劉銳紅
(同煤集團四臺礦,山西 大同 037007)
采煤機為綜采工作的核心設(shè)備,其截割能力直接決定工作面的生產(chǎn)能力。綜采工作面由于煤層、頂?shù)装迩闆r的不同,在實際截割過程中由于巖層、煤層突變導致其所承受的載荷發(fā)生突變。若無法及時對采煤機滾筒截割高度或者深度進行調(diào)整可能截割率低或者導致設(shè)備損壞等。因此,需對采煤機截割滾筒進行實時調(diào)整保證其適應(yīng)煤層高度[1]。本文著重對采煤機截割滾筒的智能化控制進行研究。
本文以同煤某礦采煤機為研究對象,該采煤機包含有左右兩個滾筒,采煤機搖臂為直臂結(jié)構(gòu)。該型采煤機由多電機傳動,且電機為橫向布置;調(diào)速方式為交流變頻調(diào)速方式。該型采煤機的總功率為1 910 kW,可適應(yīng)工作面的采高范圍為2.8~4.6 m,適用于工作面煤層的傾角≤15°。采煤機的其他參數(shù)見表1。
表1 采煤機關(guān)鍵參數(shù)
采煤機調(diào)高液壓系統(tǒng)的核心為信號控制和液壓動力。其中,信號控制為對滾筒高度控制的關(guān)鍵,液壓動力為驅(qū)動采煤機滾筒高度控制的動力源。信號控制部分主要包括有輸入信號和處理信號部件;液壓動力部分主要有執(zhí)行機構(gòu)、液壓控制機構(gòu)及動力源等。
采煤機滾筒智能化控制的實現(xiàn)根據(jù)對采煤機實時工況及工作面情況對其滾筒高度進行實時自適應(yīng)控制[2]。其主要控制路徑為通過調(diào)高油缸的伸縮量控制搖臂的擺動,從而實現(xiàn)對滾筒高度的控制。
在采煤機調(diào)高系統(tǒng)中,調(diào)高油缸活塞桿的行程和速度主要通過控制電磁閥的開口大小和流量實現(xiàn)。傳統(tǒng)滾筒調(diào)高系統(tǒng)以電磁閥為核心,以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,以電液比例閥為關(guān)鍵部件設(shè)計[3]?;陔娨罕壤y的滾筒調(diào)高液壓系統(tǒng)原理框圖如圖1 所示。
圖1 采煤機調(diào)高液壓系統(tǒng)原理框圖
電液比例換向閥為上述滾筒調(diào)高系統(tǒng)的核心元器件,該器件既具備電磁換向閥的功能又具備液控換向閥的功能。因此,采用電液比例換向閥提升了采用普通電磁閥滾筒調(diào)高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。結(jié)合工作面對機電設(shè)備的防爆性能,本系統(tǒng)所選型電液比例換向閥的的具體型號為4WRA10-2X/G24K4/V。
安全閥為當滾筒遇到較硬的巖層時,為避免滾筒調(diào)高系統(tǒng)的液壓壓力超過限值而導致液壓元器件被破壞,為滾筒調(diào)高系統(tǒng)增設(shè)安全閥。結(jié)合電磁比例換向閥的選型結(jié)果,安全閥同樣選擇力士樂公司所研發(fā)的安全閥,具體型號為DBA 型安全閥[4]。該安全閥的最大液壓油流量為650 L/min,可承受的最大液壓壓力為35 MPa(350 bar)。
為提升滾筒調(diào)高系統(tǒng)對采煤機滾筒控制的效率和穩(wěn)定性,提升控制系統(tǒng)的控制精度和抗干擾能力,本文基于遺傳算法與PID 控制器相結(jié)合的方式實現(xiàn)對采煤機滾筒的智能化控制。
基于遺傳算法與PID 相結(jié)合的滾筒調(diào)高控制系統(tǒng)的核心為基于遺傳算法,對PID 控制器中比例、微分以及積分三個環(huán)節(jié)的參數(shù)進行整定,從而實現(xiàn)對電液比例換向閥的開口大小和方向的控制,進而實現(xiàn)對調(diào)高油缸活塞桿的移動方向、行程以及移動速度的控制。
為避免比例、積分以及微分三個系數(shù)整定過程中的計算量過大,對上述三個系數(shù)的取值范圍確定如下:比例環(huán)節(jié)系數(shù)取值范圍為0.2~0.5;積分環(huán)節(jié)系數(shù)取值范圍為0~0.1;微分環(huán)節(jié)取值系數(shù)為0~0.1?;谶z傳算法最終對上述三個系數(shù)整定結(jié)果如下:比例環(huán)節(jié)系數(shù)Kp=0.308;積分環(huán)節(jié)系數(shù)Ki=0.057;微分環(huán)節(jié)系數(shù)Kd=0.210。
為驗證基于遺傳算法所得PID 參數(shù)對滾筒調(diào)高控制系統(tǒng)的控制效果,基于AMESim 仿真軟件建立采煤機滾筒調(diào)高液壓控制系統(tǒng)的模型,并設(shè)定仿真時長為5 s,仿真步長為0.01 s,對PID 控制器參數(shù)優(yōu)化前后的調(diào)高油缸中活塞桿的位移和速度進行對比。
3.2.1 活塞桿位移的仿真
采煤機滾筒調(diào)高系統(tǒng)中調(diào)高油缸活塞桿的位移仿真結(jié)果如圖2 所示。
如圖2 所示,基于電液比例換向閥的滾筒調(diào)高系統(tǒng)的PID 控制參數(shù)被優(yōu)化后,活塞桿在伸出或者收縮時的位移變化非常平穩(wěn),期間并未出現(xiàn)卡頓的現(xiàn)象。而且PID 參數(shù)被優(yōu)化后,活塞桿到達指定位置所需時間較短,提高了滾筒提高系統(tǒng)的響應(yīng)特性和平穩(wěn)性[5]。
圖2 活塞桿位移仿真結(jié)果對比
3.2.2 活塞速度的仿真
如圖3 所示,滾筒調(diào)高控制系統(tǒng)的PID 控制器參數(shù)經(jīng)優(yōu)化后,活塞桿的速度無明顯的紊亂現(xiàn)象,且活塞桿速度的穩(wěn)定性明顯增加,滾筒調(diào)高系統(tǒng)的抗干擾能力得以提升,調(diào)高系統(tǒng)在控制過程對系統(tǒng)所造成的沖擊性有所減小。
圖3 活塞桿速度仿真結(jié)果對比
采煤機為工作面的核心綜采設(shè)備,由于巖層硬度以及煤層厚度的變化,需對采煤機滾筒進行智能化控制,且對滾筒調(diào)高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、響應(yīng)速度以及抗干擾能力提出了更高的要求。本文基于電液比例換向閥建立了滾筒調(diào)高控制系統(tǒng),并對其控制參數(shù)進行了優(yōu)化,得到如下結(jié)論:
1)采煤機滾筒調(diào)高控制系統(tǒng)的PID 參數(shù)優(yōu)化結(jié)果為比例環(huán)節(jié)系數(shù)Kp=0.308、積分環(huán)節(jié)系數(shù)Ki=0.057、微分環(huán)節(jié)系數(shù)Kd=0.210;
2)基于AMESim 對滾筒調(diào)高系統(tǒng)進行仿真,PID參數(shù)被優(yōu)化后,活塞桿位移到達指定位置所需時間縮短,且活塞桿位移在伸出或者收縮時并未出現(xiàn)明顯波動和振動,從而延長了滾筒調(diào)高系統(tǒng)液壓元器件的使用壽命,增強了滾筒稚智能控制系統(tǒng)的可靠性。