趙文輝,張 磊
(西山煤電集團(tuán)公司 官地礦, 山西 太原 030022)
綜采工作面末采期間大斷面巷道頂板因跨度大、采動(dòng)等因素影響,極易出現(xiàn)離層、局部跨落,變形量大,往往需要重復(fù)拉底挑頂施工才能滿足出架要求。該斷面?zhèn)鹘y(tǒng)支護(hù)方式為打木棚,支護(hù)形式屬被動(dòng)支護(hù),抵抗地壓能力低,支護(hù)效果差,且在施工過(guò)程中工藝繁瑣,安全隱患多,并且由于需要打設(shè)棚腿,減少了巷道斷面寬度,影響末采期間的作業(yè)安全與作業(yè)速度[1-3].
目前,西山煤電集團(tuán)官地礦綜采工作面兩巷掘進(jìn)凈寬均已達(dá)到4.2 m,凈高達(dá)到了3.5 m,根據(jù)綜采工作面末采要求,為方便出架拆面,需在出架通道兩端頭處進(jìn)行抹角施工,抹角尺寸達(dá)到了2 m×2 m以上,此處端頭巷道最大斷面積達(dá)到了21.7 m2(6.2 m×3.5 m).針對(duì)該礦大斷面端頭頂板支護(hù)進(jìn)行研究,在分析端頭圍巖受力狀態(tài)理論基礎(chǔ)上,提出大斷面端頭頂板吊梁支護(hù)技術(shù)。
巷道開(kāi)挖以后,圍巖體應(yīng)力狀態(tài)由三維轉(zhuǎn)向二維受力,引起開(kāi)挖空間周邊應(yīng)力的重新分布,直至達(dá)到新的三向應(yīng)力平衡狀態(tài)為止,從而造成局部應(yīng)力集中及四周煤巖的松動(dòng)擴(kuò)容變形,擴(kuò)容變形主要發(fā)生在巷道周邊淺部圍巖,如果淺部圍巖得不到及時(shí)有效的支護(hù),這種擴(kuò)容變形將很快演變?yōu)閲鷰r的破裂和垮冒。因此,是否及時(shí)有效控制淺部煤巖變形對(duì)巷道成功支護(hù)起決定性作用[4].
通過(guò)提高圍巖的初始及時(shí)支護(hù)強(qiáng)度可有效控制這種松動(dòng)擴(kuò)容變形,同時(shí)可有效提供巷道圍巖體強(qiáng)度及其完整性。典型的支護(hù)阻力與圍巖變形關(guān)系曲線見(jiàn)圖1中曲線1. 巷道圍巖變形量隨著支護(hù)阻力減小而增大,如果支護(hù)載荷小于一定的極限值,巷道大變形就無(wú)法得到有效控制。因此,為有效控制巷道圍巖的變形,必須在巷道開(kāi)挖初期給圍巖體施加有效限制其變形破壞的極限支護(hù)載荷[5].
目前,井工礦支護(hù)頂板的主要技術(shù)為架棚被動(dòng)支護(hù)、錨桿索主動(dòng)支護(hù)等,其中架棚被動(dòng)支護(hù)和無(wú)預(yù)緊力錨桿索支護(hù)特性曲線見(jiàn)圖1曲線2、3. 從曲線可以看出,被動(dòng)架棚支護(hù)由于無(wú)法提供主動(dòng)支護(hù)力,且允許圍巖擴(kuò)容變形較大,當(dāng)“支護(hù)—圍巖”狀態(tài)穩(wěn)定時(shí),其提供的支護(hù)阻力較大,且圍巖收斂量也較大。而采用無(wú)預(yù)緊力錨桿索支護(hù)時(shí),雖然呈現(xiàn)出一定的支護(hù)阻力,但由于無(wú)預(yù)緊力,導(dǎo)致圍巖最終變形量也較大。高預(yù)緊力錨桿索控制技術(shù)原理見(jiàn)圖1的曲線4,表現(xiàn)出強(qiáng)初撐(第Ⅰ階段)、急增阻(第Ⅱ階段)和高工作阻力狀態(tài)(第Ⅲ階段)的特性,圍巖的變形量(Δs)控制在較小的范圍內(nèi),支護(hù)效果最好。
圖1 支護(hù)阻力與圍巖變形關(guān)系圖
根據(jù)圍巖受力狀態(tài)分析,提出使用吊梁方式對(duì)端頭大斷面進(jìn)行支護(hù),其原理為利用錨索的主動(dòng)支護(hù)技術(shù),將鐵梁懸吊在頂板上并對(duì)頂板起主動(dòng)支護(hù)作用,既起到了抬棚的作用,又有了主動(dòng)支護(hù)的特性。每組吊梁由4根錨索、2根短梁及1根長(zhǎng)梁組成,安裝時(shí),首先在巷道頂板兩端各利用2根錨索將1根短梁吊至距頂板150~200 mm處,然后將長(zhǎng)梁置于2根短梁上,最后將4根錨索依次鎖緊,并達(dá)到預(yù)緊力要求。
1) 該支護(hù)方式變傳統(tǒng)的被動(dòng)支護(hù)為主動(dòng)支護(hù),及時(shí)改變圍巖應(yīng)力狀態(tài),優(yōu)化了圍巖支護(hù)條件,有效控制了圍巖變形,保證了安全生產(chǎn)。2) 由于使用吊梁支護(hù),斷面內(nèi)不存在支護(hù)點(diǎn)柱,給后續(xù)拆面工程帶來(lái)便利,同時(shí),較傳統(tǒng)支護(hù)方式節(jié)省了支護(hù)材料,且實(shí)現(xiàn)了支護(hù)材料的可回收利用,控制了工程成本。
通過(guò)FLAC3D數(shù)值模擬計(jì)算軟件對(duì)受采動(dòng)影響大斷面端頭主被動(dòng)支護(hù)進(jìn)行比較,基于該工作面煤層地質(zhì)條件建立模型,見(jiàn)圖2. 模型采用Hoek-Brown屈服準(zhǔn)則,巷道斷面為矩形,布置在煤層中央,巷道寬6.2 m,高3.5 m,模型尺寸為長(zhǎng)50 m×寬15 m×高60 m,巷道埋深300 m,模型固定除上表面的所有自由面,初始應(yīng)力垂直方向按覆巖自重生成,側(cè)壓系數(shù)取1.
圖2 數(shù)值模擬力學(xué)模型圖
為研究不同支護(hù)條件下圍巖應(yīng)力分布狀態(tài)與塑性區(qū)范圍,建立吊梁支護(hù)與錨桿支護(hù)模型,吊梁支護(hù)模型參數(shù):長(zhǎng)8.0 m,d22 mm,錨固長(zhǎng)度5 m,預(yù)緊力250 kN,間排距為2 000 mm×1 000 mm;錨桿支護(hù)模型參數(shù):長(zhǎng)2.4 m錨桿支護(hù),d24 mm,錨固長(zhǎng)度1.4 m,外露長(zhǎng)度100 mm,預(yù)緊力為60 kN,間排距為750 mm×1 000 mm. 模擬結(jié)果見(jiàn)圖3,4.
圖3 不同支護(hù)方式水平應(yīng)力與垂直應(yīng)力分布圖
圖4 不同支護(hù)方式巷道變形塑性區(qū)圖
由圖3可知,使用吊梁支護(hù)的頂板,其水平應(yīng)力與垂直應(yīng)力曲線均有所變化,具體表現(xiàn)為其峰值位置均向頂板自由面移動(dòng),且峰值應(yīng)力降低,表明采用吊梁支護(hù)可以有效優(yōu)化巷道淺部圍巖應(yīng)力環(huán)境。由圖4可以看出,使用吊梁支護(hù)較錨桿支護(hù)塑性破壞區(qū)面積減少了43個(gè)單元格,表明吊梁支護(hù)可有效控制巷道破壞區(qū)。
官地礦33415綜采工作面正、副巷及切眼均采用矩形斷面,其中巷道斷面4.2 m×3.5 m,末采布置圖見(jiàn)圖5,需在機(jī)尾三角煤處做2 m×2 m的45°抹角,施工工藝如下:
圖5 工作面末采擴(kuò)循環(huán)吊梁支護(hù)布置圖
1) 采用人工打眼放炮方式進(jìn)行,炮眼在工作面煤幫布置,垂直煤壁打眼,眼深2 m,炮后要及時(shí)加打戴帽點(diǎn)柱做臨時(shí)支護(hù),柱距0.8 m.
2) 從機(jī)尾抹角處至落山側(cè)垂直于工作面架設(shè)3架5 m工字鋼梁,在1#外側(cè)護(hù)板處架設(shè)兩架2.5 m工字鋼梁,在機(jī)尾抹角處架設(shè)兩架6 m工字鋼梁,均平行于工作面布置,兩根抬棚并緊,并將兩架6 m工字鋼梁挑緊。
3) 從抹角處按棚距1.0 m向外架設(shè)一架5 m工字鋼梁,最后在抹角處加打錨索支護(hù),間距1.5 m.
拆架期間,在機(jī)尾抹角處布置了兩個(gè)表面收斂的測(cè)站,監(jiān)測(cè)20天巷道的收斂變形情況,見(jiàn)圖6.
圖6 兩幫移近量隨時(shí)間變化圖
從圖6可以看出,兩幫移近量基本穩(wěn)定在90 mm左右,頂?shù)装逡平糠€(wěn)定在110 mm左右,圍巖變形量得到了有效控制,為后期拆架提供了安全保障,后期巷道無(wú)需返修,節(jié)省大量人力物力。同時(shí),與相同作業(yè)條件工程相比,該工作面末采耗時(shí)較同類工作面減少了2個(gè)圓班,節(jié)省了工期。
1) 分析了傳統(tǒng)綜采工作面末采階段兩端頭支護(hù)存在的問(wèn)題,提出大斷面端頭巷道吊梁控制技術(shù),變被動(dòng)支護(hù)為主動(dòng)支護(hù),保障了端頭圍巖的穩(wěn)定性。
2) 采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件對(duì)端頭大斷面巷道主被動(dòng)支護(hù)進(jìn)行模擬分析,表明采用吊梁支護(hù)方式較傳統(tǒng)被動(dòng)支護(hù)在應(yīng)力及變形量控制上均有大幅改善。
3) 大斷面端頭巷道吊梁控制工藝優(yōu)化了綜采工作面末采流程,提高了末采工程速度,減少了兩端頭維護(hù)拉底費(fèi)用,提高了綜采工作面末采階段的安全性。