李先華 朱盛
摘 要:自動發(fā)電控制(AGC)是并網發(fā)電廠提供的有償輔助服務之一,AGC調節(jié)品質直接關系到電網的安全穩(wěn)定運行,為保證電網安全、經濟、穩(wěn)定運行,自從2010年6月底華中電網“兩個細則”試啟動以來,電網對電廠AGC調節(jié)性能有明確的規(guī)定,要求各水電廠AGC調節(jié)速率、調節(jié)精度、響應時間等滿足華中電網“兩個細則”要求,并分月對電廠AGC運行情況進行統(tǒng)計與考核。為此各廠為減少AGC考核發(fā)電量,不斷完善AGC調節(jié)性能,以滿足電網要求。
關鍵詞:AGC;有功功率變送器;五凌集控
中圖分類號:TK478 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)01-0171-02
0 引言
五強溪水電廠位于湖南沅水下游沅陵縣境內,電廠以發(fā)電為主,兼有防洪、航運等綜合利用效益,是沅水流域水電梯級開發(fā)的骨干電廠,電廠裝機容量125萬KW(5×250MW),是湖南省最大水電廠,電廠主要承擔華中電網調頻、調峰、調壓、斷面潮流控制及事故備用任務,2012年實現(xiàn)“無人值班、遠程集控”。2019年02月五強溪水電廠發(fā)生一起因#5機有功功率變送器故障,導致全廠出力不斷下降,偏離華中電網計劃曲線運行,最后導致AGC功能退出。本文通過對五強溪水電廠#5機有功功率變送器故障情況分析,提出AGC功能優(yōu)化意見,為其他AGC調節(jié)水電廠提供參考。
1 案例分析
1.1 現(xiàn)象描述
(1)2019年02月13日07∶43∶41,五強溪電廠#2、#3、#5機運行,#1、#4機備用,網調給定總有功577.697MW,電廠實發(fā)總有功574.61MW,其中#2機195.3MW、#3機189.93MW、#5機191.51MW,此時五強溪#5機組有功功率反饋值正常,AGC運行正常。(2)07∶44∶16五凌集控監(jiān)控系統(tǒng)報“有功設定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報警”,07∶44∶17網調給定總有功583.465MW,電廠總有功反饋值384.54MW(實際值為573.54MW),此時因有功設定值與實發(fā)值差值大于單步越變幅限值100MW,AGC未執(zhí)行分配。#2機197.32MW、#3機191.64MW、#5機有功反饋值為0MW(實際值190.7MW),電廠實際總負荷未變化。(3)07∶44∶48,網調給定總有功463.020MW,電廠總有功反饋值381.93MW(實際值為573.06MW),此時因有功設定值與實發(fā)值差值小于單步越變幅限值100MW,集控AGC下發(fā)#2機154.34MW、#3機185.79MW、#5機154.34MW分配指令。#2機195.13MW、#3機185.79MW、#5機有功功率反饋值為0MW(實際值為192.14MW)。(4)07∶44∶58,集控監(jiān)控系統(tǒng)報“有功設定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報警”,此時#5機有功反饋值為0MW(實際值188.59MW)、#2機173.79MW、#3機186.99MW,電廠總有功反饋值為360.78MW(實際值549.37MW),與電網調度給定總有功463.020MW相差100MW。(5)07∶45∶20,網調給定總有功388.293MW,集控AGC下發(fā)#2機5MW、#3機194.34MW、#5機188.95MW,電廠總有功發(fā)反饋值為360.78MW(實際值為557.29MW),#2機173.79MW、#3機186.99MW、#5機0MW(實際值為195.51MW)。(6)07∶45∶29,電廠總有功反饋值為282.328MW,與網調給定總有功388.293MW相差大于100MW,報“有功設定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報警”。(7)07∶45∶34,五凌集控監(jiān)控系統(tǒng)報“有功設定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報警”,此時#5機有功反饋值為0MW(實際值264.84MW)、#2機107.86MW、#3機167.25MW,電廠總有功反饋值為277.64MW(實際值539.95MW),與電網調度給定總有功388.293MW相差超過100MW,AGC未執(zhí)行分配。07∶45∶52,網調給定總有功304.422MW,由于“AGC有功步長過大報警”未復歸,AGC未執(zhí)行分配。(8)07∶46∶24,網調給定總有功269.643MW,集控AGC分配指令#2機5MW(躲避振動區(qū))、#3機5MW(躲避振動區(qū))、#5機255MW,電廠總有功反饋值201.046MW,(實際值為459.47MW)。此時#5機有功反饋為0MW(實際值為266MW),#2機5.381MW、#3機185.52MW。(9)07∶46∶49,五凌集控手動退出AGC網調控制功能。
1.2 原因分析
1.2.1 #5機有功值突變原因分析
正常情況下,監(jiān)控系統(tǒng)有功功率輸入為4-20mA模擬量,4mA對應有功功率為0MW,一旦輸入小于4mA,監(jiān)控系統(tǒng)會判斷通道數(shù)據(jù)質量故障,此時集控AGC會自動退出。五強溪電廠#5機組有功功率反饋回路如∶有功功率組合變送器(A0061,輸入為PT二次電壓、CT二次電流,輸出0-20mA),下串接3個擴路變送器(A0062調速器系統(tǒng)、A0063監(jiān)控系統(tǒng)、A0064測振測擺系統(tǒng),輸入均為0-20mA,輸出為4-20mA)。此次異常的原因是#5機組有功功率組合變送器A0061故障,給3個擴路變送器輸入量為0mA,擴路變送器A0063會輸出4mA量(對應0MW),故監(jiān)控系統(tǒng)不會報#5機組有功功率通道數(shù)據(jù)質量故障,五凌集控側五強溪電廠全廠AGC不會自動退出[1]。五強溪電廠#5機組有功功率變送器接線圖1所示。
1.2.2 AGC機組降負荷原因分析
由于#5機AGC參與了負荷分配,且有功反饋始終為0MW,造成每次電廠實發(fā)總有功值總比前一次網調給定總有功值小,網調檢測電廠實發(fā)總有功值變小后,會下調網調給定總有功值,總計五次,有效執(zhí)行三次,當網調給定總有功值與電廠實發(fā)總有功值相比超過最大調節(jié)變幅100MW,就報“有功設定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報警”,AGC不執(zhí)行;當網調給定總有功值與電廠實發(fā)總有功值相比小于最大調節(jié)變幅100MW,AGC程序就會正常分配,直至AGC功能退出。
2 處理過程
(1)五凌集控監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)五強溪電廠“AGC有功調功步長過大 動作/復歸”報警,并且調度給定有功數(shù)據(jù)在減少,詢問網調是否改動或減少五強溪調度給定有功數(shù)據(jù)。網調告知并未改動或減少五強溪電廠調度給定有功數(shù)據(jù)。(2)五凌集控將AGC控制模式由“網調”切至“集控”。(3)五凌集控下達五強溪電廠全廠有功設定值300MW、350MW,發(fā)現(xiàn)#2、#3機有功未進行分配,同時發(fā)現(xiàn)#5機組有功顯示為0MW,機組導葉開度為64%,立即通知電廠檢查,而#5機組實際負荷可能為260-270MW。(4)五凌集控退出#2、#3機有功成組,逐步增加#2、#3機組負荷。同時向網調匯報并申請開五強溪電廠#4機組并網、停#5機組備用獲準。因#5機組有功顯示為0,遠程停機時導致機組不能自動減負荷,通知五強溪電廠現(xiàn)地電手動停機[2]。
3 案例引發(fā)的思考
(1)五強溪電廠#5機有功變送器故障后全廠AGC未自動退出,原因是由于五強溪電廠有功功率組合變送器(A0061),下串接3個擴路變送器(A0062調速器系統(tǒng)、A0063監(jiān)控系統(tǒng)、A0064測振測擺系統(tǒng)),此次故障變送器為#5機組有功功率組合變送器(A0061),送監(jiān)控系統(tǒng)的擴路變送器(A0063)并未故障,故監(jiān)控系統(tǒng)不會報#5機組有功功率通道數(shù)據(jù)質量故障,五強溪電廠全廠AGC不會自動退出。(2)五強溪電廠AGC自動減負荷,原因是#5機有功顯示突然變?yōu)?,網調側AGC系統(tǒng)監(jiān)測到五強溪電廠有功反饋值突然下降后,為逐步抬高五強溪電廠負荷,網調側AGC會自動下發(fā)大于當前有功反饋值且與其差值小于100MW(最大調節(jié)變幅)的AGC有功給定值,但此時#5機組并未退出AGC調節(jié),導致集控側AGC仍對#5機分配有功,引起#2、#3機有功分配值減少,此時#5機有功反饋值一直為0MW,故導致此過程持續(xù)循環(huán),網調AGC給定值持續(xù)下降。(3)故障處理過程中應沉著冷靜,此次事故處理過程中將AGC切“集控”模式后,集控側下達全廠有功給定300MW、350MW因超過全廠有功反饋值100MW(最大調節(jié)變幅),故未進行分配,耽誤部分處理時間,此時應將所有機組AGC切單機,分別對機組進行有功給定,提高調功速度,及時恢復負荷。(4)故障前可能已出現(xiàn)信號抖動情況,此信號抖動被調速器電調系統(tǒng)檢測到,但并未影響機組調功及有功反饋。運行值班過程中發(fā)現(xiàn)任何異常信號均應認真分析,及時通知電廠值班人員,盡可能的將事故壓制在萌芽狀態(tài)。(5)五強溪電廠庫水位變化較大時,應及時通知電廠將機組導葉開限調整至比滿負荷開度時大2-3%開度,防止反饋故障時機組過負荷[3]。
4 優(yōu)化建議
(1)實現(xiàn)機組總有功與線路總有功超差退全廠AGC功能。集控及電廠AGC程序中通過將機組總有功與線路總有功進行比較,兩者差值(取絕對值)超過一定值(30MW)保持5s后發(fā)“AGC機組總有功與線路總有功超差”報警,判斷有功功率測量回路出現(xiàn)異常退出全廠AGC。(2)實現(xiàn)單臺機組有功突變閉鎖機組有功給定調節(jié)功能,防止機組負荷超調。修改#1-#5機組PLC程序,實現(xiàn)發(fā)電態(tài)下“機組有功(變送器)”與“機組有功(百抄表)”比較,當兩者差值(取絕對值)超過20MW并保持2s,發(fā)“發(fā)電態(tài)下有功功率突變”報警,判斷有功功率測量回路異常,閉鎖機組有功給定調節(jié)功能,但不閉鎖單步脈沖調節(jié)功能。(3)因電廠已無多余的測量用PT/CT,改為獨立變送器需從現(xiàn)有功率組合變送器PT二次并線接入電壓,CT二次串線接入電流,現(xiàn)測量PT/CT已接入了定子電流A0021、定子電壓A0031、功率組合變送器A0061三個變送器,接線復雜,再增加變送器增加了PT二次回路短路、CT二次回路開路的風險,暫不具備改為獨立變送器的條件,需進一步研究機組電測量變送器配置優(yōu)化的可行性。
5 結語
AGC調節(jié)性能的好壞,直接關系到電廠及電網安全穩(wěn)定運行,同時也影響電廠發(fā)電收益,不管電廠是從自身利益還是從電網安全角度出發(fā),都應確保AGC控制程序完善,滿足華中電網“兩個細則”要求,本文通過對機組有功功率變送器故障提出了AGC功能優(yōu)化建議,所提方法和措施對相關電站有參考借鑒價值。
參考文獻
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[3] 王毅,許林波,繆盛艷,等.變送器誤差對機組AGC調節(jié)品質的影響分析[J].機電信息,2014(24)∶3-4.