馬冠華
(汾西礦業(yè)集團(tuán)高陽煤礦有限責(zé)任公司, 山西 孝義 032300)
陷落柱是華北地區(qū)煤炭開采常遇地質(zhì)構(gòu)造,山西某礦開采的井田內(nèi)陷落柱較為發(fā)育,在陷落柱附近的煤、巖體風(fēng)化嚴(yán)重,從而造成陷落柱周邊巖層弱化。陷落柱形狀一般不規(guī)則,內(nèi)部為黏土、破碎巖石等混合物,強(qiáng)度難以準(zhǔn)確預(yù)測,受到陷落柱影響附近煤、巖體強(qiáng)度較低,這也是巷道掘進(jìn)遇陷落柱圍巖控制困難的重要原因[1-3]。如何控制巷道掘進(jìn)陷落柱過程中圍巖變形是礦井生產(chǎn)過程中遇到的現(xiàn)實(shí)問題,也是眾多學(xué)者研究方向之一[4-6]。
文中先采用數(shù)值模擬技術(shù)手段,對高陽礦28205運(yùn)輸巷原支護(hù)方案過E2333 陷落柱時圍巖變形破壞情況進(jìn)行分析,隨后根據(jù)相關(guān)研究成果、工程類比法對巷道支護(hù)措施進(jìn)行優(yōu)化,從而解決巷道掘進(jìn)過陷落柱時存在的圍巖變形量過大、制約巷道掘進(jìn)問題。
28205 運(yùn)輸巷沿8 號煤層底板掘進(jìn),設(shè)計(jì)掘進(jìn)長度1 380 m,矩形斷面寬×高=4.5 m×3.5 m,凈斷面15.75 m2。巷道掘進(jìn)工作由三隊(duì)負(fù)責(zé),掘進(jìn)至9 號地測點(diǎn)前方58.9 m 位置時揭露E2333 陷落柱,現(xiàn)階段巷道左幫已經(jīng)掘進(jìn)進(jìn)陷落柱4.5 m,右?guī)途蜻M(jìn)進(jìn)陷落柱4.3 m,具體巷道揭露陷落柱斷面見圖1。根據(jù)地測科預(yù)測,巷道掘進(jìn)過陷落柱仍需要掘進(jìn)35 m,受到E2333 陷落柱影響,28205 運(yùn)輸巷圍巖破碎,局部裂隙已經(jīng)發(fā)育成黃泥。
巷道過陷落柱時采取的原圍巖控制方案為:錨桿+架棚支護(hù)方式,巷道斷面變更為梯形,毛斷面上、下寬為3.6 m、4.6 m,巷高3.4 m;凈斷面上、下寬3.3 m、4.3 m,巷高3.2 m。采用的架棚規(guī)格參數(shù)為:棚梁長度3.5 m,棚距1.0 m,棚腿長度為3.4 m。頂部施工三根直徑20 mm、長度2 400 mm 的螺紋鋼錨桿,配套使用蝶形托盤,間距1.2 m、排距1.0 m。具體巷道支護(hù)設(shè)計(jì)見圖2。
圖1 巷道揭露陷落柱斷面示意圖
圖2 巷道原支護(hù)示意圖(單位:mm)
采用上述方案掘進(jìn)過陷落柱時,由于陷落柱附近部分裂隙內(nèi)部黃泥存在,同時內(nèi)部為強(qiáng)度低的黏土、破碎巖石等混合,導(dǎo)致施工的頂錨桿圍巖控制效果較差、錨桿失效問題嚴(yán)重,巷幫出現(xiàn)不同程度片幫、幫腿下陷,給巷道的掘進(jìn)安全以及掘進(jìn)效率提升造成顯著不利影響,延伸巷道掘進(jìn)工期。因此,有必要對巷道掘進(jìn)過陷落柱圍巖支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化,保證巷道掘進(jìn)安全及掘進(jìn)效率。
數(shù)值模擬以28205 運(yùn)輸巷地質(zhì)條件為基礎(chǔ),建立模型長×寬×高=120 m×20 m×60 m,模型中各層對應(yīng)巖性參數(shù)賦值參照該礦相應(yīng)巖層巖性參數(shù)。
在原支護(hù)方案下,巷道圍巖塑形變形破壞情況見圖3,從圖中可以看出,巷道頂板巖層受到剪切、拉伸破壞嚴(yán)重,塑形發(fā)育范圍已達(dá)到2.8 m 以上,原支護(hù)方案中采用2.4 m 錨桿顯然不能滿足圍巖控制目的,這也是巷道頂部錨桿出現(xiàn)失效的主要原因。巷幫、底板塑形破壞范圍分別達(dá)到1 m、2 m,這也與原支護(hù)條件下巷道過陷落柱出現(xiàn)巷幫片幫、底板底鼓問題相對應(yīng)。
圖3 原支護(hù)參數(shù)下圍巖變形塑形變形情況
在原支護(hù)條件下巷道圍巖變形收斂監(jiān)測結(jié)果見表1。
表1 原支護(hù)參數(shù)下圍巖變形收斂監(jiān)測結(jié)果 mm
從表1 可以看出,巷道圍巖整體變形量較大,且頂、底板變形量要顯著高于巷幫收斂量。主要原因是原巷道支護(hù)方案中頂板錨桿支護(hù)失效,巷道頂板架棚承受較大的頂板力,并通過幫退、巷幫傳遞給底板,從而引起頂、底板圍巖變形量高。
通過圍巖塑形變形及收斂變形得知,受到陷落柱影響巷道掘范圍內(nèi)圍巖破碎,在原支護(hù)方案下采用的頂部錨桿失效,底板底鼓量大,幫腿出現(xiàn)不同程度陷入到底板內(nèi),不能滿足巷道安全掘進(jìn)需要,同時制約巷道掘進(jìn)效率。因從,需要對原巷道支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化。
根據(jù)礦井勘探地質(zhì)資料,28205 運(yùn)輸巷遇到的E2333 陷落柱內(nèi)泥化嚴(yán)重、巖層十分破碎,根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)及理論研究成果,在巷道過此類陷落柱時錨桿往往存在失效問題,可以通過采取縮短架棚間距、表面噴漿、底板硬化等手段來強(qiáng)化圍巖控制。
采用數(shù)值模擬分別0.6 m、0.8 m、1.0 m 架棚間距時的圍巖變形量進(jìn)行模擬,具體監(jiān)測的不同架棚間距時圍巖變形數(shù)據(jù)見表2。
表2 不同架棚間距時圍巖變形監(jiān)測結(jié)果
從表2 中可以看出:隨著架棚距離的減小,巷道圍巖變形呈現(xiàn)出逐漸減小趨勢。其中當(dāng)架棚間距從1.0 m 縮短至0.8 m 時,頂、底板合計(jì)變形量從667 mm 降低至541 mm,減少126 mm;兩幫收斂量從380 mm 降低至293 mm,較少87 mm。架棚間距從0.8 m 縮短至0.6 m 時,頂、底板合計(jì)變形量從541 mm 降低至276 mm,減少265 mm;兩幫收斂量從293 mm 降低至163 mm,較少130 mm。架棚間距從1.0 m 縮短至0.8 m 時,圍巖變形減少量明顯低于間距從0.8 m 縮短至0.6 m,且架棚間距在0.6 m 時的圍巖變形量已處于低位,可以滿足巷道后續(xù)使用安全。因此,最終將架棚間距從1.0 m 優(yōu)化至0.6 m。
巷道表面噴漿、底板硬化后的圍巖塑性區(qū)分布見圖4,通過與圖3 對比得知,對巷道表面進(jìn)行噴漿及底板硬化后,圍巖塑形區(qū)范圍明顯降低。表明,通過噴漿及底板硬化可以解決巷道掘進(jìn)過陷落柱期間面臨的圍巖破碎問題。
圖4 噴漿、底板硬化后的圍巖塑性變形情況
具體圍巖變形監(jiān)測數(shù)據(jù)見表4。通過綜合對比表1、表2 及下頁表3 得知,通過采用縮短架棚間距、巷道表面噴漿及硬化底板措施后,巷道圍巖變形量得以顯著控制,頂、底板最大變形量控制在140mm 左右,兩幫收斂量控制在90mm 左右,圍巖變形量過大問題得以有效控制,巷道斷面可以滿足礦井后續(xù)生產(chǎn)需要。
通過模擬分析以及工程類比,最終確定28205運(yùn)輸巷過E2333 陷落柱時的圍巖支護(hù)參數(shù)見圖5。架棚的間距為0.6 m,盤幫勾頂方式確定為盤六勾八。為了避免棚幫腿陷入底板中,在棚腿底部穿木鞋,具體規(guī)格為0.2 m×0.2 m×0.1 m,棚腿底部柱窩深孔設(shè)計(jì)為150 mm,頂板及巷幫噴漿厚度均為30 mm,底板采用C25 混凝土硬化,厚度為150 mm。
表3 噴漿噴漿及底板硬化后的圍巖變形監(jiān)測數(shù)據(jù) mm
圖5 優(yōu)化后的圍巖支護(hù)參數(shù)(單位:mm)
工字鋼間距按照圖5 施工,在巷道中間及煤柱幫采用的工字鋼為兩根一組,通過鐵絲綁扎,其余部位工字鋼為一根一組。在工字鋼梁上鋪設(shè)金屬網(wǎng)(規(guī)格為1.2 m×1.7 m),在巷道中線位置施工一排單體支柱,每隔2 架架棚打一個根單體支柱。
28205 運(yùn)輸巷通過E2333 陷落柱共耗時16 d 掘進(jìn)36 m,為了驗(yàn)證優(yōu)化后的圍巖支護(hù)方案效果,在施工現(xiàn)場布置3 個測站,監(jiān)測結(jié)果見圖6。從圖中可以看出,在巷道掘進(jìn)過陷落柱期間頂、底板最大變形量為120 mm,巷幫最大收斂量為90 mm,測量結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果較為接近。巷道采用優(yōu)化有的圍巖控制方案,有效解決了巷道掘進(jìn)過陷落柱期間頂部錨桿失效帶來的圍巖變形量過大問題,確保了巷道后續(xù)使用安全。
圖6 巷道圍巖變形監(jiān)測結(jié)果