聶金喜
(陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司,廣東陽春 529600)
轉(zhuǎn)爐汽化煙道是利用鍋爐無縫鋼管圍成的筒形結(jié)構(gòu)來回收轉(zhuǎn)爐煙氣余熱,冷卻收集轉(zhuǎn)爐煙氣,其運行狀況與轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝變化息息相關(guān),在煉鋼廠占有十分重要的地位。汽化冷卻煙道運行,是冷卻循環(huán)水吸收轉(zhuǎn)爐煙氣中的熱量轉(zhuǎn)為蒸汽,降低煙道本體的整體溫度,保證系統(tǒng)的正常運行。而在實際的熱交換運行過程中,汽化系統(tǒng)運行控制由于各種原因,導(dǎo)致煙道受熱管經(jīng)常出現(xiàn)橫向開裂的漏水現(xiàn)象,嚴重影響轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設(shè)備的可作業(yè)率,給生產(chǎn)帶來巨大的安全隱患。針對陽春新鋼鐵受熱管出現(xiàn)橫向開裂現(xiàn)象進行分析,首先對汽化冷卻煙道的工作原理進行闡述,綜合現(xiàn)場實際運行做出分析并制定預(yù)防措施。
陽春新鋼鐵120 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐系統(tǒng)汽化煙道采用自然循環(huán)(圖1),活動罩裙采用強制循環(huán)。固定段煙道運行處在鋼渣噴濺、煙氣磨損、高溫惡劣環(huán)境的條件下,自2010 年運行以來,使用周期僅為1 年半左右,并且在使用后期漏水事故率高,檢修勞動強度大,在安全運行上存在隱患,同時影響生產(chǎn)的穩(wěn)定順行及產(chǎn)能提升。運行前期,余熱鍋爐檢修只需每半月4 h常規(guī)維護即可滿足生產(chǎn)需求,運行中期6000 爐左右,煙道密排管開始出現(xiàn)橫向開裂漏水,每周需組織2 次及以上檢修,嚴重影響生產(chǎn)計劃的正常編排,降低了轉(zhuǎn)爐設(shè)備運行開動率。汽化冷卻煙道受熱管橫裂紋的問題,自投產(chǎn)以來一直困擾著管理人員,是轉(zhuǎn)爐冶煉最顯著的問題。
利用蒸汽密度比水小的原理,冶煉過程中下降管中水的密度遠大于上升管中蒸汽的密度,兩者密度差形成了水循環(huán)條件,再利用汽包內(nèi)水位質(zhì)量推動工質(zhì)流動,形成自然循環(huán)。汽化冷卻煙道的工作時間具有間歇性的特點,正常情況下,以轉(zhuǎn)爐每爐鋼水冶煉頻次36 min 為一個周期,其中有14 min 左右的吹氧時間,煙道熱交換只存在于這個吹氧過程當(dāng)中。汽化冷卻煙道在吹煉過程的不同階段所受到的熱負荷變化大,在溫差較大的影響下,內(nèi)部結(jié)構(gòu)極易產(chǎn)生疲勞損壞,縮短其使用周期。
圖1 汽化煙道自然循環(huán)流程
陽春新鋼鐵余熱鍋爐系統(tǒng),2016 年6 月至11 月進入中后期,因煙道漏點焊補,轉(zhuǎn)爐檢修時間共計:649.5 h,相當(dāng)于單爐檢修27 天,嚴重降低了轉(zhuǎn)爐設(shè)備運行開動率。2017 年以前使用周期僅為1 年半左右,在使用中期熱交換爐數(shù)6000~8000爐煙道受熱管開始出現(xiàn)橫向裂紋漏水、漏汽,影響生產(chǎn)的穩(wěn)定順行及產(chǎn)能提升(圖2)。2017 年我廠組織對此分析攻關(guān),煙道運行13 000 爐以上未見開裂漏水,金相分析受熱管正常,各金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體球化級別為3 級,晶粒度為7.5 級,未出現(xiàn)晶粒長大和晶粒拉伸變形現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)明顯的脫碳層。橫斷面內(nèi)壁金相組織為正常的鐵素體+珠光體,裂紋以穿晶型裂紋為主。
圖2 受熱管橫向裂紋
裂口為橫向穿透性裂紋,裂口長度差異大,大部分均在10~35 mm。裂源起源于受熱管外壁,向內(nèi)壁擴展直至穿透。壁厚檢測結(jié)果顯示管壁厚度為5.1 mm,未出現(xiàn)減薄,裂口位置未出現(xiàn)明顯脹粗、減薄。對裂紋清理干凈后,用發(fā)絲大鐵線測得裂紋深度大部分在0.5~1 mm。
轉(zhuǎn)爐煙道由于運行工況周期性急劇變化,工作條件惡劣,使用壽命普遍很短,主要是因為轉(zhuǎn)爐冶煉工藝操作具有周期性,同時轉(zhuǎn)爐煙氣溫度高,爐口煙氣溫度可達1500 ℃以上,最低在50 ℃左右。當(dāng)冶煉時,煙氣把煙道管內(nèi)側(cè)溫度升高到700 ℃左右,而管外側(cè)只有180 ℃左右,內(nèi)壁的膨脹量遠大于外壁的膨脹量,如果是一根自由狀態(tài)的管道,必然會向外彎曲。由于煙道管被固定圈固定,無法向外彎曲,于是冷卻管外側(cè)被內(nèi)側(cè)的膨脹力拉長。雖然觀測上是同步增長,但實際上內(nèi)壁是膨脹增長,外壁是被機械力拉長;內(nèi)壁在溫度降低時,汽化煙道會自然收縮回原狀態(tài),而外壁則不能恢復(fù),此時內(nèi)壁又被外壁不可恢復(fù)的長度拉長了。這種熱負荷頻繁急劇變化引起煙道的熱應(yīng)力因素,導(dǎo)致煙道內(nèi)受熱管使用后期經(jīng)常出現(xiàn)橫向裂紋,直至破裂發(fā)生蒸汽泄漏。
(1)尾段煙道出口溫度。根據(jù)尾段煙道出口溫度統(tǒng)計分析(圖3),前期凈化回收系統(tǒng)控制未規(guī)范及轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼溫度高,導(dǎo)致煙道熱負荷增加,受熱面與非受熱面溫差增大,末端煙道出口最高溫度達1100 ℃以上,超設(shè)計要求,循環(huán)倍率降低。
圖3 末端煙道出口溫度對比
(2)除氧水箱溫度控制不穩(wěn)定。除氧水箱主要是對余熱鍋爐的補水進行加熱除氧,降低煙道受熱管的氧腐蝕,降低汽包水溫波動,提高冷卻效果。根據(jù)水的物性參數(shù)可知,100 ℃以上飽和水的比熱容及導(dǎo)熱性高于常溫水,煙道補水溫度低影響受熱管的熱交換能力及冷卻效果。1 kg 水每升高1 ℃,所吸收的熱量僅為4.2 kJ;而100 ℃等量的水變?yōu)?00 ℃的蒸汽,汽化過程吸收的熱量約為2253 kJ/kg,為前者的500 多倍,因此保證除氧水箱溫度可提高汽化冷卻的冷卻效率。2015 年除氧水箱溫度控制合格率(102~104 ℃)平均每月僅為66%,月合格率最高71%,最低50%。
(3)汽包水位控制。自然循環(huán)原理:冶煉過程中下降管中水的密度大于上升管中蒸汽的密度,兩者密度差形成了水循環(huán)條件,再利用汽包內(nèi)水位質(zhì)量推動工質(zhì)流動,形成自然循環(huán)。所以汽包水位控制不合理即影響冷卻循環(huán),還影響汽包飽和蒸汽儲汽空間的合理分配。陽春新鋼鐵前期汽包水位控制波動大,冶煉過程中最高水達+550 mm 以上,最低水位達-470 mm 以下。
(4)爐口微壓差控制。目前陽春新鋼鐵未投爐口微差壓控制裝置,爐口負壓大,二次燃燒嚴重,煙道熱負荷增加。冶煉過程中爐口煙氣CO 濃度平均50%左右,負壓大導(dǎo)致罩內(nèi)燃燒1 m3轉(zhuǎn)爐煤氣可增加6676 kJ 的熱量。
綜上所述,爐口段煙道受熱管開裂主要是熱疲勞應(yīng)力開裂。
①合理安排汽化系統(tǒng)檢修,減少汽化冷卻煙道泄水次數(shù),降低因復(fù)產(chǎn)時自然循環(huán)啟動緩慢對煙道造成的損傷,檢修導(dǎo)致煙道保溫層的破損做到及時性恢復(fù);②對汽化冷卻煙道中水循環(huán)過程中的水質(zhì)進行嚴格檢驗,提高水質(zhì)的評判標準,定期取樣化驗的管理機制,改善排污方式,生產(chǎn)期間,正常執(zhí)行排污制度;③做好生產(chǎn)主線系統(tǒng)溫降攻關(guān)工作,規(guī)范轉(zhuǎn)爐冶煉工藝操作減少噴濺,杜絕用氧氣吹掃沾結(jié)在煙道內(nèi)部的“假罩”,降低汽化冷卻煙道熱負荷。
表1 工藝控制參數(shù)對照表
根據(jù)表1、圖3,對汽化冷卻煙道內(nèi)負壓的有效控制,是避免煙道發(fā)生漏水的重要手段。當(dāng)轉(zhuǎn)爐處在吹煉階段的時候,轉(zhuǎn)爐爐口微差壓按±10 Pa 控制,若無檢測裝置可根據(jù)爐口火焰情況采用微正壓控制。陽春新鋼鐵目前主要綜合煙道出口溫度、單爐產(chǎn)汽量、煤氣熱值控制煙道內(nèi)負壓,保證爐口微正壓,杜絕罩內(nèi)的二次燃燒。綜合轉(zhuǎn)爐冶煉熱平衡情況及飽和蒸汽產(chǎn)汽情況,核算煙道的熱交換能力,視情調(diào)整RD 閥角度。
主要是降低煙道受熱面與非受熱面的溫差,杜絕煙道的急冷急熱。除了及時恢復(fù)煙道保溫層,可從工藝控制角度進行調(diào)整。陽春新鋼鐵采用一次風(fēng)機轉(zhuǎn)速及RD 閥與轉(zhuǎn)爐冶煉工藝連鎖,當(dāng)出鋼等未吹氧冶煉過程中風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低,RD 閥角度轉(zhuǎn)換至低角度控制,防止大量抽風(fēng)使煙道溫度急劇降低。汽化系統(tǒng)檢修完成后,從熱力發(fā)電站反送蒸汽對煙道及用水加熱、預(yù)熱。
經(jīng)與同行業(yè)交流,汽化冷卻煙道出現(xiàn)橫向裂紋漏水是極其普遍的現(xiàn)象,只要根據(jù)設(shè)備的實際使用情況,實時規(guī)范調(diào)整工藝,控制好煙道的末端出口煙氣溫度及內(nèi)部壓力,降低煙道熱負荷,保證煙道用水質(zhì)量,就可以有效遏制漏水現(xiàn)象的發(fā)生,提高設(shè)備整體的工作效能。