陳 敏
(秦皇島港股份有限公司第二港務(wù)分公司,河北秦皇島 066000)
堆料機是散料碼頭非常重要的自動裝卸設(shè)備,主要作用是將散料堆放在堆場內(nèi),方便取料機進行取料作業(yè)。秦皇島港煤一期堆料機1983 年建造,其液壓系統(tǒng)設(shè)計理念陳舊,安全性能也不完善,無法滿足現(xiàn)代化安全運行的要求,對其進行技術(shù)升級勢在必行。
秦皇島港煤一期堆料機液壓系統(tǒng)由泵—油缸和泵—馬達兩個子系統(tǒng)組成,分別實現(xiàn)堆料機大臂俯仰動作和大臂回轉(zhuǎn)動作。經(jīng)過30 多年運行,系統(tǒng)各元件磨損嚴重,內(nèi)泄變大,系統(tǒng)效率降低;各連接部位密封圈老化失去彈性,油液滲漏較大。此外,原理設(shè)計也存在以下功能性缺陷。
(1)液壓缸下腔缺少截止閥,增加上游管路及閥組的維修工作難度。
(2)缺少濾芯堵塞報警提示、溫控器和系統(tǒng)壓力控制器,以及低油位報警等保護功能。液壓系統(tǒng)安全穩(wěn)定性存在一定隱患。
(3)缺少對液壓缸管路爆裂、馬達超載的相關(guān)保護功能。
本次改造的液壓系統(tǒng)保留了原裝液壓缸和液壓馬達,重新設(shè)計液壓系統(tǒng)驅(qū)動單元和控制單元,增加多項保護措施,以實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的高效低耗穩(wěn)定運行。改造分為以下實施步驟。
根據(jù)堆料機作業(yè)工況的要求,同時為增強新系統(tǒng)的故障報警功能,增設(shè)溫度傳感器和液位傳感器,增加液壓缸油壓檢測系統(tǒng)。改造后液壓系統(tǒng)分為泵站動力單元、液壓缸控制單元和液壓馬達控制單元。
根據(jù)堆料機俯仰油缸的最大舉升力和最大伸縮速度,初步設(shè)定系統(tǒng)的最大工作壓力為10 MPa,最大流量為100 L/min。根據(jù)這些參數(shù),參閱力士樂和賀德克相關(guān)樣本,對元件進行選型。
2.2.1 液壓泵選型
改造在保留原始液壓缸的基礎(chǔ)上進行。液壓缸內(nèi)徑D=22 cm,活塞桿直徑15 cm??傻靡簤焊谉o桿腔和有桿腔有效工作面積分別為A1=(πD2)/4=(π×252)/4=490.6 cm2,A2=π(D2-d2)/4=π×(252-182)/4=236.3 cm2。俯仰上升階段的流量為q=vA1=2×490.6=2×10×490.6×10-2=98.12 L/min。俯仰下降階段的流量為q=vA2=2×236.3=2×10×236.3×10-2=47.26 L/min。油源向液壓缸輸入的最大流量為98.12 L/min。
根據(jù)改造前對液壓缸工作壓力的測量,俯仰上升階段工作壓力最大值p1=7 MPa,俯仰下降階段工作壓力最大值p2=15 MPa。在系統(tǒng)動態(tài)過程中,由于過渡過程時的壓力超調(diào)或周期性壓力脈動,使系統(tǒng)的動態(tài)壓力遠遠超過靜態(tài)壓力。因此選擇液壓泵時,額定壓力應(yīng)比系統(tǒng)最高壓力高20%~60%。取進油路的壓力損失Σ△p=0.5 MPa。則泵的最高壓力pp=1.6(p2+Σ△p)=1.6(15+0.5)=24.8 MPa。
根據(jù)泵最大流量qp=108 L/min,最大壓力pp=24.8 MPa,選擇A10VSO71DR31RPPA12N00,軸向柱塞變量泵。該泵排量V=71 cm3,公稱壓力31 MPa,適宜轉(zhuǎn)速范圍200~3000 r/min。若選擇4 級電機,則流量q=Vn=71×1440×10-3=102.2 L。壓力、流量與系統(tǒng)相匹配。
2.2.2 電機選型
選擇4 級電機后,需要進一步確定電機功率。電機功率、流量、壓力以及效率滿足關(guān)系式pp=ppqp/ηp。
(1)俯仰上升階段電機功率。上升階段,工作壓力pp=p1+Σ△p=11.5 MPa,流量qp=98.12 L/min,液壓泵總效率ηp=0.8,代入計算得pp1=(7.5×106×98.12×10-3)/60×0.85=14.43 kW。
(2)俯仰下降階段電機功率。下降階段,工作壓力pp=p2+Σ△p=15.5 MPa,流量qp=47.26 L/min,液壓泵總效率ηp=0.85,代入計算得pp2=(15.5×106×47.26×10-3)/60×0.85=14.36 kW。
綜上所述,選擇轉(zhuǎn)速1460 r/min,功率15 kW 的電機。
2.2.3 控制閥和過濾器的選型根據(jù)所擬定的液壓系統(tǒng)原理圖,計算分析液壓泵的工作壓力和通過各閥的實際流量,選出各閥規(guī)格。
2.2.4 油箱容積的確定
液壓系統(tǒng)的油箱容積一般取液壓泵額定流量的5~7 倍,則油箱容積V≥7×98.12 L=686.8 L。
2.3.1 俯仰動作
(1)大臂上升動作。油泵電機啟動后,主回路電磁溢流閥電磁鐵(1DT)得電,俯仰電磁換向閥電磁鐵(2DT)端得電后大臂上升。
圖1 油壓檢測裝置
(2)大臂下降動作。油泵電機啟動后,主回路電磁溢流閥電磁鐵(1DT)得電,俯仰電磁換向閥電磁鐵(3DT)端得電后大臂下降。
(3)大臂鎖定。油泵電機啟動后,主回路電磁溢流閥、俯仰電磁換向閥電磁鐵均失電后大臂鎖定。
2.3.2 回轉(zhuǎn)動作
(1)大臂順時針轉(zhuǎn)。油泵電機啟動后,主回路電磁溢流閥電磁鐵(1DT)得電,回轉(zhuǎn)回路電磁溢流閥電磁鐵(6DT)得電后剎車油缸松開,回轉(zhuǎn)電磁換向閥電磁鐵(4DT)端得電后大臂順時針轉(zhuǎn)。
(2)大臂逆時針轉(zhuǎn)。油泵電機啟動后,主回路電磁溢流閥電磁鐵(1DT)得電,回轉(zhuǎn)回路電磁溢流閥電磁鐵(6DT)得電后剎車油缸松開,回轉(zhuǎn)電磁換向閥電磁鐵(5DT)端得電后大臂逆時針轉(zhuǎn)。
(3)大臂不轉(zhuǎn)。油泵電機啟動后,主回路電磁溢流閥電磁鐵(1DT)失電,回轉(zhuǎn)回路電磁溢流閥電磁鐵(6DT)失電后剎車油缸抱死,回轉(zhuǎn)電磁換向閥電磁鐵(5DT)端失電大臂不轉(zhuǎn)。
電磁鐵啟動順序見表1,其中,“+”表示電磁鐵得電,“-”表示電磁鐵失電。
表1 液壓系統(tǒng)電磁鐵動作順序
改造后的液壓系統(tǒng),其與舊液壓系統(tǒng)相比,具有以下優(yōu)點。
(1)簡化了俯仰油缸底部油路連接,省去了原來分散的小閥塊連接,將閥件全部集成在泵站閥塊,減少了滲油點和沿程壓力損失。
(2)在俯仰油缸下腔接入防爆閥,降低了因管道爆裂引起的大臂墜落風險。
(3)在俯仰油缸下腔設(shè)置截止閥,方便維修人員更換油管,同時避免了舊系統(tǒng)更換油管出現(xiàn)的大臂墜落和噴油現(xiàn)象。
(4)在集成閥塊上設(shè)置了測量油缸上下腔壓力的測壓接頭,有利于后續(xù)可能出現(xiàn)的故障診斷,后續(xù)增加了油缸壓力實時監(jiān)測系統(tǒng)。
(5)將吸油過濾改為回油過濾,安裝壓差發(fā)訊器,降低了泵的吸入壓力,可對油液堵塞及時報警,保證了油液的及時更換。
(6)將葉片定量泵改為柱塞變量泵,提高了泵的質(zhì)量和性能,同時避免了系統(tǒng)的溢流損失,起到節(jié)能作用。
(7)在馬達剎車油缸打開與馬達啟動順序方面,用壓力傳感器取代原來的順序閥,便于PLC 控制,同時提高系統(tǒng)運行可靠性。
(8)在馬達進出口兩腔分別加裝溢流閥,避免了大臂回轉(zhuǎn)運行過程中可能出現(xiàn)的瞬間高壓對馬達的沖擊,起到安全保護作用。
(9)在俯仰油缸上下兩腔分別安裝壓力傳感器,通過油壓檢測裝置將兩腔壓力及時傳回到司機室操作臺,方便司機及時了解油缸狀況,也為整個液壓站故障診斷提供方便,如圖1所示。
煤一期堆料機液壓系統(tǒng)改造完成至今,已運行一年多時間。設(shè)備液壓站動力單元,俯仰、回轉(zhuǎn)動作單元,油溫、液位和油壓等檢測單元工作穩(wěn)定,設(shè)備故障率明顯降低,整個液壓系統(tǒng)運行高效、可靠。此次堆料機液壓系統(tǒng)改造有以下創(chuàng)新點。
(1)泵站增設(shè)了溫度傳感器和液位傳感器,合理設(shè)置油溫、油位控制范圍,通過傳感器的報警,及時發(fā)現(xiàn)故障。
(2)新系統(tǒng)將液壓鎖與節(jié)流閥的疊加位置對調(diào),使液壓鎖的控制油直接通過換向閥的Y 型中位機能泄壓,避免了原系統(tǒng)因節(jié)流閥憋壓導致的液壓鎖控制油泄壓不徹底,有效鎖死了大臂。
(3)安裝液壓缸油壓檢測系統(tǒng),實現(xiàn)在司機室內(nèi)監(jiān)控液壓缸各腔壓力,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,通過SIM 卡可實現(xiàn)遠程監(jiān)控。
此次改造在滿足堆料機液壓系統(tǒng)俯仰回轉(zhuǎn)最基本功能外,將動力匹配改為恒壓變量泵—溢流閥形式,實現(xiàn)了節(jié)能控制;增設(shè)油溫、油位、油壓等檢測裝置,實現(xiàn)了遠程監(jiān)控;油缸加裝防爆閥、馬達加裝溢流閥,實現(xiàn)了安全運行。這些功能的完善保證了堆料機液壓系統(tǒng)的高效低耗穩(wěn)定運行,為以后液壓系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計提供借鑒。