薛志興
(山西潞安礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司王莊煤礦,山西省長治市,046031)
近年來,王莊煤礦隨著開采深度的不斷增加,煤層瓦斯壓力、煤層瓦斯含量也隨之增高,由于所采3#煤層為低滲難抽采煤層,瓦斯治理難度大,嚴重影響了礦井的瓦斯抽采效果[1-4]。目前,該礦為了提高煤層瓦斯抽采效果,主要采用密集深鉆孔技術(shù)、延長抽采時間等瓦斯治理技術(shù)[5],存在工程量大、成本高、封孔技術(shù)難度大、瓦斯抽采濃度低、抽采效果差、抽采周期長等不足,因此,增加鉆孔密度、延長抽采時間不能從根本上解決煤層瓦斯問題。
針對王莊煤礦煤層堅固性系數(shù)較大、透氣性較差、瓦斯難以抽放的特點,急需采取一種新的煤層增透方法對其工作面進行增透,從而提高煤層透氣性,提升礦井煤層瓦斯抽采效率,降低瓦斯災(zāi)害,保證礦井安全高效生產(chǎn)。為從根本上解決煤層瓦斯治理難題,該礦專門引進近年來新提出的CO2氣相壓裂增透技術(shù),該技術(shù)作為一種新型的煤層增透強抽技術(shù)[6],能夠使煤體松動,擴展煤層原生裂隙和次生裂隙,使煤體產(chǎn)生大量裂隙,大大增加了煤體的透氣性,顯著提高了煤層瓦斯抽放率[7];與此同時氣相壓裂化解了工作面可能存在的“瓦斯包”[8],降低生產(chǎn)過程中煤與瓦斯突出的危險性,提高了瓦斯涌出的均勻性,減少了瓦斯預(yù)警及超限事故發(fā)生的可能。
CO2氣相壓裂增透技術(shù)是應(yīng)用高壓氣體的膨脹功對煤層進行直接壓裂,壓裂鉆孔孔壁的煤層在受到高壓氣體的作用下瞬間破壞產(chǎn)生裂隙和卸壓作用,釋放煤層原始地應(yīng)力,消除可能存在于煤層的“瓦斯包”,從而降低煤與瓦斯突出風(fēng)險,提高抽采效率。
氣相壓裂低滲煤層瓦斯綜合治理的機理在于,氣相壓裂低滲煤層后,首先在壓裂鉆孔周邊重啟原生裂縫,從而造成增透和卸壓雙重效應(yīng),繼而大幅度提高瓦斯抽采速度和抽采率。具體表現(xiàn)在:形成瓦斯泄流通道,大幅度增加煤層滲透率幾倍到幾十倍;形成鉆孔周邊局部卸壓,消除局部地應(yīng)力集中現(xiàn)象,緩解瓦斯突出威脅;大幅度增加煤體暴露面積,加速瓦斯解吸,大幅度提高瓦斯抽采速度和抽采效率[9]。該技術(shù)主要用于煤體增透、降低煤層瓦斯突出風(fēng)險、強化瓦斯抽采等方面,是一項煤礦瓦斯綜合治理的新技術(shù),可在一定程度上解決和緩解該礦在瓦斯治理過程中面臨的兩大難題:一是降低高瓦斯工作面煤與瓦斯突出危險,二是解決回采工作面快速抽采,實現(xiàn)抽采達標(biāo)和安全高效采煤,已在現(xiàn)場實際運用中取得了良好的效果。
本次試驗地點選擇在王莊煤礦540回風(fēng)大巷一掘進面,該掘進面開采3#煤層,位于91采區(qū)。地面位于太長高速以西,北栗村以南;井下位置東、西、南均為實體煤,北接北栗風(fēng)井總回風(fēng)大巷三。地面標(biāo)高929~934 m,工作面標(biāo)高416~451 m。該掘進面開采3#的煤層賦存于二疊系山西組地層中下部,為陸相湖泊型沉積,煤層厚度穩(wěn)定,煤層總厚度為7.03 m,容重為1.4 t/m3。該巷道設(shè)計長度為1660 m,巷道斷面為6 m×3.5 m矩形斷面,采用全錨支護。
540回風(fēng)大巷一掘進面開口處經(jīng)測定煤層原始瓦斯含量為8.14 m3/t,殘存瓦斯含量為2.36 m3/t。2015年王莊煤礦委托華北科技學(xué)院對540回風(fēng)大巷一掘進面進行了瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)測試:孔隙率4.23%,吸附常數(shù)a為34.68 m3/t,吸附常數(shù)b為0.89 MPa-1,瓦斯放散初速度1.946 kPa,堅固性系數(shù)0.51,瓦斯含量8.53 m3/t, 瓦斯壓力0.50 MPa,透氣性系數(shù)0.0288 m2/(MPa2·d)。該掘進面地質(zhì)條件復(fù)雜,瓦斯含量大,煤層透氣性差,現(xiàn)主要采用“掘進頭預(yù)抽+雙翼邊掘邊抽鉆場抽采”瓦斯治理模式。
在巷道兩側(cè)施工雙翼邁步鉆場,進行邊掘邊抽,邁步鉆場按照步距40 m進行布置,鉆場內(nèi)呈兩排三列平行布置6個鉆孔,鉆孔深120 m、孔徑120 mm,傾角為1°;同時在工作面施工15個掘進頭抽采鉆孔,布置3排平行孔,鉆孔深120 m,孔徑120 mm,傾角0°~2°。鉆孔施工完畢后,兩翼鉆場及工作面各安裝1個孔板,對鉆孔進行并網(wǎng)帶抽,并網(wǎng)后對各鉆場、工作面抽采參數(shù)及單孔濃度觀測3~5 d。
CO2預(yù)裂鉆孔在兩翼鉆場及工作面抽采孔并網(wǎng)預(yù)抽3~5 d后(便于預(yù)裂前后瓦斯抽采量的對比分析)在左右鉆場各布置一個壓裂鉆孔,壓裂鉆孔孔徑?120 mm,鉆孔深度120 m,1#預(yù)裂孔位于左鉆場,距巷道輪廓線外1.0 m、距煤層底板1.4 m、方位角0°,為垂直掘進面,傾角為1°的直孔;2#預(yù)裂孔位于右鉆場,距巷道輪廓線外1.0 m、距煤層底板1.4 m、方位角0°,為垂直掘進面,傾角為1°的直孔,如圖1所示。壓裂鉆孔使用自動排渣的麻花鉆桿施工,施工過程采用慢速推進,保證孔平直、光滑;壓裂鉆孔的深度盡可能的深(不少于120 m),壓裂鉆孔施工完畢后,將孔內(nèi)的煤渣清理干凈。
(1)施工前檢查確保每根CO2預(yù)裂器完好并能正常使用,將充裝好的CO2預(yù)裂器逐個用連接件送入打好的鉆孔中,裝入CO2預(yù)裂器15個,對CO2預(yù)裂器進行連接時做到邊連接邊測試電路電阻數(shù)據(jù)是否正常,若出現(xiàn)電阻數(shù)據(jù)異常,必須查找原因,數(shù)據(jù)正常后再繼續(xù)往下進行,本次試驗選用的CO2預(yù)裂器選用的型號為C74,直徑67 mm,長度2000 mm,液態(tài)CO2質(zhì)量1500 g,液態(tài)CO2膨脹體積1∶600,反應(yīng)時間20~40 ms,壓力60~270 MPa。
圖1 540回風(fēng)大巷一掘進面試驗鉆孔布置示意
(2)用封孔引出桿在CO2預(yù)裂器逐一放入鉆孔后將膠囊封孔器與鉆孔的最后一根CO2預(yù)裂器連接,同時將引線從膠囊封孔器中間的管內(nèi)穿出封孔器另一端,封孔器外端接上注液高壓軟管,利用封孔引出桿將膠囊封孔器送到距孔口12 m的深度,封孔引出桿孔口外露0.5~1.0 m,將可伸縮螺紋頂桿一端將封孔引出桿頂住,另一端頂在對面的煤壁上,旋緊絲桿頂牢,如圖2所示;將注液高壓軟管與打壓泵連接可靠,打壓到4~8 MPa后,孔即封好。
(3)人員撤離現(xiàn)場,將放炮引線拉直距離預(yù)裂點不小于300 m的地方,按預(yù)裂的要求測試數(shù)據(jù)正常后,按照放炮的相關(guān)規(guī)定、確認人員全部撤離到安全地點,連接發(fā)爆器—充電—激活CO2預(yù)裂增透器—釋放出高壓氣體對煤層進行深孔預(yù)裂。
(4)預(yù)裂操作完畢,用高低壓壓力表觀察鉆孔內(nèi)壓力,30 min后若壓力完全消失,確認安全后,觀測瓦斯無異常,再拆除封孔器,將CO2預(yù)裂器逐一取出,完成后接入抽采系統(tǒng),封口、抽采、記數(shù)。如果孔內(nèi)壓力較大(大于0.5 MPa)則應(yīng)暫緩拆除封孔,對孔內(nèi)壓力逐步釋放、泄壓。
(5)壓裂鉆孔內(nèi)的設(shè)備回收后,對壓裂孔進行封孔(封孔深度20 m)并網(wǎng)帶抽;觀測、記錄壓裂后抽采孔瓦斯?jié)舛?、抽采量,并與壓裂前的數(shù)據(jù)進行對比、分析。
圖2 壓裂鉆孔CO2預(yù)裂器裝入及封孔示意
煤層原始透氣性系數(shù)為0.0288 m2/(MPa2·d),氣相壓裂后煤層透氣性系數(shù)為0.7482 m2/(MPa2·d),增加了26倍,氣相壓裂后試驗區(qū)域煤層由難抽采改造為可抽采煤層,煤層透氣性顯著增加。
通過井下實測對比,氣相壓裂前K1值實測最大值為0.62、瓦斯壓力最大值為0.52 MPa、瓦斯含量最大值為0.82 m3/t,氣相壓裂預(yù)抽后測得K1值為0.3~0.4,瓦斯壓力穩(wěn)定在0.28~0.42 MPa之間,瓦斯含量穩(wěn)定在7 m3/t左右,消突效果明顯,避免了突出事故的發(fā)生,為掘進創(chuàng)造了良好條件。
氣相壓裂化解了巷道掘進頭前方可能存在的瓦斯包,使瓦斯均勻釋放,減少了掘進頭揭露瓦斯包時,瓦斯突然大量涌出及高頂、偏幫現(xiàn)象發(fā)生的可能,降低了工作面瓦斯預(yù)警超限事故率。
未采取氣相壓裂時,鉆場單孔最大抽采濃度為60%,平均為28%;掘進頭預(yù)抽鉆孔抽采15 d內(nèi)的單孔平均抽采純量為0.052 m3/min,最大值為0.068 m3/min,預(yù)抽30 d內(nèi)抽采鉆孔衰減不明顯,單孔抽采量穩(wěn)定在0.03 m3/min。
采取氣相壓裂后,壓裂鉆孔單孔平均抽采純量為0.258 m3/min,相比普通預(yù)抽鉆孔的0.052 m3/min,提高了4.9倍;鉆場鉆孔單孔濃度均有不同程度的提升,抽采純量變大,單孔最大抽采濃度為98%,平均為50%,抽采濃度提高約1倍,抽采純流量增加0.2~0.4 m3/min;掘進頭預(yù)抽鉆孔在預(yù)抽15 d內(nèi)的單孔平均抽采純量為0.126 m3/min,最大值為0.398 m3/min,但在壓裂后第5天出現(xiàn)明顯衰減,預(yù)抽15 d左右后,單孔衰減至0.03 m3/min,增透效果明顯,抽采效率提高1倍,單孔平均抽采純量提高2.4倍,單孔最大抽采純量提高5.8倍,抽采達標(biāo)時間明顯縮減。
氣相壓裂前,割煤時間約為50~60 min/排,氣相壓裂后瓦斯涌出較均勻,單排割煤時間縮短為40~50 min,生產(chǎn)效率顯著提高。
從試驗結(jié)果來看,CO2氣相壓裂對煤體裂隙發(fā)育作用明顯,提升了抽采純流量,降低了煤層瓦斯含量、瓦斯壓力和K1值,消突效果顯著,消除了工作面突出危險性,大大提高了掘進速度,保障工作面安全高效掘進。
由此可見,通過CO2氣相壓裂,工作面在壓裂范圍內(nèi)應(yīng)力得到了消除、煤層透氣性系數(shù)大幅度提高,大幅度提高了瓦斯抽放量,實現(xiàn)安全快速抽采瓦斯,切實保障煤巷工作面快速安全掘進,提前對掘進面的瓦斯進行了超前治理,提高了掘進面瓦斯抽采效果,最終實現(xiàn)礦井安全快速抽采瓦斯。