暢 征
(大同煤礦集團(tuán) 同家梁礦,山西 大同 037100)
某礦新水平開(kāi)拓項(xiàng)目主運(yùn)輸大巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為2 006 m,斷面為3.8 m×3.5 m,該巷從2018年10月正式開(kāi)始掘進(jìn),先后遇見(jiàn)兩條落差大于20 m的斷層。2019年9月在掘進(jìn)至1 520 m處,圍巖受斷層帶影響造成煤層粉碎,片幫嚴(yán)重,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)論證,采用11號(hào)工字鋼棚配錨索聯(lián)合加強(qiáng)支護(hù)。采取該方式掘至1 584.3 m處揭露斷層(該斷層產(chǎn)狀:70°∠78°,落差近28 m)并進(jìn)入斷層破碎帶,斷層帶內(nèi)充填受擠壓淺灰色中砂巖和煤泥。掘進(jìn)至1 606.9 m處斷層破碎帶仍未穿過(guò),巷道冒落(冒落長(zhǎng)度6 m,最高處有8 m)、片幫嚴(yán)重,而且在已施工巷道1 559~1 606.9 m段受來(lái)壓造成11號(hào)工字鋼棚變形嚴(yán)重。從現(xiàn)場(chǎng)施工情形看,現(xiàn)有支護(hù)方式已不能滿(mǎn)足實(shí)際安全施工要求,該大巷作為主運(yùn)輸巷道,服務(wù)年限較長(zhǎng),為保證目前安全施工和今后的運(yùn)行、維護(hù),現(xiàn)急需采取措施,對(duì)該巷道過(guò)斷層破碎帶支護(hù)進(jìn)行探索、研究,確保巷道安全施工[1-2]。
經(jīng)過(guò)調(diào)研及現(xiàn)場(chǎng)論證,決定從1 559 m處至1 606.9 m開(kāi)始在原有的工字鋼鋼棚兩腿之間套入U(xiǎn)29鋼棚,棚距中對(duì)中608 mm,上雙層鋼筋網(wǎng),對(duì)冒頂區(qū)用防腐方木充填背實(shí)。套棚完成后,向前掘進(jìn)時(shí)先對(duì)頂板破碎段提前注入瑪麗散固化頂幫,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)圍巖情況選擇風(fēng)鎬或爆破作業(yè),超前管棚作為臨時(shí)支護(hù),600 mm為一個(gè)施工循環(huán),架設(shè)29號(hào)U型鋼棚,直至進(jìn)入穩(wěn)定圍巖后方可變?yōu)樵O(shè)計(jì)支護(hù)。
當(dāng)巷道迎頭進(jìn)入穩(wěn)定圍巖后,對(duì)所有架棚段進(jìn)行壁后錨注漿工作,加固松散破碎圍巖,保證巷道長(zhǎng)期穩(wěn)定服務(wù)。
1) 自制注漿管。采用直徑為20 mm無(wú)縫鋼管制作,設(shè)計(jì)管長(zhǎng)2.4 m,在注漿入口端扯50 mm長(zhǎng)的螺紋,封孔設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為1.2 m,在1.2 m以里每隔200 mm打1個(gè)直徑6 mm的注漿孔。見(jiàn)圖1。
圖1 注漿管加工設(shè)計(jì)(mm)
2) 注漿前初噴漿。注漿前初噴漿可以有效封閉巖面,避免注入深部的漿液通過(guò)圍巖裂隙向外流出,確保注漿效果,具體操作為:在注漿前向頂板及兩幫噴射厚度為5 cm的混凝土,做為止?jié){層。
3) 合理選擇材料及設(shè)備。為了確保注漿效率和注漿效果,選擇了2ZBQ-11.5/3氣動(dòng)注漿泵。對(duì)于漿液的選擇有如下要求:漿液凝固最終強(qiáng)度高,具有較好的漿液流動(dòng)性、穩(wěn)定性、無(wú)毒性,材料成本低。所以最終確定采用普通硅酸鹽水泥+添加劑做為注漿材料,普通硅酸鹽水泥選擇類(lèi)型為525號(hào),添加劑與水泥的比例為4∶100~6∶100,漿液水灰比為0.8∶1~1∶1,漿液配合比如表1所示。
表1 水泥添加劑單液漿配制
4) 優(yōu)化注漿孔布置??紤]到巷道在穿過(guò)斷層破碎帶區(qū)域的圍巖不穩(wěn)固,在此應(yīng)該布置和施工較密集的注漿孔,減小間排距,并結(jié)合漿液的擴(kuò)散半徑,最終確定注漿管間排距為1500mm×1500mm。
5) 優(yōu)化注漿參數(shù)。①注漿壓力:注漿壓力對(duì)加固質(zhì)量和效果起著至關(guān)重要的作用,做為動(dòng)力源為漿液在圍巖中擴(kuò)散提供動(dòng)能,根據(jù)以往的注漿經(jīng)驗(yàn),當(dāng)注漿壓力<4 MPa時(shí),隨著注漿壓力的不斷增加,錨桿承載力增大,當(dāng)注漿壓力>4 MPa時(shí),錨桿承載力不再增加,最終確定經(jīng)濟(jì)合理的注漿壓力為2~3.0 MPa。②注漿量:注漿量是最主要的注漿參數(shù),決定著漿液的擴(kuò)散半徑從而影響圍巖加固效果,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)圍巖狀況,本著節(jié)省注漿材料與注漿時(shí)間的原則,通過(guò)理論分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),最終確定注漿量為30~50 kg漿液/孔。③注漿時(shí)間:為了防止在圍巖裂隙和孔隙發(fā)育的巷道內(nèi)注漿泄漏,注漿時(shí)在控制注漿壓力和注漿量的同時(shí),還要控制注漿時(shí)間,注漿時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)。為了提高注漿效果,必須在提高注漿壓力的同時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)注漿時(shí)間,需根據(jù)實(shí)際情況,靈活掌握注漿壓力和注漿時(shí)間,最終確定注漿時(shí)間為10~20 min。
在主運(yùn)輸大巷1 559~1 606.9 m區(qū)間對(duì)原有的工字鋼鋼棚兩腿之間額外增加套入U(xiǎn)29鋼棚,掘進(jìn)至1 630 m處,進(jìn)入穩(wěn)定巖層,開(kāi)始對(duì)架棚巷道進(jìn)行注漿,注漿后通過(guò)觀測(cè),圍巖基本處于穩(wěn)定狀態(tài),對(duì)頂板及幫部進(jìn)行觀測(cè)基本沒(méi)有發(fā)生變化,該巷道于2020年1月中旬掘進(jìn)到位。
通過(guò)采取架棚及注漿支護(hù)技術(shù),有效控制主運(yùn)輸巷道斷層破碎帶幫部及頂板圍巖,該支護(hù)技術(shù)在滿(mǎn)足技術(shù)要求的前提下,取得了較好的應(yīng)用效果,既保證了巷道加固后的穩(wěn)定性,使巷道的變形量確保在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi),又改善了圍巖的物理力學(xué)性能,提高了支護(hù)結(jié)構(gòu)的承載能力。該方法還有安全性高、成本低、施工速度快、勞動(dòng)強(qiáng)度小等特點(diǎn),具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。