王文鵬,王大鵬,王先軍,張國強(qiáng)
(1.承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?,河?承德 067300;2.河北省鍛造用鋼技術(shù)創(chuàng)新中心,河北 承德 067300)
中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司設(shè)計的某公司1#高爐(爐容1350m3)于2011 年1 月28 日點火投產(chǎn)。爐體設(shè)計22 個風(fēng)口,風(fēng)口小套內(nèi)徑Φ115mm、Φ120mm,風(fēng)口小套角度斜5°,采用工業(yè)水冷卻,水壓1.5MPa,單個風(fēng)口小套水流量28m3/h ~32m3/h。
2015 年以前,1#高爐風(fēng)口小套極少損壞,共計損壞9 個,2015 年開始,風(fēng)口小套損壞數(shù)量逐年上升,且呈周期性集中損壞(備注:2018 年10 月~11 月大修)。為了分析風(fēng)口小套頻繁損壞的原因,對1#高爐2015 年~2019 年風(fēng)口小套損壞數(shù)量及損壞形式進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見圖1。
由圖1 可知,2015 年~2019 年1#高爐風(fēng)口小套共計損壞201 個,從表2 可以看出,風(fēng)口小套損壞形式主要為上表面熔損,占損壞數(shù)量的88.56%,其次為焊口開裂,占損壞數(shù)量的6.47%。
圖1 1#高爐2015 年~2019 年風(fēng)口小套損壞數(shù)量及損壞形式統(tǒng)計
根據(jù)2015 年~2019 年1#高爐風(fēng)口小套損壞統(tǒng)計結(jié)果可知,風(fēng)口小套損壞形式主要為上表面熔損,占損壞數(shù)量的88.56%,風(fēng)口小套熔損示意圖如圖2 所示。關(guān)于風(fēng)口小套熔損最基本的熔損機(jī)理是:當(dāng)風(fēng)口溫度超過受熱極限,風(fēng)口小套難以及時將熱量傳導(dǎo)出去,從而導(dǎo)致風(fēng)口小套溫度過高;當(dāng)達(dá)到銅質(zhì)小套劇烈氧化900℃界限溫度時,風(fēng)口小套就會出現(xiàn)熔損現(xiàn)象[1]。本文將著重對導(dǎo)致風(fēng)口小套上表面熔損的主要原因進(jìn)行分析。
圖2 風(fēng)口小套熔損示意圖
(1)堿金屬影響[2]。部分釩鈦磁鐵礦堿金屬含量高,加上燒結(jié)配吃循環(huán)料,導(dǎo)致堿金屬和鋅循環(huán)富集,使高爐內(nèi)焦炭熱強(qiáng)度變差,粉化嚴(yán)重,加劇爐缸的堆積,惡化爐缸死焦柱的透氣透液性,熔化的渣鐵長期沿爐墻滴落到風(fēng)口小套上,導(dǎo)致風(fēng)口小套燒損。
(2)爐缸氣流狀況影響[3]。受原料質(zhì)量、爐溫波動等影響氣流紊亂,風(fēng)口大量下塊或渣皮脫落,有時出現(xiàn)大塌料或連續(xù)出現(xiàn)滑尺塌料,導(dǎo)致風(fēng)口小套燒損。
(3)渣鐵外排影響。由于高爐內(nèi)渣鐵不能及時排出爐外,導(dǎo)致渣鐵的積攢空間減小,使料柱透氣性惡化。同時渣鐵外排的不均勻不及時,會使受原料質(zhì)量、爐溫波動等影響氣流紊亂,風(fēng)口大量下塊或渣皮脫落,導(dǎo)致風(fēng)口小套燒損。受原料質(zhì)量、爐溫波動等影響氣流紊亂,風(fēng)口大量下塊或渣皮脫落,有時出現(xiàn)大塌料或連續(xù)出現(xiàn)滑尺塌料,導(dǎo)致風(fēng)口小套燒損。
(4)其他影響。煤粉的質(zhì)量、冷卻制度等等,也會加劇風(fēng)口小套燒損。
2016 年~2018 年,煉鐵廠相繼采取停配堿金屬含量較高的循環(huán)料,提高一級焦配吃比例到80%以改善焦炭質(zhì)量,同時優(yōu)化操作制度,保持合理的操作爐型,保持高爐長期穩(wěn)定順行等措施,對風(fēng)口小套損壞起到一定的緩解作用,但不能根本解決壞套問題。
2019 年1 月~3 月,煉鐵廠委托院校對小套損壞機(jī)理進(jìn)行研究。對1#高爐損壞下線的風(fēng)口小套熔損部位進(jìn)行取樣,沿熔損方向?qū)悠繁砻孢M(jìn)行磨樣處理,露出侵蝕表面到被侵蝕的金屬之間的部分,如圖3 所示。
試樣表面用酒精清洗后,做EDS 掃描及成分分析,被掃描部位分層掃描圖像和掃描結(jié)果如圖4 和表1 所示。
對比分析譜圖1 點與譜圖2 點掃描結(jié)果,風(fēng)口小套遠(yuǎn)離侵蝕層側(cè),主要以Cu 元素為主,有C、Fe、Zn 元素滲透到小套內(nèi)部。在侵蝕層外緣位置,主要以Fe 元素的氧化物為主,有大量的堿金屬富集現(xiàn)象。通過風(fēng)口小套試樣縱剖面元素成分分析,風(fēng)口小套由內(nèi)向外,F(xiàn)e元素及鈉元素含量顯著增加,K元素含量略有增加,Zn 元素含量呈下降趨勢,表面風(fēng)口小套熔損部位有Zn 元素滲透到風(fēng)口小套內(nèi)部形成鋅銅合金(黃銅),且表面包裹有Fe 元素的氧化物。
圖3 風(fēng)口小套檢測試樣縱剖面位置
圖4 被侵蝕的邊緣分層掃描圖像圖
表1 被侵蝕的邊緣熔損金屬層成分分析結(jié)果
高爐內(nèi)鋅富集的原因[4]:燒結(jié)礦等原料中的鋅在高爐內(nèi)以ZnO 的形式存在,在高溫的條件下被固體碳還原成鋅蒸氣,隨著煤氣流向高爐上方運動,遇冷時鋅蒸氣被氧化為ZnO 固體顆粒,吸附在爐料的表面,同時爐料的下降,又重新被還原成鋅蒸氣,如此循環(huán),在高爐內(nèi)形成鋅富集。
表2 常見材料導(dǎo)熱系數(shù)(20℃)
圖5 是1#高爐2017 年~2019 年入爐鋅負(fù)荷的變化,可以看出,入爐鋅負(fù)荷長期處于0.5kg/t以上,遠(yuǎn)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)≤0.15kg/t。而這正是由于高爐內(nèi)鋅富集的存在,導(dǎo)致入爐鋅負(fù)荷一值居高不下的主要原因。
圖5 某公司1#高爐2017 年~2019 年入爐鋅負(fù)荷的變化趨勢
高爐風(fēng)口小套起到通風(fēng)冷卻的作用,主要是將熱量及時帶走,使溫度維持在較低范圍內(nèi)的。一般來說,風(fēng)口小套的材質(zhì)是銅,由表2 可知,常溫下純銅的導(dǎo)熱系數(shù)為381W(m·K),導(dǎo)熱能力強(qiáng),可以承受較高的輻射傳熱,將熱量及時帶走。由于高爐內(nèi)鋅富集現(xiàn)象的出現(xiàn),會在風(fēng)口小套表面吸附ZnO固體顆粒形成銅 鋅合金,使風(fēng)口小套的導(dǎo)熱系數(shù)降低,造成風(fēng)口小套溫度升高。
綜上所述,風(fēng)口小套損壞的主要原因為,入爐鋅負(fù)荷長期高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),且在爐內(nèi)循環(huán)富集,致使Zn 元素滲透到小套表面,與Cu 元素黃銅合金附著小套表面,形成Cu-Zn 合金,由于銅-鋅合金的導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)低于純銅的導(dǎo)熱系數(shù),破壞了小套傳熱體系,熱量不能及時傳導(dǎo)出去,導(dǎo)致小套的損壞。另受釩鈦冶煉渣鐵性能變差及入爐堿負(fù)荷高影響,滴落到小套表面的渣鐵易附著在小套表面,進(jìn)一步降低小套的導(dǎo)熱性,加劇小套的損壞[5]。
根據(jù)風(fēng)口小套損壞研究結(jié)果,煉鐵廠一方面從源頭控制鉀鈉鋅等有害元素入爐量,另一方面調(diào)整高爐操作制度、提高排堿排鋅效果,以達(dá)到降低風(fēng)口小套損壞數(shù)量的目的。
每天對進(jìn)廠鐵粉堿金屬和鋅、鐵水鋅等進(jìn)行抽檢,建立預(yù)警機(jī)制;將進(jìn)廠原燃料堿金屬和鋅納入采購標(biāo)準(zhǔn)。但受釩鈦磁鐵礦資源條件限制,入爐鋅負(fù)荷一值居高不下,長期處于0.5kg/t以上,遠(yuǎn)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)≤0.15kg/t。
1#高爐為釩鈦冶煉,從源頭上降低堿鋅負(fù)荷空間很小,所以主要從高爐操作制度上提高排堿排鋅效果。
2.2.1 送風(fēng)制度的調(diào)整
合理的送風(fēng)制度可以使高爐內(nèi)的熱制度更趨合理,爐缸熱量更加均勻。隨著鼓風(fēng)動能的提高,爐內(nèi)煤氣流速會增加,能縮短Zn 元素在高爐內(nèi)的停留時間,有利于Zn 元素隨煤氣的排出,增加爐塵對Zn 元素的吸附量,從而提高排鋅率。
2.2.2 熱制度的調(diào)整
熱制度是保證高爐內(nèi)Zn 等有害元素的排放的重要條件,但是Zn 等有害元素相較于Fe 來說更難還原,因此需要更高的溫度來使其還原。配加30%~35%的干熄一級焦,提高料柱透氣性,提高入爐風(fēng)量及鼓風(fēng)動能,同時降低焦炭含水對頂溫的影響。上部布料以強(qiáng)力發(fā)展中心氣流為主,兼顧邊緣氣流,提高頂溫150℃以上。
2.2.3 造渣制度的調(diào)整
在一定的的爐溫下,排堿率會隨著爐渣堿度的降低,而相應(yīng)提高。因此可以在鼓風(fēng)動能充足、爐缸活躍、物理熱充足的前提下,爐渣堿度下控0.05 倍,改善渣鐵流動性,消減釩鈦冶煉的影響,同時抑制爐缸內(nèi)鉀鈉的還原反應(yīng),使鉀鈉以硅酸鹽的形式隨爐渣排出爐外,提高排堿率。
2.2.4 及時排放渣鐵
增加出鐵操作的次數(shù)可以減少爐渣在高爐內(nèi)的停留時間,減少Zn 元素的沉積,有利于排堿[6]。
圖6 2019 年1#高爐風(fēng)口小套損壞數(shù)量
2019 年在高爐入爐鋅負(fù)荷持續(xù)升高的條件下,5 月份開始調(diào)整高爐操作方針,提高排堿排鋅效果??梢钥吹剑? 月~12 月份小套燒損數(shù)量明顯降低,其中除8 月、9 月和11 月,小套燒損各一個,其他月份都無燒損,取得了顯著的應(yīng)用效果。小套燒損的減少不僅節(jié)約了大量小套備件費用,同時也減少了更換風(fēng)口小套所需的高爐休風(fēng)時間,提高了高爐生產(chǎn)能力,保證了高爐平穩(wěn)順行,為1#高爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)提供了條件,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益[7]。
(1)通過理論研究及生產(chǎn)實踐,風(fēng)口小套損壞的主要原因為,鋅元素滲透到小套表面,與銅元素黃銅合金附著小套表面,破壞了小套傳熱體系,熱量不能及時傳導(dǎo)出去,導(dǎo)致小套的損壞。
(2)渣鐵性能變差及入爐堿負(fù)荷高影響,滴落到小套表面的渣鐵易附著在小套表面,進(jìn)一步降低小套的導(dǎo)熱性,加劇小套的損壞。
(3)通過改善原燃料條件、提高料柱透氣性,提高鼓風(fēng)動能及頂溫水平,下控爐溫水平及爐渣堿度,抑制爐缸內(nèi)鉀鈉的還原反應(yīng),提高高爐排堿排鋅效果,可有效降低風(fēng)口小套燒損數(shù)量。