劉俊杰
(陽煤集團(tuán)開元公司生產(chǎn)技術(shù)部, 山西 壽陽 045400)
礦井掘進(jìn)機(jī)是一種依靠履帶和地面的摩擦來提供進(jìn)給作用力,滿足掘進(jìn)作業(yè)的機(jī)械設(shè)備。在進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)時,掘進(jìn)機(jī)底板和地面之間所產(chǎn)生的剪切力具有一定的上限值,當(dāng)出現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)提供的轉(zhuǎn)矩大于臨界值后,系統(tǒng)將出現(xiàn)顯著的滑移現(xiàn)象,對掘進(jìn)機(jī)的掘進(jìn)效率和掘進(jìn)穩(wěn)定性產(chǎn)生較大的影響,因此為了提升掘進(jìn)機(jī)在煤礦井下復(fù)雜環(huán)境下的掘進(jìn)可靠性,就需要建立掘進(jìn)機(jī)的防滑移控制系統(tǒng),對掘進(jìn)機(jī)在不同工況下的輸出轉(zhuǎn)矩和狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,滿足不同工況環(huán)境下的調(diào)節(jié)控制要求。
礦井掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)過程中,在驅(qū)動機(jī)構(gòu)作用下掘進(jìn)機(jī)相對于底板來說進(jìn)行的是剪切運動,在摩擦力的作用下底板給掘進(jìn)機(jī)一個向前的作用力,從而為掘進(jìn)機(jī)的進(jìn)給運動提供動力。在實際工作過程中由于煤礦井下的地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,巷道底板上經(jīng)常出現(xiàn)積水、斜坡等情況,掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)作業(yè)過程中將會產(chǎn)生履帶的沉降,使掘進(jìn)機(jī)運行過程中產(chǎn)生推土阻力,在轉(zhuǎn)向過程中會產(chǎn)生轉(zhuǎn)向阻力,這兩項阻力直接影響掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)作業(yè)時的穩(wěn)定性,因此防滑移調(diào)控系統(tǒng)建立的基礎(chǔ)是建立以上兩種工況下產(chǎn)生的阻力的動力學(xué)模型,經(jīng)對掘進(jìn)機(jī)進(jìn)給運動時的受力分析可知,掘進(jìn)機(jī)的推土阻力可表示為[1]:
式中:d為掘進(jìn)機(jī)履帶與地面接觸的有效寬度,mm;c巷道底板上的黏聚力,N;z為履帶陷入底板的深度,mm;φ 為履帶和底板的摩擦角,(°);Nc為巷道底板的承載系數(shù),普通狀態(tài)下取0.3,泥濘狀態(tài)下取0.25;γ 為巷道底板上沉積物的密度,kg/m3;Nγ為巷道底板的黏性系數(shù),普通狀態(tài)下取0.12,泥濘狀態(tài)下取0.14。
在對掘進(jìn)機(jī)在轉(zhuǎn)向過程中的轉(zhuǎn)向阻力計算時,為了簡化運算,假設(shè)掘進(jìn)機(jī)和底板接觸時的阻力是均勻分布的,而且在轉(zhuǎn)向過程中的向心力為零,因此該轉(zhuǎn)向阻力可表示為[2]:
式中:m為掘進(jìn)機(jī)的質(zhì)量,kg;g為重力加速度,N/kg;μ 為履帶與底板的摩擦系數(shù),普通狀態(tài)下取0.58,泥濘狀態(tài)下取35;l為履帶和底板接觸的長度,mm;
掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)作業(yè)過程中,履帶和底板之間的摩擦力變化較為復(fù)雜,傳統(tǒng)的將推土阻力和轉(zhuǎn)向阻力按線性或者非線性計算的方案均與實際存在著較大的差異,無法滿足掘進(jìn)機(jī)在復(fù)雜道路情況下的防滑調(diào)控要求,因此在建立掘進(jìn)機(jī)防滑移調(diào)控系統(tǒng)時,對掘進(jìn)機(jī)履帶和底板之間的摩擦力的自動監(jiān)測采用了模糊邏輯控制方式進(jìn)行計算[3],根據(jù)計算結(jié)果自動對掘進(jìn)機(jī)在該工況下的滑移率進(jìn)行分析、調(diào)節(jié),滿足在不同工況下的防滑控制要求。該防滑移調(diào)控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)控制原理如圖1 所示,圖中i表示最后所計算的滑移率。
圖1 采煤機(jī)PLC 自動調(diào)高監(jiān)測控制系統(tǒng)邏輯原理圖
在該控制系統(tǒng)中,對掘進(jìn)機(jī)的進(jìn)給速度進(jìn)行調(diào)節(jié)的核心元器件為比例溢流閥,驅(qū)動液壓馬達(dá)運行時的轉(zhuǎn)數(shù)則可以利用設(shè)置在傳動機(jī)構(gòu)上的編碼器進(jìn)行控制,確定掘進(jìn)機(jī)運行過程中的實際進(jìn)給速度,計算出滑移率后與系統(tǒng)設(shè)定的臨界值對比,當(dāng)高于設(shè)定的臨界值后系統(tǒng)控制對掘進(jìn)機(jī)運行時的轉(zhuǎn)矩進(jìn)行調(diào)控,在確保滿足掘進(jìn)機(jī)正常行駛條件下降低滑移的概率,直到輸出的滑移率滿足調(diào)控要求,從而確保對掘進(jìn)機(jī)工作過程中的實時監(jiān)測和調(diào)節(jié),滿足系統(tǒng)的調(diào)節(jié)控制要求,確保掘進(jìn)機(jī)工作過程中的穩(wěn)定性和可靠性。
為了對該防滑移調(diào)控系統(tǒng)的實際應(yīng)用效果進(jìn)行驗證,本文以EBZ-260 掘進(jìn)機(jī)為研究對象,利用Simulink 仿真分析軟件,建立該掘進(jìn)機(jī)防滑移調(diào)控系統(tǒng)的仿真分析模型[4]。根據(jù)煤礦井下巷道內(nèi)的實際情況,設(shè)置掘進(jìn)機(jī)運行的巷道底部的角度為0°~17°,在仿真分析時,分析振動掘進(jìn)機(jī)工作時的最危險工況,設(shè)置巷道底板角度為17°時,掘進(jìn)機(jī)在泥濘道路上進(jìn)行滿負(fù)荷掘進(jìn)作業(yè),此時液壓馬達(dá)的最大排量約為143 mL/r,轉(zhuǎn)速為3 800 rad/s,在仿真后的1 s 處模擬防滑移調(diào)控系統(tǒng)開始調(diào)控,則此工況下掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)過程中的打滑率變化情況如圖2 所示。
由仿真分析結(jié)果可知,在危險工況下掘進(jìn)機(jī)的滑移概率為40%,當(dāng)開啟防滑移調(diào)控系統(tǒng)后,在約0.1 s 內(nèi)系統(tǒng)就將掘進(jìn)機(jī)運行時滑移的概率調(diào)節(jié)到了約18%,極大降低了掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)時發(fā)生滑移的概率,顯著提升了掘進(jìn)機(jī)工作時的掘進(jìn)速度和穩(wěn)定性。
為了提高掘進(jìn)機(jī)在井下復(fù)雜工況下掘進(jìn)作業(yè)的穩(wěn)定性,建立了掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)時的推土阻力和轉(zhuǎn)向阻力的動力學(xué)方程,以此為基礎(chǔ),采用模糊算法對掘進(jìn)機(jī)作業(yè)過程中履帶和底板間的剪切力變化情況進(jìn)行分析,確定滑移概率,以Simulink 仿真分析軟件對在危險工況下的調(diào)節(jié)效果進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:
1)該控制系統(tǒng)計算出滑移率后與系統(tǒng)設(shè)定的臨界值對比,當(dāng)高于設(shè)定的臨界值后系統(tǒng)控制對掘進(jìn)機(jī)運行時的轉(zhuǎn)矩進(jìn)行調(diào)控,在確保滿足掘進(jìn)機(jī)正常行駛條件下降低滑移的概率,直到輸出的滑移率滿足調(diào)控要求,從而確保掘進(jìn)機(jī)工作過程中的穩(wěn)定性和可靠性。
2)當(dāng)開啟防滑移調(diào)控系統(tǒng)后,在約0.1 s 內(nèi)系統(tǒng)就將掘進(jìn)機(jī)運行時滑移的概率調(diào)節(jié)到了約18%,極大降低了掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)時發(fā)生滑移的概率,顯著提升了掘進(jìn)機(jī)工作時的掘進(jìn)速度和穩(wěn)定性,具有調(diào)節(jié)精度高、響應(yīng)速度快、對井下復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)性好的優(yōu)點。
圖2 防滑移調(diào)控系統(tǒng)調(diào)控效果示意圖