷徑計(jì)算程序中取得入口帶材線速度。
可以根據(jù)不同厚度設(shè)定不同長(zhǎng)度的剩余尾料并進(jìn)行編程,通過(guò)人機(jī)交互界面可以修改,根據(jù)不同的入口厚度取得對(duì)應(yīng)的剩余尾料長(zhǎng)度。尾料剩余長(zhǎng)度作為單一數(shù)值參與最終計(jì)算。需要注意的是在做人機(jī)交互界面程序時(shí),要將當(dāng)前帶材剩余長(zhǎng)度、不同厚度設(shè)定的剩余尾料等信息一并現(xiàn)實(shí),并加入自動(dòng)減速功能選擇按鈕和減速提示等功能。
根據(jù)減速段帶材長(zhǎng)度,尾料剩余長(zhǎng)度和當(dāng)前卷材剩余長(zhǎng)度采用式(5)編程并做邏輯判斷,當(dāng)減速段帶材長(zhǎng)度與尾料剩余長(zhǎng)度之和與當(dāng)前卷材剩余長(zhǎng)度一致時(shí),發(fā)出減速指令至傳動(dòng)和厚控系統(tǒng),設(shè)備進(jìn)入自動(dòng)減速狀態(tài)直至設(shè)備停車(chē)。
通過(guò)對(duì)以往自動(dòng)減速功能進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其主要問(wèn)題有兩點(diǎn),一是開(kāi)卷卷徑無(wú)法精確確定,二是因?yàn)闆](méi)有加入尾料剩余長(zhǎng)度分厚度控制功能。首先開(kāi)卷卷徑的準(zhǔn)確度是自動(dòng)減速精準(zhǔn)性的保證,所以確保開(kāi)卷卷徑的準(zhǔn)確性是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)減速非常重要的環(huán)節(jié)。其次是隨著卷材厚度的減少,尾料剩余長(zhǎng)度也要不斷增加,如果僅是用固定數(shù)值來(lái)計(jì)算存在很大風(fēng)險(xiǎn)。厚度4mm和厚度0.4mm都剩余10m,如果套筒直徑為665mm,厚度4mm的卷材直徑可以達(dá)到701mm,而厚度0.4mm的卷材直徑則只有669mm,而且由于開(kāi)卷卷材內(nèi)圈是上一軋制道次中開(kāi)始升速前就纏繞在套筒上的,因此厚度基本都會(huì)偏厚,所以可以用尾料剩余長(zhǎng)度進(jìn)行補(bǔ)償。通過(guò)經(jīng)驗(yàn)摸索,厚度0.4mm尾料剩余長(zhǎng)度我們?cè)O(shè)置在100m,厚的0.3mm尾料長(zhǎng)度設(shè)定在130m,最終當(dāng)軋機(jī)減速停止后,尾料在套筒上僅剩厚度不到20mm,大大提高了產(chǎn)品成品率,而且自動(dòng)減速功能也從安全角度考慮,防止由于人為失誤造成料尾沒(méi)有停車(chē)而導(dǎo)致事故發(fā)生。
以鋁卷直徑2000mm計(jì)算,最終尾料剩余直徑每減少10mm,則成品率提高約0.8%。在未使用自動(dòng)減速功能以前,生產(chǎn)人員為保證安全,總是提前減速,使用自動(dòng)減速功能后,最少能夠減少20mm以上的剩余尾料,按此推算,產(chǎn)品成品率至少可以提高1.5%以上。