劉衛(wèi)芳 李永江 張剛強(qiáng)
摘 要:基于提高汽油加氫裝置運(yùn)行水平的目的,針對(duì)裝置運(yùn)行常見問題,做了簡(jiǎn)單的論述。首先,分析了汽油加氫裝置的特點(diǎn)。其次,結(jié)合實(shí)例闡述了汽油加氫裝置運(yùn)行優(yōu)化改造。最后,進(jìn)行了改造效果的總結(jié)。針對(duì)裝置運(yùn)行問題,采取優(yōu)化改造措施,能夠使其達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行的要求,具有借鑒參考意義。
關(guān)鍵詞:汽油加氫裝置;長(zhǎng)周期;優(yōu)化改造
基于環(huán)境保護(hù)要求不斷提高的背景下,各類清潔燃料被廣泛應(yīng)用。生產(chǎn)清潔汽油燃料,要做好汽油烯烴含量的控制,進(jìn)而提升汽油產(chǎn)品的整體品質(zhì),達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。從生產(chǎn)角度來說,如何解決烯烴偏高問題成為了研究重點(diǎn),要對(duì)加氫工藝進(jìn)行優(yōu)化,使其達(dá)到現(xiàn)行的技術(shù)要求,這帶動(dòng)汽油加氫裝置的優(yōu)化研究。
1 汽油加氫裝置概述
目前使用的汽油加氫裝置,多采用了DSO技術(shù),即催化汽油加氫脫硫技術(shù),使用催化汽油作為原料,能夠生產(chǎn)達(dá)到國Ⅴ以及國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油。使用的裝置,主要組成部分為脫砷、預(yù)加氫系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、加氫脫硫系統(tǒng)、加氫后處理系統(tǒng)、產(chǎn)物分離系統(tǒng)等。在實(shí)際應(yīng)用中,汽油加氫裝置的運(yùn)行,能夠在最大程度上減少辛烷值損失的前提下,使得混合汽油產(chǎn)品硫含量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),即<10mg/L或者50mg/L。
2 汽油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行優(yōu)化改造實(shí)例
2.1 案例概述
以某企業(yè)為例,配置了40萬t/年汽油加氫裝置,裝置采用了DSO+M技術(shù),采用低壓固定床工藝,使用催化汽油為原材料,運(yùn)行時(shí)對(duì)催化汽油進(jìn)行預(yù)加氫以及加氫精制,有效改善了產(chǎn)品的質(zhì)量。從裝置運(yùn)行情況來說,催化裂化汽油組分占比較大,使得烯烴含量過高?,F(xiàn)結(jié)合此裝置改造實(shí)踐,進(jìn)行改造技術(shù)分析。
2.2 裝置運(yùn)行問題
從汽油產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)踐來說,利用汽油加氫裝置,進(jìn)行加氫汽油生產(chǎn),同時(shí)重整加氫裝置生產(chǎn)的脫苯汽油進(jìn)行調(diào)和生產(chǎn)。目前來說,使用汽油加氫裝置,每月生產(chǎn)大約2.8萬t加氫汽油,產(chǎn)品中烯烴含量大約40%;重整加氫裝置每月生產(chǎn)大約2.3萬t的重整汽油,產(chǎn)品不含有烯烴。不過隨著原油性質(zhì)產(chǎn)生變化,產(chǎn)品中烯烴含量有所增加。為了達(dá)到在生產(chǎn)要求,對(duì)汽油加氫裝置進(jìn)行降低處理量處理,使得上游催化裂化裝置要進(jìn)行汽油產(chǎn)品收率的控制,給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益造成重大應(yīng)用。基于此,要進(jìn)行技術(shù)改造。以柴油改質(zhì)裝置汽提塔操作條件允許為前提,合理添加一定的汽油加氫重汽油,當(dāng)做柴油改質(zhì)原料,進(jìn)而生產(chǎn)更多的重整加氫醋汽油原料。不僅能夠減少高烯烴含量水平的加氫汽油產(chǎn)量,還可以促使低烯烴含量的重整汽油產(chǎn)量增加,獲得不錯(cuò)的改造效益[1]。
2.3 改造方案
技術(shù)改造適用于汽油加氫裝置分餾塔底部分重汽油至柴油改質(zhì)裝置作原料,通過重汽油飽和烯烴、脫硫之后,生產(chǎn)以粗汽油作重整加氫裝置原料。采取增設(shè)閥門措施和變更流程措施,完成汽油加氫裝置分餾塔底重汽油到柴油改質(zhì)裝置作為柴油改質(zhì)裝置原料,同時(shí)保證裝置處于正常運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行技改。
技術(shù)方案如下:分餾塔底重汽油自加氫脫硫進(jìn)料泵P-120來,分為兩路實(shí)施,一路進(jìn)加氫脫硫反應(yīng)器R- 1201;另外一路最小流量返C-1101。其中,P-1202出口的總流量設(shè)定為F1-0903,而進(jìn)R-1201流量顯示結(jié)果是F1-0904,
差值就是調(diào)節(jié)閥FIC-0903流量。改造中,在調(diào)節(jié)閥FIC-0903流程上,采取增設(shè)流程到柴油改質(zhì)裝置的方案,也就是實(shí)現(xiàn)裝置分餾塔底重汽油部分改進(jìn)柴油改質(zhì)裝置處理。除此之外,在汽油加氫污油線至裝置西面界區(qū),配置雙閥,并且在雙閥的前后布置盲板,進(jìn)而達(dá)到污油線界區(qū)隔離的目標(biāo)。技術(shù)改造中,對(duì)加氫脫硫進(jìn)料泵P-1201最小流量線,采取新增流程的方案進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)和污油線界區(qū)流程連通,能夠達(dá)到改造的要求。
經(jīng)過技術(shù)改造處理后,利用設(shè)置的調(diào)節(jié)閥FIC-0903,進(jìn)行裝置運(yùn)行相關(guān)參數(shù)的控制,比如分餾塔底重汽油流量。除此之外,通過FI-0904與F1-0903差值計(jì)算,獲得進(jìn)入柴油改質(zhì)裝置的重汽油流量。
3 汽油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行優(yōu)化改造的總結(jié)
3.1 改造效果
此裝置的技術(shù)改造實(shí)踐來說,實(shí)現(xiàn)了降低汽油烯烴含量的目的,同時(shí)增加了重整裝置原料,減少了平衡汽油辛烷值損失。改造效果總結(jié)如下:
3.1.1 減少汽油烯烴含量
從清潔燃料的推廣實(shí)踐來說,必須要克服汽油的烯烴含量。如果汽油產(chǎn)品內(nèi)含有的烯烴過多,那么會(huì)使得汽車排放尾氣中的氮氧化物超出標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而造成環(huán)境污染,降低產(chǎn)品質(zhì)量。若想解決烯烴含量超標(biāo)的問題,要進(jìn)行加工工藝的優(yōu)化。此次裝置的技術(shù)改造,切實(shí)解決了加氫原料內(nèi)含有烯烴含量比較多的問題,對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量起到重要作用。經(jīng)過技術(shù)改造后,產(chǎn)品中的烯烴含量有了顯著下降表現(xiàn),為產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)提供了保障[2]。
3.1.2 增加重整裝置原料
經(jīng)過技術(shù)改造投入生產(chǎn)之后,柴油改質(zhì)裝置運(yùn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品烯烴含量降低,并且增加了低硫含量的粗汽油產(chǎn)生量。用作重整加氫裝置的原料,每月累計(jì)達(dá)到加氫重汽油進(jìn)柴油改質(zhì)增產(chǎn)粗汽油1102t,使得裝置原料庫存得到增加,有效緩解了生產(chǎn)中重整裝置原料不足的問題。采取技術(shù)改造措施,運(yùn)用重整反應(yīng)的催化重整工藝,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品品質(zhì)的提升,能生產(chǎn)高辛烷值的重整汽油,為出廠汽油辛烷值的調(diào)和提供了技術(shù)保障。
3.1.3平衡汽油辛烷值損失
從烯烴的特性來說,其為高辛烷值組分,若烯烴飽和,則會(huì)造成一定的辛烷值損失,尤其是當(dāng)前我國FCC汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)比較高,所造成的影響更大,因此既需要降低烯烴含量,還要減少辛烷值損失。通過技術(shù)改造,使得辛烷值損失問題得到了有效處理,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效益的增加[3]。
3.2 改造總結(jié)
從汽油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行改造的實(shí)施來說,要做好以下要點(diǎn)的把控:
3.2.1 做好裝置運(yùn)行問題的分析
制定改造方案前,必須要做好裝置運(yùn)行狀態(tài)的分析,掌握裝置當(dāng)前存在的問題,進(jìn)而采取針對(duì)性改造措施,為問題的處理提供有力保障。例如,掌握反應(yīng)系統(tǒng)的運(yùn)行情況。很多裝置初分餾系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)能改造,不過未進(jìn)行反應(yīng)器的改造,使得處理量超出設(shè)計(jì)能力極限,促使催化劑失活。大小乙烴產(chǎn)量超過設(shè)計(jì)值,裝置處于滿負(fù)荷狀態(tài),并且裂解汽油的儲(chǔ)存能力很低,若催化劑再生,那么會(huì)引起前系統(tǒng)負(fù)荷調(diào)整。由于運(yùn)行周期短,使得裝置頻繁停止運(yùn)行再生催化劑,給加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行造成不利影響。這些問題在進(jìn)行長(zhǎng)周期運(yùn)行改造中,要提出具體的處理措施,確保問題得到有效處理[4]。
3.2.2 做好技術(shù)改造方案的深度分析
從汽油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行改造的角度來說,若想達(dá)到降低烯烴含量的目的,提升產(chǎn)品質(zhì)量,要提出科學(xué)完善的技術(shù)改造方案,落實(shí)到實(shí)踐,為裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供保障。制定的技術(shù)改造方案,要站在整體角度分析,確保采取的改造技術(shù)措施,能夠相互促進(jìn),達(dá)到整體改善的效果,切實(shí)發(fā)揮技術(shù)改造的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。確定技術(shù)改造方案后,組織技術(shù)改造人員和資源,對(duì)汽油加氫裝置進(jìn)行改造處理,同時(shí)要盡量減少對(duì)裝置生產(chǎn)的影響,實(shí)現(xiàn)對(duì)改造效益的有效控制。完成改造后,對(duì)技術(shù)改造的效果進(jìn)行評(píng)估,一方面分析是否可以達(dá)到改造的要求;另一方面評(píng)估改造方案的實(shí)施效果,總結(jié)改造經(jīng)驗(yàn)[5]。
4 結(jié)束語
綜上所述,汽油加氫裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行優(yōu)化改造的實(shí)施,要結(jié)合裝置當(dāng)前存在的問題,采取技術(shù)改造措施,優(yōu)化裝置運(yùn)行。文中結(jié)合技術(shù)改造實(shí)例,結(jié)合裝置運(yùn)行的效果和效益,分析了技術(shù)改造的實(shí)施效果,總結(jié)了技術(shù)改造的經(jīng)驗(yàn),共享給相關(guān)人員參考。
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