范 進(jìn)
(大同煤礦集團(tuán)馬脊梁礦,山西 大同037001)
主通風(fēng)機(jī)是煤礦重要的通風(fēng)設(shè)施,井下生產(chǎn)過程中主要利用主通風(fēng)機(jī)將地面新鮮風(fēng)流帶入采掘工作面內(nèi),供施工人員呼吸,同時(shí)排除工作面粉塵及有害氣體,保證井下安全生產(chǎn)。但是目前多數(shù)煤礦風(fēng)機(jī)在檢修時(shí)倒機(jī)過程中需短暫停風(fēng),導(dǎo)致井下高瓦斯區(qū)域很容易出現(xiàn)瓦斯積聚現(xiàn)象,威脅著煤礦的安全生產(chǎn)。
大同煤礦馬脊梁礦主要采用BDK618-8-NO.30型對(duì)旋風(fēng)機(jī),電機(jī)型號(hào)為YBF630-8,電機(jī)電壓為6kV,電機(jī)功率為500 kW。馬脊梁礦傳統(tǒng)倒機(jī)時(shí)需先關(guān)閉主通風(fēng)機(jī)以及主通風(fēng)機(jī)閘板風(fēng)門,然后打開副風(fēng)機(jī)閘板風(fēng)門,最后開啟副風(fēng)機(jī),整個(gè)倒機(jī)過程中需用時(shí)5~10 min,在此期間礦井停風(fēng)約3 min左右,在停風(fēng)期間很容易造成井下瓦斯超限現(xiàn)象;傳統(tǒng)倒風(fēng)機(jī)方式需6人配合施工,人工勞動(dòng)強(qiáng)度大,雖然風(fēng)機(jī)安裝了監(jiān)控系統(tǒng),但是該監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)化水平只可對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況、電流、負(fù)壓、溫度等基本參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)倒機(jī)不停風(fēng)的目的,所以該礦機(jī)電科通過技術(shù)研究,在礦井主通風(fēng)機(jī)上安裝了一套在線監(jiān)控系統(tǒng),確保通風(fēng)機(jī)在倒機(jī)過程中能夠不停風(fēng),提高煤礦通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性。
1)在風(fēng)機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)能夠確保風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障自動(dòng)倒機(jī)操作及自動(dòng)不停風(fēng)倒機(jī)。
2)安裝的新監(jiān)控裝備能夠與原來的系統(tǒng)相互獨(dú)立,并且操作人員能夠在遠(yuǎn)程或就地對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操控。
3)監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動(dòng)收集設(shè)備運(yùn)行參數(shù)并進(jìn)行故障報(bào)警,此外系統(tǒng)中還安裝一套專家診斷軟件,能夠根據(jù)參數(shù)的變化判斷故障類型,將原有的定期人工檢修變?yōu)橄到y(tǒng)自動(dòng)檢修,時(shí)刻保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
4)系統(tǒng)安裝有外接網(wǎng)絡(luò)接口,操作人員能夠在調(diào)度大廳對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行操控,而且系統(tǒng)維護(hù)簡單,穩(wěn)定性強(qiáng),操作簡便,能夠?qū)L(fēng)機(jī)的各類參數(shù)實(shí)時(shí)顯示在大屏上。
該監(jiān)控系統(tǒng)采用工控機(jī)與西門子技術(shù)作為主要核心,同時(shí)與系統(tǒng)安裝的專家診斷軟件及熱備用倒機(jī)軟件相結(jié)合,利用組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的人機(jī)交換,將系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)顯示在屏幕上,操作人員能夠通過閱讀參數(shù)了解設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。系統(tǒng)遠(yuǎn)程操控功能主要是通過在線監(jiān)測裝備與自動(dòng)倒機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)的。為了增加數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,系統(tǒng)還配備了高精度的傳感器、信號(hào)監(jiān)測機(jī)構(gòu)、獨(dú)立通信系統(tǒng)及顯示裝備[1-3]。
1)監(jiān)測功能。監(jiān)控功能是在線監(jiān)測系統(tǒng)最主要的功能,能夠?qū)崟r(shí)在線監(jiān)測風(fēng)機(jī)的負(fù)壓、軸承溫度、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、電機(jī)溫度、電機(jī)負(fù)荷、定子溫度、正反轉(zhuǎn)、風(fēng)門的開閉等參數(shù),為了能給診斷軟件提供數(shù)據(jù),系統(tǒng)還添加了軸承故障敏感振動(dòng)信號(hào)和噪聲信號(hào),軟件能夠通過對(duì)信號(hào)的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行故障判斷。
2)遠(yuǎn)程報(bào)表功能:為了提高監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,系統(tǒng)選用的壓力變送器、溫度計(jì)、風(fēng)量表、電流表、電壓表均采用性能較為穩(wěn)定的高精度元件,避免測量裝置出現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差,影響軟件的診斷結(jié)果。所有傳感器在收集到數(shù)據(jù)后會(huì)將數(shù)據(jù)傳遞給PLC進(jìn)行分析,分析結(jié)果與工控機(jī)進(jìn)行交換,最終通過組態(tài)軟件顯示在屏幕上,還可以生成報(bào)表并存儲(chǔ),方便操作人員進(jìn)行歷史查詢。
3)控制功能。系統(tǒng)控制功能主要是能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)機(jī)的開機(jī)、停機(jī)、風(fēng)門的開閉,還需具備風(fēng)機(jī)在故障狀態(tài)下備用風(fēng)機(jī)自動(dòng)投入及正常狀態(tài)下自動(dòng)倒機(jī)。實(shí)時(shí)在線診斷軟件能夠?qū)⒃瓉淼亩ㄆ跈z修變?yōu)閷?shí)時(shí)檢修,方便操作人員實(shí)時(shí)了解設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),提高了設(shè)備的穩(wěn)定性。
為了實(shí)現(xiàn)倒機(jī)不停風(fēng),決定將風(fēng)機(jī)入口處的原風(fēng)門改為水平對(duì)空風(fēng)門及立式掛網(wǎng)風(fēng)門兩個(gè)聯(lián)動(dòng)風(fēng)門。水平對(duì)空風(fēng)門能夠降低風(fēng)機(jī)在停機(jī)狀態(tài)下啟動(dòng)時(shí)的風(fēng)阻,降低風(fēng)機(jī)啟動(dòng)的失敗率。利用四個(gè)百葉窗切換快速靈活的優(yōu)點(diǎn)在較短的時(shí)間聯(lián)合動(dòng)作來完成風(fēng)機(jī)的切換,從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)在倒機(jī)時(shí)通風(fēng)平穩(wěn),避免倒機(jī)期間瓦斯超限的發(fā)生[4-5]。
2.3.1 原主機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)
通過對(duì)現(xiàn)場情況進(jìn)行研究分析決定,首先改造1號(hào)風(fēng)機(jī)風(fēng)門及監(jiān)控系統(tǒng),完成1號(hào)的相關(guān)改造后再安裝2號(hào)風(fēng)機(jī)風(fēng)門及監(jiān)控系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 優(yōu)化改進(jìn)后風(fēng)門布置示意圖
1)將1號(hào)風(fēng)機(jī)水平對(duì)空風(fēng)門位置的基礎(chǔ)拆除后安裝1套水平對(duì)空風(fēng)門和就地控制裝置。
2)將1號(hào)風(fēng)機(jī)立式掛網(wǎng)風(fēng)門處位置的基礎(chǔ)拆除后安裝1套立式掛網(wǎng)風(fēng)門和就地控制裝置。
3)后續(xù)將各類控制單元、控制柜、自動(dòng)倒機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行安裝。2號(hào)風(fēng)機(jī)與1號(hào)風(fēng)機(jī)的安裝工藝相同。每臺(tái)風(fēng)機(jī)的安裝時(shí)間為20 d,共需40 d完成,安裝期間不影響風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.3.2 工作原理
1)在1號(hào)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)將2號(hào)風(fēng)機(jī)水平對(duì)空短路風(fēng)門打開后開啟風(fēng)機(jī),這時(shí)2號(hào)風(fēng)機(jī)的風(fēng)流是由水平對(duì)空短路風(fēng)門進(jìn)出,這樣就實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)開機(jī)熱備。
2)自動(dòng)診斷軟件在檢測到2號(hào)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,將1號(hào)風(fēng)機(jī)水平對(duì)空風(fēng)門開啟,將1號(hào)立式掛網(wǎng)風(fēng)門及2號(hào)水平對(duì)空風(fēng)門關(guān)閉,將2號(hào)立式掛網(wǎng)風(fēng)門開啟,這樣就能夠使1號(hào)風(fēng)機(jī)切換到空轉(zhuǎn)狀態(tài)、2號(hào)風(fēng)機(jī)切換到正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。系統(tǒng)在檢測到2號(hào)風(fēng)機(jī)正常掛網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)后,將1號(hào)風(fēng)機(jī)關(guān)閉。
2019年2月,馬脊梁礦對(duì)礦井主通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),并安裝了在線監(jiān)控系統(tǒng),截止2020年2月,通過1年的實(shí)際應(yīng)有效果來看,安裝在線監(jiān)控系統(tǒng)后共計(jì)檢測到風(fēng)機(jī)7次故障,并通過無線傳輸及界面顯示故障點(diǎn)、故障類型,同時(shí)采用該系統(tǒng)后實(shí)現(xiàn)了不停風(fēng)倒主機(jī),解決了傳統(tǒng)主通風(fēng)系統(tǒng)故障檢測效果差、無法實(shí)現(xiàn)不停風(fēng)倒機(jī)等技術(shù)難題,提高了主通風(fēng)機(jī)使用壽命,降低了風(fēng)機(jī)故障率,避免了倒主機(jī)時(shí)瓦斯積聚現(xiàn)象,大大提高了礦井通風(fēng)穩(wěn)定性,保證了煤礦安全高效生產(chǎn),取得了顯著的應(yīng)用成效。