師博輝 楊 瑞 北京石油化工工程公司西安分公司 西安 710075
從地下采集的天然氣攜帶有水分,對(duì)天然氣的生產(chǎn)、輸送、使用都會(huì)產(chǎn)生不同程度的不良影響[1]。因此,對(duì)天然氣進(jìn)行脫水是十分必要的。常用的天然氣脫水方法包括:低溫分離、溶劑吸收、固體吸附和膜分離等[2-4]。目前,TEG脫水(屬于溶劑吸收)是應(yīng)用最廣、技術(shù)最成熟的工藝方法[5],具有工藝流程簡(jiǎn)單、裝置壓力降小和操作維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。本文對(duì)傳統(tǒng)的TEG脫水工藝流程進(jìn)行優(yōu)化;并利用HYSYS 模擬軟件進(jìn)行模擬研究,系統(tǒng)分析了原料氣溫度、再生溫度、TEG循環(huán)量和汽提氣量等影響因素對(duì)TEG脫水效果的影響。分析結(jié)果可為已建TEG脫水裝置(采用優(yōu)化的TEG脫水工藝流程)的操作運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整提供理論依據(jù)。
與傳統(tǒng)的TEG脫水工藝流程相比,本文對(duì)傳統(tǒng)的TEG脫水工藝流程進(jìn)行了部分優(yōu)化,關(guān)鍵工藝優(yōu)化項(xiàng)比較見(jiàn)表1,優(yōu)化的TEG脫水工藝流程見(jiàn)圖1。
表1 關(guān)鍵工藝優(yōu)化項(xiàng)匯總表
優(yōu)化工藝流程描述:
(1)濕天然氣首先進(jìn)入過(guò)濾分離器分離其中的游離液滴及固體雜質(zhì)后,在吸收塔中經(jīng)填料段與從塔上部來(lái)的貧TEG充分接觸,進(jìn)行氣-液傳質(zhì)交換,脫出天然氣中的水分,經(jīng)塔頂捕霧絲網(wǎng)除去大于5μm 的TEG液滴后出吸收塔。再經(jīng)氣體-貧液換熱器,與進(jìn)塔前熱貧TEG換熱,以降低進(jìn)塔貧TEG的溫度。換熱后的產(chǎn)品天然氣經(jīng)凈化氣分離器分液后計(jì)量外輸。
(2)吸收水分后的富TEG在塔下部流出,通過(guò)能量泵,將高壓富TEG變?yōu)榈蛪焊籘EG去再生塔頂換熱盤(pán)管,被精餾柱頂蒸汽加熱至約50℃后進(jìn)入閃蒸罐,閃蒸分離出溶解在富TEG中的輕烴氣體,該閃蒸氣可作為燃料氣使用。再生塔塔頂盤(pán)管兩端連接有旁通調(diào)節(jié)閥,用以調(diào)節(jié)富TEG進(jìn)盤(pán)管的流量,從而調(diào)節(jié)精餾柱頂?shù)幕亓髁俊iW蒸后富TEG由閃蒸罐底部流出,經(jīng)過(guò)閃蒸罐液位控制閥,依次進(jìn)入前過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器及后過(guò)濾器;除去富甘醇中5μm 以上的固體雜質(zhì)。過(guò)濾后的富TEG進(jìn)入貧-富液換熱器,與由再生重沸器下部TEG緩沖罐流出的熱貧TEG換熱升溫至約150℃后進(jìn)入精餾柱。在精餾柱中,通過(guò)提餾段、精餾段、塔頂回流及塔底再沸的綜合作用,使富甘醇中的水分蒸餾出塔。塔底重沸器溫度為198℃~202℃,TEG質(zhì)量百分比濃度可達(dá)98.5%;采用全進(jìn)口溫度控制系統(tǒng),確保重沸器的再生溫度穩(wěn)定。根據(jù)生產(chǎn)需要,可在貧液汽提柱中由引入汽提柱下部的熱氮?dú)鈱?duì)貧液進(jìn)行汽提,經(jīng)過(guò)汽提后的貧甘醇質(zhì)量百分比濃度可達(dá)99.5%。脫水以后變?yōu)樨歍EG溶液,經(jīng)貧-富液換熱器(全釬焊板式換熱器)、能量泵增壓和氣體-貧液換熱器等設(shè)備后進(jìn)入吸收塔頂部,完成TEG循環(huán)流程。
圖1 優(yōu)化的TEG脫水工藝流程圖
根據(jù)工程案例經(jīng)驗(yàn)和HYSYS推薦,TEG脫水采用的物性包為Peng-Robinson狀態(tài)方程。影響TEG脫水工藝的因素很多,比如:吸收塔的實(shí)際板數(shù)、原料氣溫度、原料氣含水量、再生溫度、TEG循環(huán)量、汽提氣量、TEG降解程度和天然氣的含鹽量等。由多套TEG裝置實(shí)際運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn),在設(shè)計(jì)參數(shù)既定的條件下,調(diào)整原料氣溫度、再生溫度、TEG循環(huán)量和汽提氣量等參數(shù)對(duì)TEG脫水效果可以起到顯著調(diào)節(jié)作用,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)相關(guān)參數(shù),可確保裝置穩(wěn)定運(yùn)行、同時(shí)降低運(yùn)行能耗。
模擬計(jì)算基本參數(shù),原料氣處理量為100×104Nm3/d,壓力5.0MPa(G),溫度25℃,組成見(jiàn)表2。
下面對(duì)原料氣溫度、再生溫度、TEG循環(huán)量和汽提氣量等關(guān)鍵影響因素進(jìn)行具體分析。
原料氣壓力一定的條件下,原料氣溫度直接影響進(jìn)入TEG脫水裝置的水總量,溫度越低所需要三甘醇脫出的水量就越少[6]。在N(理論板)=12,天然氣處理量為100×104Nm3/d,壓力5.0MPa(G),TEG重量百分比濃度98.5%, TEG循環(huán)量0.8m3/h工況下, 原料氣溫度對(duì)脫水效果的影響見(jiàn)圖2。
表2 原料氣組成
注:天然氣中的含水量為飽和水。
圖2 原料氣溫度-水露點(diǎn)的影響
由圖2數(shù)據(jù)分析可知,當(dāng)原料氣溫度小于32℃時(shí),水露點(diǎn)溫度變化較為緩慢;當(dāng)原料氣溫度超過(guò)32℃后,水露點(diǎn)溫度迅速上升。主要原因是當(dāng)壓力一定時(shí),原料氣溫度升高實(shí)際上增大了氣體的流速[6],傳質(zhì)效果變差使脫水效果明顯下降。另外,溫度過(guò)低,吸收塔中TEG粘度增加導(dǎo)致塔效率降低、壓降增加、三甘醇損耗量增加。所以原料氣溫度控制在15~30℃較為合理。
重沸器的TEG再生溫度直接影響貧TEG的濃度,進(jìn)而影響天然氣脫水效果。在N(理論板)= 12,天然氣處理量為100×104Nm3/d,壓力5.0MPa(G),溫度25℃ , TEG循環(huán)量0.8m3/h工況下,再生溫度對(duì)脫水效果的影響見(jiàn)圖3。
圖3 再生溫度-水露點(diǎn)的影響
由圖3數(shù)據(jù)分析可知,隨著再生溫度的增加,水露點(diǎn)溫度降低;但是,考慮三甘醇的理論分解溫度為206.7℃[6],且再生溫度過(guò)高,會(huì)增加脫水裝置的運(yùn)行費(fèi)用。故再生溫度控制在198~202℃較為合理。
TEG循環(huán)量直接影響TEG脫水裝置的可脫除水總量,TEG循環(huán)量越大可脫除的水量就越多[6]。在N(理論板)= 12,天然氣處理量為100×104Nm3/d,壓力5.0MPa(G),原料氣溫度25℃ , TEG重量百分比濃度98.5%工況下, TEG循環(huán)量對(duì)脫水效果的影響見(jiàn)圖4。
圖4 TEG循環(huán)量-水露點(diǎn)的影響
由圖4數(shù)據(jù)分析可知,隨著TEG循環(huán)量的增加,水露點(diǎn)溫度降低;當(dāng)循環(huán)量大于1.8m3/h時(shí),水露點(diǎn)基本上不再改變。主要原因是TEG 循環(huán)量增大的同時(shí)也帶入更多的水分,吸收傳質(zhì)過(guò)程的推動(dòng)力減小,從而影響到脫水效果。故將TEG循環(huán)量控制在17~25L/kg即可。
在常壓下,重沸器溫度為200℃時(shí),TEG的濃度可達(dá)98.7%[7];但當(dāng)露點(diǎn)要求較高時(shí),需通過(guò)引入汽提氣進(jìn)一步提高脫水效果。在N(理論板)= 12,天然氣處理量為100×104Nm3/d,壓力5.0MPa(G),原料氣溫度25℃ ,再生溫度200℃,TEG循環(huán)量0.8m3/h工況下,汽提氣量對(duì)脫水效果的影響見(jiàn)圖5。
圖5 汽提氣量-水露點(diǎn)的影響
由圖5數(shù)據(jù)分析可知,即使是較小的汽提氣量(15Nm3/h)也能達(dá)到較好的TEG再生效果。隨著汽提氣量的增加,水露點(diǎn)溫度降低。主要原因是汽提氣量增加到25Nm3/h后,TEG溶液中基本沒(méi)有水供建立新的氣液平衡狀態(tài),即貧TEG溶液濃度基本不變。故需引入汽提氣時(shí),將汽提氣量控制在15Nm3/h即可滿足天然氣脫水要求。
本文對(duì)傳統(tǒng)的TEG脫水工藝流程進(jìn)行優(yōu)化。如能量泵的引入節(jié)約了三甘醇循環(huán)泵電能消耗;進(jìn)口控制閥的引入為三甘醇再生裝置穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證。利用HYSYS 模擬軟件進(jìn)行模擬研究,系統(tǒng)分析了原料氣溫度、再生溫度、TEG循環(huán)量和汽提氣量等影響因素對(duì)優(yōu)化的TEG脫水工藝的影響,并得出以下結(jié)論:
(1)原料氣溫度控制在15~30℃較為合理。
(2)提高再生溫度,可以降低水露點(diǎn),考慮三甘醇在206.7℃會(huì)分解,實(shí)際生產(chǎn)中再生溫度控制在198~202℃。
(3)隨著TEG循環(huán)量的增加,水露點(diǎn)溫度降低。但是,當(dāng)水露點(diǎn)要求較高時(shí),僅增加TEG循環(huán)量效果不明顯,通常采用增加汽提氣的方式,進(jìn)一步提高TEG濃度。重量百分比濃度最高可達(dá)99.5%。
優(yōu)化的TEG脫水工藝適合被推廣到限制條件較多的偏遠(yuǎn)地區(qū)使用。采用上述分析的關(guān)鍵操作參數(shù)能進(jìn)一步優(yōu)化TEG脫水裝置的運(yùn)行,確保裝置穩(wěn)定運(yùn)行、降低裝置運(yùn)行能耗。