陳先利,胡 濤,郭永謙,賈秀嶺,宋 亮,王喜軍,徐夏冰
(安陽鋼鐵股份有限公司生產(chǎn)安全處,河南 安陽 455000)
安鋼本部目前有三座高爐,1#高爐2200m3、2#高爐2800m3、3#高爐4747m3,煉鋼工序有一座100t 轉(zhuǎn)爐、一座100t電爐、三座150t 轉(zhuǎn)爐。從煉鐵工序和煉鋼工序可以看出,煉鐵能力略大于煉鋼能力,鐵鋼平衡問題將會長期存在。公司為協(xié)同工序間的平衡,一方面推行高鐵水比的煉鋼模式,一方面還要優(yōu)化各個轉(zhuǎn)爐的檢修時間,實行錯時檢修。盡管公司采取了種種措施,鐵鋼平衡仍然處于剛性連接,鐵鋼生產(chǎn)系統(tǒng)非常脆弱,無論哪個轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)故障停爐,時間過長都會輕則危機高爐順行生產(chǎn),重則影響高爐休風(fēng),甚至引起整個系統(tǒng)崩潰[1]。因此,針對不同轉(zhuǎn)爐、故障影響時間進(jìn)行研究,進(jìn)而做出最佳經(jīng)濟(jì)應(yīng)對預(yù)案,使得操作、管理人員能夠快速做出事故響應(yīng)變得至關(guān)重要。
為方便模型建立與計算,根據(jù)公司煉鐵和煉鋼工序設(shè)備,設(shè)定關(guān)鍵參數(shù)如下:
煉鐵:1#高爐(2200m3)日產(chǎn)a噸,2#高爐(2800m3)日產(chǎn)b噸,3#高爐(4747m3)日產(chǎn)c噸,共a+b+c計噸/日。
煉鋼:一煉軋100t 電爐、100t 轉(zhuǎn)爐、二煉軋3×150t 轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn),其中一煉軋100t 電爐日耗鐵水m1n1/m1爐(鐵水裝爐量n1t/爐)、100t 轉(zhuǎn)爐日耗鐵水m2n2/m2爐(鐵水裝爐量n2t/爐)、二煉軋3×150t 轉(zhuǎn)爐日耗鐵水m3n3/m3爐(鐵水裝爐量n3t/爐)。
鐵水罐:煉鐵與煉鋼之間通過鐵水罐實現(xiàn)連接,根據(jù)廠區(qū)內(nèi)火車道線空間大小、鐵水罐溫降指標(biāo)及煉鋼節(jié)奏,運行中正常鐵水重罐數(shù)控制在12 個最佳,超過24 個將會出現(xiàn)高爐無法出鐵和重罐積壓過長引起粘罐等事故。因此本模型設(shè)立重罐數(shù)正常值12 個,即綠色預(yù)警值12 個,實際重罐運行數(shù)G 個,黃色預(yù)警值18 個,紅色預(yù)警值24 個。
由于目前電爐操作是裝鐵按50t/爐控制,冶煉節(jié)奏慢,完全可以通過調(diào)整其它轉(zhuǎn)爐鐵水比即可解決。
設(shè)故障停爐處理時間為x,實際處理時間為y,當(dāng)y ≦x 時,如果G ≦18,則到達(dá)黃色預(yù)警值時間為:
到達(dá)紅色預(yù)警值時間為,即通過提高二煉軋150t 裝爐量,重罐數(shù)升至24 個。
如果18 通過提高二煉軋150t 裝爐量n3,重罐數(shù)升至24 個。 當(dāng)x 當(dāng)y>48時,則采取1#高爐休風(fēng),2#、3#高爐正常生產(chǎn)來組織。 當(dāng)y ≦x 時,如果G ≦18,則到達(dá)黃色預(yù)警值時間為: 到達(dá)紅色預(yù)警值時間為,通過提高一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐裝爐量、二煉軋150t 裝爐量n3,重罐數(shù)升至24 個; 如果18 當(dāng)x 當(dāng)y>24時,則采取1#高爐休風(fēng),2#、3#高爐正常生產(chǎn)來組織。 當(dāng)y ≦x 時,如果G ≦18,則到達(dá)黃色預(yù)警值時間為: 到達(dá)紅色預(yù)警值時間為: 通過提高一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐裝爐量n2、二煉軋150t 裝爐量n3,重罐數(shù)升至24 個。 如果18 通過提高一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐裝爐量n2、二煉軋150t 裝爐量n3,重罐數(shù)升至24 個。 當(dāng)x 當(dāng)y>4.5 時,則采取1#高爐休風(fēng),2#、3#高爐正常生產(chǎn)來組織。 當(dāng)y ≦x 時,如果G ≦18,則到達(dá)黃色預(yù)警值時間為: 到達(dá)紅色預(yù)警值時間為: 通過提高一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐裝爐量n2,重罐數(shù)升至24 個。 如果18 通過提高一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐裝爐量n2,重罐數(shù)升至24 個。 當(dāng)x 當(dāng)y>3時,則采取2#、3#高爐休風(fēng),1#高爐正常生產(chǎn)來組織。 夏秋兩季,高爐穩(wěn)定順行,各煉鋼廠滿負(fù)荷生產(chǎn),建立鐵鋼平衡標(biāo)準(zhǔn)如表1。 表1 鐵鋼平衡表 (1)一煉軋100t 電爐出現(xiàn)故障停爐模型及措施。 表2 電爐故障診斷及措施 (2)一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)故障停爐模型及措施。 (3)二煉軋150t 轉(zhuǎn)爐不同爐數(shù)、不同時間故障模型及措施。 表3 轉(zhuǎn)爐故障停爐模型及措施 表4 不同時間內(nèi)轉(zhuǎn)爐故障及措施 10 月份煉鐵廠三座高爐穩(wěn)定順行、各煉鋼廠生產(chǎn)正常。9 日5:40,一煉軋100t轉(zhuǎn)爐因電除塵(1#、2#電場刮灰裝置軸承座崩)故障停爐處理。因電除塵是近年環(huán)保升級項目,維修經(jīng)驗少,故障處理時間不確定,截止至16:00 仍然沒有處理好,已危機到高爐的正常生產(chǎn)。 生產(chǎn)管理人員按照《一煉軋100t 轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)故障停爐模型》果斷采取措施,1#、2#高爐16:10 富氧按5000m3/h 控制,3#高爐18:00 富氧按10000m3/h 控制,及時阻止了鐵水量上升、重罐過度積壓帶來的系列嚴(yán)重后果。該故障于10 日13:00 處理好,故障處理時間31 小時20 分鐘,沒有造成高爐休風(fēng)等惡性事故發(fā)生。且事后通過比較,采取各高爐限氧生產(chǎn),比直接采取1#高爐休風(fēng)措施,單從鐵水方面來看,公司鐵水減少損失約2800 噸。 煉鋼事故狀態(tài)下的生產(chǎn)組織模型及預(yù)案的建立,在快速應(yīng)對煉鋼事故時,改變了過去生產(chǎn)管理者依靠經(jīng)驗決策的粗放模式,有了量化依據(jù)、經(jīng)濟(jì)概念、安全保障,實現(xiàn)了科學(xué)化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化管理,操作簡單方便,擴(kuò)展性強,具有一定的推廣價值。1.3 二煉軋一個150t 轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)故障模型
1.4 二煉軋二個150t 轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)故障模型
1.5 二煉軋三個150t 轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)故障模型
2 模型標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用及措施
3 實際應(yīng)用
4 結(jié)語