杜進(jìn),王志超,黎海平
(1.長(zhǎng)安石門(mén)發(fā)電有限公司,湖南常德415300;2.西安熱工研究院有限公司,陜西西安710000)
根據(jù)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目 “超低揮發(fā)分碳基燃料清潔燃燒關(guān)鍵技術(shù)”的子課題 “大比例摻燒超低揮發(fā)分碳基燃料電站煤粉鍋爐關(guān)鍵技術(shù)工程試驗(yàn)及示范”研究安排,在開(kāi)展前期實(shí)驗(yàn)室燃料特性研究的基礎(chǔ)上,選定代表性電站煤粉鍋爐,開(kāi)展不同比例半焦及氣化殘?zhí)?(超低揮發(fā)分碳基燃料)燃用試驗(yàn),通過(guò)制粉系統(tǒng)調(diào)整、煤粉細(xì)度控制、燃燒優(yōu)化運(yùn)行、摻混方式調(diào)整等技術(shù)手段,形成完善的電站煤粉鍋爐燃用半焦及氣化殘?zhí)考夹g(shù)體系,以達(dá)到電站煤粉鍋爐安全穩(wěn)定摻燒45%以上比例的半焦及氣化殘?zhí)康哪繕?biāo)。
該課題選定某電廠3號(hào)鍋爐作為試驗(yàn)對(duì)象。為此,對(duì)該電廠3號(hào)鍋爐進(jìn)行了相關(guān)適應(yīng)性改造,使其具備摻燒半焦及氣化殘?zhí)康臈l件,開(kāi)展了超低揮發(fā)分碳基燃料摻燒數(shù)值模擬,第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)在摻燒45%以上比例半焦及氣化殘?zhí)康臈l件下開(kāi)展性能測(cè)試。
某電廠3號(hào)鍋爐裝機(jī)容量300 MW,采用亞臨界中間再熱自然循環(huán)汽包爐,鍋爐燃燒器采用四角布置;制粉系統(tǒng)為中間儲(chǔ)倉(cāng)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng)[1],配鋼球磨煤機(jī)4臺(tái),磨煤機(jī)配備動(dòng)態(tài) (動(dòng)靜結(jié)合旋轉(zhuǎn)式)分離器。
1)3號(hào)鍋爐原粉倉(cāng)為分角燃燒布置,即1號(hào)粉倉(cāng)對(duì)應(yīng)鍋爐的五層1號(hào)、2號(hào)角燃燒器,2號(hào)粉倉(cāng)對(duì)應(yīng)鍋爐的五層3號(hào)、4號(hào)角燃燒器。為了實(shí)現(xiàn)燃燒特性不同的高低揮發(fā)分燃料摻燒,對(duì)一次風(fēng)管布置進(jìn)行了改進(jìn),使A、D層及E層1號(hào)、3號(hào)角燃燒器對(duì)應(yīng)1號(hào)粉倉(cāng),C、D層和及E層2號(hào)、4號(hào)角燃燒器對(duì)應(yīng)2號(hào)粉倉(cāng)[2]。達(dá)到了主燃區(qū)同一層火嘴對(duì)應(yīng)同一粉倉(cāng)要求,實(shí)現(xiàn)了主燃區(qū)同一層火嘴對(duì)應(yīng)同一粉倉(cāng),實(shí)現(xiàn)了分倉(cāng)上煤、分磨制粉、分層送粉、爐內(nèi)混燒,提高了煤種適應(yīng)性的同時(shí)保證經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。
2)將A、C、D、E層一次風(fēng)煤粉燃燒器改為高濃縮比、低阻力的低氮燃燒器,如圖1所示。在濃一次風(fēng)向火側(cè)噴口內(nèi)側(cè)采用穩(wěn)燃齒和波形水平鈍體技術(shù),在淡側(cè)產(chǎn)生高溫?zé)煔饣亓鲄^(qū),形成穩(wěn)定點(diǎn)火源,引燃濃側(cè)煤粉。
圖1 改造后的低氮燃燒器
3)對(duì)噴口面積進(jìn)行相應(yīng)縮小和密封并重新布置,減少二次風(fēng)門(mén)的漏風(fēng),提高了二層風(fēng)箱壓力和二次風(fēng)噴口風(fēng)速,使二次風(fēng)風(fēng)速滿足摻燒超低揮發(fā)分碳基燃料的需要。
4)對(duì)制粉系統(tǒng)的三次風(fēng)攜帶的超細(xì)煤粉進(jìn)行濃縮分離后送入爐膛,如圖2所示。對(duì)制粉系統(tǒng)的每根三次風(fēng)管道增加一套三次風(fēng)濃淡分離系統(tǒng),分別引出一路濃三次風(fēng)和淡三次風(fēng),濃三次風(fēng)布置在鍋爐的主燃區(qū),淡三次風(fēng)由鍋爐的高位燃盡風(fēng)下部進(jìn)入爐膛。
圖2 三次風(fēng)濃淡分離
5)在距離最上層一次風(fēng)約8 000 mm處重新布置三層高位燃盡風(fēng)系統(tǒng)及兩層淡三次風(fēng),風(fēng)量占總空氣量25%~30%,供風(fēng)形式采用側(cè)墻整體大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),減小供風(fēng)阻力,保證各角供風(fēng)均勻性。燃盡風(fēng)噴口均可以垂直和水平方向擺動(dòng),垂直擺動(dòng)±15°, 水平擺動(dòng)±10°[3]。
對(duì)摻配的主要煤種 (彬長(zhǎng)煤)和半焦取樣進(jìn)行工業(yè)元素分析,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 現(xiàn)場(chǎng)摻燒試驗(yàn)煤質(zhì)數(shù)據(jù)
續(xù)表1
在爐內(nèi)分層摻燒情況下,對(duì)不同半焦摻燒比例進(jìn)行研究。45%摻燒比條件下,半焦布置于B、C兩層,底層布置煙煤,這相比于40%與60%摻燒比,底層煙煤布置略少,B、C層布置半焦略多。因此,此工況下的45%摻燒比,主燃區(qū)下部溫度相對(duì)較低,半焦燃燒進(jìn)程相對(duì)減緩,因此相比于各層均勻噴入燃料,45%摻燒比的工況下NO生成量較高。不同半焦摻燒比例時(shí)NOx分布如圖3所示,爐膛出口參數(shù)見(jiàn)表2。
為保證一定的燃燒效率和降低NOx排放量,半焦摻燒比例不宜過(guò)高,為達(dá)到項(xiàng)目要求的45%摻燒比例下的燃燒效率以及污染物排放指標(biāo),宜進(jìn)行適用于半焦與煙煤混燃的運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,實(shí)現(xiàn)半焦摻燒比45%,并兼顧燃燒與減排。
圖3 不同半焦摻燒比例的NOx分布云圖
表2 不同半焦摻燒比例時(shí)爐膛出口參數(shù)
燃燒器共分為 A、B、C、D、E共 5層,對(duì)摻燒45%比例半焦情況分別從 B、C層、A、D層、A、B、C、D、E層噴入爐膛三種工況進(jìn)行了研究。
半焦從 B、C層噴入,出口 NOx濃度最??;半焦從A、D層噴入,飛灰含碳量最低,出口溫度與燃燒效率最高;半焦從A、B、C、D、E層噴入時(shí),污染物生成量高且燃燒效率低??梢?jiàn)半焦不適宜全爐膛摻混,而半焦的噴入位置越向下,NOx生成量越低。而將半焦與煙煤間隔布置后,整體燃燒效率會(huì)有所提升。因此,選擇將半焦由A、D層噴入。不同半焦摻入位置時(shí)爐膛出口參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 不同半焦摻入位置時(shí)爐膛出口參數(shù)
對(duì)于中間儲(chǔ)存式制粉系統(tǒng),可供選擇的摻燒方式有三種方式:①入爐煤摻配、爐內(nèi)混燒;②分磨制粉、倉(cāng)內(nèi)混合、爐內(nèi)混燒 (對(duì)應(yīng)爐外摻燒);③分磨制粉、分倉(cāng)儲(chǔ)存、爐內(nèi)摻燒 (對(duì)應(yīng)爐內(nèi)摻燒)[2]。
圖4是該電廠45%摻燒比例下,采用爐內(nèi)摻燒與爐外摻燒對(duì)爐膛截面溫度場(chǎng)、氧濃度場(chǎng)和NOx濃度場(chǎng)的影響云圖。爐內(nèi)摻燒采用了半焦從A、B層噴入的方案。相同摻燒比例條件下,相對(duì)于爐外摻燒,爐內(nèi)摻燒的截面溫度較高[4-5],氧濃度較低,且NOx濃度較低。爐內(nèi)爐外摻燒數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表4。
圖4 爐內(nèi)爐外摻燒截面參數(shù)對(duì)比云圖
表4 爐內(nèi)爐外數(shù)據(jù)摻燒對(duì)比
鍋爐運(yùn)行氧量對(duì)飛灰可燃物和氮氧化物有較大的影響,對(duì)于半焦與煙煤混燃體系而言,需要針對(duì)不同鍋爐的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)行氧量,定性的影響大致相似。模擬研究結(jié)果顯示,隨過(guò)量空氣系數(shù)的增大,飛灰可燃物降低,爐膛出口氧量和氮氧化物濃度持續(xù)增大,并且爐膛出口溫度有所降低。對(duì)于電站鍋爐,應(yīng)綜合考慮燃燒效率和污染物排放的變化,選擇適宜的過(guò)量空氣系數(shù),根據(jù)某電廠的鍋爐實(shí)際前期燃燒情況,推薦過(guò)量空氣系數(shù)在1.167~1.25之間進(jìn)行優(yōu)化選擇。不同過(guò)量空氣系數(shù)下NOx分布如圖5所示,爐膛出口參數(shù)見(jiàn)表5。
圖5 不同過(guò)量空氣系數(shù)下NOx分布云圖
表5 爐膛出口參數(shù)對(duì)比表
目前,空氣分級(jí)技術(shù)廣泛應(yīng)用于電廠實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中,實(shí)踐表明,降低主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù),對(duì)爐膛氮氧化物有明顯的減排效果,但也會(huì)增大爐膛燃料的不完全燃燒熱損失,對(duì)飛灰含碳量及底渣含碳量有明顯影響。主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)越小,燃料在主燃區(qū)燃燒時(shí)氧氣濃度越低,產(chǎn)生的NOx相應(yīng)較少。因此,在實(shí)際半焦與煙煤混燃燃燒組織中,需選取合適的主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)以保證更好的燃燒效果。
根據(jù)模擬研究結(jié)果顯示:當(dāng)摻燒半焦與煙煤時(shí),應(yīng)選擇適宜的主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù),兼顧燃燒效率和NOx排放。根據(jù)數(shù)值模擬和實(shí)際調(diào)研該電廠鍋爐可選用主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)為0.9左右。
對(duì)鍋爐的污染物排放和燃燒效率來(lái)說(shuō)二次風(fēng)配風(fēng)方式較大的影響。數(shù)值模擬結(jié)果顯示:
1)倒塔配風(fēng)為二次風(fēng)推遲給入,煙煤在低氧濃度下燃燒,而半焦燃燒器附近則風(fēng)量增加,溫度場(chǎng)顯示其爐膛溫度水平高于其他配風(fēng)方式,且氧濃度較低,創(chuàng)造了高溫還原性氣氛,使得NOx排放較低,并且燃燒效率較高。
2)二次風(fēng)采用均等和束腰型配風(fēng)方式,爐內(nèi)生成的氮氧化物較高,正塔型和鼓腰型配風(fēng)的生成量居中,采用倒塔型配風(fēng)后,爐內(nèi)生成的氮氧化物較低。
3)采用均等型的二次風(fēng)配風(fēng)方式時(shí),溫度場(chǎng)最高溫度相對(duì)較低,同時(shí)高溫區(qū)比較貼壁,有可能會(huì)造成水冷壁的結(jié)渣,而由于半焦燃盡所需氧氣量高于煙煤,上部二次風(fēng)量較小,因此造成爐膛平均溫度變小。鼓腰配風(fēng)方式為中間二次風(fēng)量較高,而上下部二次風(fēng)量較低,束腰配風(fēng)方式則相反,因此造成兩種配風(fēng)方式下,溫度場(chǎng)有較大的差異。
4)不同二次風(fēng)配風(fēng)方式工況的爐膛出口煙溫有較小的差別,均等配風(fēng)工況爐膛出口煙溫最低,其余幾種配風(fēng)方式的出口煙溫差別不大,因此不同配風(fēng)方式對(duì)爐膛出口的之后換熱情況影響不大。
綜合考慮各方面因素的影響,對(duì)于采用A、D層燃燒器噴入半焦時(shí),推薦采用半焦燃燒器附近二次風(fēng)量增加的倒塔配風(fēng)方式。
1)連續(xù)≥24 h考核試驗(yàn)。
為確定半焦及殘?zhí)繝t內(nèi)摻燒比例,進(jìn)行了連續(xù)≥24 h考核試驗(yàn),期間總?cè)剂狭繛? 449.14 t,半焦及殘?zhí)咳加昧繛? 244.08 t,半焦及殘?zhí)繐綗壤秊?0.80%,達(dá)到了摻燒比例≥45%的目標(biāo);試驗(yàn)期間氣化殘?zhí)咳加昧繛?9.63 t,氣化殘?zhí)繐綗壤秊?.21%,達(dá)到了摻燒比例≥0.5%的目標(biāo)。
2)鍋爐效率、燃燒效率測(cè)試結(jié)果。
四個(gè)工況的測(cè)試:工況 1(負(fù)荷300 MW、ABCD磨運(yùn)行)鍋爐效率達(dá)到91.82%,鍋爐燃燒效率達(dá)到98.48%;工況2(負(fù)荷300 MW、ACD磨運(yùn)行)鍋爐效率達(dá)到92.98%,鍋爐燃燒效率達(dá)到99.43%;工況3(負(fù)荷240 MW、CD磨運(yùn)行)鍋爐效率達(dá)到93.07%,鍋爐燃燒效率達(dá)到99.49%;工況4(負(fù)荷240 MW、ACD磨運(yùn)行)鍋爐效率達(dá)到92.67%,鍋爐燃燒效率達(dá)到99.65%。
3)鍋爐NOx排放濃度測(cè)定。
摻燒試驗(yàn)前鍋爐NOx放濃度為:300 MW工況下493.74 mg/Nm3, 240 MW工況下533.00 mg/Nm3。
在大比例摻燒半焦及殘?zhí)?(試驗(yàn)期間達(dá)50.80%)后,鍋爐 NOx放濃度為:工況 1為462.61 mg/Nm3;工況2為442.33 mg/Nm3[1];工況3為463.87 mg/Nm3; 工況4為454.31 mg/Nm3。鍋爐NOx排放濃度在300 MW、240 MW工況下均低于摻燒前水平。
通過(guò)對(duì)鍋爐燃燒系統(tǒng)改造、數(shù)值理論模擬計(jì)算和實(shí)爐摻燒實(shí)踐,在該鍋爐上超低揮發(fā)分碳基燃料(半焦、氣化殘?zhí)?的摻燒比例達(dá)到了50.8%,氣化殘?zhí)繐綗壤_(dá)到1.21%,鍋爐燃燒效率達(dá)到了99.2%,且鍋爐氮氧化物生成濃度低于摻燒前水平。達(dá)到了所要求的超低揮發(fā)分碳基燃料摻燒比例不低于45%、摻燒后鍋爐燃燒效率不低于98%的目標(biāo),完成了現(xiàn)役300 MW等級(jí)電站煤粉鍋爐摻燒50%比例的超低揮發(fā)分碳基燃料 (半焦、氣化殘?zhí)?的工業(yè)示范。
大比例摻燒半焦及氣化殘?zhí)吭诂F(xiàn)役300 MW機(jī)組電站煤粉鍋爐示范研究的成功,為煤炭清潔高效分質(zhì)利用的主要副產(chǎn)品半焦及氣化殘?zhí)空业搅撕侠淼膽?yīng)用途經(jīng),有利于從長(zhǎng)遠(yuǎn)上推動(dòng)煤的梯級(jí)利用技術(shù)健康發(fā)展,將我國(guó)煤炭資源的分質(zhì)分級(jí)梯級(jí)轉(zhuǎn)化利用真正落到實(shí)處,并能培育培養(yǎng)出新的經(jīng)濟(jì)及就業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn),具有顯著的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。此外,由于在半焦生產(chǎn)過(guò)程中已率先除去了煤中的大部分污染物,將其作為鍋爐燃料會(huì)有助于后續(xù)利用環(huán)節(jié)的清潔化,具有顯著的生態(tài)效益。