杜 宇
(陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)機(jī)電動(dòng)力部, 山西 陽(yáng)泉 045000)
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)五礦8504 綜采工作面使用三臺(tái)淄博市博山防爆電器廠有限公司生產(chǎn)的BRW400/31.5 乳化液泵,電機(jī)功率為250 kW,額定工作壓力31.5 MPa,額定流量400 L/min,壓力控制方式在改造前采用卸載閥卸載方式,該方式供液的壓力波動(dòng)大,穩(wěn)定性差、設(shè)備損耗大,針對(duì)這些問(wèn)題項(xiàng)目改造方案采用基于PLC 控制的變頻恒壓供液方案。該方案優(yōu)化了液壓系統(tǒng)的控制過(guò)程,可通過(guò)閉環(huán)控制保證系統(tǒng)供液壓力穩(wěn)定,有效提高了支架的供液質(zhì)量,降低了乳化液的壓力波動(dòng),同時(shí)節(jié)約了電能,降低了能耗[1]。
恒壓供液系統(tǒng)主要由礦用隔爆兼本安型變頻器、S7-1200 為核心的礦用隔爆兼本安型可編程序控制箱、本安型壓力傳感器、本安型流量傳感器、本安型液位傳感器等組成。系統(tǒng)采用一臺(tái)變頻器拖動(dòng)一臺(tái)乳化泵電機(jī),三臺(tái)泵兩用一備,若乳化液泵工作過(guò)程中由于某些原因?qū)е鹿收贤V构ぷ?,則備用乳化泵將自動(dòng)投入運(yùn)行[2]。乳化液泵站恒壓供液系統(tǒng)應(yīng)用PID 控制理論,結(jié)合可編程控制技術(shù)、變頻控制技術(shù)、電機(jī)泵組控制技術(shù)。該系統(tǒng)通過(guò)安裝在供液系統(tǒng)總管上的遠(yuǎn)傳壓力傳感器將實(shí)際出口壓力轉(zhuǎn)換成4~20 mA 電流信號(hào)送入S7-200 可編程序控制器,與給定的系統(tǒng)壓力值一起經(jīng)可編程控制器內(nèi)部進(jìn)行PID 運(yùn)算,得出變頻器的給定頻率值,經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換后作為調(diào)節(jié)泵變頻器的頻率給定,進(jìn)而控制乳化液泵的壓力值??删幊炭刂葡湓韴D見圖1。
圖1 礦用可編程序控制箱簡(jiǎn)易原理圖
系統(tǒng)采用多泵并聯(lián)的供液方式,工作面用液量的大小決定了投入運(yùn)行的乳化液泵的數(shù)量,當(dāng)用液量較小時(shí),單臺(tái)泵變頻工作,當(dāng)用液量增加,為了保證總管網(wǎng)的壓力恒定,乳化液泵運(yùn)行頻率隨之增加,如果達(dá)到乳化液泵額定輸出功率仍無(wú)法滿足設(shè)定壓力要求時(shí),該乳化液泵自動(dòng)轉(zhuǎn)換成工頻運(yùn)行狀態(tài),系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)下一臺(tái)乳化液泵作高頻壓力調(diào)節(jié)。反之,當(dāng)用液量減少,則降低乳化液泵運(yùn)行頻率直至設(shè)定的下限運(yùn)行頻率,如果總管網(wǎng)的壓力值仍大于設(shè)定值,則自動(dòng)停止工頻運(yùn)行泵,保留單泵作為壓力調(diào)節(jié)泵變頻運(yùn)行。當(dāng)單泵變頻運(yùn)行至最低運(yùn)行頻率壓力仍大于設(shè)定壓力時(shí),變頻調(diào)節(jié)泵停止工作,泵組進(jìn)入休眠模式,當(dāng)出現(xiàn)壓力不滿足設(shè)定壓力時(shí)泵組將快速退出休眠模式[3]。
系統(tǒng)通過(guò)改造后實(shí)現(xiàn)了以下功能:系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)定的壓力與總管網(wǎng)返回壓力情況自動(dòng)調(diào)節(jié)泵站運(yùn)行的臺(tái)數(shù)與運(yùn)行頻率;按照等壽命原則,系統(tǒng)可根據(jù)每臺(tái)乳化液泵的運(yùn)行時(shí)間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輪換使用;系統(tǒng)睡眠與喚醒,當(dāng)工作面停止用液時(shí),系統(tǒng)處于睡眠狀態(tài),直至有用液需求時(shí)自動(dòng)喚醒;液箱缺液時(shí),系統(tǒng)可控制完成自動(dòng)配液、補(bǔ)水與補(bǔ)液;系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)接口,可通過(guò)工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)地面的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與監(jiān)控;系統(tǒng)除可自動(dòng)控制外還保留手動(dòng)功能,實(shí)現(xiàn)乳化液泵的單起單停[4]。系統(tǒng)運(yùn)行見圖2。
安裝完畢后首先測(cè)試泵站電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否符合要求,如果不符合需重設(shè)置變頻器轉(zhuǎn)向,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)定比例增益、積分時(shí)間常數(shù)、微分增益等參數(shù),啟動(dòng)時(shí)剛開始反饋壓力遠(yuǎn)小于給定壓力,變頻器拖動(dòng)電機(jī)勻加速到上限頻率運(yùn)行,系統(tǒng)的反饋壓力不斷上升,給定壓力與反饋壓力的差值逐漸減小,當(dāng)出現(xiàn)超調(diào)和壓力短暫波動(dòng)后壓力恒定在設(shè)定值,變頻器的運(yùn)行頻率根據(jù)工作面的用液情況實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),當(dāng)一臺(tái)乳化液泵站滿足不了工作面用液時(shí),系統(tǒng)將當(dāng)前泵轉(zhuǎn)入工頻運(yùn)行,啟動(dòng)備用泵作為壓力調(diào)節(jié)泵,同樣當(dāng)工作面用液減少,一臺(tái)泵的運(yùn)行可以支撐設(shè)定壓力,系統(tǒng)還可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)減泵運(yùn)行,運(yùn)行頻率小于設(shè)定最小頻率值加1Hz,在壓力波動(dòng)范圍下限之上,且無(wú)工頻運(yùn)行,保持5 min 后系統(tǒng)可自動(dòng)休眠,變頻器停止運(yùn)行[5]。
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)五礦8504 綜采工作面變頻恒壓供液系統(tǒng)改造后半年來(lái)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,供液壓力恒定,除保障了工作面的正常供液以外還取得了良好的節(jié)能效果,具有較高的推廣價(jià)值。
圖2 系統(tǒng)運(yùn)行界面