潘桂海,王湖鑫,于世波,何曉武
(1.北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京100160;2.廣西華錫集團(tuán)股份有限公司銅坑礦,廣西 河池 547207)
銅坑礦92#礦體采用空?qǐng)鏊煤髲U石充填法、組合崩落法大規(guī)模開采將近二十年,形成大量不規(guī)整的采空區(qū)群,由于空區(qū)處理不及時(shí)、不徹底,誘發(fā)大規(guī)模區(qū)域性地壓活動(dòng),致使預(yù)留的礦柱出現(xiàn)不同程度的破裂及垮落,部分礦柱形成孤立的礦塊,成為難以開采的殘礦資源[1]。銅坑礦對(duì)殘礦回收進(jìn)行了大量的研究和工程實(shí)踐,如采用束狀大直徑深孔變抵抗線側(cè)向崩落和向冒落區(qū)局部擠壓崩礦、上向密集群孔放頂,單步驟階段連續(xù)采礦方法對(duì)礦柱群I采區(qū)進(jìn)行回采[2];采用誘導(dǎo)崩落技術(shù)對(duì)細(xì)脈帶礦體大4采場(chǎng)進(jìn)行回采[3];采用原地碎裂爆破采礦技術(shù)對(duì)礦柱群II采區(qū)進(jìn)行回采[4];采用環(huán)境再造技術(shù)在垮落區(qū)邊緣回收殘礦[5]等,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
破裂礦柱具有長(zhǎng)寬比大、兩側(cè)垮落體過于松散的獨(dú)有特點(diǎn)。松散垮落體無法為礦柱開采提供足夠的支撐能力,不能形成穩(wěn)固的自然拱,銅坑礦以端部或一側(cè)垮落體為自由面,在破裂礦體底部穩(wěn)固區(qū)域?qū)?02#、203#線盤區(qū)柱部分區(qū)域采用崩落法進(jìn)行回采,在垮落體側(cè)向壓力的作用下,兩側(cè)的廢石先于頂部礦石下來,導(dǎo)致?lián)p失率高達(dá)43.8%,貧化率高達(dá)29.4%,極大地浪費(fèi)礦產(chǎn)資源。
201#線盤區(qū)柱破裂垮落高度達(dá)62 m,兩側(cè)采場(chǎng)冒落高度達(dá)120 m以上,是孤島破裂礦柱的典型代表,本研究以201#線盤區(qū)柱為研究對(duì)象,開展針對(duì)性的開采技術(shù)研究與工程應(yīng)用,也為其它類似開采技術(shù)條件的礦柱回采提供參考。
201#線盤區(qū)柱東西向?qū)捈s25 m,南北走向長(zhǎng)約142 m;平面面積3 350 m2;礦體垂直標(biāo)高位于428水平至523水平之間。礦體呈南北兩端低中間高,傾角在22°左右。201#線盤區(qū)柱兩側(cè)采用連續(xù)采礦—頂板誘導(dǎo)崩落法進(jìn)行回采[6],誘發(fā)區(qū)域性地壓活動(dòng),導(dǎo)致455水平以上盤區(qū)礦柱及南北兩端回采進(jìn)路破裂垮落,未能爆破回采(圖1)。
圖1 455水平破碎區(qū)現(xiàn)狀平面圖
201#線盤區(qū)柱428水平至455水平南北兩端及西側(cè)北端、東側(cè)中間部分均已崩落回采,在盤區(qū)柱中間434水平施工了一條南北向的434水平下428水平斜道,在南、北端分別向東施工了434水平上455水平斜道和428水平下405水平斜道,并在斜坡道兩側(cè)不規(guī)則的布置多個(gè)上向天井等工程。礦房回采布置的采切工程對(duì)盤區(qū)柱切割嚴(yán)重,在高水平應(yīng)力作用下,已有局部井巷工程破壞嚴(yán)重,開采作業(yè)環(huán)境惡劣。
巖體完整性測(cè)試主要是研究不同類型、不同區(qū)域礦柱松動(dòng)破裂區(qū)的深度與程度[7-8]。在201#線盤區(qū)柱428水平、434水平、443水平采準(zhǔn)工程內(nèi)的4個(gè)位置共布置了14個(gè)鉆孔,并采用NM-4A非金屬超聲檢測(cè)分析儀進(jìn)行聲波測(cè)試,測(cè)試孔具體位置、參數(shù),如圖2所示。
圖2 巖體聲波測(cè)試位置布置圖
礦柱尺寸和位置的不同,測(cè)試結(jié)果的數(shù)據(jù)差異性比較明顯,但底部礦柱均在盤區(qū)柱應(yīng)力集中范圍內(nèi),由于主應(yīng)力由水平應(yīng)力轉(zhuǎn)變?yōu)榇怪睉?yīng)力,巷道開挖后礦柱在卸荷破壞作用下,從礦柱表面開始至2.6~3.2 m的巖體均為破碎巖體,屬于礦柱的破裂區(qū)范圍。聲波測(cè)試結(jié)果,如圖3所示。
1)模型建立
201#線盤區(qū)柱長(zhǎng)度與寬度比值較大,且兩側(cè)均為在開采過程中對(duì)頂板進(jìn)行誘導(dǎo)崩落,采用PHASE2 7.0軟件[9]對(duì)盤區(qū)柱在兩側(cè)開挖過程的穩(wěn)定性變化進(jìn)行分析,建立長(zhǎng)×寬為375 m×385 m的平面應(yīng)變模型,模型中盤區(qū)柱高度為85 m、寬度為25 m,盤區(qū)柱兩側(cè)采場(chǎng)寬度為60 m,分層采高分別設(shè)置為25 m、20 m、20 m和20 m。銅坑礦實(shí)測(cè)地應(yīng)力顯示水平應(yīng)力較大、垂直應(yīng)力為最小主應(yīng)力,模型計(jì)算中施加的初始地應(yīng)力值按照σ1=3.5,σ3=3.5σh,平面外σ2=2.3σh進(jìn)行施加,同時(shí)按照上覆巖體重量承以側(cè)壓力系數(shù)為側(cè)向壓力對(duì)盤區(qū)柱提供側(cè)向支撐,并隨著開采的進(jìn)行逐步施加到盤區(qū)柱上。模擬時(shí)采用莫爾-庫倫準(zhǔn)則。
2)模擬結(jié)果分析
隨著盤區(qū)柱兩側(cè)礦房開采后,盤區(qū)柱最大主應(yīng)力由水平方向迅速調(diào)整為以盤區(qū)柱承受集中壓力的豎直方向。隨著開采高度的增加,盤區(qū)柱中部的剪切塑性區(qū)明顯增多,并逐步出現(xiàn)拉破壞區(qū)域,最后發(fā)展為盤區(qū)柱上部45 m處由于拉破壞貫穿,盤區(qū)柱基本處于破裂狀態(tài)。對(duì)于鑿巖巷道上部8~40 m高度,盤區(qū)柱兩側(cè)塑性區(qū)總計(jì)厚度達(dá)10 m左右(一側(cè)各5 m),中間存在5 m應(yīng)力支撐核心區(qū);鑿巖巷道影響的8 m高度范圍內(nèi),破裂區(qū)為2.6~3.2 m,塑性區(qū)厚度約為4 m。由此可看出,上部45 m范圍盤區(qū)柱本身基本已經(jīng)破裂,只要布置合適的密集鑿巖工程對(duì)下部40 m范圍進(jìn)行誘導(dǎo),巖體自身會(huì)實(shí)現(xiàn)原位碎裂,再加之下部出礦結(jié)構(gòu)的合理布置和出礦控制,基本能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)201#線盤區(qū)柱誘導(dǎo)崩落采礦。模擬結(jié)果見圖4。
采準(zhǔn)工程共布置了443水平及434水平兩個(gè)分層,443水平分層作為鑿巖回采分層和臨時(shí)底部結(jié)構(gòu),降低鑿巖深度,并為誘導(dǎo)頂部破裂礦體垮落提供空區(qū);428~434水平作為集中出礦的最終底部結(jié)構(gòu)。443水平采準(zhǔn)工程具體布置見圖5;428~434水平采準(zhǔn)工程具體布置見圖6。
443水平分層:在443水平北端T111-112柱及南端T114采場(chǎng)內(nèi)分別布置一條東西向的出礦聯(lián)道通達(dá)201#線盤區(qū)柱,形成南北進(jìn)路,并在盤區(qū)柱內(nèi)布置鑿巖道、出礦川、切割井等采切工程。
428~434水平分層:以434水平下428水平斜道作為受礦塹溝,由兩側(cè)出礦聯(lián)道施工出礦川貫通斜道形成出礦底部結(jié)構(gòu)。
443水平采準(zhǔn)工程先施工,爆破回采完畢后再施工428~434水平的采準(zhǔn)工程,降低盤區(qū)柱的切割密度,提高礦柱的整體承壓能力及穩(wěn)定性,以有效地控制區(qū)域性的地壓集中對(duì)采準(zhǔn)巷道造成破壞。
盤區(qū)柱兩側(cè)各預(yù)留2 m礦壁不回采,對(duì)兩側(cè)散體進(jìn)行支撐,使回采區(qū)域形成采空區(qū),隨著采空區(qū)暴露面積增大,并利用多排炮孔集中爆破的震動(dòng)作用誘導(dǎo)頂部破碎礦體垮落,并防止兩側(cè)廢石提前混入,以提高礦石回收率和降低貧化率。
圖4-1 盤區(qū)柱兩側(cè)開采過程中的工程偏應(yīng)力△σ(σ1-σ3)、盤區(qū)柱內(nèi)部塑性區(qū)和主應(yīng)力矢量分布圖
圖4-2 盤區(qū)柱兩側(cè)開采過程中的工程偏應(yīng)力△σ(σ1-σ3)、盤區(qū)柱內(nèi)部塑性區(qū)和主應(yīng)力矢量分布圖
圖5 443水平平面圖
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:采準(zhǔn)工程量:1 300.95 m/14 293.06 m3,采準(zhǔn)礦量:20.69 萬t,采礦損失率:9.27%,采礦貧化率:14.38%,采礦品位:Sn:0.36%、Zn:2.28%;頂部殘礦量56.00 萬t,殘礦平均品位Sn:0.45%、Zn:3.54%;萬噸采切比:690.61 m3/萬t。
由于201#線盤區(qū)柱428水平以上均處于崩落回采引起的復(fù)雜水平應(yīng)力場(chǎng)內(nèi),出礦川間柱、出礦聯(lián)道兩側(cè)礦柱出現(xiàn)礦柱底部應(yīng)力集中以及礦柱自身卸荷松弛破壞。為了重構(gòu)安全開采技術(shù)環(huán)境,對(duì)采準(zhǔn)巷道、出礦川進(jìn)行加固處理,除了采用常規(guī)的構(gòu)筑鋼筋混凝土墻、錨桿等支護(hù)方式外,對(duì)巷道重疊區(qū)域的廢舊巷道采用全尾砂膠結(jié)充填接頂,對(duì)部分出礦聯(lián)道及出礦川采用雙控錨桿(索)加固支護(hù)等方式對(duì)底部出礦巷道進(jìn)行聯(lián)合支護(hù),提高采切工程的穩(wěn)定性。
圖6 428~434水平復(fù)合平面圖
采用巖石完整性測(cè)試、盤區(qū)柱破裂演化規(guī)律數(shù)值模擬技術(shù)手段對(duì)201#線盤區(qū)柱底部出礦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及頂部破裂礦體誘導(dǎo)崩落可行性進(jìn)行研究,在此基礎(chǔ)上,對(duì)201#線盤區(qū)柱回采提出了“部分空?qǐng)觥T導(dǎo)崩落法”聯(lián)合回采的采礦方法,共設(shè)計(jì)兩層出礦底部結(jié)構(gòu),并根據(jù)底部水平應(yīng)力分布狀態(tài),對(duì)不同類型的礦柱采用不同的預(yù)支護(hù)方式,提高底部出礦巷道的穩(wěn)定性。應(yīng)用該方法成功的對(duì)銅坑礦92#礦體201#線盤區(qū)柱孤島破裂礦柱進(jìn)行回采:試驗(yàn)采場(chǎng)控制礦量76.69 萬t,截至2019年5月,已完成出礦量68.51 萬t,出礦貧化率17.5%,出礦損失率26.3%。后期對(duì)出礦川進(jìn)行排廢,可進(jìn)一步回收礦石,降低礦石損失率。