王守嶺,付 衛(wèi)
(1.遼中區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與行政執(zhí)法中心, 遼寧 沈陽 110206 ; 2.鞍山市水利局, 遼寧 鞍山 114000)
南沙河發(fā)源于千山山脈,河長67 km,流域面積458 km2,是流經(jīng)鞍山市城區(qū)的主要河流,經(jīng)沈大高速路于遼陽縣入太子河。
工程位于鞍山市勝利路橋上游1110 m處,原橡膠壩設(shè)計壩長160.0 m,設(shè)計壩高3.4 m,中墩厚0.8 m,泄流凈寬158.4 m,由兩座中墩分成三跨,每跨52.8 m,底板高程23.5 m,為楔塊錨固堵頭式橡膠壩袋。上游鋪蓋、底板、下游消力池、海漫護坦及兩岸翼墻均為C20F200鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。工程建于2006年,由于受當時技術(shù)條件及橡膠壩固有弱點所限,工程運行后,未到使用年限便經(jīng)歷破損修復再破損又修復的過程,造成維修及維護費用過高,每年需維養(yǎng)費用10萬元。
南沙河屬山區(qū)河流, 原有橡膠壩經(jīng)多年運行,其堅固性較差,維護費用較高,使用年限較短等缺點己顯現(xiàn),如采取更換壩袋更新充排水管路及機電設(shè)備,顯然己無法滿足河道對壩體的需求,沒有投資價值[1]。 對不同壩型性能對比分析(見表1)可知,鋼壩閘和液壓升降壩景觀效果都很好,但由于前者造價較高,不適合區(qū)域經(jīng)濟情況,因此液壓壩成為本地區(qū)蓄水造景美化城區(qū)環(huán)境的首選。
表1 各壩型性能對比
2.2.1 工程范圍小投資少
由于改造工程沿用原有橡膠壩工程基礎(chǔ)底板,只在原消力池斜坡段新建液壓壩底板基礎(chǔ),且長度只有十余米,因此無需拆除底板及開挖回填土方,節(jié)省大量鋼筋混凝土等建筑材料,比較同等規(guī)模攔河工程,土建工程規(guī)模較小,節(jié)省大量人力物力財力[2]。避免了拆除重建造成的資源浪費及重復投資,改造工程在節(jié)省投資方面效果顯著。
2.2.2 施工簡便工期短
與新建工程相比,改造工程省去了較多耗工耗時的施工程序,只要做好新澆筑底板與原消力池底板的結(jié)合處理及壩體安裝調(diào)試等工序,即可達到工程使用要求,因此施工簡單易行,可最大程度地縮短工期,不會影響防洪度汛[3]。
2.2.3 運行管理方便
液壓壩只需2~3 min即可完成升降壩過程,啟閉速度快,故障率低,節(jié)約維護費用。設(shè)備利用集成液壓系統(tǒng)控制,自動化程度高,并可根據(jù)工程需要實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠程控制,更加便于安全運行及管理[4]。
改造工程以提高城市防洪標準恢復自然生態(tài)環(huán)境為設(shè)計理念,在保障河道防洪安全的前提下,形成自然和諧的水環(huán)境,完善城市功能,提高城市品質(zhì)。在具體實施上遵循防洪兼顧蓄水、經(jīng)濟合理可行的原則,建成集蓄水綠化美化為一體的生態(tài)景觀帶,助力旅游及人文產(chǎn)業(yè),帶動區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展[5]。
3.2.1 工程優(yōu)化設(shè)計
(1)壩底板高程的確定??紤]南沙河多沙的河流特性,工程為最大限度地滿足泄洪要求并減少河道的淤積,以利于汛期行洪排沙,根據(jù)實際測量數(shù)據(jù),河底平均高程為23.2 m,因此新建底板高程與其保持一致,低于原橡膠壩底板高程0.3 m,臥壩后壩體表面與原底板高度齊平,更利于泄洪時排沙清淤。
(2)單扇壩寬的確定。原壩址軸線長度為160.0 m,新建基礎(chǔ)總寬不變。液壓壩的單扇經(jīng)濟壩寬在5.0~7.0 m,考慮到壩體過寬易變型影響止水效果,因此確定閘門單扇寬度為5.0 m,共32扇。
(3)壩頂高程的確定。 為解決原橡膠壩工程設(shè)計高度偏低,造成上游回水長度不足的問題,保證改造工程蓄水后水面高于左岸灘面形成淺水區(qū),又不宜過高而對右岸耕地造成浸沒影響,根據(jù)壩址兩側(cè)地形條件,滿足主河槽形成穩(wěn)定的回水面積及保證安全的下泄流量[1]最后確定閘頂高程為27.0 m,即閘門高度為3.8 m。
(4)閘底板設(shè)計。根據(jù)液壓壩的安全運行、檢修特點及廠家的設(shè)計要求,確定新建底板厚度為1.4 m,長度為12.9 m,其中包括水平段8.0 m,斜坡段4.9 m,坡比采用1∶ 3.5。
3.2.2 液壓壩操作間
原橡膠壩泵房利用原結(jié)構(gòu),經(jīng)拆除機電設(shè)備后改造為液壓壩操作間,將64根(每扇閘門2根)液壓油管經(jīng)底板預留油槽引至操作間內(nèi)液壓泵,主控電腦及其他設(shè)備按要求布置,油槽內(nèi)油管經(jīng)防水處理后填筑二期混凝土封堵,以利于后期檢修。
(1)原消力池底板結(jié)合面鑿毛處理后,按設(shè)計方案配筋間距鉆孔,孔內(nèi)預埋錨筋,達到規(guī)定強度后,與新布設(shè)的鋼筋網(wǎng)焊接,預埋壩體液壓桿基座固定螺栓后澆筑混凝土,保證新澆底板整體結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。
(2)混凝土的高程、斷面尺寸及預埋螺栓位置符合圖紙設(shè)計尺寸,各部位錨栓經(jīng)調(diào)整后與支架焊牢,避免澆混凝土過程中發(fā)生位移。
(3)埋件安裝完成后,經(jīng)檢查合格及時澆筑混凝土,拆模后根據(jù)土建移交的閘軸線復測,有問題及時調(diào)整并做好記錄,以免影響壩體安裝[1]。
(4) 底板采用分縫澆筑,單塊寬10.0 m,縫寬2 cm,采用木板瀝青填縫,縫間設(shè)置651型橡膠止水帶,滿足裂縫控制及防止不均勻沉降。
(5)兩岸翼墻與壩體側(cè)止水結(jié)合處采用白鋼板護面,用以減小磨擦及增強止水效果。
(6)原底板兩處中墩采取機械加人工的辦法拆除,避免對底板結(jié)構(gòu)的破壞,基底清理后將裸露鋼筋對接補焊澆筑混凝土,凝固達到強度后清除接縫處混凝土,經(jīng)磨光處理平緩過渡。
根據(jù)設(shè)計規(guī)范,閘室穩(wěn)定計算宜取相鄰順水流方向永久縫之間的閘段寬度作為計算單元,故本工程選取10 m作受力單元計算[2]。
閘室基底應力采用式(1)~式(2)計算:
(1)
(2)
式中:σmax(min)為閘室基底應力的最大(小)值,kPa;∑G為作用于閘室上的全部豎向荷載, kN;∑M為作用于閘室上的全部豎向和水平向荷載對于基礎(chǔ)底面垂直水流方向的形心軸的力矩, kN·m;A為閘室基底面的面積,m2;W為閘室基底面對于該底面垂直水流方向的形心軸的截面矩,m3;η為閘室基底不均勻系數(shù)。
抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)采用式(3)計算
Kc=f(∑G)/(∑H)
(3)
式中:Kc為閘室基底面的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù);f為閘基底面與地基之間的摩擦系數(shù)(取值0.5);∑G為作用在閘基上的全部豎向荷載,kN;∑H為作用在閘基上的全部水平向荷載,kN。
計算結(jié)果見表2。
表2 穩(wěn)定計算結(jié)果
由表2中數(shù)據(jù)可知,基底應力不均勻系數(shù)小于允許值,而抗滑穩(wěn)定系數(shù)大于允許值,因此工程滿足穩(wěn)定性要求。
當壩頂溢流時泄水量較小,泄流能力有限,對防沖基本沒有影響。閘門臥壩后水流在河床行進時水頭差小,對下游防沖也基本沒有影響。其最不利工況是在液壓壩蓄水后降壩過程中,故可按壩面與立面呈20°、40°、60°三種工況復核,由表3可知,工程滿足消能防沖要求。
表3 消能成果計算對比 m
工程運行蓄水后,形成最大水深3.3 m、蓄水面積40 hm2、回水長度2300 m的人工湖面,增加了本地區(qū)水容量和空氣濕度,改善了本地區(qū)局地小氣候,促進了生態(tài)河道的建設(shè),美化了城市環(huán)境,成為鋼城市民休閑娛樂健身的好去處,實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。工程運行后,閘門啟閉自如,升降迅速,經(jīng)歷過多次泄洪考驗,運行狀況良好。
攔河閘壩是河道蓄水抬高水位所必需的水工建筑物,隨著城市河道治理對景觀性以及安全性的要求不斷提高,許多新型壩閘得到了廣泛應用。本次改造工程充分利用原工程建筑基礎(chǔ),只作少量改進以適應新壩型,降低工程投資縮短工期的同時,節(jié)約了運行管理等費用,取得了較好的社會效益及生態(tài)效益,可為類似工程提供借鑒。